姜 磊,李 剛
(兗礦新疆煤化工有限公司,新疆烏魯木齊 830011)
從凈化工段來的純度≥98.5%(體積分數(shù),干基)、含硫化物質(zhì)量濃度≤5 mg/m3(干基)、壓力為0.04 MPa的氣體,經(jīng)CO2壓縮機壓縮后送入后續(xù)尿素工段。為脫氫和防止尿素高壓圈設(shè)備的腐蝕,在CO2壓縮機一段出口冷卻器出口加入約為CO2體積總量4%的空氣。在尿素生產(chǎn)過程中,空氣中的氧氣與氫氣在鈀鉑催化劑的作用下反應(yīng)生成水,剩余的氧氣在尿素合成塔、CO2汽提塔、高壓洗滌器、高壓甲銨冷凝器等設(shè)備的表面形成一層氧化膜,防止尿素、甲銨溶液對設(shè)備的腐蝕。原設(shè)計所需的空氣由2臺SL132型螺桿式空氣壓縮機(1開1備)提供,壓力0.7 MPa(表壓)、氣體溫度≤45 ℃,經(jīng)流量調(diào)節(jié)閥控制流量約在1 250 m3/h(標態(tài))后,與CO2氣體一起經(jīng)CO2壓縮機二段入口分離器分離液滴后進入壓縮機二段入口。
為達到節(jié)能降耗的目的,結(jié)合兗礦新疆煤化工有限公司現(xiàn)場公用工程配置情況,決定接入空分增壓機的壓力>0.7 MPa(表壓)、氣體溫度≤45 ℃的空氣作為CO2壓縮機的補入空氣。
尿素裝置生產(chǎn)中所需空氣量見表1。
結(jié)合空分工藝流程,采用增壓機一級換熱器出口工藝氣體作為CO2壓縮機的補入空氣較為適宜??辗滞夤┠蛩乜諝夤芫€需設(shè)置手動閥、放空閥、止回閥、自調(diào)閥、快關(guān)兩位閥、流量計、遠傳壓力及溫度測點等(流量計、遠傳壓力及溫度利用原管線上測點)[1-2]??辗止┠蛩乜諝夤に嚵鞒桃妶D1。
表1 尿素裝置生產(chǎn)中所需空氣量
考慮到生產(chǎn)異常狀況有兩種:①空分跳車或緊急停車;②尿素CO2壓縮機跳車或緊急停車。為防止空分跳車或卸載致不潔凈氣體倒竄進入空分系統(tǒng),或是CO2壓縮機跳車或卸載突然增大空氣用量,影響空分系統(tǒng)運行安全,設(shè)置快關(guān)兩位閥聯(lián)鎖。聯(lián)鎖要求如下:①空分停車,快關(guān)兩位閥聯(lián)鎖關(guān)閉;②壓縮機組卸載,快關(guān)兩位閥聯(lián)鎖關(guān)閉;③CO2壓縮機停車,快關(guān)兩位閥聯(lián)鎖關(guān)閉;④快關(guān)兩位閥關(guān)閉報警[3-4]。
正常生產(chǎn)時,空氣用量用流量調(diào)節(jié)閥由尿素控制室根據(jù)尿素系統(tǒng)所需進行控制,尿素工段使用前需向調(diào)度室進行申請,調(diào)度室經(jīng)空分工段控制室同意后,由調(diào)度室下達同意使用指令,由空分、尿素控制室配合執(zhí)行。使用過程中,如果空氣量出現(xiàn)≥300 m3/h(標態(tài))的調(diào)節(jié),尿素控制室應(yīng)提前通知空分控制室做準備,防止引起增壓機工藝指標的波動。
圖1 空分供尿素空氣工藝流程
改造后自2017年5月運行至今,空分、尿素系統(tǒng)均運行穩(wěn)定,期間經(jīng)歷2次空分跳車、1次CO2壓縮機跳車,聯(lián)鎖設(shè)置都起到了應(yīng)有的作用。
改造前,尿素脫氫與防腐空氣供應(yīng)為英格索蘭公司制造生產(chǎn)的SL132型螺桿空壓機。改造后,螺桿空壓機停運,該機組功率為132 kW,按年運行時間8 000 h、工業(yè)電價0.4元/(kW·h)計,則年節(jié)約電費42.24萬元左右。因螺桿空壓機停運,也節(jié)省了專用潤滑油、備件等的費用。
無論何種尿素生產(chǎn)工藝,都需要一定量的空氣用來防腐脫氫,且設(shè)計時大部分是通過往復(fù)式壓縮機、螺桿空氣壓縮機補空氣入尿素系統(tǒng),通過裝置改造,降低了電耗,同時對其他尿素裝置的改造也具有一定的借鑒意義。