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        進(jìn)槽鹽水質(zhì)量對離子膜電解槽電壓影響分析

        2018-10-30 08:10:10王小敏
        中國氯堿 2018年9期
        關(guān)鍵詞:影響

        王小敏

        (中國平煤神馬集團開封東大化工有限公司,河南 開封 475003)

        在離子膜電解工藝中,電解槽是核心設(shè)備,其運行的好壞直接影響燒堿產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。通過分析電解槽折標(biāo)電壓的運行曲線圖,及時查找出生產(chǎn)中影響槽電壓的各種因素,并進(jìn)行針對性的改進(jìn),保證電解槽能夠平穩(wěn)、高效地運行。

        1 電解裝置情況

        中國平煤神馬集團開封東大化工有限公司自1996年建設(shè)2臺2萬t/a離子膜電解槽(A、B槽),至今已21年。早期的電解槽是北化機的強制循環(huán)電解槽,配套美國杜邦公司的離子膜。2003與2009年先后擴建了老電解2萬t/a燒堿(C、D槽是不銹鋼陰極槽)、新電解10萬t/a燒堿的自然循環(huán)電解槽。2009年淘汰改造老電解A、B槽(將老C、D槽移至A、B槽位置),新上2萬t/a燒堿(C、D槽為鎳陰極自然循環(huán)電解槽)。2011年11月老電解擴建了2.5萬t/a燒堿的膜極距電解槽(E、F),2003年與2017年分別使用了日本旭化成公司的 F-4602、F-4603、F-4403D及F-6801離子膜和杜邦公司的N2030離子膜。2009年 4月 20日對新電解 A、B、C、D、E、F 電解槽進(jìn)行了連續(xù)72 h性能檢測,直流電耗2 407.77 kW·h/t,電流效率93.24%。老電解E、F槽開車后72 h考核直流電耗2 103.13 kW·h/t,電流效率95.27%。

        2 槽電壓影響因素分析

        離子膜電解中槽電壓是一個重要參數(shù),直接影響電解電耗。離子膜電解槽的槽電壓可用下式表示:

        式中:V—槽電壓,V;V°—理論分解電壓,V;Vu—離子膜電壓降,V;a—陽極過電壓,V;g—陰極過電壓,V;IRt—溶液歐姆電壓降,V;IRe—金屬導(dǎo)體中歐姆電壓降。

        影響槽電壓的主要因素:(1)膜自身結(jié)構(gòu);(2)電流密度;(3)氫氧化鈉濃度;(4)兩極間距;(5)陰、陽極液循環(huán)量、陽極液NaCl濃度、陽極液pH值;(6)溫度;(7)鹽水中雜質(zhì);(8)槽結(jié)構(gòu),特別是陰、陽極活性涂層;(9)開停車次數(shù);(10)電解槽壓力和壓差?,F(xiàn)結(jié)合生產(chǎn)中遇到的實際案例,從以下幾點分析其對槽電壓的影響情況。

        2.1 陰極管道材質(zhì)差,管架腐蝕對槽電壓的影響

        老電解E、F槽為膜極距電解槽,2011年投運后,不到一個月發(fā)現(xiàn)槽頭陰極進(jìn)槽堿管彎頭處腐蝕,出現(xiàn)直徑約 2.0~3.0 mm 的孔洞,同時多次出現(xiàn)陰極液流量低甚至無流量現(xiàn)象,同時槽電壓異常升高。經(jīng)停車檢查,發(fā)現(xiàn)在陰極面網(wǎng)和進(jìn)口總管處集聚許多黑色鐵粉和鎳粉類物質(zhì),導(dǎo)致陰極管道堵塞,多張離子膜出現(xiàn)針孔。對陰極系統(tǒng)部分管道、管件材質(zhì)進(jìn)行檢測,材質(zhì)不合格,不耐熱堿腐蝕。2011.11-2014.5 E 槽電壓數(shù)據(jù)見圖 1。

        2014年7月該公司再次對E、F槽陰極網(wǎng)及陰極系統(tǒng)部分不合格管架進(jìn)行更換。更換后運行情況良好,更換前后運行數(shù)據(jù)對比見表1。

        圖1 老電解E槽折標(biāo)電壓

        表1 更換前后運行數(shù)據(jù)對比表

        2.2 鹽水中各種雜質(zhì)對槽電壓的影響

        離子膜電解食鹽水制取燒堿工藝中,二次精鹽水的質(zhì)量直接影響著離子膜的效率和電解槽的使用壽命。鈣離子、鍶離子、碘離子和硫酸根離子會影響電流效率,影響槽電壓的主要有鎂離子、鐵離子、鎳離子、碘離子,當(dāng)上述物質(zhì)存在時,會在槽內(nèi)生成相應(yīng)的不溶物沉積在膜的表面,或擴散到陰極室產(chǎn)生影響,因此生產(chǎn)中要嚴(yán)格控制鹽水中各種雜質(zhì)的含量。

