吳錫洲,黃琪,于光輝
(東方汽輪機(jī)有限公司,四川 德陽(yáng),618000)
動(dòng)靜碰摩是汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組的常見(jiàn)故障[1],可能發(fā)生在從機(jī)組調(diào)試完成首次整套啟動(dòng)至汽輪發(fā)電機(jī)組壽命周期內(nèi)的各個(gè)運(yùn)行工況[2],絕大部分是由于動(dòng)靜間隙小或者運(yùn)行中動(dòng)靜間隙發(fā)生變化引起的。幾乎所有機(jī)組在啟動(dòng)及運(yùn)行中都存在動(dòng)靜碰摩現(xiàn)象,只是程度輕重而已,較輕碰摩不容易引起關(guān)注,但是嚴(yán)重碰摩容易導(dǎo)致轉(zhuǎn)子彎曲,根據(jù)國(guó)內(nèi)汽輪機(jī)彎軸事故統(tǒng)計(jì)表明:86%是由于轉(zhuǎn)軸動(dòng)靜碰摩引起的[3]。因此準(zhǔn)確判斷碰摩故障、發(fā)生位置及制定合理處理措施非常重要。
近年來(lái),由于節(jié)能減排的壓力,大量機(jī)組檢修過(guò)程中,將動(dòng)靜間隙調(diào)整至中下限,甚至比下限還小,這種做法極易帶來(lái)啟機(jī)過(guò)程中振動(dòng)大,啟動(dòng)困難的現(xiàn)象[4~6]。
本文結(jié)合某電廠330 MW機(jī)組大修后發(fā)生的振動(dòng)故障,分析了碰摩發(fā)生時(shí)的振動(dòng)特點(diǎn),介紹了診斷過(guò)程,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行了處理。
該機(jī)組軸系由高中壓、低壓、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子剛性連接組成,1#、2#支持瓦為可傾瓦,其余各支撐瓦均為橢圓瓦,軸系結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
圖1 軸系示意圖
該機(jī)組于6月29日完成大修工作,16∶22開(kāi)始第一次沖轉(zhuǎn),17∶36∶52定速 1 100 r/min暖機(jī),剛定速時(shí),除4x軸振為70 μm外,軸系其余軸振均在50 μm以內(nèi),定速2.5 min后,4x軸振迅速上漲至170 μm,如圖2所示,由于漲幅快,打閘停機(jī)。
圖2 第一次升速過(guò)程4x振動(dòng)趨勢(shì)圖
振動(dòng)爬升主要以工頻為主,倍頻成份較小,隨工頻變化同步變化,軸心軌跡存在反相進(jìn)動(dòng),時(shí)域波形存在一定削波和畸變現(xiàn)象,如圖3所示。
圖3 1 100 r/min暖機(jī)時(shí)4#軸頸軸心軌跡及時(shí)域波形圖
圖4為打閘后惰走過(guò)程3y、4y的波特圖,從圖中可以看出,低壓轉(zhuǎn)子在惰走過(guò)程中,振動(dòng)繼續(xù)爬升,其中3y振動(dòng)在700 r/min以后,振動(dòng)達(dá)到了 300 μm (滿量程),至29 r/min仍未下降,振動(dòng)均以工頻為主,且連續(xù)盤(pán)車(chē)1 h后,晃度值才逐漸恢復(fù)到?jīng)_轉(zhuǎn)前的數(shù)值,表明低壓轉(zhuǎn)子產(chǎn)生了嚴(yán)重的熱彎曲現(xiàn)象。
圖4 打閘后惰走過(guò)程3y、4y的波特圖
從以上分析可以看出,該碰摩故障存在以下特點(diǎn):
(1)定速后,振動(dòng)迅速爬升,且爬升的主要分量為工頻,相位也在同步變化,倍頻成份較小,隨工頻變化同步變化,軸心軌跡存在反相進(jìn)動(dòng),時(shí)域波形存在一定的削波和畸變現(xiàn)象;
