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        影響抽油機井單耗的因素分析與對策探討

        2018-09-28 00:12:34程玉新
        智富時代 2018年8期
        關(guān)鍵詞:抽油機井影響因素

        程玉新

        【摘 要】抽油機井耗電占油田開發(fā)耗電40%左右。從井下采出單位質(zhì)量的液體所消耗的電能,稱之為單耗,它是評價抽油機井能耗水平的重要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)。在進(jìn)行節(jié)能潛力分析的基礎(chǔ)上,對抽油機井,通過采取合理配置抽汲參數(shù)、優(yōu)選抽油機設(shè)備、加大高能耗設(shè)備改造力度以及改進(jìn)生產(chǎn)管理等,可有效降低抽油機井噸液單耗。

        【關(guān)鍵詞】抽油機井;噸液單耗;影響因素

        一、影響抽油機井單耗的因素分析

        抽油機井節(jié)能降耗的關(guān)鍵就是在保證一定原油產(chǎn)量,或產(chǎn)液水平基本不受影響的情況下,盡可能地減少耗電量。一般來說,從井下采出單位質(zhì)量的液體所消耗的電能,稱之為單耗,它是評價抽油機井能耗水平的重要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)。結(jié)合現(xiàn)場測試和優(yōu)化調(diào)整實際,以單耗理論計算為基礎(chǔ),對影響抽油機井單耗的因素進(jìn)行了深入分析探討。

        1.抽油機負(fù)載率偏低

        抽油機機型偏大。當(dāng)抽油機選型偏大時,減速箱軸承和齒輪承受的負(fù)荷大,摩擦損失占的能耗比例高,造成無效功率損失大,導(dǎo)致單耗高。抽油機載荷利用率越低,無效功率損失占消耗功率的比例越大,抽油機能量利用水平越低。經(jīng)統(tǒng)計,這部分井中載荷利用率≤20%、單耗在8.5kWh/t以上的井共28口。

        電動機裝機功率偏大。當(dāng)抽油配置的電動機額定功率偏大時,電動機熱損失和機械損失大,無效功率損失大,造成單耗偏高。當(dāng)電動機功率利用率低于20%時,電動機效率將低于60%,功率因數(shù)不到0.5,偏離了高效區(qū),處于低效運行狀態(tài)。

        2.抽油井抽汲參數(shù)不合理

        依據(jù)理論分析,在泵徑、沖程和沖次中,對單耗影響最大的是沖次,單耗與沖次的平方呈正相關(guān)關(guān)系?,F(xiàn)場以“長沖程、大泵徑、低沖次”的抽油機配置原則,在分析抽汲參數(shù)對單耗的影響時,以沖次為重心,結(jié)合其他相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù),對抽汲參數(shù)進(jìn)行合理匹配,從而降低單耗。

        抽汲參數(shù)偏小。在沉沒度和泵效都較高的情況,泵徑或沖程仍有調(diào)大的余地。此時,雖然舉升高度和抽汲參數(shù)都比較低,對降低能耗是有利因素,但是由于產(chǎn)液能力沒有得到充分發(fā)揮,使得單耗仍然偏高。

        抽汲參數(shù)相對偏大。對于油層供液能力差的抽油機井,如果采用相對較大的參數(shù)抽汲生產(chǎn),就會使沉沒度偏低,進(jìn)而導(dǎo)致抽油泵充滿程度低,造成泵效低,此時,系統(tǒng)容積、水力和摩擦功率消耗相對較大,無效功消耗大,造成單耗偏高。對于這部分井,可以通過調(diào)小抽汲參數(shù),采取間抽、換小泵、提高對應(yīng)水井注水量等措施提高油層供液能力,降低單耗。

        抽汲參數(shù)不匹配。依據(jù)優(yōu)化理論,分析認(rèn)為這部分井主要是沖程、泵徑偏小,沖次偏高,使抽油桿彈性變形損失、慣性載荷增加,耗電量增加的幅度大于液量增加幅度,導(dǎo)致單耗偏高。對沖程有上調(diào)余地的井,可采取調(diào)大沖程、降低沖次進(jìn)行調(diào)整;對沖程沒有上調(diào)余地的井,采取換大泵、降低沖次措施進(jìn)行調(diào)整,降低無效、低效功率消耗,從而實現(xiàn)降低單耗的目的。

        3.抽油機無效損耗大

        泵容積損失大。造成容積損失大的原因主要有兩方面:一是當(dāng)抽油泵嚴(yán)重漏失時,柱塞和襯套間徑向間隙偏大,使泵的容積損失增大,造成無效功率損失相對增加,導(dǎo)致單耗偏高;二是當(dāng)篩管堵塞嚴(yán)重時,造成泵的供液能力不足,柱塞兩端壓差大,導(dǎo)致柱塞與襯套摩擦損失和漏失量增加,無效功率損失增大,導(dǎo)致單耗高。

