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        新鋼10號高爐減少渣中帶鐵攻關(guān)實踐

        2018-10-23 08:45:04古勇合
        天津冶金 2018年5期
        關(guān)鍵詞:炮泥渣鐵主溝

        古勇合

        (新余鋼鐵集團有限公司,江西新余338001)

        0 引言

        新鋼10號高爐(2 500 m3)為新鋼集團三期技改重點建設項目,于2009年11月8日投產(chǎn)。高爐出鐵場設有3個鐵口,呈夾角式分布,正常生產(chǎn)情況下1號鐵口備用,2號與3號輪換出鐵。在高爐生產(chǎn)中,由于工藝、設備以及操作參數(shù)等原因造成的渣中帶鐵現(xiàn)象時有發(fā)生,主要通過日常操作中對鐵口的維護來避免。合理有效的鐵口區(qū)域維護,不僅包括合理的鐵口設計參數(shù)與材質(zhì)、爐前設備和炮泥的選擇,在日常生產(chǎn)過程中,爐前操作管理、爐缸工作狀況和原燃料變化,都影響著鐵口區(qū)域工作狀況,在高爐爐役末期顯得尤為突出。自開爐投產(chǎn)以來,隨著大高爐操作經(jīng)驗的積累,10號高爐的技術(shù)參數(shù)指標不斷提高,部分指標已達到行業(yè)的前列,而新鋼原燃料質(zhì)量差且不穩(wěn)定的現(xiàn)象仍未得到改善。在日常生產(chǎn)中,當品位低、渣比高、堿度波動較大時,渣中帶鐵現(xiàn)象較明顯。為進一步改善指標、降本增效,對10號高爐開展了以減少渣中帶鐵的爐前鐵口維護技術(shù)攻關(guān),以減少渣中帶鐵,提高金屬收得率,降低生鐵成本。

        1 渣中帶鐵的原因分析

        在出鐵過程中,如果爐渣中含鐵量過大,會在爐前渣溝中窩鐵(見圖1),對渣溝造成損害,減少渣溝使用壽命。若渣中帶鐵過大,會對水渣處理系統(tǒng)設備造成較大損害,尤其是?;C鐵,造成堵塞,使生產(chǎn)不順,此外渣中帶鐵過多,沖渣時會造成打炮,造成安全事故。

        圖1 渣溝窩鐵圖

        因此,在高爐日常操作中,避免渣中帶鐵是鐵口區(qū)域維護的重要工作,其產(chǎn)生的原因有:

        (1)高爐操作中,由于操作參數(shù)不合理,造成爐溫高或堿度高,渣鐵流動性較差,導致渣鐵分離困難,使得渣中帶鐵,這是高爐操作影響金屬收得率的常見現(xiàn)象。新鋼高爐入爐原燃料質(zhì)量差、成分波動較大,給高爐爐溫和堿度操作帶來相當大的難度,鐵水經(jīng)常出現(xiàn)高爐溫和高堿度現(xiàn)象,從而使得渣中帶鐵嚴重。

        (2)由于鐵口深度偏淺或者鐵口擴孔導致鐵水流速大,使得渣鐵在爐前鐵口前主溝中停留時間過短,渣鐵分離不完全,造成渣中帶鐵較多。

        (3)渣鐵分離主要靠鐵溝中的撇渣器,撇渣器中上沙壩因腐蝕沖刷而偏低、因憋渣器出口偏高、沙壩和鐵溝溝頭之間的高度差偏小,都會引起渣中帶鐵。

        渣鐵分離主要在鐵口前主溝中,而延長渣鐵在主溝的停留時間,除了維持適當?shù)蔫F水流速外,鐵溝寬度也是一項因素。

        2 減少渣中帶鐵的攻關(guān)措施

        渣中帶鐵是影響金屬收得率的重要因素,減少渣中帶鐵可提高爐前金屬收得率,而堿度和爐溫是影響渣鐵分離的主要原因,過高的堿度和爐溫使得渣鐵粘稠,渣鐵分離較困難,渣中帶鐵較多。2015年時,由于不重視爐溫和堿度的調(diào)劑,忽略了爐前渣鐵溝的技術(shù)參數(shù)優(yōu)化,使得金屬收得率一直不高(累計99.18%)。為此,在2015年的基礎(chǔ)上,通過對10號高爐加強爐溫和堿度的管理,穩(wěn)定操作爐型,逐步優(yōu)化調(diào)整爐前渣鐵溝技術(shù)參數(shù),將2016年金屬收得率提升至99.5%以上。

