李春潔 , 馬海彬 (安徽理工大學(xué),安徽 淮南 232000)
在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中公路建設(shè)事業(yè)也在不斷向前發(fā)展,公路建設(shè)項(xiàng)目及其投資規(guī)模不斷壯大,在拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面具有十分重要的意義。在公路建設(shè)中,特別是南方水田改路項(xiàng)目中,經(jīng)常會(huì)遇到軟土地基,在軟基處理中如何提高路基的承載力,保證公路建設(shè)項(xiàng)目順利進(jìn)行,成為施工單位面臨的一個(gè)非常重要的問題。
水泥攪拌樁是利用特制的深層攪拌機(jī)械在地基需加固深度范圍內(nèi)進(jìn)行鉆進(jìn)攪拌,將水泥漿與需加固深度范圍內(nèi)的軟土強(qiáng)制充分拌合,使之與軟土產(chǎn)生一系列物理和化學(xué)變化,經(jīng)硬化處理后形成具有整體性、水穩(wěn)定性和足夠強(qiáng)度的優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)。經(jīng)過水泥攪拌樁法加固后,在地基土中便形成了強(qiáng)度較高的柱狀水泥土。這些水泥土體成為地基土的一部分,與地基土形成復(fù)合地基,成為樁土承受外荷載的復(fù)合基礎(chǔ),可用于提高軟土層地基的承載力,減少地基沉降量。該工藝比較成熟,是軟基處理的一種有效形式,以其加固費(fèi)用低且效果好等優(yōu)勢(shì)越來越被廣泛運(yùn)用。在梧州207國道工程中該方法主要適用于軟土厚度較大(>3.5m)的連續(xù)分布路段較長的水田、溝谷路段。
梧州市207國道東繞城過境公路項(xiàng)目位于廣西壯族自治區(qū)梧州市萬秀區(qū)、龍圩區(qū)境內(nèi),路線區(qū)域是廣西東南部丘陵地區(qū),屬于大蒙山東段。地勢(shì)南高北低。沿線地貌類型 K1+035.793~K13+050、K13+440~K23+802.627段以剝蝕丘陵地貌為主,地勢(shì)起伏較大,山體相對(duì)高大,地形比較復(fù)雜,因受構(gòu)造和侵蝕作用,“U”形溝谷內(nèi)有較厚的沖積土,常為水田和旱地。K13+050~K13+440路段為河流沖積階地貌,主要覆蓋第四系沖積層和少許殘積層,厚度一般在3~10m,分布均勻,水田范圍廣,依據(jù)設(shè)計(jì),該項(xiàng)目軟土地基的主要處理方式為采用水泥攪拌樁來處理;K13+240~K13+500路段水泥攪拌樁工藝為濕法施工,樁徑為500mm,樁間距為1.2~1.4m,設(shè)計(jì)樁長為7m,水泥摻量依據(jù)試驗(yàn)配合比為21%,水灰比為0.50,現(xiàn)場漿液比重實(shí)驗(yàn)測定為1.79g/cm3。水泥用量為72kg/m,噴漿量為不小于60 L/m。設(shè)計(jì)7d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度為0.4MPa,28d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度為0.6MPa,90d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度為1MPa,該路段復(fù)合地基承載力為不小于150MPa。
依據(jù)梧州市207國道東繞城過境公路設(shè)計(jì)圖K13+240~K13+500段水泥攪拌樁地質(zhì)描述和清表后現(xiàn)場挖掘機(jī)開倉查勘,發(fā)現(xiàn)該水田段原地面以下0~0.6m為褐色耕植土,0.6~4.8m為褐色軟塑狀沖積淤泥質(zhì)粘土,4.8m以下為褐色可硬塑狀砂質(zhì)粘性土,并見明顯涌水。
為了解決水泥攪拌樁穿透軟塑狀淤泥質(zhì)粘土層問題,施工單位進(jìn)行了工藝試樁試驗(yàn),試驗(yàn)依據(jù)施工技術(shù)規(guī)范和現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人員在珠海橫琴新區(qū)市政道路的成熟經(jīng)驗(yàn)采用低攪速(下鉆1.2m/min,上提0.8m/min)、高壓漿(0.7~08MPa)的方法解決淤泥質(zhì)粘性土的攪拌樁成樁問題。28d檢測,復(fù)合地基承載力試驗(yàn)以及單樁載荷試驗(yàn)結(jié)果均能夠滿足設(shè)計(jì)值要求,但在樁體鉆孔取芯中發(fā)現(xiàn):樁體芯樣基本完整、堅(jiān)硬,攪拌基本均勻,呈柱狀,部分呈塊狀,而在0.8~3.0m處膠結(jié)差,松散、攪拌不均勻(圖1)。
