龍寶玉,繆幸福,黃 華,王少波
(上海環(huán)保工程成套有限公司,上海 200070)
硫酸鹽有機廢水主要來自食品、醫(yī)藥、精細化工、電鍍以及部分石化行業(yè),部分企業(yè)出于節(jié)能減排的目的,使用偏堿性吸收液/好氧出水,采用濕法噴淋煙道氣中的廢氣,在實現(xiàn)煙道廢氣滿足排放標準的同時,產(chǎn)生了大量待處理的高濃度硫酸鹽工業(yè)廢水[1-2]。高濃度硫酸鹽工業(yè)廢水對生態(tài)環(huán)境以及周邊生物均會產(chǎn)生極大的不利影響[3-5],故近年來關(guān)于高濃度硫酸鹽工業(yè)廢水處理技術(shù)的研究也越來越多[6-8]。常用的硫酸鹽工業(yè)廢水處理方法主要有化學(xué)沉淀法、物理吸附法、膜分離法和生物法[9]。其中,生物法由于具有硫酸鹽去除率高、二次污染少、投資成本低、能耗低等優(yōu)點,備受關(guān)注并具有廣闊的應(yīng)用前景。但是生物法的中間產(chǎn)物硫化氫(H2S)氣體對生物生長具有抑制作用[10],因此有學(xué)者考慮通過優(yōu)化工藝參數(shù)來控制H2S的毒性程度,同時亦可平衡硫酸鹽還原菌(SRB)與產(chǎn)甲烷菌(MPB)之間的競爭關(guān)系[11-13]。
本試驗裝置如圖1所示,其工藝流程為:厭氧、兼氧兩個反應(yīng)器均制作成夾套型,夾套內(nèi)由恒溫水確保反應(yīng)器的溫度,溫度恒定在(35±1)℃;廢水經(jīng)厭氧供料泵(軟管泵)由底部進入UASB厭氧反應(yīng)器,UASB厭氧反應(yīng)器有效容積為15 L,自上到下分別為三相分離器、懸浮區(qū)和污泥床區(qū);經(jīng)UASB厭氧反應(yīng)器處理后,在反應(yīng)器頂部溢流出水流入沉淀槽內(nèi),產(chǎn)氣經(jīng)水封瓶脫硫后排空,UASB厭氧反應(yīng)器內(nèi)液體自懸浮區(qū),由厭氧循環(huán)泵泵入反應(yīng)器底部,從而形成UASB厭氧反應(yīng)器的外循環(huán);兼氧供料泵將厭氧出水泵入自制的兼氧反應(yīng)器,自制的兼氧反應(yīng)器有效容積為20 L,具有反應(yīng)區(qū)和氣液分離區(qū),其工作機理為在兼氧生化反應(yīng)的同時,具備氣液分離的功能,即可實現(xiàn)生化反應(yīng)的液體和空氣分離的目的;分離后的液體用于兼氧反應(yīng)器的液體回流、測量柜內(nèi)的液體取樣以及出水槽的液體外排,測量柜內(nèi)安裝有氧化還原電位和pH值的檢測儀表,兼氧循環(huán)泵的出水可流入出水槽,以便固液分離設(shè)備進一步脫水。
圖1 試驗裝置示意圖Fig.1 Diagram of the experiment device1.原料槽;2.厭氧供料泵;3.UASB厭氧反應(yīng)器;4.水封瓶;5.厭氧循環(huán)泵;6.沉淀槽;7.兼氧供料泵;8.空壓機;9.自制兼氧反應(yīng)器;10.脫氣區(qū);11.兼氧循環(huán)泵;12.測量柜;13.出水槽
本試驗厭氧接種污泥取自山東省某大型造紙廠運行的IC厭氧反應(yīng)器的顆粒污泥,接種污泥濃度為10.8 g/L,MLVSS/MLSS為0.70。兼氧接種菌種則取自該廠兼氧反應(yīng)器中部懸浮液體,液體中固含量為10 g/L,pH值為8.3,堿度為0.6 mol/L。接種菌種均在常溫條件下保存。
圖2 UASB厭氧反應(yīng)器對廢水中COD和S的去除率Fig.2 Removal efficiency of COD and S during the UASB operation
UASB厭氧反應(yīng)器的容積負荷可通過控制厭氧供料泵的供料量以及測量UASB厭氧反應(yīng)器出水中VFA的含量來進行判斷[16]。當UASB厭氧反應(yīng)器出水中VFA的含量高于5 meq/L時,可通過降低厭氧供料泵的供料量,從而降低UASB厭氧反應(yīng)器的容積負荷;當UASB厭氧反應(yīng)器出水中VFA的含量低于5 meq/L時,可通過提高厭氧供料泵的供料量,從而提高UASB厭氧反應(yīng)器的容積負荷。圖3為UASB厭氧反應(yīng)器的容積負荷與VFA含量之間的關(guān)系。
