阮春霞
摘要:我司4.8L發(fā)動機(jī)在可靠性試驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)氣門座圈和導(dǎo)管磨損嚴(yán)重,嚴(yán)重影響了發(fā)動機(jī)技術(shù)性能指標(biāo)。后對氣門座圈和導(dǎo)管的精加工尺寸檢查,發(fā)現(xiàn)黑斑導(dǎo)管孔對應(yīng)的氣門座圈跳動超差,導(dǎo)管孔壁粗糙度超差,黑斑處的導(dǎo)管孔直徑超差等加工的質(zhì)量問題。本文通過對上述問題進(jìn)行原因分析,制定相應(yīng)對策,解決問題以提升產(chǎn)品質(zhì)量,保證整機(jī)性能。
關(guān)鍵詞:缸蓋;座圈;導(dǎo)管;粗糙度;跳動
1.引 言
隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,汽車已經(jīng)成為人們主要的代步工具。在這品種繁多的汽車行業(yè),人們對汽車的美觀、舒適性、噪音、動力、排量等的性能也越來越關(guān)注,要求也越來越嚴(yán)苛。發(fā)動機(jī)是屬于汽車的核心部件,而作為發(fā)動機(jī)影響發(fā)動機(jī)工作性能的部件氣門座圈和導(dǎo)管孔,其加工精度直接影響到產(chǎn)品的動力性、安全性以及排放性能。
發(fā)動機(jī)工作時(shí),由于可燃?xì)怏w是在缸蓋燃燒室壓縮后進(jìn)行點(diǎn)燃,致使氣門閥座受很高的熱負(fù)荷和機(jī)械負(fù)荷,需要很好的耐磨性和密封性。缸蓋氣門座圈和導(dǎo)管孔的加工精度的好壞直接影響柴油機(jī)的工作狀態(tài)和性能的實(shí)現(xiàn)。氣缸蓋氣門座圈和導(dǎo)管孔加工精度差,使得柴油機(jī)運(yùn)行過程中,進(jìn)氣門與氣門座圈以及排氣門與氣門座圈之間密封不嚴(yán),造成進(jìn)排氣門漏氣。氣門漏氣影響柴油機(jī)功率,壓縮比、燃燒狀況和起動扭矩等。所以氣門座圈和導(dǎo)管加工的形狀精度和位置精度尤為重要。
2.選題的理由及本文的主要內(nèi)容
我司下的4.8L柴油發(fā)動機(jī)在可靠性試驗(yàn)過程中,氣門、導(dǎo)管、座圈磨損嚴(yán)重,制約著整機(jī)性能。在生產(chǎn)線加工過程中發(fā)現(xiàn)刀具的使用壽命也較短,導(dǎo)管座圈的精加工質(zhì)量也不符合圖紙的要求。
本文基于上述問題,按照 “人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”思路進(jìn)行深入的分析,,找出合理有效的解決措施,進(jìn)而提高氣門座圈和導(dǎo)管的加工質(zhì)量,提高發(fā)動機(jī)的整機(jī)性能,使人們坐上安全、動力好、降排的汽車。
3. 缸蓋座圈導(dǎo)管的問題分析及對策
3.1 工件的結(jié)構(gòu)及尺寸精度
氣門座圈和導(dǎo)管為氣缸蓋的重要加工部件,包括進(jìn)氣氣門座圈、排氣氣門座圈以及導(dǎo)管三部分組成。主要尺寸精度如下:
(1)導(dǎo)管孔直徑要求為D7H8(+0.022/0),表面粗糙度要求為Rz8,導(dǎo)管孔軸線相對火力面的垂直度為0.06,導(dǎo)管孔位置度為0.2;
(2)氣門座圈密封面相對于導(dǎo)管孔的跳動為0.04,表面粗糙度要求為Rz4。
3.2 加工問題現(xiàn)狀調(diào)查
針對4.8L缸蓋導(dǎo)管座圈精加工現(xiàn)狀以及產(chǎn)品的圖紙要求,對導(dǎo)管孔直徑、圓柱度以及座圈密封面跳動三方面進(jìn)行調(diào)查。問題如下:1)三坐標(biāo)檢測報(bào)告---導(dǎo)管孔位置度、導(dǎo)管孔軸線相對火力面垂直度滿足產(chǎn)品圖紙的要求;2)粗糙度儀檢測---部分工件的導(dǎo)管孔內(nèi)壁粗糙度存在超差(實(shí)際測出的值有的達(dá)到Rz14),且導(dǎo)管孔內(nèi)壁出現(xiàn)黑斑;3)電感量儀檢測---部分座圈密封面跳動超差嚴(yán)重(實(shí)際測出的密封面跳動>0.08mm),目測部分導(dǎo)管孔內(nèi)部出現(xiàn)黑斑,用量儀檢測黑斑處孔徑遠(yuǎn)大于要求尺寸,黑斑導(dǎo)管孔對應(yīng)的座圈密封面跳動0.08以上。
通過刀具壽命監(jiān)控發(fā)現(xiàn),在缸蓋氣門座圈導(dǎo)管加工質(zhì)量不符合圖紙要求的同時(shí),加工此處刀具壽命較短,增大刀具成本,不利精益生產(chǎn)。
3.3原因分析及對策的制定
3.3.1主要原因分析
1、對人員、設(shè)備、環(huán)境及測量系統(tǒng)進(jìn)行分析
