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        中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)節(jié)能分析與治理探討

        2018-10-17 03:22:36田林峰
        關(guān)鍵詞:裝載量制粉鋼球

        田林峰

        (南京化學(xué)工業(yè)園熱電有限公司,南京 210000)

        某工程3臺(tái)220T/h鍋爐,制粉系統(tǒng)采用中間儲(chǔ)倉(cāng)式乏氣(熱風(fēng))送粉,每臺(tái)爐配備2臺(tái)TDM290/410型球磨機(jī)和2臺(tái)M5-29-11No17D型離心式排粉機(jī)。其工作原理為:原煤輸送到磨煤機(jī)進(jìn)料口,螺旋管將其輸送進(jìn)入磨煤機(jī)內(nèi)部,經(jīng)由熱風(fēng)和再循環(huán)風(fēng)組成的干燥劑在磨煤機(jī)內(nèi)對(duì)煤粉進(jìn)行干燥,分離器將不合格的煤粉顆粒分離出來(lái),由回粉管送回至進(jìn)料口重新磨制,合格煤粉由旋風(fēng)分離器進(jìn)行分離,然后把煤粉收集到煤粉倉(cāng)。

        1 中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)的現(xiàn)狀分析

        制粉系統(tǒng)(見(jiàn)圖1)是發(fā)電廠運(yùn)行中主要的系統(tǒng)設(shè)備,包括磨煤機(jī)、排粉機(jī)、給煤機(jī)、螺旋輸粉機(jī)、粉倉(cāng)、粗細(xì)粉分離器及附屬管道閥門等。中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)能耗高、通風(fēng)量過(guò)大、排粉機(jī)設(shè)計(jì)裕量大等問(wèn)題是典型性問(wèn)題。

        圖1 制粉系統(tǒng)系統(tǒng)圖

        2 影響中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)節(jié)能運(yùn)行的主要因素[1-2]

        2.1 鋼球裝載量

        磨煤機(jī)鋼球裝載量G是影響磨煤出力和電能消耗的直接因素:當(dāng)G增加到最佳裝載量后,鋼球下落有效高度減少,撞擊作用減弱,電耗反而顯著增加。因此,選擇合理的鋼球裝載量可以提高磨煤機(jī)的經(jīng)濟(jì)性,其計(jì)算公式[1]為:

        式(1)中:G為磨煤機(jī)鋼球裝載量,t;D為筒體有效內(nèi)徑,m;L為筒體有效長(zhǎng)度,m;γ為筒體容重,t/m3;ψ為填充系數(shù)。

        該公式為經(jīng)驗(yàn)公式,主要在γ和ψ的確定上。γ根據(jù)鋼球材質(zhì)來(lái)選定,一般為4.5~4.9t/m3。國(guó)產(chǎn)鋼球磨煤機(jī)ψ一般在0.3~0.35。

        TDM290/410型磨煤機(jī)直徑2.9m,長(zhǎng)度4.11m,轉(zhuǎn)速19.34r/min,筒體有效容積27.08m3,通過(guò)公式計(jì)算得出最佳鋼球裝載量范圍在36~46T。

        2.2 排粉機(jī)設(shè)計(jì)裕量

        制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)總一次風(fēng)量為57260m3/h(28630m3/h/臺(tái)),一次風(fēng)阻力為1500Pa。而排粉機(jī)出口設(shè)計(jì)壓力為8787Pa,直徑為1700mm,轉(zhuǎn)速1450r/min,單臺(tái)流量為48608m3/h,遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)風(fēng)量28630m3/h,風(fēng)機(jī)選型過(guò)大,節(jié)流損失較多。同類型機(jī)組大都根據(jù)《泵與風(fēng)機(jī)》原理中轉(zhuǎn)速比計(jì)算公式和切割定律進(jìn)行計(jì)算,然后對(duì)排粉機(jī)進(jìn)行車削節(jié)能改造。

        當(dāng)2臺(tái)相似風(fēng)機(jī)進(jìn)口狀態(tài)相同,或者為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)氣狀態(tài),輸送同一流體,比轉(zhuǎn)速[2]簡(jiǎn)化計(jì)算公式:

        式(2)中:N為風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,單位r/min;Q為風(fēng)機(jī)的體積流量,單位m3/s;P為風(fēng)機(jī)全壓,單位Pa。

        由此公式計(jì)算得出排粉機(jī)比轉(zhuǎn)速為6.354,屬于低比轉(zhuǎn)速,對(duì)于低比轉(zhuǎn)速的風(fēng)機(jī)和泵,當(dāng)≥0 . 9時(shí),根據(jù)相似三角形定律,可計(jì)算切割后的最小直徑為1530mm,得出最大切割量為170mm,根據(jù)相似三角形計(jì)算公式[2]:

        得出:切割后 Q′=37843>28630m3/h,壓力 P′=5326>3500Pa,流量壓力均能滿足設(shè)計(jì)需要。

        2.3 系統(tǒng)通風(fēng)量

        磨煤機(jī)筒體內(nèi)的通風(fēng)工況直接影響燃料沿筒體長(zhǎng)度方向的分布和磨煤出力。通風(fēng)量過(guò)高,粗粉分離器回粉增加,還可能會(huì)產(chǎn)生過(guò)粗煤粉,影響鍋爐的穩(wěn)定燃燒和運(yùn)行,同時(shí)會(huì)加速磨煤機(jī)各部件磨損;通風(fēng)量不足,筒體出口端鋼球的能量得不到充分利用,出口端部分合格煤粉不能被氣流帶走,此時(shí)磨煤機(jī)出力很低,而磨煤機(jī)電耗卻很高。由此,磨煤電耗和通風(fēng)電耗總和為最小時(shí)的通風(fēng)量,即磨煤機(jī)最佳通風(fēng)量,其簡(jiǎn)化經(jīng)驗(yàn)公式[3]為:

        式中:α為最佳通風(fēng)量系數(shù),單進(jìn)單出磨煤機(jī)選擇0.578;R90為煤粉細(xì)度,化驗(yàn)室提供數(shù)據(jù)(20~25)。根據(jù)磨煤機(jī)參數(shù)計(jì)算得出磨煤機(jī)最佳通風(fēng)量為48089~51788m3/h。

        3 中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)的節(jié)能降耗綜合治理措施[3]

        3.1 有效控制磨煤機(jī)內(nèi)鋼球裝載量

        磨煤機(jī)工作轉(zhuǎn)速一定的條件下,鋼球裝載量與襯板磨損程度、煤種、鋼球直徑等有關(guān)。由于磨煤過(guò)程中能量主要消耗于筒體轉(zhuǎn)動(dòng)和鋼球提升上,在磨煤機(jī)出力足夠的條件下,適當(dāng)降低鋼球裝載量以降低磨煤機(jī)電流,可以有效提高磨煤機(jī)的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。另外,磨煤機(jī)的額定電流并非最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行電流,公式(3)計(jì)算得出理論最佳鋼球裝載量范圍是36~46T,但實(shí)驗(yàn)得出最佳鋼球裝載量為30T。在煤種不變的情況下,球磨機(jī)的出力還與鋼球直徑有關(guān),要求有一定的球徑以及不同球徑的球保持一定比例關(guān)系,在檢修期間均會(huì)將直徑小于15mm的鋼球篩選出去,磨煤機(jī)鋼球直徑比為 60∶50∶40∶30=15∶40∶30∶15,并且一個(gè)大修周期整體更換一次磨煤機(jī)襯板。

        3.2 排粉機(jī)葉輪切割節(jié)能改造

        排粉機(jī)選型與調(diào)節(jié)系統(tǒng)不匹配,風(fēng)壓和風(fēng)量裕量過(guò)大,出現(xiàn)大馬拉小車的情況,在低負(fù)荷運(yùn)行期間,尤為明顯。排粉機(jī)節(jié)能改造一般選用投資小見(jiàn)效快的葉輪切割,通過(guò)公式(2)計(jì)算得出排粉機(jī)葉輪最大切割量為170mm,考慮到排粉機(jī)僅進(jìn)行葉輪切割,而蝸殼等其他條件不變,可能會(huì)帶來(lái)設(shè)備振動(dòng)等不確定因素,所以,第一次僅嘗試對(duì)#1B排粉機(jī)進(jìn)行100mm保守切割,實(shí)驗(yàn)表明#1B排粉機(jī)在一個(gè)檢修周期內(nèi)各參數(shù)運(yùn)行正常,隨后對(duì)#1A排粉機(jī)進(jìn)行120mm切割,機(jī)組啟動(dòng)后,2臺(tái)排粉機(jī)均運(yùn)行穩(wěn)定,6KV排粉機(jī)電流總計(jì)下降達(dá)5.2A(見(jiàn)表1),達(dá)到安全運(yùn)行節(jié)能降耗的目的。在#1爐2臺(tái)排粉機(jī)葉輪切割節(jié)能改造成功的基礎(chǔ)上,分別對(duì)#2、#3爐2臺(tái)排粉機(jī)進(jìn)行120mm切割,均達(dá)到節(jié)能降耗預(yù)期。

        3.3 減少制粉系統(tǒng)漏風(fēng)

        漏風(fēng)直接影響制粉系統(tǒng)的運(yùn)行工況,降低系統(tǒng)的出力。在運(yùn)行中,應(yīng)重點(diǎn)檢查給煤機(jī)的捅煤孔、磨煤機(jī)鋼球加入孔蓋、木塊分離器檢查門及粗、細(xì)粉分離器等是否嚴(yán)重漏風(fēng),防止漏風(fēng)導(dǎo)致干燥出力下降、磨煤機(jī)出力下降、降低分離效率、增大三次風(fēng)量、爐膛溫度降低和鍋爐效率降低。

        表1 排粉機(jī)葉輪切割前后各參數(shù)對(duì)比

        3.4 優(yōu)化磨煤機(jī)運(yùn)行方式

        由于磨煤機(jī)設(shè)備本身及系統(tǒng)其他設(shè)備的影響,在實(shí)際運(yùn)行中,各套制粉系統(tǒng)的出力并不相同。因此,應(yīng)合理使用分配輸粉機(jī),減少磨煤機(jī)的啟、停次數(shù),調(diào)整分離器擋板角度,并調(diào)整分離器的循環(huán)倍率,以優(yōu)化制粉系統(tǒng)和降低制粉單耗。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)上述對(duì)中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)的原理,節(jié)能降耗綜合治理影響因素的分析,有針對(duì)性地采取相關(guān)節(jié)能降耗措施,不斷嘗試提高中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)工作效率,使中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)每年節(jié)約電能約125萬(wàn)kW·h,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

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