圖3 UASB厭氧反應(yīng)器容積負荷與VFA含量之間的關(guān)系Fig.3 Relationship between VLR loading and VFA during the UASB operation
由圖3可見,對于處理此類廢水,UASB厭氧反應(yīng)器的容積負荷可達9.5 kgCOD/(m3·d)。當UASB厭氧反應(yīng)器的容積負荷為9.5 kgCOD/(m3·d)時,通過稱重法測定,此時該反應(yīng)器內(nèi)污泥TSS含量為6 767.86 mg/L,VSS含量為4 362.5 mg/L,故污泥負荷為1.404 kgCOD/(kgTSS·d),或達到2.178 kgCOD/(kgVSS·d)。
(1)
(2)
(3)
故兼氧反應(yīng)器內(nèi)O2供應(yīng)量需根據(jù)硫氫化物的濃度進行嚴格控制,可通過測定兼氧反應(yīng)器內(nèi)(ORP)來控制空壓機的風量,從而確保硫氫化物轉(zhuǎn)化成單質(zhì)硫磺,而非氧化成硫酸根或其他硫氧化物。
通過調(diào)節(jié)酸、堿的投加量,確保進入自制的兼氧反應(yīng)器內(nèi)液體的pH值在8.3±0.3區(qū)間內(nèi)并進行ORP的調(diào)節(jié)。ORP數(shù)值越大,說明兼氧反應(yīng)器內(nèi)氧化性越高,空壓機提供的空氣量(氧氣量)則越多,厭氧產(chǎn)生的硫氫化物則更容易被完全氧化。 圖4為兼氧反應(yīng)器內(nèi)氧化還原電位與硫氫化物轉(zhuǎn)化率的關(guān)系曲線。
圖4 兼氧反應(yīng)器內(nèi)氧化還原電位與硫氫化物轉(zhuǎn)化率的關(guān)系曲線Fig.4 Relationship between ORP and removal efficiency of sulfide in the facultative reactor
由圖4可見,當兼氧反應(yīng)器內(nèi)ORP高于-300 mV時,兼氧反應(yīng)器內(nèi)的硫氫化物轉(zhuǎn)化率接近100%;隨著兼氧反應(yīng)器內(nèi)ORP的降低,兼氧反應(yīng)器內(nèi)硫氫化物的轉(zhuǎn)化率也下降,當ORP低于-400 mV時,兼氧反應(yīng)器內(nèi)硫氫化物的轉(zhuǎn)化率急速下降,其主要原因是兼氧系統(tǒng)中的硫氫化物存在以下平衡:
H2S(氣)H2S(液)HS-+H+
(4)
兼氧反應(yīng)器內(nèi)O2的供應(yīng)量越少,則ORP越低,硫氫化物則無法被完全氧化成單質(zhì)硫磺或硫氧化物,導(dǎo)致兼氧反應(yīng)器內(nèi)游離態(tài)的硫化氫分子數(shù)量增加,從而對微生物產(chǎn)生毒性,抑制了硫氫化物的轉(zhuǎn)化。
本試驗配置20 g/L硫氫化鈉和0.1 g/mL碳酸氫鈉的混合溶液,投入兼氧反應(yīng)器內(nèi)并反應(yīng)10 h,測定兼氧反應(yīng)器內(nèi)不同ORP與硫磺濃度的關(guān)系,其結(jié)果見圖5。
圖5 兼氧反應(yīng)器內(nèi)氧化還原電位與硫磺濃度的關(guān)系曲線Fig.5 Relationship between ORP and sulfur concen-tration in the facultative reactor
本試驗采用厭氧+兼氧的兩段式生物處理系統(tǒng),論證了降低高濃度硫酸鹽工業(yè)廢水中硫酸鹽的可行性,并得到以下結(jié)論:
(2) 兩段式生物處理系統(tǒng)可確保廢水中COD的去除率約為50%,硫酸鹽的去除率約為80%,處理后的廢水可進入傳統(tǒng)的厭氧處理工藝或好氧處理工藝,最終實現(xiàn)降低COD的目的。