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        M壩水輪發(fā)電機(jī)調(diào)試期間發(fā)現(xiàn)的問題及解決方案

        2018-10-08 02:02:20王小龍
        水電站機(jī)電技術(shù) 2018年9期
        關(guān)鍵詞:擺度點(diǎn)焊套筒

        王小龍

        (中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司機(jī)電安裝事業(yè)部,云南 昆明650032)

        1 M壩水電站機(jī)電設(shè)備概況

        斯里蘭卡Moragahakanda首部水庫工程(簡(jiǎn)稱M壩)位于科倫坡東北約190 km的Amban Ganga河上(馬哈維利河的一條主要支流),地處中部省(Central Province)東北部,靠近中部省與東部?。‥astern Province)的省界。Moragahakanda首部水庫工程為EPC總承包項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資252 302 221美元。工程主要包括灌溉、給水和發(fā)電等多功能建筑物,由粘土心墻堆石壩、1號(hào)RCC副壩、發(fā)電廠房、輸電線路、施工導(dǎo)流結(jié)構(gòu)組成。

        M壩主廠房設(shè)置有4臺(tái)立軸混流式水輪發(fā)電機(jī)組,有2臺(tái)7.5 MW機(jī)組和2臺(tái)5 MW機(jī)組,總裝機(jī)容量25 MW。

        2 機(jī)組調(diào)試試運(yùn)行中遇到的問題及解決方案

        2.1 問題1:G2機(jī)組下導(dǎo)軸承擺度超標(biāo)且隨著時(shí)間延長(zhǎng)而增大

        第1次啟動(dòng):5月5日11:20,總指揮發(fā)令G2機(jī)組(首臺(tái)機(jī)組)首次開機(jī),按程序依次退出檢修密封、制動(dòng)器,啟動(dòng)各輔機(jī)設(shè)備,退出接力器鎖定,緩慢開啟導(dǎo)葉致機(jī)組轉(zhuǎn)速至10%,各部位無異常聲響,停機(jī)檢查各部位無異常;11:30再次開機(jī)至50%轉(zhuǎn)速,短暫停留各部位無異常,11:32升速至100%(272.7 r/min)轉(zhuǎn)速,導(dǎo)葉開度28.4%,水頭24.8 m,此時(shí)發(fā)現(xiàn)下導(dǎo)擺度超標(biāo)且隨著時(shí)間的延長(zhǎng)在逐漸增加,經(jīng)觀察分析后,12:21總指揮下令停機(jī)檢查。G2機(jī)組首次啟動(dòng)過程中振動(dòng)/擺度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見表1。

        表1 G2機(jī)組首次啟動(dòng)振動(dòng)/擺度監(jiān)測(cè)記錄表單位:μm

        第1次檢查:拆開下導(dǎo)軸承油盆蓋板,檢查發(fā)現(xiàn)個(gè)別下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒與軸承體點(diǎn)焊部位斷裂,套筒出現(xiàn)松動(dòng),根據(jù)廠家制造圖紙,下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒應(yīng)在廠內(nèi)與軸承體進(jìn)行焊接牢固,屬于主機(jī)廠制造缺陷,懷疑此為下導(dǎo)軸承擺渡超標(biāo)的原因。

        第1次處理:現(xiàn)場(chǎng)對(duì)下導(dǎo)瓦支撐螺栓套筒開焊部位重新進(jìn)行點(diǎn)焊處理,見圖2所示,之后重新抱瓦和調(diào)整瓦間隙至設(shè)計(jì)要求后封蓋油盆蓋板。

        圖1 發(fā)電機(jī)下導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)圖

        第2次啟動(dòng):5月6日10:29,總指揮發(fā)令開機(jī),退出檢修密封、制動(dòng)器,啟動(dòng)各輔機(jī)設(shè)備,拔出鎖定,10:31機(jī)組轉(zhuǎn)速升至100%(272.7 r/min),各部位無異常聲響,導(dǎo)葉開度28.4%,水頭24.9 m,因下導(dǎo)擺度再次超標(biāo)且隨著時(shí)間的延長(zhǎng)在逐漸增大,經(jīng)觀察分析后,11:25總指揮下令停機(jī)檢查。G2機(jī)組第2次啟動(dòng)過程中振動(dòng)/擺度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見表2。

