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        某輕型商用車行駛抖動(dòng)問題分析與改進(jìn)

        2018-10-26 08:19:30馬波程銳陳樂強(qiáng)
        汽車實(shí)用技術(shù) 2018年20期
        關(guān)鍵詞:板簧動(dòng)平衡駕駛室

        馬波,程銳,陳樂強(qiáng)

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        某輕型商用車行駛抖動(dòng)問題分析與改進(jìn)

        馬波,程銳,陳樂強(qiáng)

        (安徽江淮汽車股份有限公司商用車研究院,安徽 合肥 230601)

        文章通過對(duì)某輕型商用車在顛簸路面工況行駛中抖動(dòng)問題進(jìn)行分析和處理,對(duì)輕卡行駛抖動(dòng)機(jī)理進(jìn)行探討并最終確定有效的處理方案,為后續(xù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)及類似問題處理積累經(jīng)驗(yàn)。

        平順性;抖動(dòng);板簧;剛度;動(dòng)平衡

        前言

        整車平順性是評(píng)價(jià)車輛性能的一項(xiàng)重要指標(biāo),在車輛行駛過程中出現(xiàn)有規(guī)律或者無規(guī)律的異常抖動(dòng),都會(huì)給駕駛?cè)藛T帶來不適,甚至造成用戶極大抱怨。本文通過對(duì)抖動(dòng)產(chǎn)生機(jī)理的理論分析,并結(jié)合某車型抖動(dòng)問題的處理過程,有效驗(yàn)證了理論分析的結(jié)果,為處理整車抖動(dòng)問題提供了一個(gè)方向。

        1 問題反饋

        接市場反饋,某輕型載貨車在過顛簸路面時(shí)抖動(dòng)比較強(qiáng)烈,在柏油路面行駛抖動(dòng)不明顯,該問題在多個(gè)區(qū)域均出現(xiàn),市場客戶對(duì)此問題抱怨極大,需要立即解決。

        2 原因分析

        2.1 FTA分析

        圖1 FTA分析

        整車抖動(dòng)主要是由于輪端激勵(lì)源產(chǎn)生激勵(lì),通過懸架、車架、駕駛室等傳遞過程到達(dá)駕駛室座椅,最終給駕駛員身體造成抖動(dòng)感官;根據(jù)行駛抖動(dòng)產(chǎn)生機(jī)理,開展FTA分析,確定影響行駛抖動(dòng)的相關(guān)因子,具體如圖1所示。

        考慮駕駛室剛體模態(tài)、座椅導(dǎo)軌及座椅自身剛度、共振頻率等因素較難改變,從輪端動(dòng)平衡、輪胎均勻性、駕駛室懸置隔振率、懸架Z向傳遞率、懸架簧上振動(dòng)幾個(gè)方面進(jìn)行驗(yàn)證。

        2.2 關(guān)鍵因子驗(yàn)證

        為了準(zhǔn)確找出問題根源和設(shè)計(jì)對(duì)策,運(yùn)用CAE手段建立了整車動(dòng)力學(xué)模型并復(fù)現(xiàn)實(shí)車振動(dòng)問題,最終通過TPA分析、參數(shù)敏感性分析等技術(shù)手段完成了項(xiàng)目相關(guān)分析及驗(yàn)證。

        圖2 整車CAE模型分析

        2.2.1板簧剛度靈敏度分析

        通過調(diào)整不同板簧剛度值,測試駕駛室振動(dòng)響應(yīng)如下:

        圖3 不同板簧剛度靈敏度分析

        結(jié)論:板彈簧的剛度下降,整個(gè)傳遞函數(shù)3.5Hz的波峰幅值也有較大程度的下降,該方案從傳遞路徑的傳函上進(jìn)行了優(yōu)化并得到效果,最終振動(dòng)響應(yīng)得到優(yōu)化。

        2.2.2減震器阻尼靈敏度分析

        通過調(diào)整不同減震器阻尼值,測試駕駛室振動(dòng)響應(yīng)如下:

        圖4 不同減震器阻尼靈敏度分析

        結(jié)論:隨著壓縮阻尼系數(shù)的增大,振動(dòng)響應(yīng)的峰值不斷減小,因此減震器的阻尼系數(shù)是影響駕駛室垂向振動(dòng)的一個(gè)顯著因素。可以通過調(diào)節(jié)阻尼的開口,調(diào)節(jié)阻尼系數(shù)來減小振動(dòng)幅值。

        2.2.3輪端動(dòng)不平衡靈敏度分析

        調(diào)整不同輪端動(dòng)平衡質(zhì)量,測試駕駛室振動(dòng)響應(yīng)如下:

        圖5 不同輪胎動(dòng)平衡質(zhì)量靈敏度分析

        結(jié)論:隨著輪端動(dòng)不平衡質(zhì)量的降低,輪胎載荷及整車振動(dòng)響應(yīng)隨之降低。

        2.2.4駕駛室懸置剛度靈敏度分析

        調(diào)整不同駕駛室膠墊剛度,測試車輪-駕駛室的傳遞函數(shù)如下:

