李彩艷,楚艷民
(1.兗礦水煤漿氣化及煤化工國家工程研究中心有限公司,山東滕州 277527; 2.兗礦魯南化工有限公司,山東滕州 277527)
各國為了節(jié)省費用和改善環(huán)境,于1900年開始制造無密封泵。由于原子能工業(yè)發(fā)展的需求,到了1930年各國加速了對無密封泵的研究。1948年,美國化工泵公司(CHEMPUMP) 成功研制出可商用的屏蔽電泵,屏蔽泵是一種無密封泵,至今這種屏蔽電泵的結構仍然是各國制造屏蔽電泵的基礎[1]。
屏蔽泵是一個整體。定子的內(nèi)表面和轉子的外表面由非導磁性的、耐腐蝕的金屬薄板密封焊接而成,使定子繞組和轉子鐵芯與輸送液體完全隔開,不受輸送液的浸蝕。另外,葉輪與轉子裝在一根軸上,由電機前后2個軸承支撐。整個轉子體浸沒在輸送液中,接液部中沒有與外界貫通的轉動零部件,因而是一種絕對無泄漏的結構[2-3]。
屏蔽泵的一種基本型結構見圖1。
圖1屏蔽泵結構圖
(1)輸送液體不會泄漏,適合用于輸送對人體有害的、強腐蝕性的、易燃易爆的、昂貴的、有放射性的液體。
(2)不會從外界吸入空氣或其他東西,適合用于真空系統(tǒng)的運行和接觸外界空氣易變質的場合。
(3)不需要注入潤滑液和密封液,即無需注油,同時也不會污染輸送液。
(4)適合用于輸送高溫、高壓、超低溫、高熔點液體,利用這種泵無軸封的特點來解決有軸封泵難以解決的上述特殊液體。
(5)電機與泵成一體,采用積木式結構,非常緊湊,所以體積小、質量輕、占地面積小,安裝簡單。
(6)因無冷卻電機風扇,所以運轉聲音很小。
(7)主要維護為更換軸承,所以減少了運行成本。
故障描述:前后軸承均碎裂,前后軸套磨損,前推力盤磨損嚴重,葉輪和FB蓋處有明顯汽蝕痕跡。軸承碎裂后,造成定子屏蔽套被磨漏以致定子進液。
故障分析:轉子總體質量大,潤滑不足,出現(xiàn)汽蝕后,后腔壓力增高,軸向力向前,導致故障。
采取措施:更換新式SiC軸承,擴張泵逆循環(huán)節(jié)流孔,增加進口液位高度及吸入壓力,以改善裝置汽蝕余量,更換超硬軸承,更換定子屏蔽套。
故障描述:誘導輪葉片斷裂,后軸頭螺栓脫落,前后軸承磨損,軸套燒結,輔軸承軸套磨損嚴重。
4.2.1 故障分析
(1)現(xiàn)場泵運行方式為間斷運轉,有效運轉時間約15 min,啟停較為頻繁,對泵的沖擊較大。
(2)前期泵的逆循環(huán)管路與泵出口回流管路并聯(lián)在一起,泵在運行時,打開回流管路,回流管路的壓力遠大于逆循環(huán)管路壓力,對泵逆循環(huán)管路形成阻礙,影響泵逆循環(huán)流量。
(3)現(xiàn)場泵的運行依靠程序控制,前期由于程序設定的不合理,導致停泵前40 s左右回流管路與出口管路全開,負載過大,逆循環(huán)流量迅速下降,導致循環(huán)流量嚴重不足。
(4)逆循環(huán)管路安裝的流量計,閥芯為升降式,阻力較大,且在停泵階段,閥芯下沉阻塞逆循環(huán)管路,導致電機腔內(nèi)因電機溫升引起的物料汽化產(chǎn)生的氣體無法排出。
4.2.2 采取措施
(1)現(xiàn)場允許的情況下,將運行方式改為連續(xù)運轉,對泵的運行比較有利。
(2)更改現(xiàn)場配管,將逆循環(huán)管路與回流管路通過安裝閥門將其隔斷,減少逆循環(huán)管路的阻力,保證正常的逆循環(huán)流量,以保障泵的正常運行。
(3)現(xiàn)場通過更改程序,將停泵40 s前全開的回流管路閥門改為部分開度,避免泵的負載過大而降低逆循環(huán)流量,保證正常的逆循環(huán)流量。
(4)拆掉逆循環(huán)管路流量計,增加排氣閥門,每次啟泵前對泵腔及電機腔進行充分的排氣。
故障描述:運轉約20 min,泵出口壓力下降。停泵拆機檢查,發(fā)現(xiàn)后軸承碎裂,后軸套燒結表面變色,后推力盤磨損。
故障分析:電機內(nèi)氣化造成后軸承、軸套及推力盤干磨;另電機水套局部溫度過高,可能水套內(nèi)有堵塞。返廠將電機水套解剖發(fā)現(xiàn),水套內(nèi)部全部被水及其他雜質填滿,無法起到冷卻作用。
