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        深度分離甲醇精餾工藝的應(yīng)用總結(jié)

        2018-10-30 10:55:44王玉陳
        氮肥與合成氣 2018年9期
        關(guān)鍵詞:沸器余熱消耗

        王玉陳

        (安徽昊源化工集團(tuán)有限公司, 安徽阜陽(yáng) 236056)

        1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介

        安徽昊源化工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱昊源化工)現(xiàn)有4套甲醇精餾系統(tǒng),采用的技術(shù)是三塔精餾工藝[1-3]。甲醇產(chǎn)品中乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)在800×10-6左右,產(chǎn)品質(zhì)量雖符合GB 338—2011國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),能夠滿足燃料、印染等下游用戶的質(zhì)量要求,但無(wú)法滿足新型化工對(duì)甲醇原料的質(zhì)量要求(乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)在150×10-6以下)。近年來(lái)隨著新型化工的快速發(fā)展,昊源化工的甲醇產(chǎn)品一直在低價(jià)位徘徊,市場(chǎng)份額較小,經(jīng)濟(jì)效益欠佳;另外,甲醇精餾系統(tǒng)還存在余熱利用率低、蒸汽消耗較高等技術(shù)缺陷,工藝路線有待改進(jìn)。為提高甲醇產(chǎn)品質(zhì)量、有效降低單位產(chǎn)品能耗水平,昊源化工對(duì)現(xiàn)有甲醇精餾系統(tǒng)經(jīng)深入研究,進(jìn)行了工藝路線和核心設(shè)備的改進(jìn),達(dá)到了預(yù)期的目的。

        2 主要技術(shù)創(chuàng)新

        針對(duì)甲醇精餾過(guò)程中蒸汽消耗較大、甲醇產(chǎn)品中乙醇含量高等問(wèn)題,優(yōu)化工藝路線、改進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備,重點(diǎn)優(yōu)化余熱利用系統(tǒng)。

        2.1 增加新型預(yù)塔再沸器

        該新型預(yù)塔再沸器分為上、下兩段,上段用常壓塔塔釜?dú)堃杭訜?,下段用加壓塔再沸器加熱后的蒸汽冷凝液加熱。預(yù)塔再沸器上、下段共同對(duì)進(jìn)入預(yù)塔內(nèi)的粗醇物料進(jìn)行加熱,可有效回收利用常壓塔殘液余熱,減少預(yù)塔再沸器蒸汽用量[4]。

        2.2 增加余熱回收設(shè)備

        在預(yù)塔塔釜液出口換熱器A后增加1臺(tái)換熱器B,回收利用加壓塔回流液余熱;在預(yù)塔預(yù)熱器A后增加1臺(tái)預(yù)塔預(yù)熱器B,再次回收利用加壓塔回流液采出部分余熱。

        2.3 系統(tǒng)熱平衡優(yōu)化匹配

        70 ℃預(yù)塔塔釜液先在換熱器A中用118 ℃加壓塔回流液加熱至96 ℃,再在換熱器B中用尿素工段來(lái)的140 ℃高調(diào)水加熱至119 ℃后進(jìn)入加壓塔,可有效提高加壓塔入料溫度(原加壓塔入料溫度為85 ℃),充分利用加壓塔回流液余熱,減少加壓塔再沸器蒸汽用量。

        加壓塔回流液在換熱器A中換熱,回收利用余熱,溫度由118 ℃下降至98 ℃;出換熱器A的回流液分成兩路:一路用于加壓塔回流,另一路用于加熱預(yù)塔預(yù)熱器B內(nèi)的預(yù)塔入料,同時(shí)溫度由98 ℃下降至40 ℃,冷卻后采出為甲醇產(chǎn)品,可有效減少冷卻水用量。

        系統(tǒng)工藝路線改進(jìn)后,生產(chǎn)1 t甲醇加壓塔再沸器蒸汽消耗下降0.15 t,節(jié)能效果顯著。

        甲醇精餾系統(tǒng)工藝路線改進(jìn)前、后的工藝流程分別見圖1和圖2(虛線部分為系統(tǒng)優(yōu)化改進(jìn)部分)。

        3 運(yùn)行情況

        自2016年6月技術(shù)改造后運(yùn)行至今,裝置運(yùn)行穩(wěn)定。技改實(shí)施前(2015年12月11-20日)、后(2016年8月11-20日)蒸汽消耗對(duì)比見表1。

        圖1 甲醇精餾系統(tǒng)工藝路線改進(jìn)前工藝流程

        項(xiàng) 目噸精醇蒸汽消耗/t項(xiàng) 目噸精醇蒸汽消耗/t2015-12-110.952016-08-110.742015-12-120.952016-08-120.752015-12-130.962016-08-130.752015-12-140.942016-08-140.742015-12-150.962016-08-150.752015-12-160.962016-08-160.762015-12-170.942016-08-170.752015-12-180.952016-08-180.762015-12-190.942016-08-190.752015-12-200.952016-08-200.75平均0.95平均0.75

        由表1可以看出:技改項(xiàng)目實(shí)施后,工藝路線經(jīng)優(yōu)化改造,提高了余熱利用效率,噸精醇蒸汽消耗下降約0.2 t,節(jié)能降耗效果顯著。產(chǎn)品中乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至150×10-6以下,完全能夠滿足新型化工對(duì)甲醇原料的質(zhì)量要求,同時(shí)大幅降低了蒸汽消耗,有效降低了甲醇產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,提高了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

        圖2甲醇精餾系統(tǒng)工藝路線改進(jìn)后工藝流程

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