(2)打閘惰走過(guò)程振動(dòng)仍然發(fā)生爬升,振動(dòng)仍然以工頻為主;
(3)低速下晃度大,且需要較長(zhǎng)的時(shí)間盤(pán)車(chē)才能恢復(fù)到?jīng)_轉(zhuǎn)前的數(shù)值。
對(duì)低壓缸進(jìn)汽參數(shù)、軸封參數(shù)及疏水進(jìn)行檢查均未發(fā)現(xiàn)異常,分析振動(dòng)的變化趨勢(shì),故障發(fā)生過(guò)程中的振動(dòng)信號(hào)特征,表明此次升速過(guò)程中振動(dòng)出現(xiàn)了嚴(yán)重碰摩現(xiàn)象,結(jié)合惰走過(guò)程3y低速下的晃度情況,表明碰摩點(diǎn)發(fā)生在3瓦附近。
對(duì)檢修安裝數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱,此次大修中對(duì)3#、4#軸承箱改造了空氣油檔及低壓兩端汽封,采用了兩圈接觸式汽封。根據(jù)某油檔供應(yīng)單位的要求,油檔與轉(zhuǎn)子周向徑向間隙均為10絲,在升速過(guò)程中,受橢圓支撐軸承特性的影響,轉(zhuǎn)子會(huì)偏心一側(cè),圖5為處理后正常升速過(guò)程中3#軸頸軸心位置圖,從圖中可以看出,從沖轉(zhuǎn)到定速過(guò)程,轉(zhuǎn)子往左、往上分別浮動(dòng)了22絲、17絲,因此檢修時(shí)油檔與轉(zhuǎn)子徑向間隙小 (10絲)及低壓端汽封采用接觸式汽封是發(fā)生碰摩的主要原因,均勻的徑向間隙是碰摩發(fā)生的次要原因。
圖5 無(wú)異常振動(dòng)時(shí)升速過(guò)程3#軸頸軸心位置圖
考慮到重新調(diào)整動(dòng)靜間隙需要的工期長(zhǎng),現(xiàn)場(chǎng)采用摩合手段,對(duì)動(dòng)靜間隙進(jìn)行處理。
2.1.1 第二次沖轉(zhuǎn)過(guò)程
機(jī)組進(jìn)行了4 h連續(xù)盤(pán)車(chē)后,在22∶00進(jìn)行第二次沖轉(zhuǎn),為避開(kāi)葉片共振頻率,采取在500 r/min、650 r/min、980 r/min轉(zhuǎn)速下分別停留10~20 min,觀察振動(dòng)的變化趨勢(shì)再升速的方法,升轉(zhuǎn)速至1 215 r/min進(jìn)行中速暖機(jī),23∶21,轉(zhuǎn)速至1 954 r/min,在此過(guò)程中,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子分別順利通過(guò)臨界轉(zhuǎn)速,進(jìn)行高速暖機(jī),暖機(jī)至 6月30日0∶31時(shí), 3x、4x分別由71 μm、30 μm 爬升至 167 μm、 166 μm, 觀察趨勢(shì), 仍有上升且漲幅逐步增大,降速至1 192 r/min,振動(dòng)分別降至124 μm、60 μm,在此階段停留至01∶10,3x振動(dòng)繼續(xù)爬升至188 μm,機(jī)組打閘,在打閘過(guò)程中,3x振動(dòng)最大爬升至207 μm,2∶20轉(zhuǎn)速至0 r/min,投入盤(pán)車(chē),整個(gè)沖轉(zhuǎn)至停機(jī)過(guò)程見(jiàn)圖6。
圖6 第二次沖轉(zhuǎn)過(guò)程軸振3x、4x、轉(zhuǎn)速隨時(shí)間趨勢(shì)圖
從圖5可以看出,經(jīng)過(guò)第二次沖轉(zhuǎn)過(guò)程摩合后,至低轉(zhuǎn)速時(shí),軸振3x、4x工頻幅值已低于50 μm,表明較第一次沖轉(zhuǎn),動(dòng)靜間隙已經(jīng)摩大,碰摩現(xiàn)象得到緩解,因此決定盤(pán)車(chē)一段時(shí)間后繼續(xù)進(jìn)行沖轉(zhuǎn)摩合。