圖1 K13+240~500 試樁芯樣
水泥攪拌樁工藝性試驗(yàn)參數(shù) 表1
經(jīng)現(xiàn)場參建各方協(xié)商一致同意依據(jù)現(xiàn)有試樁取芯結(jié)果和開倉查勘成樁結(jié)果進(jìn)行工藝調(diào)整。2016年5月17日召開技術(shù)分析會(huì),在征求各方意見和建議后綜合分析,估計(jì)造成樁體芯樣在0.8~3.0m處膠結(jié)差,松散、攪拌不均勻的原因有攪拌速度過慢、壓力過大、鉆頭葉輪偏少、取芯設(shè)備及取芯速度過快等。
為徹底解決樁體在淤泥質(zhì)黏土層芯樣呈塊狀、攪拌不均勻的問題。工藝上做了如下改進(jìn)措施。
①從設(shè)備上進(jìn)行改進(jìn),在十字鉆頭四片葉輪基礎(chǔ)上增加兩片斜向葉輪,解決因粘稠粘附問題導(dǎo)致漿液結(jié)團(tuán)的問題。
②從攪拌速度上調(diào)整,為解決淤泥質(zhì)層同一斷面攪拌不均勻的問題,適當(dāng)提高攪拌速度,因淤泥質(zhì)層土的粘性較大,速度過慢則容易形成塊狀或者團(tuán)狀,漿液形成一段一段,從而形成真空狀,因此提高攪拌速度使葉輪充分打散結(jié)團(tuán)漿液和快速切土。但為保證漿液數(shù)量,采用復(fù)攪進(jìn)行彌補(bǔ)。
③從施工泵漿壓力上進(jìn)行調(diào)整,因噴漿壓力過大,導(dǎo)致注入漿量增多,漿液過量時(shí)會(huì)導(dǎo)致攪拌樁中的含水量增加,這樣反而會(huì)降低攪拌樁的強(qiáng)度,施工中確保噴漿口壓力保持在0.4~0.6MPa,但是根據(jù)現(xiàn)場條件,因泵漿較遠(yuǎn),所以攪拌池進(jìn)漿口壓力可以調(diào)整至0.5~0.7MPa,并嚴(yán)格要求8m樁施工時(shí)間不得少于20min。
④為了保證單樁的均勻連續(xù)性,增添攪拌土體中的膠結(jié)材料。防止取出芯樣斷、短、散,考慮外摻磷石膏、硼石膏等工藝廢料,試驗(yàn)時(shí)摻入量按照3%~5%來控制。
2016年5月17日組織在K13+240~500段重新進(jìn)行了9根水泥攪拌樁工藝性試驗(yàn)(試驗(yàn)參數(shù)見表1:水泥攪拌樁工藝性試驗(yàn)參數(shù))。
2016年5月24日對(duì)試樁進(jìn)行抽芯檢測,通過取芯查看芯樣成樁質(zhì)量,不管是二攪二噴還是四攪二噴施工工藝,在樁頂以下1.5m~3m深芯樣成型效果較前有所提高,但仍舊不是很理想,但四攪四噴芯樣攪拌均勻,成樁效果好,均滿足設(shè)計(jì)要求。
2016年5月30日項(xiàng)目部在暴雨天氣過后,對(duì)現(xiàn)場剩余四攪四噴水泥攪拌樁進(jìn)行了鉆芯取樣,成型效果達(dá)到了預(yù)期的效果。整個(gè)樁芯樣品符合單樁樁體的質(zhì)量評(píng)價(jià):I類樁①樁長、樁徑滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求,整個(gè)樁體噴漿均勻,沒有斷漿現(xiàn)象;②樁體能取出完整的柱狀芯樣,芯樣完整且連續(xù)、主要呈柱狀或短柱狀,局部松散呈塊狀、餅狀或片狀;③樁上、中、下段的強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)要求;④所取芯樣中柱狀加塊片狀取芯率大于80%。
圖2 四攪二噴試驗(yàn)樁
圖3 改進(jìn)后四攪四噴成型效果
從上面的分析中,可見采用改進(jìn)后的四攪四噴工藝施工的的水泥攪拌樁能滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。
水泥攪拌樁施工是軟基處理的一種常用方法,也是一種有效方法,但施工質(zhì)量較難掌控。為確保工程整體施工質(zhì)量,必須對(duì)水泥攪拌樁的施工過程進(jìn)行嚴(yán)格的管理與控制,若是不能及時(shí)排除隱患,將對(duì)整個(gè)工程的施工質(zhì)量產(chǎn)生嚴(yán)重影響。通過梧州市207國道公路工程項(xiàng)目實(shí)例,發(fā)現(xiàn)解決水泥攪拌樁在軟塑狀沖積淤泥質(zhì)粘土下保證施工質(zhì)量的方法,并通過試樁試驗(yàn),證明了該方法的可行性,為同類工程施工積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。