葉倩倩,王環(huán)東,張永慧
(吉林松江河水力發(fā)電有限責(zé)任公司,吉林 撫松 134500)
某水電站裝有2臺(tái)軸流轉(zhuǎn)槳式機(jī)組,水輪機(jī)型號(hào)ZZ550-LH-380,額定轉(zhuǎn)速200 r/min,額定容量35 MW,機(jī)組型式為三導(dǎo)懸式結(jié)構(gòu)。工作密封采用填料式盤根密封,由不銹鋼軸套、密封壓蓋、密封填料、彈簧、壓板等組成,具有一定的自動(dòng)調(diào)節(jié)功能。工作密封下部裝有空氣圍帶式檢修密封,長(zhǎng)期停機(jī)或停機(jī)檢修時(shí),通入0.5—0.7 MPa的壓縮空氣,由橡膠圍帶唇邊進(jìn)行密封,阻斷下游尾水進(jìn)入頂蓋。
該水電站2號(hào)機(jī)組自2010年投運(yùn)以來(lái),主軸漏水量隨著運(yùn)行小時(shí)數(shù)的增加而日益增大,每次機(jī)組檢修均對(duì)其密封性進(jìn)行針對(duì)性地處理,但均無(wú)明顯效果;機(jī)組運(yùn)行發(fā)電時(shí)頂蓋排水泵每1—2 min就要啟動(dòng)1次,停機(jī)時(shí)約8 min啟動(dòng)1次。排水泵的頻繁啟動(dòng)導(dǎo)致其故障頻發(fā),近年來(lái)多次出現(xiàn)排水泵燒損導(dǎo)致頂蓋上水事件,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
工作密封原設(shè)計(jì)為填料式盤根密封,配合彈簧和壓板進(jìn)行預(yù)壓緊,且彈簧壓縮量在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)能進(jìn)行自調(diào)整。這種密封結(jié)構(gòu)存在彈簧預(yù)壓縮量的調(diào)整無(wú)法準(zhǔn)確把握和控制,密封潤(rùn)滑水量和漏水量無(wú)法定量計(jì)算,密封件磨損后壓緊量調(diào)節(jié)困難等問(wèn)題。同時(shí),當(dāng)機(jī)組受水力影響使水導(dǎo)擺度增大時(shí),彈簧預(yù)壓縮量不能完全補(bǔ)償其受損的變量,時(shí)間越久漏水量就越大。原主軸密封示意如圖1所示。
圖1 原主軸密封示意
檢修密封原設(shè)計(jì)為空氣圍帶式結(jié)構(gòu),內(nèi)部靠螺旋式彈簧支撐,外部采用丁晴橡膠作為密封主體。在制作過(guò)程中空氣圍帶的兩端需要預(yù)留密封接頭,安裝時(shí)進(jìn)行手工粘接。接頭處為非充氣式結(jié)構(gòu),工作過(guò)程中勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生密封死角,嚴(yán)重影響密封效果及漏水量。
為徹底解決上述問(wèn)題,結(jié)合2016年機(jī)組A級(jí)檢修,對(duì)2號(hào)機(jī)水輪機(jī)主軸密封進(jìn)行了整體改造,尤其是工作密封及檢修密封結(jié)構(gòu)型式。
工作密封改用徑向自補(bǔ)償式密封結(jié)構(gòu),工作密封軸套采用不銹鋼材料,分成2個(gè)半把合固定在主軸上。工作密封的密封塊為扇形密封塊,采用進(jìn)口高分子材料制作,沿軸向分2層布置。每層密封塊分為6瓣。密封塊外側(cè)設(shè)周向螺旋拉伸彈簧,密封塊磨損后在水壓力作用下可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)償,單邊徑向補(bǔ)償量為7.64 mm。2層密封塊中間的密封支撐環(huán)上設(shè)有若干個(gè)通潤(rùn)滑冷卻水的通孔,潤(rùn)滑冷卻水在摩擦面間流動(dòng)時(shí)對(duì)密封起到潤(rùn)滑與冷卻的作用。主軸密封潤(rùn)滑冷卻清潔水壓力必須大于被密封臟水的壓力,確保臟水不會(huì)進(jìn)入摩擦面,避免主軸密封轉(zhuǎn)動(dòng)環(huán)及密封塊被泥沙磨損,以保證密封性能良好和密封塊具有更長(zhǎng)的使用壽命。改造后的主軸結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 改造后的主軸結(jié)構(gòu)
檢修密封采用C型環(huán)狀中空充氣膨脹式無(wú)間隙橡膠密封,為墊環(huán)支撐式空氣圍帶結(jié)構(gòu)??諝鈬鷰鈧?cè)采用黃銅板墊環(huán)進(jìn)行支撐,保證空氣圍帶既具有足夠的剛度,又便于安裝。檢修密封工作壓力為0.6—0.8 MPa,其安裝工藝簡(jiǎn)便。C型檢修密封在投運(yùn)后可實(shí)現(xiàn)完全密封,不存在空氣圍帶密封死角,能保證機(jī)組在停機(jī)狀態(tài)下頂蓋無(wú)上水,從而有效降低頂蓋排水泵在停機(jī)時(shí)的啟動(dòng)次數(shù)。
按上述方法改造后,2號(hào)機(jī)組于2016-12-10試運(yùn)行,新的工作密封裝置在工作狀態(tài)下的漏水量基本穩(wěn)定,且水泵的啟動(dòng)間隔明顯延長(zhǎng),頂蓋漏水量基本恒定,由不可控變成可控;在機(jī)組停機(jī)狀態(tài)下C形硬支架式檢修密封,可實(shí)現(xiàn)對(duì)下游尾水100 %密封,解決了原圍帶接頭處易漏水的問(wèn)題。改造前后排水泵運(yùn)行間隔統(tǒng)計(jì)如表1所示。
表1 改造前后排水泵運(yùn)行間隔統(tǒng)計(jì)