        2.1 優(yōu)化熱制度、造渣制度管理

        合理的熱制度、造渣制度是高爐操作爐型穩(wěn)定的關(guān)鍵。爐溫和堿度的頻繁波動易引起渣皮過厚、渣皮脫落,影響煤氣流的合理分布并影響高爐順行。同時,渣皮脫落勢必造成爐溫發(fā)生波動,進而影響渣皮的穩(wěn)定,造成高爐出鐵出渣困難,加劇了渣中帶鐵的可能[1]。針對原燃料波動較大,爐溫和堿度難調(diào)的問題,采取了以下措施。

        (1)規(guī)范操作制度,穩(wěn)定爐溫,杜絕高爐溫,形成合理的煤氣流分布,提高煤氣利用率,保證充足的物理熱,要求將[Si]降到0.35%~0.45%,同時確保物理熱在1 500~1 520℃。這是因為低物理熱既不利于高爐爐缸工作,又不利于渣鐵的分離。

        (2)成立原燃料變動應急小組,緊密聯(lián)系上料工序,對進倉料的種類和成分做到及時了解,對濕焦、混焦、燒結(jié)礦堿度及時通報,人工對焦炭水分和質(zhì)量抽檢。

        (3)根據(jù)布焦的下料閘角度的變化,調(diào)整焦炭的濕負荷,采取穩(wěn)定布焦角度的方法,最大限度地穩(wěn)定爐溫,避免爐溫大幅變化以及高硫鐵水。

        (4)根據(jù)所報燒結(jié)堿度,推測20 h左右此批燒結(jié)可作用到爐內(nèi),做好配比調(diào)整,1~12月份的爐渣堿度基本穩(wěn)定在1.18~1.22,保證了爐內(nèi)脫硫的需要,也避免了高堿度。

        通過以上措施,2016年爐溫明顯降低,堿度區(qū)域穩(wěn)定(見表 1、表 2)。

        2.2 確保合理的鐵口深度

        表1 2016年與2015年月平均爐溫對比 /%

        表2 2016年與2015年月平均二元堿度對比 /倍

        在當前原燃料質(zhì)量波動較大的情況下,爐外出鐵工作已成為10號高爐生產(chǎn)工作的重中之重,爐外出鐵的好壞直接關(guān)系到爐內(nèi)的順行。維護好鐵口是保證高爐穩(wěn)定順行的重要一環(huán),能夠為爐前出鐵過程中減少渣中帶鐵打下堅實基礎(chǔ)。在日常操作中,渣鐵流速會影響渣鐵的分離效果,而決定渣鐵流速的重要因素就是鐵口深度。為此,10號高爐從3方面采取措施:一是改進了炮泥質(zhì)量,選用了強度、耐沖刷性等較好的賽沃、婁底兩種炮泥,防止因炮泥質(zhì)量問題,鐵口擴孔,渣鐵流出現(xiàn)偏大,渣鐵來不及分離,渣中帶鐵的現(xiàn)象;二是改進了開口技術(shù),在開口機了加上水霧化水管(見圖2),起到淬化和環(huán)保的效果,使開鐵口過程中不易造成斷鐵口;三是強化爐前操作制度,加強員工責任心,杜絕炮泥,統(tǒng)一打泥量,維護好鐵口泥套。做到以上3方面后,10號高爐鐵口鐵口深度穩(wěn)定在合理的范圍之內(nèi),合理深度為2 800~3 000 mm,每爐鐵渣鐵流速基本保持在4.5~4.8 t/min。

