張明濤
(大秦鐵路股份有限公司太原北車輛段, 山西 太原 030003)
制動閥是貨車車輛的心臟,隨著鐵路重載、高速發(fā)展,貨車制動故障呈現(xiàn)出高發(fā)態(tài)勢,其中屬于制動閥故障占比能夠達到25%。為此,提高制動閥檢修質(zhì)量,提高制動閥穩(wěn)定性是車輛部門一直以來研究的課題。本文結(jié)合制動閥檢修工作中發(fā)生的一些典型故障案例,進行了初淺的分析溯源。
鐵路貨車空氣制動裝置一般以制動閥進行區(qū)分,目前主要使用的制動閥有4種:120型制動閥、120-1型制動閥、主動潤滑式120型制動閥、120H型制動閥。其中主動潤滑式120制動閥、120H型制動閥為新型制動閥,主要裝用于試驗車,本文主要對120型制動閥、120-1型制動閥相關(guān)內(nèi)容進行研究分析。
為了滿足貨車載重、運行速度、機車牽引重量地不斷提高,20世紀90年代初,我國研制了120型制動閥。120型制動閥由主閥、緊急閥、半自動緩解閥和中間體組成。120型制動閥主閥由作用部、減速部、局減閥、加速緩解閥、緊急二段閥等五部分組成,共有73個零部件組成。120-1型制動閥主要裝用于C80B等大秦線運煤敞車上,相比較120型制動閥,主要增加了常用加速制動功能。
制動室閥檢修工位工作者在滑閥外觀檢查時,發(fā)現(xiàn)滑閥工藝孔錫焊處開焊(如圖1所示)。按故障溯源的程序要求,對制動閥滑閥故障部位確認,故障原因分析主要為金屬錫與銅在遇冷或熱時的收縮與膨脹系數(shù)不一致,在受冷或受熱是兩種金屬會發(fā)生擠壓或收縮,長時間受這種作用影響,金屬錫與銅的焊接面發(fā)生剝離。故障處理情況:更換滑閥重新組裝后,試驗結(jié)果合格,故障消除。
圖1 滑閥工藝孔錫焊處開焊
制動室閥試驗工位工作者在試閥時發(fā)現(xiàn):120主閥半自動緩解閥試驗各項數(shù)據(jù)均在制規(guī)規(guī)定范圍內(nèi),但試驗過程中,副風缸壓力表持續(xù)下降;再次復(fù)驗時對整個閥體涂抹防銹檢漏劑,發(fā)現(xiàn)閥體鑄造標記處有鑄造缺陷冒泡,導致閥體持續(xù)漏泄(如下頁圖2所示)。按故障溯源的程序要求,將120閥分解,對緩解閥手柄彈簧、緩解閥手柄座及套等配件檢查及檢測,閥內(nèi)各部件均合格,閥體鑄造標記處存在氣孔。故障原因分析為主要閥體鑄造時因為砂型中的水分含量過高,或是型腔的排氣不好,從澆注到鑄件表面凝固成固體殼的期間內(nèi),外部氣體源(砂型,砂芯等)發(fā)生的氣體侵入型腔內(nèi)的金屬液中,形成氣泡而產(chǎn)生的氣孔。故障處理情況:更換主閥體重新組裝后,試驗結(jié)果合格,故障消除。
制動室閥試驗工位工作者在120閥試驗時發(fā)現(xiàn):“3.2.3.2加速緩解風缸壓力”項不合格;復(fù)驗后發(fā)現(xiàn)此項仍然不合格(如圖3所示)。按故障溯源的程序要求,將120閥分解,對緩解閥頂桿及座、止回閥彈簧等配件檢查及檢測,閥內(nèi)各部件均合格,進一步檢查發(fā)現(xiàn)主閥與半自動緩解閥安裝面通孔位置不能與橡膠件各孔重合。
圖2 閥體鑄造標記處有鑄造缺陷冒泡
圖3 120主閥與半自動緩解閥安裝面通孔鑄造偏移
故障原因分析為主要閥體鑄造過程中,模具制作不良,上下模沒有對準或模樣變形;砂箱或模板定位不準確,或定位銷松動;擠壓造型機上零件磨損,例如正壓板下襯板、反壓板軸承的磨損等;澆注時用的套箱變形,搬運、圍箱時不注意,使上下鑄型發(fā)生位移等原因使鑄件發(fā)生錯型。故障處理情況:更換主閥體重新組裝后,試驗結(jié)果合格,故障消除。
制動室閥試驗工位工作者在120閥試驗時發(fā)現(xiàn):120閥試驗至“3.2.2.9緊急二段躍升”項時,主閥排氣孔大量漏泄且此項試驗結(jié)果顯示不合格(如圖4所示)。按故障溯源的程序要求,對制動閥重新試驗確認故障后,對120閥分解,當打開主閥下蓋時發(fā)現(xiàn)緊急二段閥不能復(fù)位,徹底分解后發(fā)現(xiàn)緊急二段閥安裝孔底部有一凸臺,其余配件檢查均合格。故障原因分析為閥體鑄造過程中模具制作不良,澆注完后,真空度消失過早;鑄件內(nèi)部吃砂量太少,壓力太小等原因引起的鑄造多肉。故障處理情況:更換主閥體重新組裝后,試驗結(jié)果合格,故障消除。