        圖2 下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒與軸承體點(diǎn)焊開裂后重新點(diǎn)焊

        表2 G2機(jī)組第2次啟動(dòng)后振動(dòng)/擺度監(jiān)測(cè)記錄表單位:μm

        第2次檢查:再次拆開下導(dǎo)軸承油盆蓋板,檢查發(fā)現(xiàn)下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒點(diǎn)焊之后個(gè)別瓦間隙仍然增大,再次查閱機(jī)組原始盤車記錄和安裝圖紙,均沒有發(fā)現(xiàn)問題,現(xiàn)場(chǎng)安裝技術(shù)人員一時(shí)陷入了困惑。

        經(jīng)過兩天時(shí)間的檢查和分析,安裝程序和質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)均沒有問題。求助主機(jī)制造廠提供下機(jī)架和下導(dǎo)軸承體的加工圖,從制造環(huán)節(jié)分析,因?yàn)橛械闹圃飙h(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)從外觀檢查是看不到的,例如下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓的套筒底部的焊接質(zhì)量等,根據(jù)加工圖,下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓的套筒底部與軸承體應(yīng)該滿焊,該部位受力較大且對(duì)擺度能產(chǎn)生影響,因此懷疑下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒底部未按加工圖滿焊,因?yàn)樵摬课皇请[蔽部位,從外觀無法直接看到,建議從軸承體外部把套筒封板刨開后檢查,如未滿焊則進(jìn)行滿焊處理。

        用碳弧氣刨刨開所有下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒的封板,檢查發(fā)現(xiàn)果然全部下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓的套筒底部與軸承體都沒有進(jìn)行滿焊,只是進(jìn)行了點(diǎn)焊,此部位受力較大,因此懷疑套筒底部沒有進(jìn)行滿焊處理導(dǎo)致該套筒存在柔性缺陷,是導(dǎo)致下導(dǎo)擺度超標(biāo)且隨著時(shí)間延長(zhǎng)而增大的原因。

        第2次處理:對(duì)所有的下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒底部圓周方向與軸承體進(jìn)行滿焊處理,最后再把每個(gè)套筒的封板進(jìn)行封焊,見圖3所示。

        圖3 下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒底部滿焊處理

        第3次啟動(dòng)驗(yàn)證:5月9日10:16,總指揮發(fā)令開機(jī),退出檢修密封、制動(dòng)器,啟動(dòng)各輔機(jī)設(shè)備,拔出鎖定,10:21機(jī)組轉(zhuǎn)速升至 100%(272.4 r/min),各部位無異常聲響,導(dǎo)葉開度26.9%,水頭24.9 m。本次開機(jī)檢查驗(yàn)證下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒的處理效果,發(fā)現(xiàn)下導(dǎo)擺度相比之前2次已大大降低,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后擺度值穩(wěn)定在178 μm左右,低于報(bào)警值225 μm。處理G2機(jī)組第3次啟動(dòng)過程中振動(dòng)/擺 度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見表3。

