楊兆勇,車明吉,劉定坡,馮擴(kuò)磊
(1.貴州興義電力發(fā)展有限公司,貴州 興義 562400; 2.西安熱工研究院有限公司,西安 710032;3.西安交通大學(xué)能源與動力工程學(xué)院,西安 710049)
根據(jù)國家和地方能源與環(huán)保政策的要求,到2020年,貴州省內(nèi)現(xiàn)役600 MW機(jī)組平均供電煤耗需要降至300 g/(kW·h)以下。按貴州省有關(guān)主管部門的要求,貴州某電廠于2017年7月—8月進(jìn)行了#2機(jī)組引增合一節(jié)能改造工作,并將于2018年7月—8月進(jìn)行#1機(jī)組引增合一節(jié)能改造工作[1-2]。引增合一改造后,可以減少一個(gè)風(fēng)機(jī)擴(kuò)壓段損失,使風(fēng)機(jī)電耗和運(yùn)行成本降低[3]。同時(shí),系統(tǒng)得到簡化,鍋爐風(fēng)機(jī)運(yùn)行的安全性、可靠性均提高,鍋爐輔機(jī)故障發(fā)生率減少,由此,確保機(jī)組能夠長時(shí)間安全穩(wěn)定的運(yùn)行[4]。
貴州某電廠一期工程為2×600 MW超臨界“W”火焰鍋爐燃煤發(fā)電機(jī)組,#1、#2機(jī)組分別于2011年5月、12月投產(chǎn)。鍋爐采用北京巴威公司制造的B&WB-1900/25.4-M型超臨界參數(shù)、垂直爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、露天布置的型、“W”火焰鍋爐。鍋爐設(shè)計(jì)燃用普興礦區(qū)的無煙煤。鍋爐容量和主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
表1 鍋爐容量和主要設(shè)計(jì)參數(shù)
改造前鍋爐引風(fēng)機(jī)、脫硫增壓風(fēng)機(jī)和改造后引增合一風(fēng)機(jī)設(shè)備銘牌參數(shù)見表2。
將#2爐兩臺靜調(diào)引風(fēng)機(jī)和1臺單機(jī)動調(diào)增壓風(fēng)機(jī)拆除,重新安裝兩臺具有原引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)功能的雙級動調(diào)引風(fēng)機(jī),并對引風(fēng)機(jī)出口至預(yù)吸塔入口段煙道進(jìn)行優(yōu)化,減小系統(tǒng)阻力。結(jié)合今后可能實(shí)施的綜合節(jié)能改造項(xiàng)目和超低排放改造項(xiàng)目,煙氣系統(tǒng)預(yù)留1 300 kPa的系統(tǒng)阻力。
表2 改造前引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)與改造后引增合一風(fēng)機(jī)設(shè)備銘牌參數(shù)
2.2.1 機(jī)務(wù)部分
主要改造如下:
1)拆除原引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī),重新設(shè)計(jì)布置新的引增合一風(fēng)機(jī);2)優(yōu)化引風(fēng)機(jī)出口至預(yù)吸塔入口段煙道,減小系統(tǒng)阻力;3)拆除增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)出口段多余的煙道,設(shè)計(jì)安裝新的連接煙道;4)潤滑油站和調(diào)節(jié)油站獨(dú)立設(shè)置;5)引風(fēng)機(jī)出口擋板門更換為氣動逆止門。
2.2.2 熱控部分
主要改造如下:
1)拆除原引風(fēng)機(jī)就地所有表計(jì)測量設(shè)備及就地控制柜,安裝調(diào)試引風(fēng)機(jī)及油站全部測量表計(jì),敷設(shè)、焊接取樣管路;2)安裝調(diào)試引風(fēng)機(jī)動葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)及氣動逆止門執(zhí)行機(jī)構(gòu),敷設(shè)相應(yīng)控制、電源電纜;3)至DCS或就地端子箱的電纜敷設(shè)至相應(yīng)控制柜內(nèi)并接線。
2.2.3 電氣部分
主要改造如下:
1)更換新電機(jī)、更換引風(fēng)機(jī)開關(guān)柜內(nèi)CT;2)預(yù)吸塔#2漿液循環(huán)泵、預(yù)吸塔#3漿液循環(huán)泵、#3氧化風(fēng)機(jī)等的負(fù)荷轉(zhuǎn)由脫硫及公用段帶,這3個(gè)負(fù)荷一次電源電纜拆移使用原電纜,而二次的控制和信號電纜全部更換。
2.2.4 土建部分
1)引風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)改造;2)引風(fēng)機(jī)電機(jī)基礎(chǔ)改造;3)潤滑油站和調(diào)節(jié)油站基礎(chǔ)改造;4)煙道支撐及構(gòu)架改造。
#2爐引增合一改造工作于2017年7月1日開始施工,8月21日施工結(jié)束。改造前后主要技術(shù)指標(biāo)見表3。
表3 改造前后主要技術(shù)指標(biāo)比較表
從表3中可以看出,在50%負(fù)荷時(shí),改造后風(fēng)機(jī)電流降低106 A,功率降低1 194 kW;在75%負(fù)荷時(shí),改造后風(fēng)機(jī)電流降低151 A,功率降低1 392 kW;在100%負(fù)荷時(shí),改造后風(fēng)機(jī)電流降低187 A,功率降低1 722 kW,節(jié)能效果十分顯著。
通過對表3數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,由于改造時(shí)對煙道系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造,引增合一風(fēng)機(jī)出口至預(yù)吸塔入口段煙道阻力降低200~300 Pa。改造后煙道阻力降低,提高風(fēng)機(jī)失速裕量,改善了風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況[5]。
近幾年,火電機(jī)組負(fù)荷率普遍較低,根據(jù)#2機(jī)組近幾年的實(shí)際運(yùn)行情況,#2機(jī)組實(shí)際運(yùn)行小時(shí)數(shù)約6 000 h,按100%、75%和50%3個(gè)負(fù)荷段來進(jìn)行計(jì)算,分配比例約為1 500 h、2 000 h、2 500 h,年發(fā)電量25.5億kW·h,與實(shí)際年發(fā)電量接近。而不同負(fù)荷下,改造前后風(fēng)機(jī)功耗比較見表4所示。
表4 改造前后風(fēng)機(jī)功耗比較比較表
在100%、75%、50% 3個(gè)負(fù)荷段時(shí)的廠用電率分別降低:0.39%、0.31%、0.29%。全年平均廠用電率降低0.33%。按2017年0.351 5的上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)計(jì)算,全年共節(jié)約運(yùn)行成本約294萬元。#2機(jī)組引增合一改造共投資126 1.75萬元,4.3 a即可收回投資成本,改造效果較好。
#2機(jī)組進(jìn)行引增合一綜合節(jié)能升級改造前,煙氣系統(tǒng)有3臺風(fēng)機(jī),且影響脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行的增壓風(fēng)機(jī)單臺運(yùn)行,機(jī)組穩(wěn)定性較差。改造之后取消了增壓風(fēng)機(jī),提高了機(jī)組的穩(wěn)定性;風(fēng)機(jī)數(shù)量變?yōu)?臺,降低了機(jī)組的故障率,提高了機(jī)組的安全性。
優(yōu)化改造后,煙道阻力降低200~300 Pa;風(fēng)機(jī)廠用電率全年平均降低0.33%。此番改造適應(yīng)未來超低排放的發(fā)展要求,在同類型機(jī)組上具有很強(qiáng)的推廣借鑒價(jià)值。