        地面無效摩擦損失功率大。當(dāng)“五率”、盤根和皮帶松緊度等調(diào)整不及時,會造成摩擦損失的增加,使無效功率損失增大,造成單耗高。綜合分析認(rèn)為,這是由于地面設(shè)備摩擦損失消耗功率偏大造成的?,F(xiàn)場可通過加強調(diào)整“五率”、盤根和皮帶松緊度等措施,減少地面?zhèn)鲃?、相對運動摩擦等無效、低效功消耗,實現(xiàn)降低單耗的目。

        二、降低抽油機井單耗的優(yōu)化調(diào)整措施及效果分析

        1.優(yōu)化調(diào)整措施

        調(diào)小機型。針對因機型偏大造成高能耗的抽油機井,采取換小機型措施3口井,應(yīng)用新型節(jié)能抽油機2口井,抽油機節(jié)能改造3口井,共計8口。對機型偏大井治理后,平均單井日節(jié)電25kWh。

        應(yīng)用節(jié)能電機。針對因抽油機井配套電動機裝機功率偏大造成的高單耗,采取更換裝機功率小的節(jié)能型電動機或?qū)ζ胀妱訖C進(jìn)行節(jié)能改造。該措施實施前后,平均裝機功率降低8.6kW,功率利用率提高1.6個百分點,平均噸液單耗降低2.1kWh/t。

        2.優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)

        (1)調(diào)整參數(shù)

        針對正常抽汲生產(chǎn)時沉沒度高、泵效高、沖次高的高單耗抽油機井,采取換大泵、調(diào)小沖次措施18口井。換大泵、調(diào)小沖次后,平均泵徑增大15mm,沖次降低2.6次/min,平均理論排量增大3.2m3/d,泵效提高8.1個百分點,噸液單耗降低3.59kWh/t(表1)。

        調(diào)小抽汲參數(shù)。針對因沖次偏高而造成沉沒度低、泵效低、單耗高的抽油機井,采取調(diào)小沖次措施28口井,調(diào)小沖程措施24口井。調(diào)小參數(shù)后,平均沖次降低2.1次/min,沉沒度增加205.9m,泵效提高5.1個百分點,噸液單耗降低2.15kWh/t。

        上調(diào)沖程。針對沉沒度高、泵效高、沖程仍有上調(diào)余地的高單耗抽油機井,采取調(diào)大沖程措施56口。調(diào)大沖程后,平均沉沒度降低116.9m,泵效降低3.4個百分點,噸液單耗降低1.16kWh/t。

        優(yōu)化地面參數(shù)。針對抽油井沉沒度、泵效都在合理范圍,沖次高,而沖程有上調(diào)余地的高單耗井,采取調(diào)大沖程、調(diào)小沖次措施3口井。調(diào)大沖程、調(diào)小沖次后,平均沖程增加0.6m,沖次降低1.6次/min,平均日產(chǎn)液量增加0.6t,沉沒度降低18.1m,噸液單耗降低0.7kWh/t。

        3.加強常規(guī)油井管理

        對泵漏井檢泵。2017年對因井下泵漏失量大,造成無效功率損失大,單耗高的抽油機井,累計采取檢泵措施62口井。泵漏檢泵后,平均沉沒度降低325.5m,平均泵效提高40.3個百分點,平均噸液單耗降低9.1kWh/t。

        加強生產(chǎn)運行管理。抽油機井傳動部分潤滑程度、盤根松緊狀態(tài)、平衡狀況和結(jié)蠟情況直接影響抽油機單耗,加強油井生產(chǎn)管理、規(guī)范生產(chǎn)運行是降低抽油機單耗的根本。在實際生產(chǎn)中重點對抽油機調(diào)平衡前后能耗變化情況進(jìn)行統(tǒng)計對比。2017年以來,針對不平衡抽油機井累計采取調(diào)整措施25井次,調(diào)平衡前后對比平均噸液單耗降低0.22kWh/t。

        4.取得了良好的節(jié)能效益

        通過對高單耗抽油機井積極采取綜合配套節(jié)能措施,截至2012年12月底,抽油機井噸液耗電由6.67kWh/t降到6.53kWh/t,取得了很好節(jié)能降耗效果,取得了良好的經(jīng)濟和社會效益。

        三、結(jié)束語

        2017年以來,在對抽油機井能耗設(shè)備全面調(diào)查統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上,通過系統(tǒng)分析單井能耗水平和能耗的影響因素,積極優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù),如調(diào)小抽汲參數(shù),間抽,安節(jié)電箱等各類綜合配套節(jié)電措施,取得較好的節(jié)能降耗效果,有效地了降低了抽油機井單耗,為今后進(jìn)一步采取節(jié)能降耗措施積累了經(jīng)驗。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1]孫長剛等.淺談抽油機井設(shè)備利用率對能耗的影響.《石油石化節(jié)能》 2008 第2期.

        [2]卜文杰等.提高抽油機井系統(tǒng)效率的理論分析與對策措施.《資源節(jié)約與環(huán)?!?2008 第3期.

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