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        電解槽電流效率下降的原因和應(yīng)對措施探討

        2018-10-21 07:07:23譚廷忠胡志彪
        大科技·C版 2018年7期
        關(guān)鍵詞:電流效率電解槽應(yīng)對措施

        譚廷忠 胡志彪

        摘 要:電流效率的高低將會對電解槽其產(chǎn)量還有運(yùn)行的成本造成直接的影響。利用鋁電解槽其實(shí)際的運(yùn)行狀態(tài)還有各種操作的控制來當(dāng)做依照,對過程其中電解一系列生產(chǎn)簡介、工藝技術(shù)條件保持情況、質(zhì)量效益情況、影響電效原因分析、下一步工作計劃進(jìn)行了詳細(xì)的分析,而且還指出在生產(chǎn)過程當(dāng)中其精細(xì)化的操作會成為將電流效率得到提升必要的條件。

        關(guān)鍵詞:電解槽;電流效率;原因分析;應(yīng)對措施

        中圖分類號:TF822 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)20-0228-02

        1 引 言

        鋁電解作為高能耗的領(lǐng)域,其節(jié)能減排的任務(wù)非常繁重。目前,該鋁電解向著大容量以及高效節(jié)能其預(yù)焙槽的鋁電解工藝方向發(fā)展,目的是獲得將投資降低、節(jié)能與環(huán)保以及控制自動化多個方面綜合的效果。其中低溫電解為電解鋁的生產(chǎn)當(dāng)中對節(jié)能降耗較為有效的途徑,經(jīng)研究表明,其電解的溫度每次下降10℃,其電流的效率能夠提升1~1.5%,并且在現(xiàn)有的電解工藝其基礎(chǔ)之上使得電解溫度降低為漸進(jìn)的過程。

        對鋁電解槽其運(yùn)行的過程之中各個因素對于電流效率方面的影響進(jìn)行相關(guān)的了解,對于日常的生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)的的把控,使得鋁電解的成本降低下來將會顯得非常的關(guān)鍵。依照法拉第的定律表明,鋁電解槽的電流效率其實(shí)應(yīng)該為100%,但是在實(shí)際生產(chǎn)之中我們所做到電流的效率最大只可以到達(dá)92%左右,假如有稍微的控制不恰當(dāng)還將會引起電流效率的急劇降低,這是由許多的原因影響而共同導(dǎo)致的,本文對其中主要的原因加以剖析。

        2 生產(chǎn)情況簡介

        2018年,電解一系列在線運(yùn)行槽276臺,停槽4臺,表1為2018年1~4月份電解一系列各項主要指標(biāo)。

        3 工藝技術(shù)條件保持情況

        與年初相比:①設(shè)定與平均電壓分別上升4mV/10mV,噪聲溫度在8~9范圍,爐底壓降下降8mV;②氧化鋁下料量穩(wěn)定保持在5150kg左右,受控率下降0.2,過欠比升高0.04,但氧化鋁濃度自2月份后有大幅升高的趨勢;③分子比穩(wěn)定控制在2.45~2.46,槽溫上升3℃,氟鹽增加3kg,槽溫偏高;④鋁水平下行0.5cm,電解質(zhì)穩(wěn)定在17.6cm范圍。下面就各技術(shù)條件的保持進(jìn)行具體分析。

        3.1 電壓方面

        系列設(shè)定電壓從年初的3.982V上升至3.986V,平均上升4mV,平均電壓上升10mV;噪聲在8~9之間保持,說明整體槽況平穩(wěn);效應(yīng)系數(shù)從0.1233升高至0.1915,是導(dǎo)致系列電壓偏差較年初增加8mV的主要原因。

        3.2 濃度方面

        (1)過欠比在2月份出現(xiàn)最低點(diǎn)2.06,氧化鋁濃度從1月份的2.14正常水平開始急劇升高,3月份濃度達(dá)到最高的2.56;同時受控率在直線下行,至3月份受控率跌至最低的93.13,說明該階段系列濃度控制不理想;

        (2)通過3~4月份對過欠比的控制,使之保持在2.13~2.14范圍,氧化鋁濃度得到一定的校正,開始回落至2.43,且有繼續(xù)降低的趨勢。

        3.3 槽溫分子比方面

        (1)1~2月,分子比2.45,槽溫951~952℃,氟鹽投入約40kg,三者對應(yīng)匹配;

        (2)雖然分子比依舊保持在2.45~2.46范圍,但由于前期系列電壓上抬3mV,且2月份減少氟鹽至40kg,導(dǎo)致3月份槽溫開始從952~954℃,開始出現(xiàn)分子比正常,槽溫高情況;隨后及時將氟鹽加大至45kg,槽溫穩(wěn)定保持954℃,說明目前系列氟鹽需45kg才能維持槽溫不上升。