2.1.2 第三次沖轉(zhuǎn)過(guò)程
3∶41,機(jī)組開(kāi)始第三次沖轉(zhuǎn),機(jī)組順利通過(guò)各臨界轉(zhuǎn)速,于4∶04達(dá)到額定轉(zhuǎn)速3 000 r/min,機(jī)組進(jìn)入額定轉(zhuǎn)速暖機(jī),暖機(jī)過(guò)程中3x、4x振幅分別由定速時(shí)的115 μm、104 μm下降然后爬升,至并網(wǎng)時(shí),振動(dòng)分別為 47 μm、96 μm,如圖 7 所示。
定速3 000 r/min后至7∶40并網(wǎng)前,振動(dòng)逐步回落至最低點(diǎn)后緩慢爬升,表明低壓模塊動(dòng)靜部分仍存在碰摩現(xiàn)象。
圖7 第三次沖轉(zhuǎn)過(guò)程中,軸振3x、4x、轉(zhuǎn)速隨時(shí)間趨勢(shì)圖
7∶41,機(jī)組開(kāi)始帶負(fù)荷暖機(jī),期間軸系各瓦軸振均出現(xiàn)周期性波動(dòng),如圖8所示,波動(dòng)周期約2 h,波動(dòng)峰值隨著暖機(jī)時(shí)間增長(zhǎng)逐漸減小,表明碰摩現(xiàn)象在逐步得到改善。
圖8 帶負(fù)荷暖機(jī)過(guò)程3x、4x振動(dòng)趨勢(shì)圖
6月30日22∶38,機(jī)組完成相關(guān)試驗(yàn)后,并網(wǎng)升負(fù)荷,至7月1日7∶22帶230 MW負(fù)荷運(yùn)行,從振動(dòng)變化趨勢(shì)圖 (見(jiàn)圖9)來(lái)看,低壓軸振3x、4x仍然存在時(shí)間周期為2 h左右的波動(dòng),但是振動(dòng)的整體趨勢(shì)逐步增大,考慮到該機(jī)組為直接空冷機(jī)組,晝夜溫差大,真空波動(dòng)較大,限制機(jī)組負(fù)荷230 MW進(jìn)行低壓模塊動(dòng)靜摩合。
圖9 帶負(fù)荷暖機(jī)過(guò)程3x、4x振動(dòng)趨勢(shì)圖
機(jī)組帶230 MW負(fù)荷摩合至7月6日后,低壓軸振動(dòng)幅值恢復(fù)正常范圍 (見(jiàn)圖10),但仍有一定波動(dòng),后繼續(xù)升負(fù)荷至額定值,低壓軸振均在50 μm以內(nèi)。
圖10 3x振動(dòng)趨勢(shì)圖 (通頻幅值,7月6日)
(1)低壓軸承油檔間隙小、低壓端汽封采用接觸式汽封是發(fā)生徑向碰摩振動(dòng)的主要原因;
(2)徑向碰摩振動(dòng)發(fā)生時(shí),振動(dòng)信號(hào)成份以工頻為主,成周期性變化趨勢(shì),工頻相位同步發(fā)生變化,倍頻成份較小,隨工頻變化同步變化,軸心軌跡非規(guī)則橢圓,時(shí)域波形存在一定削波現(xiàn)象;
(3)發(fā)生嚴(yán)重碰摩時(shí),振動(dòng)需要逐步摩合,需控制好摩合程度,否則劇烈摩擦容易導(dǎo)致轉(zhuǎn)子永久彎曲,帶負(fù)荷受機(jī)組熱狀態(tài)的影響,仍然會(huì)存在一定的碰摩現(xiàn)象;
(4)機(jī)組由于碰摩原因引起振動(dòng)大打閘后,應(yīng)連續(xù)盤(pán)車(chē)至晃度值恢復(fù)沖轉(zhuǎn)前的數(shù)值,并適當(dāng)延長(zhǎng)盤(pán)車(chē)時(shí)間,確保轉(zhuǎn)子上的熱應(yīng)力完全消除方可再次沖轉(zhuǎn);
(5)檢修中采用較小的動(dòng)靜間隙特別是采用接觸式汽封結(jié)合軸承-轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)特性來(lái)調(diào)整間隙值,避免啟動(dòng)及運(yùn)行過(guò)程發(fā)生嚴(yán)重碰摩。