        表3 G2機(jī)組第3次啟動(dòng)后振動(dòng)/擺度監(jiān)測(cè)記錄表單位:μm

        問題1的分析和處理結(jié)論:G2機(jī)組首次開機(jī)發(fā)現(xiàn)的擺度超標(biāo)問題,通過現(xiàn)場(chǎng)安裝技術(shù)人員2次的檢查分析和處理,特別是在第1次處理之后問題沒有解決的情況下,現(xiàn)在安裝技術(shù)人員一時(shí)間陷入了困惑,期間花費(fèi)了2 d時(shí)間,通過分析原始盤車數(shù)據(jù)和安裝圖紙均沒有找到出現(xiàn)該問題的原因,最后求助于主機(jī)制造廠提供下機(jī)架和下導(dǎo)軸承體的加工圖紙,通過對(duì)加工圖紙的分析,找到了下導(dǎo)擺度出現(xiàn)問題的疑點(diǎn)。第1次是從外觀直接發(fā)現(xiàn)的問題,第2次是從結(jié)構(gòu)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的問題,問題的根本原因是設(shè)備在主機(jī)制造廠內(nèi)制造過程中沒有嚴(yán)格按圖紙制造而產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷?,F(xiàn)場(chǎng)對(duì)問題的處理過程符合常理,對(duì)下導(dǎo)擺度超標(biāo)問題的分析正確,處理方法得當(dāng),處理效果令人滿意。

        因G2機(jī)組是首臺(tái)啟動(dòng)的機(jī)組,該問題的解決也為其他3臺(tái)機(jī)組提供了現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn),在其他3臺(tái)機(jī)組啟動(dòng)前就提前把該問題進(jìn)行了檢查和處理,因此其他3臺(tái)機(jī)組直接避免了該問題,節(jié)省了寶貴的調(diào)試工期。

        2.2 問題2:G2機(jī)組在做機(jī)械過速試驗(yàn)時(shí)的甩油問題

        問題的發(fā)生:5月9日下午,M壩機(jī)組啟動(dòng)試運(yùn)行小組對(duì)G2機(jī)組進(jìn)行了瓦溫試驗(yàn)和調(diào)速器空載試驗(yàn),并于17:36開始進(jìn)行過速試驗(yàn)。因庫區(qū)水頭(24.7 m)低于額定發(fā)電水頭,導(dǎo)葉開至全開時(shí)轉(zhuǎn)速上升至額定轉(zhuǎn)速的146.7%,未能達(dá)到150%的機(jī)械過速值,過速時(shí)上導(dǎo)油盆蓋上的呼吸器和測(cè)溫電阻出線孔出現(xiàn)溢油現(xiàn)象,停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)定子鐵心和線棒上沾有少量油漬。

        甩油處理:停機(jī)后安排人員對(duì)轉(zhuǎn)子和定子上面的油漬進(jìn)行了清理,擦干了轉(zhuǎn)子內(nèi)部的油漬,用干凈的白布清理轉(zhuǎn)子間隙和定子上下線棒上的油漬,短時(shí)間內(nèi)將溢出的全部油漬清理干凈。

        問題分析:現(xiàn)場(chǎng)安裝技術(shù)人員和廠家代表共同進(jìn)行了分析,分析后共同認(rèn)為廠家設(shè)計(jì)的上導(dǎo)油盆呼吸器比較矮,測(cè)溫電阻出線孔未設(shè)計(jì)任何封蓋裝置,機(jī)組過速時(shí)上導(dǎo)油盆中的油擾動(dòng)較大,油位升高后從呼吸器和測(cè)溫電阻出線管中溢出。

        解決措施:根據(jù)上述分析,現(xiàn)場(chǎng)采取加高呼吸器高度和測(cè)溫電阻出線管加裝密封蓋的辦法,并進(jìn)行了驗(yàn)證,此方法正確有效,并在其他機(jī)組上進(jìn)行了同樣的改造,后續(xù)機(jī)組在做機(jī)械過速試驗(yàn)時(shí)未再出現(xiàn)甩油問題。

        圖3 上導(dǎo)油盆呼吸器加高處理

        3 結(jié)語

        水電站水輪發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)試運(yùn)行是一項(xiàng)非常重要的工作,試運(yùn)行過程中會(huì)遇到各種各樣的問題,有的是施工問題,有的是設(shè)備制造問題,還有的是設(shè)計(jì)問題,無論是什么問題,都需要現(xiàn)場(chǎng)試運(yùn)行人員在機(jī)組試運(yùn)行中仔細(xì)觀察,提前發(fā)現(xiàn)問題并認(rèn)真思考、深入分析問題的原因及解決辦法,以避免發(fā)生事故,對(duì)提高水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備的安全運(yùn)行和使用壽命有重要意義。

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