        3.4 鋁水平方面

        (1)系列氧化鋁下料量在5150~5250kg的高效區(qū)間,但受設(shè)定電壓上抬、槽溫升高的影響,鋁水平下行0.5cm;

        (2)爐底壓降下降,部分爐膛有化開趨勢。

        4 質(zhì)量效益情況

        2018年1~4月份,電解一系列電流效率以-0.5%左右的速度逐月遞減,導(dǎo)致電耗直線上升;效應(yīng)系數(shù)每月升高0.02;鐵硅含量控制較為穩(wěn)定,鐵含量較1月份下降130個數(shù),如表2。

        5 電效下降原因分析

        5.1 技術(shù)條件不匹配

        (1)電效<90.50%槽:分子比槽溫偏高,氟鹽用量大,鋁水平偏低,過欠比偏低;

        (2)電效在90.5~91%占比26.44%,此類槽氟鹽與分子比匹配,槽溫正常,分子比合格率高,鋁水平接近23cm;

        (3)電效>91%槽的鋁水平達(dá)到23.7cm,槽溫分子比氟鹽三者匹配關(guān)系良好。

        結(jié)論:①電效<90.5%槽占比29.71%,該類槽技術(shù)條件不匹配是造成系列電效低下的重要原因,需及時調(diào)整技術(shù)參數(shù)匹配情況消滅此類槽。②將分子比控制在2.46,槽溫952,鋁水平往23.7以上靠攏,提高分子比合格率,均易于獲得高電效。

        5.2 處理伸腿回鋁

        2018年,電解一系列伸腿肥大無法裝新極槽占系列在線槽的28%,1~3月份,因伸腿肥大導(dǎo)致提升機(jī)頂槽共計8臺,因此電解一系列針對鋁水平偏低的伸腿肥大槽按“回鋁、抬電壓,保持適當(dāng)分子”的原則進(jìn)行集中處理,因此,處理伸腿回鋁也是影響系列電效的原因之一。

        經(jīng)過2~3月份的集中處理,進(jìn)入4月份,電解一系列伸腿明顯好轉(zhuǎn)(如表3所示),再無提升機(jī)構(gòu)頂壞事件發(fā)生。

        5.3 氧化鋁濃度升高

        2月份開始,系列氧化鋁濃度急劇升高,槽溫隨之逐步上升,這是造成電效下降的重要原因之一;經(jīng)過四月份的校正,氧化鋁濃度有逐步下行趨勢。

        6 下一步工作計劃

        現(xiàn)場管理配合:

        現(xiàn)場管理配合需要做到以下幾條:①及時檢查下料異常情況確保氧化鋁與氟鹽下料正常;②嚴(yán)抓換極與出鋁質(zhì)量;③杜絕長效應(yīng);④確保爐面整形質(zhì)量防止角部伸腿反彈。

        7 結(jié)束語

        電流的效率為綜合性的影響原因,鋁電解槽想要得到很好電流效率的指標(biāo),就一定要對各個操作做到嚴(yán)格遵守以及對要求的組織生產(chǎn)進(jìn)行相關(guān)的把控。

        (1)電解槽相應(yīng)會有著一個最佳電解的溫度,就是目標(biāo)的電解溫度。于目標(biāo)的電解溫度之下能夠得到最佳電流效率以及最低直流電耗,大于或者是小于目標(biāo)的電解溫度就會使得電解的生產(chǎn)效率下降。

        (2)要想得到目標(biāo)的電解溫度及還有最佳的電流效率,其電解質(zhì)體系分子比與氧化鋁的濃度以及添加劑都應(yīng)當(dāng)控制在適當(dāng)?shù)谋壤?/p>

        (3)在熱槽發(fā)生的時候依照情況要及時進(jìn)行相關(guān)的處理調(diào)整,在必要的時候采用人工來進(jìn)行浮渣的打撈,從而將熱槽的現(xiàn)象盡快的消除掉。

        參考文獻(xiàn)

        [1]張松江,覃海棠,岳世豹.在優(yōu)化320kA電解槽技術(shù)條件的過程當(dāng)中重談四高一低[J].河南有色金屬,2006(4):31~33.

        [2]趙繼安,康定軍.320kA大型預(yù)焙槽提升電效降低電耗技術(shù)探索[J].河南有色金屬,2006(3):10~13.

        [3]孫志宏,李祥祺.現(xiàn)代鋁電解槽碳酸鋰-氟化鎂復(fù)合添加加工實(shí)踐[J].輕金屬,2004(4):26~29.

        收稿日期:2018-5-21

        作者簡介:譚廷忠(1976-),男,工程師,本科,主要從事鋁電解生產(chǎn)經(jīng)營管理及技術(shù)研發(fā)管理工作。

        胡志彪(1973-),男,高級工程師,本科,主要從事鋁冶煉工藝及研發(fā)管理工作。

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