(1)人員方面 工藝調(diào)試人員為我公司長期合作的供應(yīng)商,現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)豐富;
(2)設(shè)備方面 機(jī)床靜態(tài)精度和夾具精度都滿足出廠精度檢測要求,穩(wěn)定性良好。通過驗(yàn)證壓裝機(jī)在壓裝前后位置度,分揀并標(biāo)記差異工件,分揀后的工件精加工后導(dǎo)管座圈加工質(zhì)量差異不明顯,壓裝機(jī)壓裝精度影響較小。
(3)溫濕度方面 機(jī)床內(nèi)置空調(diào),車間配有空調(diào),環(huán)境溫度恒溫,滿足加工條件。
(4)測量方面 采用國際知名品牌設(shè)備,擁有年檢合格證。測量設(shè)備在進(jìn)廠安裝后邀請省計(jì)量局進(jìn)行標(biāo)定,并對測量系統(tǒng)進(jìn)行Cg/Cgk,GRR均合格。
經(jīng)以上分析,來自“人、機(jī)、環(huán)和測”四個(gè)方面的原因非問題原因可以排除。
2、工件的來料狀態(tài)分析
(1)缸蓋來件狀態(tài)分析 缸蓋為本公司自制件,質(zhì)量受管控,且來件都為合格。
(2)導(dǎo)管座圈來件狀態(tài)分析 通過利用檢測外來工件,外協(xié)廠家(甲廠)導(dǎo)管的直徑不符合圖紙最終要求——直線度和跳動較差,導(dǎo)管徑向加工余量不均勻;另一方面,分揀同一批次中較好的導(dǎo)管壓裝并加工,導(dǎo)管精加工質(zhì)量有極大的改善。
故外購件導(dǎo)管未精加工時(shí)的徑向加工余量影響導(dǎo)管孔精加工質(zhì)量,進(jìn)而影響座圈密封面的跳動。
3.2解決措施
3.2.1來料導(dǎo)管方面對策
1、要求產(chǎn)品更改外協(xié)導(dǎo)管圖紙要求,將導(dǎo)管內(nèi)徑由原先的D6.65(+0.15,-0.15)改為D6.75(+0.05,-0.05)。導(dǎo)管為合金鑄鐵,硬度高,比較耐磨,徑向加工過大,刀具切削力過大,刀具加工的粗糙度差,從而影響座圈相對導(dǎo)管的跳動;
2、更換導(dǎo)管外協(xié)廠家為廠家乙,嚴(yán)格要求廠家按照圖紙要求供貨并適當(dāng)提高抽檢頻次。導(dǎo)管直徑不均勻,導(dǎo)致刀具受力不均勻,刀具的跳動變大,加工的表面粗糙度差,座圈的跳動也相對變差;
3、增加D6.75立銑刀保證導(dǎo)管加工余量均勻,即通過D6.75立銑刀→D6.92引導(dǎo)刀→D7精鏜刀/D7鉸刀的方式保證生產(chǎn);
3.2.2刀具方面對策
1、確定合理的刀具結(jié)構(gòu)和刀片材質(zhì) 通過幾種刀具結(jié)構(gòu)和刀片的材質(zhì),最終確定導(dǎo)條式鏜刀頭+硬質(zhì)合金刀片DZ9026W 為刀具最佳,如下表;
結(jié)論:導(dǎo)管孔粗糙度全部滿足要求,目測導(dǎo)管孔表面無黑斑出現(xiàn),用Marposs檢測導(dǎo)管直徑和座圈跳動都合格。
2、更改刀具的切削參數(shù);
導(dǎo)條式鏜刀+硬質(zhì)合金刀片SZ9026W+降低轉(zhuǎn)速進(jìn)給通過監(jiān)控管理外來件導(dǎo)管質(zhì)量以及刀具結(jié)構(gòu)、材質(zhì)的調(diào)整,缸蓋氣門座圈和導(dǎo)管的加工質(zhì)量大幅提高,滿足產(chǎn)品要求,為了進(jìn)一步驗(yàn)證方案整改的效果,隨后4.8L缸蓋連續(xù)加工68臺,導(dǎo)管直徑、粗糙度和座圈的跳動都滿足產(chǎn)品圖紙要求,目測導(dǎo)管孔壁也無黑斑出現(xiàn),驗(yàn)證效果良好,達(dá)到預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)
結(jié)論
通過對問題的攻關(guān),缸蓋氣門座圈和導(dǎo)管加工質(zhì)量得到有效解決,產(chǎn)品質(zhì)量提高,保證了整機(jī)性能,對本文總結(jié)出以下結(jié)論:
a)選擇刀具的結(jié)構(gòu)以及材質(zhì)時(shí),應(yīng)根據(jù)工件的結(jié)構(gòu)形式和材質(zhì)進(jìn)行匹配,不是越貴的就是最合適的。
b)精加工尺寸的余量要控制事宜,均勻部分,控制在6.75(+0.05/-0.05),確保加工切削力均勻分布,不會產(chǎn)生產(chǎn)生震刀。
c)調(diào)試中多觀察、多提問、多動手、多學(xué)習(xí),并及時(shí)記錄、整理問題點(diǎn),結(jié)合“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”,多方位分析問題點(diǎn)原因,找出對應(yīng)的措施。
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