采取措施:更換電機水套。
故障描述:泵在使用時,揚程、電流都完全滿足泵性能要求,但流量無法滿足泵的設計要求。將出口閥門開到最大,仍然達不到額定流量,反而導致出口壓力不平穩(wěn),壓力持續(xù)下降。
故障分析:檢查管路、清洗過濾器時發(fā)現(xiàn),“T式”過濾器設置不合理,導致入口吸入量不足,無法達到額定流量。
采取措施:更換合適的過濾器。
故障描述:泵運行8 min,發(fā)出噪聲,電流突然變大,拆泵后發(fā)現(xiàn)軸承端面及后推力盤端面破碎。
故障分析:母液介質比較特殊,密度大,易氣化,P型泵的循環(huán)量不夠,造成后端軸承磨損。
采取措施:增加循環(huán)管,增加循環(huán)量。
故障描述:此泵運行2 h,電機表面溫度達到70 ℃,出口壓力數(shù)據(jù)正常,電流值小,達不到額定流量時的電流值。
故障分析:出口管線上某一環(huán)節(jié)有堵塞。將出口管線上閘閥拆開進行檢查,發(fā)現(xiàn)在閘閥內(nèi)有臟污堵塞,并且閘閥損壞。
采取措施:更換新的閘閥。
故障描述:泵使用200 h后,后部注液罐內(nèi)有物料混入。
故障分析:泵在使用時,因后部注液罐壓力低于泵入口壓力,導致物料進到后部注液罐內(nèi)。
采取措施:提高后部注液罐壓力,運轉時始終保持比泵入口壓力高(2±0.5) kg/cm2。
故障描述:泵運行近三個月后定子進液,返廠維修。拆機檢查,在軸承、定子套等無異常磨損情況下,定子套前側Ω凹槽底部有一處輕微裂紋,經(jīng)氮氣檢驗,該裂紋處出現(xiàn)滲漏。
故障分析:現(xiàn)場在操作使用時,很可能是升溫或降溫速率超過150 ℃/h,導致屏蔽泵板材因急速熱脹冷縮,產(chǎn)生過大的內(nèi)應力而發(fā)生開裂;另一種可能是制造過程中電機定子套有劃傷,泵在使用一段時間后發(fā)生開裂。
采取措施:泵返廠維修。注意被導熱油浸泡過的定子繞組不允許再次使用。
故障描述:停電后電源控制室內(nèi)變電箱打火,無法從星型轉換到角型,現(xiàn)場泵的壓力上不去,電路控制箱提示缺項,無法啟動。
故障分析:現(xiàn)場電工人員檢查線路的同時將泵的主接線盒體和副接線盒體拆下,檢查定子繞組中的引線與接線架連接的情況發(fā)現(xiàn)電源控制室內(nèi)電路控制箱的出線接錯。
采取措施:重新排查電源控制室控制箱的接線,糾正之前接錯的出線。
故障描述:泵振動過大。
故障分析:泵在現(xiàn)場實際使用的流量低于泵要求的最小流量2.4 m3/h,導致泵內(nèi)循環(huán)量不足,液溫升高產(chǎn)生汽化,造成易損件干磨,并且軸推動力發(fā)生變化,產(chǎn)生振動。
采取措施:一是加大使用流量,達到額定流量的70%~120%,保證循環(huán)量達到最佳軸推動力狀態(tài);二是在不具備大流量生產(chǎn)時,可在出口處增加旁通管路返回入口罐內(nèi),形成自循環(huán),從而達到第一種方案的效果[4]。
液體汽化時的壓力為汽化壓力。溫度越高,分子運動越劇烈,因此飽和蒸汽壓越高。在一定溫度下,壓力是促成液體汽化的外界因素。
(1)產(chǎn)生振動和噪聲。
(2)過流部件的腐蝕破壞。
(3)性能下降。
式中:NPSHa——裝置汽蝕余量,m;
ps——換算到基準面上泵的進口靜壓力,Pa;
vr——測量壓力斷面的液體平均速率,m/s;
ρv——抽送液體溫度下的汽化壓力,Pa;
ρ——介質密度,g/m3;
g——重力加速度,m/s2。
根據(jù)泵的不同流量計算得到的汽蝕余量結果,見圖2。
圖2 泵的不同流量與汽蝕余量的關系
(1)加誘導輪可以改善汽蝕性能,誘導輪安裝于泵軸第一個葉輪前,誘導輪結構示意圖見圖3。
(2) 增加管徑。
(3) 降低安裝高度。
(4) 降低輸送介質的溫度。
(5) 使泵體內(nèi)灌滿液體,或在進口處增加緩沖罐。