圖4 120主閥列車管通路鑄造缺陷
制動室閥試驗工位工作者在120閥試驗時發(fā)現(xiàn):120閥不能進行試驗且半自動緩解閥閥體漏風(如圖5所示)。按故障溯源的程序要求,將120閥分解,對緩解放風閥座及密封圈、閥體內(nèi)頂桿導向套等配件檢查及檢測發(fā)現(xiàn):緩解閥體不銹鋼閥套松動向上竄出1 mm。
圖5 半自動緩解閥內(nèi)套竄出
故障原因主要為閥套壓裝前,對閥體內(nèi)孔及不銹鋼套外表面粗糙度、圓度(圓柱度)及過盈量控制不當造成的;其次由于閥體材質(zhì)為鋁合金,可能存在鋁合金材質(zhì)與不銹鋼材質(zhì)的膨脹系數(shù)差距較大,在非常工況(高溫、低溫)下,易導致閥套松動故障的發(fā)生。故障處理情況:更換半自動閥體組成,重新組裝后,試驗結(jié)果合格,故障消除。
制動室閥檢修工位工作者在120閥檢修時發(fā)現(xiàn):滑閥座結(jié)構(gòu)異常,多加工1個小孔(如下頁圖6所示)。按故障溯源的程序要求對該故障進行分析。對主閥體各型腔內(nèi)部檢查無異常、缺陷;對滑閥座檢查,無劃痕、拉傷,發(fā)現(xiàn)滑閥座結(jié)構(gòu)異常,多加工1個小孔。對主活塞桿檢查各部尺寸無異常、磨耗;對滑閥檢查,各孔無異常,底面無劃痕、拉傷;對節(jié)制閥檢查,無劃痕、拉傷;對主閥上蓋、下蓋檢查,各部尺寸符合要求。對異??讖綑z查鑒定,發(fā)現(xiàn)孔圓度較高,可以排除滑閥座鑄造時形成的砂眼,使用鋼針對異常孔徑探查,發(fā)現(xiàn)深度接近閥體鑄面,綜合分析認為,在滑閥座機加工時,誤打孔所致,由于深度較深,接近閥座與閥體結(jié)合面,極易造成閥體與閥套間竄風,影響閥的性能。故障處理情況:更換主閥體重新組裝后,試驗結(jié)果合格,故障消除。
制動室閥檢修工位工作者檢修緊急閥時發(fā)現(xiàn):緊急閥下蓋內(nèi)套竄出5 mm(如圖7所示)。按故障溯源的程序要求對該故障進行分析。故障原因為:閥套壓裝前,對下蓋內(nèi)孔及不銹鋼套外表面粗糙度、圓度(圓柱度)及過盈量控制不當造成的;其次由于下蓋材質(zhì)為鋁合金,可能存在鋁合金材質(zhì)與不銹鋼材質(zhì)的膨脹系數(shù)差距較大,在非常工況(高溫、低溫)下,易導致閥套松動故障的發(fā)生。120緊急閥下蓋內(nèi)套竄出在運用中的表現(xiàn)是當列車管充風時會引起緊急閥排氣口大漏。故障處理情況:更換緊急閥下蓋,重新組裝后,試驗結(jié)果合格,故障消除。
圖6 滑閥座結(jié)構(gòu)異常圖
1)建議廠家對制動閥配件材質(zhì)進行改進,減少由于制動配件質(zhì)量不良造成的制動故障。
2)強化制動閥外部清洗,利用高壓水槍進行外部沖洗后,再進行超聲波清洗,便于后續(xù)工序進行外觀質(zhì)量檢查。
3)增設(shè)配件檢查檢測崗位,強化配件外觀檢查,避免不良配件裝車使用。
圖7 120緊急閥下蓋內(nèi)套竄出圖
4)制動閥試驗須嚴格執(zhí)行制動閥二次試驗內(nèi)控措施,每日中午、下午完工后對試驗數(shù)據(jù)進行調(diào)閱,確認試驗數(shù)據(jù)符合要求。
5)利用制動模擬實驗室對制動閥裝車狀態(tài)進行檢查確認,及時發(fā)現(xiàn)制動閥裝車不良隱患。
6)通過設(shè)置模擬故障等方式,驗證作業(yè)人員是否嚴格落實作業(yè)標準,提升制動閥檢修質(zhì)量。
通過對制動閥典型故障案例進行分析,能夠找出制動閥故障發(fā)生的原因,從而為現(xiàn)場制動閥檢修提供技術(shù)支持,進而可以大幅提升制動閥檢修質(zhì)量,降低貨車制動故障的發(fā)生。