        圖2 開口機水霧化裝置

        2.3 適當加寬主溝跨度

        一般情況下,爐前主溝起到儲存渣鐵的作用。在確保鐵溝使用壽命的情況下,將主溝寬度增加100 mm,由原來的900 mm加寬到1 000 mm(見圖3),從而降低渣鐵在主溝內(nèi)的流速,增加渣鐵在主溝內(nèi)的停留時間,使渣鐵能得到充分分離。

        圖3 主溝寬度

        2.4 增加上沙壩和鐵溝溝頭之間的高度差

        適當增加上沙壩和鐵溝溝頭之間的高度差,防止出鐵后期鐵水流速偏大,上沙壩與鐵溝溝頭高度差由原來的200 mm擴大到250 mm;同時,在日常鐵溝維護中確保該高度差,如果低于這個差度,則要進行修補。

        2.5 加強爐前出鐵管理

        為維護好鐵口,除技術(shù)參數(shù)上的不斷優(yōu)化外,還應建立并完善各種制度,監(jiān)督崗位對制度的執(zhí)行,加強爐前出鐵操作的管理。

        (1)開鐵口前準備標準化:檢查確認泥炮、開口機、鐵口泥套的工作狀況良好。確保打出的炮泥呈圓柱狀并用粉筆畫好打泥刻度線,清理炮冒內(nèi)已部分固化的炮泥;全面檢查鐵口泥套,確認泥套工作面光滑(否則及時打磨),泥套深度50~80 mm,清除泥套下方的凝結(jié)的渣鐵,重新鋪墊好河沙;清除鐵口前2 m范圍內(nèi)主溝兩側(cè)的結(jié)渣,防止堵口時阻擋泥炮旋轉(zhuǎn)。

        (2)開鐵口標準化:鐵口負責人現(xiàn)場協(xié)助,檢查確認開口機鉆頭對正鐵口孔道泥芯中心,禁止鉆偏甚至鉆傷泥套。鉆入1 m左右時開霧化水,視鐵口深度鉆入2 700~2 900 mm時關(guān)閉霧化水,禁止霧化水噴至泥套,防止泥套急冷開裂。

        (3)出鐵過程中密切關(guān)注泥套的工作:來渣后及時推開沙壩,禁止主溝渣液面上漲后侵蝕泥套,及時清除泥套下方積存的渣鐵。

        (4)堵鐵口操作標準化:確定鐵口來風時,撬凈泥套下方凝結(jié)渣鐵后進行堵口(禁止不撬渣而用泥炮撞擊泥套),打泥標尺達到刻度線停止打泥。

        (5)退炮后清理、檢查泥套并清楚凸出的泥芯實施預開口(鉆入深度100~300 mm)。

        (6)堵口跑泥后的處理標準化:遇到堵鐵口跑泥情況,待退炮后分析炮泥原因,進行針對性地處理。如果泥套受損接觸面不平整,應及時打磨或貼補;如炮冒開裂,應及時更換;待缺陷處理后再次開口,重新堵口。

        3 取得效果

        通過對爐溫和堿度的控制,以及對爐前渣鐵溝的改造,10號高爐出鐵過程中渣中帶鐵量明顯減少,金屬收得率上升,完成了攻關(guān)目標。全年金屬收得率平均值為99.75%,較2015年提高了0.57%,渣中帶鐵現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn)。2015年與2016年金屬收得率對比見圖4。

        圖4 2015年與2016年金屬收得率對比圖

        4 結(jié)束語

        (1)高爐溫高堿度一般是渣中帶鐵的主要原因,在保證爐缸工作活躍性的同時,確保物理熱大于1 500℃,降低[Si]操作,可以大幅度提高金屬收得率。

        (2)爐前工作是整個煉鐵生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)的關(guān)鍵一環(huán),良好的高爐鐵口區(qū)域維護是高爐長壽的關(guān)鍵因素之一。

        (3)合理穩(wěn)定的高爐操作爐型對高爐鐵口區(qū)域維護至關(guān)重要,在此基礎(chǔ)上對鐵口操作不斷創(chuàng)新和優(yōu)化,不僅有利于降低渣中帶鐵,對鐵口區(qū)域維護及高爐順穩(wěn)生產(chǎn)、高爐長壽也具有重大意義。

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