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        某特高壓工程鐵塔真型試驗分析

        2018-10-23 12:12:54羅先國鄒相國
        關鍵詞:加荷主材內力

        何 川, 羅先國, 鄒相國

        (湖北省電力勘測設計院有限公司, 湖北 武漢 430040)

        1 試驗原理及方法

        1)加荷:采用液壓加荷裝置,通過鋼絲繩串聯(lián)拉力傳感器,按試驗分級要求,逐步將垂直、水平及張力負荷施加在桿塔指定荷載作用點上。

        2)觀測:通過拉力傳感器控制水平負荷及張力負荷加載的大小值;采用應變測量儀,測出各主要桿件的應變值得到各桿件的應力;在桿塔的正側面各設置一臺經(jīng)緯儀,分別測得桿塔正側面的撓度變形值及橫擔扭轉位移值。

        2 設計條件

        1)導線:8×JL1/G3A-1250/70鋼芯鋁合金絞線。

        2)檔距(水平/垂直):590/700 m。

        3)基本風速覆冰:27 m/s、10 mm。

        4)桿塔全高:77.5 m。

        3 鐵塔加荷方案

        3.1 試驗工況

        該塔進行以下兩組共計六個工況的試驗:工況1,90°大風;工況 2,斷左地線;工況 3,斷左導線;工況4,錨左地線,右地線已錨;工況5,左導線施工提線,右側導線、地線已安裝;以上工況試驗荷載均為100%設計荷載;工況6,45°大風;試驗荷載為超載至150%設計荷載。

        3.2 加荷步驟

        加荷級別分別如下。

        1)工況 1—5(橫向、縱向、垂直)加載分別為0-50%-75%-90%-95%-100%-0。

        2)工況6超載(橫向、縱向、垂直)加載分別為0-50%-75%-90%-95%-100%-105%-110%-115%-120%-125%-130%-135%-140%-145%-150%-破壞。

        4 試驗情況

        開始試驗后,依次進行工況 2、3、4、5、1,試驗荷載為100%設計荷載,所有工況都順利通過試驗。工況6,45°大風,試驗荷載為超載至150%設計荷載,當荷載加至100%時,工況順利通過,當荷載加至139%時,被試塔倒塔破壞。

        5 試驗數(shù)據(jù)分析

        5.1 實測位移影響因素分析

        一般桿塔真型試驗均要求獲得位移和應變數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)會受到很多因素影響。

        1)設計加工方面:與桿件布置方式、節(jié)點構造、加工精度等有關。

        2)組裝方面:與組裝方式、螺栓緊固程度等有關。

        3)試驗順序:與工況試驗順序、持荷時間、加荷速度等有關。

        Z2塔位移測點共布置16個,測點布置見下頁圖1(圖中1~16是應變片在塔上的黏貼位置)。第1-3工況位移實測值比計算值大15%左右,而第4-5工況位移實測值和計算值相差在7%左右。原因是部分螺栓在前幾個工況加載后發(fā)生滑移,而在后幾個工況加載中誤差就減小了,因此先加載的工況試驗結果與計算偏差較大,后加載的工況差距明顯減小。

        5.2 實測應變影響因素分析

        在彈性范圍內鐵塔的實測應變可通過應力應變公式計算出實測內力。鐵塔的實測與計算內力有差距,主要由以下因素引起。

        圖1 試驗塔位移測點圖

        1)應變片測量誤差的影響:應變片的測量精度與多方面因素有關,應變片黏貼也是非常關鍵的要素之一。

        2)節(jié)點非鉸接影響:理論計算時將節(jié)點統(tǒng)一視為鉸接,但實際中節(jié)點都有一定的剛度,并非理想的鉸接。

        Z2塔應變測點共布置67點,黏貼應變片134片。從計算內力和實測內力對比可看出:除斷地線工況差異稍大外,該塔大部分測點實測內力與計算內力基本相符,誤差在10%以內;桿塔主材實測內力與計算內力吻合程度較高,驗證了計算模型的合理性。塔身主材(44號測點)實測結果與計算結果的相對誤差為5%,塔腿主材(61號測點)的相對誤差為4%;導線橫擔上平面主材與塔身相連處,角鋼兩肢的應變分別為552和579,兩肢受力較為接近。這說明采用相互垂直焊接的節(jié)點板與橫擔上平面主材兩肢相連后,這個部位傳力已經(jīng)接近于雙面連接。橫擔上平面主材按雙面連接設計,與以往單面連接設計相比可使橫擔上平面主材規(guī)格降1~2級。

        5.3 超載及破壞情況分析

        1)試驗塔選取“45°大風”作為超載破壞試驗工況,加載至100%時,腿部主材應變測點61,實測應變值1 316με,換算成內力為2 934 kN,而該桿件設計內力值2 894 kN(100%設計荷載時),實測內力偏差1.3%。這些數(shù)據(jù)證明計算理論與實際受力情況吻合。

        2)試驗后對桿件進行材料性能試驗,試驗結果是:腿部主材實測屈服強度為470 MPa。

        3)由《鋼結構設計規(guī)范》可知,對于Q420鋼,≤16 mm時設計強度為380 N/mm2,分項系數(shù)γR為1.111。對于腿部主材在100%設計荷載時應力比為0.9。按設計理論計算其破壞超載級別為1÷0.9×1.111×470÷420=138.1%,與實際 139%破壞很接近。

        5.4 試驗塔分析小結

        1)Z2塔順利通過6個工況100%設計荷載試驗;45°大風工況超載至139%設計荷載時,塔腿主材破壞;通過位移和應變分析,得出計算模型和實際試驗結果吻合較好,關鍵部位節(jié)點構造合理,計算理論和設計理念能夠保證桿塔安全。

        2)橫擔上平面主材與塔身相連處采用相互垂直焊接的節(jié)點板雙面連接后,兩肢受力接近,表明此處可按雙面連接設計,可使橫擔上平面主材規(guī)格降低1~2級。

        3)理論計算該塔應在塔腿主材破壞,而實際也是如此。

        6 結語

        通過對某特高壓直流Z2塔進行真型試驗研究,驗證了被試桿塔結構在特高壓輸電線路中的安全可靠性和經(jīng)濟合理性,不僅能為特高壓桿塔優(yōu)化設計提供試驗依據(jù),而且能為特高壓線路的建設和安全運行提供技術支持,是保證我國特高壓輸變電線路桿塔結構經(jīng)濟可靠運行的關鍵。

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