(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇連云港 222042)
在氨堿法純堿生產(chǎn)過程中,氨作為媒介參與生產(chǎn)過程的循環(huán),會(huì)有一定損耗,氨耗是純堿生產(chǎn)的四大消耗之一,它是衡量氨堿廠生產(chǎn)管理水平的一項(xiàng)綜合性技術(shù)指標(biāo)。蒸餾廢液帶走的氨損失占較大比例,為了降低氨耗,為化工生產(chǎn)提供技術(shù)支撐,有必要提高廢液中相關(guān)指標(biāo)分析的準(zhǔn)確性。
1)母液蒸餾回收不完全,造成蒸氨廢液中氨含量較高,引起氨損失。
2)各種尾氣中含氨排放損失。
3)各種桶、罐、管道等由于密封不嚴(yán)造成泄漏損失。
4)重堿過濾、洗滌及運(yùn)輸過程中,因暴露在外界,而造成氨的揮發(fā)損失、事故排放損失等。
蒸餾廢液中氨含量的高低直接決定氨耗的水平。本廠采取提高灰乳活性,嚴(yán)格控制過?;业暮浚瑥亩_保氨的循環(huán)利用率最高,揮發(fā)損失最小。因此減小廢液中全氨含量和過剩灰的測定誤差對(duì)降低氨耗有直接影響。
蒸餾塔排放的廢液主要分析項(xiàng)目有: TNH3、TCl、ACaO。
蒸餾法(本法測定的TNH3包括FNH3和CNH3)
2.1.1 原理
在溶液中加入過量的氫氧化鈉溶液,加熱煮沸后,F(xiàn)NH3和CNH3全部以氣體氨的形式逸出。逸出的氨以過量的硫酸標(biāo)準(zhǔn)溶液吸收,剩余硫酸以氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液回滴。計(jì)算TNH3的含量。
2.1.2 步驟
用量筒量取混合均勻的試樣100 mL,放入已裝有50~60 mL純水的500 mL蒸餾瓶中,加入10 mL 20% NaOH ,聯(lián)接好蒸餾裝置,冷凝器下端連接吸收瓶,吸收瓶中預(yù)先加入硫酸標(biāo)準(zhǔn)溶液(0.1 mol/L) 10.00 mL,甲基橙指示劑(1 g/L) 1滴和少許純水,然后加熱蒸餾。待瓶內(nèi)樣品蒸出一半后,取下蒸餾瓶,以純水沖冷凝器內(nèi)壁,然后取下吸收瓶,若吸收瓶內(nèi)的溶液為紅色,將吸收瓶內(nèi)的溶液用NaOH標(biāo)準(zhǔn)溶液(0.1 mol/L)滴定至由紅色變?yōu)槌壬珵榻K點(diǎn)。若吸收瓶內(nèi)的溶液為黃色,將吸收瓶內(nèi)的溶液用硫酸標(biāo)準(zhǔn)溶液(0.1 mol/L)滴定至由黃色變?yōu)槌壬珵榻K點(diǎn)。
2.1.3 計(jì)算
式中:V1——滴定消耗的氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積,mL。
式中:V2——滴定消耗的硫酸標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積,mL;
0.1000——1/2H2SO4、 NaOH標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度,mol/L。
硝酸銀滴定法:本法適用于無氨的鹽水中氯的測定,若有氨存在必須用硫酸中和,pH值控制在6.5~7.2之間。
2.2.1 原理
在中性或弱堿性溶液中,以鉻酸鉀(K2CrO4)為指示劑,用硝酸銀標(biāo)準(zhǔn)溶液直接滴定。
其反應(yīng)如下:
因?yàn)槁然y的溶解度較鉻酸銀的溶解度為小,所以氯化銀先行沉淀,直至溶液中氯離子全部變成氯化銀沉淀后,則磚紅色的鉻酸銀沉淀出現(xiàn),指示反應(yīng)達(dá)至終點(diǎn)。
2.2.2 步驟
用移液管吸取澄清液5.00 mL,放入250 mL容量瓶中,加純水稀釋至刻度,搖勻。用移液管吸取10.00 mL放入250 mL三角瓶中,加鉻酸鉀指示劑4滴,用C(AgNO3)=0.05000 mol/L的硝酸銀標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至溶液呈現(xiàn)微磚紅色,到顏色不再消失為止。
2.2.3 計(jì)算
式中:V——滴定消耗的AgNO3標(biāo)液體積,mL;