        (1)鈣鎂離子超標(biāo)影響

        鈣鎂離子存在時,在槽內(nèi)和陰極遷移過來的OH-生成沉淀物,沉積在膜上,影響槽電壓和電流效率。

        2014年11月10日,膜脫硝工段清洗反滲透膜,清洗廢水中含有50 kg檸檬酸和50 kg的EDTANa4,EDTANa4全稱乙二胺四乙酸鈉鹽,對鈣鎂等金屬離子具有強絡(luò)合性,不能通過凱膜過濾器將其過濾去除,故其與鈣鎂離子形成的絡(luò)合物仍存在于一次鹽水中。一次鹽水進(jìn)入后續(xù)的二次精鹽水工段的樹脂塔后,其形成的絡(luò)合物穩(wěn)定性強于螯合樹脂吸附鈣鎂等金屬離子形成的絡(luò)合物,導(dǎo)致螯合樹脂吸附能力下降,二次精鹽水中鈣鎂嚴(yán)重超標(biāo),(2014年11月25日旭化成分析有機碳含量是19×10-6)各臺電解槽槽電壓均有升高現(xiàn)象。通過對樹脂塔進(jìn)行多次再生置換處理,鹽水指標(biāo)才趨于正常,槽電壓也慢慢恢復(fù)正常增長幅度。具體二次精鹽水指標(biāo)見表2,槽電壓值見表3。

        表2 二次精制鹽水指標(biāo)

        表3 原槽電壓值

        (2)原鹽含氨超標(biāo)對槽電壓的影響

        2016年10月26日,當(dāng)班員工發(fā)現(xiàn)原鹽有氨水味,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)原鹽內(nèi)總氨含量為31×10-6,超標(biāo)數(shù)倍(正常指標(biāo)為 2×10-6),新 A 槽下槽折標(biāo)電壓數(shù)據(jù)見表4。

        表4 新槽折標(biāo)電壓值

        同時新、老電解槽電壓均出現(xiàn)明顯上升趨勢。具體數(shù)據(jù)(以新電解A槽為例)見圖2。

        通過及時采取調(diào)整原鹽、增加樹脂塔再生頻次等措施,最終將槽電壓恢復(fù)正常。

        圖2 新電解A槽電壓

        (3)鹽水中硫酸根、氯酸根對槽電壓的影響

        在以往的生產(chǎn)運行中,曾出現(xiàn)過二次精鹽水金屬離子超標(biāo)現(xiàn)象。2008年3月,10萬t/a離子膜電解槽二期投入運行后,發(fā)現(xiàn)鹽水中硫酸根、氯酸根濃度迅速升高,硫酸鈉最高達(dá)39 g/L,氯酸鈉最高達(dá)22 g/L,具體數(shù)據(jù)見表5。因硫酸鹽和氯酸鹽在鹽水中易結(jié)晶,一次鹽水工段加壓泵鹽水進(jìn)口管道及閥門多次結(jié)晶而被迫停車掏出結(jié)晶物,并最終因加壓溶氣罐到預(yù)處理器鹽水管道結(jié)晶鹽堵塞,系統(tǒng)被迫停車十幾天。

        表5 二次鹽水指標(biāo)

        從2011年10月隔膜燒堿停產(chǎn)以后,開始出現(xiàn)二次精鹽水中和ClO3-超標(biāo)現(xiàn)象,由于及時淘汰氯化鋇法除,上了膜法脫硝裝置,鹽水中的濃度在很短時間內(nèi)恢復(fù)正常。由于公司沒有除氯酸鹽裝置,所以鹽水中超標(biāo)現(xiàn)象未能有效緩解,只是隨著每次批量更換離子膜后暫時得到改善。目前鹽水中氯酸根含量已接近50 g/L,雖然采取增加電解槽和脫氯塔鹽酸加入量等措施,氯酸根含量仍呈現(xiàn)上升趨勢。該公司2018年有上氯酸鹽分解裝置技改計劃,2010年8月-2017年11月鹽水硫酸根含量情況見圖3,新電解出槽氯酸根含量見圖4。

        圖3 鹽水硫酸根含量圖

        圖4 新電解出槽氯酸根含量圖

        3 降低槽電壓措施

        (1)嚴(yán)格控制槽溫:槽溫 86~88℃,膜極距 84~85℃;

        (2)二次精鹽水各種雜質(zhì)離子含量合格見表6;

        表6 二次精鹽水各種雜質(zhì)離子含量指標(biāo)要求

        (3)電解槽陽極添加的高純酸指標(biāo)合格:HCl 31%;Ca≤0.5 mg/L,Mg≤0.07 mg/L,F(xiàn)e≤0.5 mg/L;

        (4)進(jìn)出槽鹽水氯化鈉含量正常:進(jìn)槽280~300 m/L,出槽 205~215 g/L;

        (5)控制出槽氫氧化鈉含量32%~32.5%;

        (6)根據(jù)電解槽類型控制氫氣氯氣壓力和壓差正常;

        膜極距槽子一般要求氫氣24 kPa,氯氣20 kPa,氫氯氣體壓差4 kPa。通過對以上各種工藝指標(biāo)嚴(yán)格控制來保證電解槽正常高效運行。

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