        圖6 不同駕駛室膠墊剛度靈敏度分析

        結(jié)論:懸置剛度下調(diào)后,3.5Hz處波峰的振幅和頻率都有所下降,對(duì)改善30km/h工況的行駛抖動(dòng)結(jié)果有利,但8.8Hz處的幅值有一定程度上升,對(duì)80km/h時(shí)帶來負(fù)面影響。因此懸置的剛度對(duì)行駛抖動(dòng)影響有限,且針對(duì)某一工況的改進(jìn)必須限定在一定范圍內(nèi)。

        通過上述單因子靈敏度分析驗(yàn)證,輪端動(dòng)平衡對(duì)整車抖動(dòng)影響最大;在保證輪端參數(shù)不變的情況下,傳遞路徑層面減振隔振類部件少片簧(剛度低)、大阻尼減震器、駕駛室液壓懸置等所有方案對(duì)改善整車行駛抖動(dòng)均有貢獻(xiàn),其中少片簧貢獻(xiàn)量最大。

        3 故障車輛處理及驗(yàn)證

        3.1 故障現(xiàn)象確認(rèn)

        選取一輛商品車進(jìn)行路試,在柏油路面行駛,30km/h—80km/h速度段整車均未感覺到有明顯抖動(dòng)現(xiàn)象;在較顛簸路面行駛,整車抖動(dòng)明顯,尤其是在經(jīng)過減速帶或者坑洼不平處,主座椅和副座椅處人員均被顛離座墊,人體感覺異常難受。

        通過車輛故障模式判斷,該車輛未出現(xiàn)規(guī)律性抖動(dòng),且與速度關(guān)系不大,即無明顯共振頻率區(qū)域,排除各系統(tǒng)頻率共振導(dǎo)致的異常抖動(dòng);根據(jù)顛簸路面的振動(dòng)感受及FTA分析因子,主要問題在于整車懸架系統(tǒng)減震效果較差導(dǎo)致,初步判定為前板簧剛度不合格導(dǎo)致。為驗(yàn)證判斷結(jié)果,更換剛度合格的前懸板簧總成并進(jìn)行整車試驗(yàn)和測試,在前橋輪端、板簧、車架及駕駛室座椅導(dǎo)軌處分別貼傳感器,測試板簧更換前后的振動(dòng)數(shù)據(jù)。

        圖7 前橋輪端處傳感器布置點(diǎn)

        圖8 車架板簧前固定傳感器布置點(diǎn)

        圖9 車架板簧后固定傳感器布置點(diǎn)

        圖10 座椅導(dǎo)軌傳感器布置點(diǎn)

        3.2 更換板簧整車驗(yàn)證

        更換板簧后,整車道路測試效果顯著;在顛簸路面行駛中,人體對(duì)于整車振動(dòng)感應(yīng)處于可接受狀態(tài),舒適性大幅提升;通過傳感器測試結(jié)果表明,更換板簧后簧上偏頻由3.0Hz降低到2.5Hz,駕駛室座椅導(dǎo)軌處最大振動(dòng)幅值由0.13g降低到0.073g,問題得到有效解決,具體數(shù)據(jù)如下:

        表1 板簧更換前后整車測試數(shù)據(jù)

        圖12 更換后測試數(shù)據(jù)

        3.3 故障件檢測

        通過對(duì)故障件檢測,板簧剛度遠(yuǎn)大于更換件板簧,導(dǎo)致輪端振動(dòng)激勵(lì)在傳遞過程中未得到有效衰減,造成異常抖動(dòng)問題,具體檢測結(jié)果見表2:

        表2 故障件與更換件檢測數(shù)據(jù)

        4 結(jié)論

        本文依據(jù)整車抖動(dòng)產(chǎn)生機(jī)理,通過FTA分析確認(rèn)整車抖動(dòng)相關(guān)因素,借助于CAE模型對(duì)關(guān)鍵因子進(jìn)行模擬驗(yàn)證,確認(rèn)影響整車抖動(dòng)問題的主要因素為輪端動(dòng)平衡、板簧剛度、減震器阻尼等方面,為整車抖動(dòng)問題處理提供了方向;并以市場典型案例處理驗(yàn)證了理論分析結(jié)論的有效性,為后續(xù)相關(guān)問題處理積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

        [1] 陳家瑞.汽車構(gòu)造[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2008.

        [2] 劉顯臣.汽車NVH綜合技術(shù)[M].北京.機(jī)械工業(yè)出版社.2000.

        [3] 余志生.汽車?yán)碚揫M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社.2000.

        Analysis and improvement of jitter problem for a light commercial vehicle

        Ma Bo, Cheng Rui, Chen Leqiang

        ( Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. Commercial Vehicle Research Institute, Anhui Hefei 230601 )

        Through the analysis and treatment of the jitter of a light commercial vehicle running on the bump road, the mechanism of the light truck driving jitter is discussed and the effective treatment scheme is finally determined, which will accumulate experience for the follow-up product design an development and similar problems.

        Smoothness; Shake; Leaf spring; Rigidity; Dynamic balance

        U461.4

        B

        1671-7988(2018)20-89-03

        馬波,就職于安徽江淮汽車股份有限公司商用車研究院。

        U461.4

        B

        1671-7988(2018)20-89-03

        10.16638/j.cnki.1671-7988.2018.20.032

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