0.05000——AgNO3標(biāo)液的濃度,mol/L。
本法測定的過?;?ACaO)系指石灰乳與CNH3反應(yīng)后剩余的CaO。本法規(guī)定用鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定至第一次褪色為終點(diǎn)。因樣品含有大顆粒物質(zhì),故要用大口移液管移取樣品。
2.3.1 原理
將樣品加熱逐出FNH3后,以鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定過剩的CaO。
2.3.2 步驟
以大口移液管吸取混勻樣品5.00 mL,放入300 mL三角瓶中,加水100 mL,加熱逐出FNH3,冷至室溫后,加1%酚酞指示劑3~4滴,用鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液[C(HCl)=1.000 mo1/L]滴定至紅色第一次褪去為終點(diǎn)。
2.3.3 計(jì)算
式中:V——滴定消耗的鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積, mL;
0.1000——鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度,mol/L。
注:由于蒸餾廢液中所剩FNH3很少,因此測定時(shí)不必加熱驅(qū)氨,可直接取樣進(jìn)行摘定。但在生產(chǎn)不正常時(shí),廢液含氨較高,則在測定時(shí)應(yīng)加熱驅(qū)氨后再測定ACaO。TCl的測定對(duì)氨耗的影響不是很明顯,TNH3、ACaO的分析結(jié)果對(duì)氨耗影響較為重要。
生產(chǎn)部門反映氨耗的理論值與實(shí)際值相差較大,將TNH3、ACaO的分析結(jié)果理論推算氨耗值與實(shí)際氨耗值進(jìn)行試驗(yàn)分析。
表1 隨機(jī)抽查4天的分析數(shù)據(jù)與氨耗值
通過試驗(yàn),我們將分析誤差控制在5%以下,從而使理論氨耗值與實(shí)際氨耗值接近,為完成目標(biāo)值,經(jīng)過查找分析取樣、做樣過程, TNH3含量分析偏低的主要原因如下:
1)分析人員的分析水平不一致,對(duì)終點(diǎn)的顏色判斷有誤差,有人看的淺,有人看的深。
2)分析人員的責(zé)任心不一樣,在操作過程中,每次的取樣量有多有少,取樣量少,氨回收就少。試劑NaOH的加入量不一樣多,加入少時(shí),CNH3不能完全分解,造成分析結(jié)果偏低。
3)化驗(yàn)室的整合,人員輪崗,初任此崗的分析人員熟練程度和操作技能差,也會(huì)造成分析結(jié)果的偏低。
4)分析裝置的聯(lián)接步驟過多,不容易做到每個(gè)接點(diǎn)完全密封,易造成氨泄漏損失,導(dǎo)致分析結(jié)果偏低。
5)分析裝置的有些部位老化,冷卻循環(huán)水有時(shí)斷流,造成蒸餾不能正常進(jìn)行。影響氨的回收。
6)蒸餾球易回流、易爆炸,500 mL三角瓶的瓶口不圓滑,皮管、塞子彈性差,多處質(zhì)量不能完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求,導(dǎo)致蒸餾過程中密封性差,造成氨的揮發(fā)損失,分析結(jié)果偏低。
7)蒸餾時(shí)間為30 min,蒸餾時(shí)間有時(shí)掌握得不準(zhǔn),蒸得時(shí)間短,造成結(jié)合銨揮分解不完全、氨回收就少,分析結(jié)果就偏低。
8)試樣量的取用量100 mL,用的是量筒,易產(chǎn)生量取的誤差,有時(shí)加少了,氨含量就少,造成分析結(jié)果偏低。
9)冷凝器的下端軟管有時(shí)不能伸到吸收瓶里的液面以下,造成蒸出的氨不能完全回收,分析結(jié)果偏低。
10)取樣點(diǎn)離分析室較遠(yuǎn),取樣桶無蓋子密封,分析時(shí)混勻的過程,傾倒的過程,造成FNH3的揮發(fā)損失,分析結(jié)果偏低。
將取樣桶上加蓋密封;對(duì)蒸餾時(shí)間定時(shí)30 min;提高操作人員責(zé)任心,減少聯(lián)接部位的漏氣;對(duì)儀器具進(jìn)行更換廠家。