閆曉龍
(大同煤礦集團華盛虎峰煤業(yè)有限公司,山西 河津 043300)
近距離煤層的采空區(qū)遺煤自然發(fā)火災(zāi)害經(jīng)常發(fā)生,因此,開展對近距離煤層上部采空區(qū)遺煤自然發(fā)火治理技術(shù)的研究,對保障采空區(qū)下煤層安全開采具有十分重要的意義。針對虎峰煤礦極近距離煤層上部采空區(qū)自然發(fā)火治理問題,根據(jù)其煤層賦存狀況及煤的自燃特性,結(jié)合目前主要的防滅火技術(shù),有針對性地提出了控制及治理發(fā)火區(qū)的措施,確保煤礦安全生產(chǎn)。
大同華盛集團虎峰煤礦建設(shè)規(guī)模為60萬t/a。礦井現(xiàn)開采2上、2下號煤,兩層煤屬極近距離煤層。2上號煤層平均厚度2.5m,2下號煤層平均厚度4.0m,上距2上號煤層3.28m。巷道埋深400m左右,煤層皆為近水平煤層。2上號煤層吸氧量為0.6978(cm3/g),自燃等級Ⅱ級(自燃);2下號煤層吸氧量為0.6978(cm3/g),自燃等級Ⅱ級(自燃)。
2111工作面為2下號煤層的生產(chǎn)工作面,工作面走向長度為1100m,傾向長度200m,煤層傾角為8~14°,其上層煤已被采空,由于當時開采采用的技術(shù)手段,導(dǎo)致上部采空區(qū)遺留較多殘煤,同時,因煤層間距較近,開采時采動的影響較為劇烈,極易在采空區(qū)形成漏風通道,加速了煤層自然發(fā)火。工作面于4月發(fā)現(xiàn)上煤層采空區(qū)有煤層自燃現(xiàn)象,緊急封閉工作面,極大地影響了礦井的安全高效生產(chǎn),因此,加強對極近距離煤層進行防滅火研究并采取相應(yīng)措施非常必要。
該技術(shù)采用均壓、水泥噴漿等手段對近距離上部煤層采空區(qū)進行關(guān)鍵位置的封堵,有效地封堵通風通道,隔絕易燃煤體與氧氣的接觸,防止遺煤氧化生熱出現(xiàn)煤層自燃現(xiàn)象。
注氮技術(shù)是通過向采空區(qū)關(guān)鍵發(fā)火位置注入氮氣等惰性氣體或泡沫,有效隔斷發(fā)火區(qū)域,降低發(fā)火區(qū)氧氣濃度,迅速消滅火源。但不適宜用于煤體比熱容較大的環(huán)境,容易導(dǎo)致滅火時間長且極易發(fā)生復(fù)燃現(xiàn)象。
膠體材料具有高吸水性、凝膠性和有效期長的特點,研究開發(fā)的膠體材料有復(fù)合膠體和高分子膠體。此技術(shù)是通過向采空區(qū)注入膠體材料,使采空區(qū)內(nèi)易流動的礦井水溶液在采空區(qū)內(nèi)指定位置發(fā)生凝結(jié),生成膠體將發(fā)火區(qū)域包裹,并且膠體在一千攝氏度環(huán)境下仍然不會較快的氣化,只會因為水分的蒸發(fā)發(fā)生較小程度的萎縮,且適應(yīng)于復(fù)雜的地質(zhì)條件。
注膠工藝如下圖1:
圖1 膠體注膠工藝
2111工作面封閉后,緊急采取措施,于4月3日對2111工作面兩條順槽以及工作面進行氣密性處理,對封閉區(qū)域進行均壓調(diào)節(jié),隔絕氧氣與采空區(qū)煤體的接觸,以達到控制火勢的目的。
在工作面靠近采空區(qū)關(guān)鍵發(fā)火區(qū)的位置打鉆孔,通過鉆孔向采空區(qū)注入氮氣,24h持續(xù)注氮,注氮量為800m3/h。工作面封閉后的一個月時間里,共向采空區(qū)注氮約45萬m3,采空區(qū)氣體被置換數(shù)達12次。有效地降低了采空區(qū)氧氣濃度,達到了隔離火區(qū)的目的。
在工作面啟封前,組織人員對工作面的封閉區(qū)域進行噴漿,隔絕空氣的流通,避免氧氣的通過,造成采空區(qū)發(fā)火區(qū)的復(fù)燃。
通過鉆孔向發(fā)火區(qū)灌注復(fù)合膠體材料,使膠體包裹隔絕被氧化的浮煤,迅速降低發(fā)火區(qū)積聚的能量,達到徹底滅火的目的。同時,對工作面上方進行膠體灌注,可以起到密閉封堵漏風通道、隔絕降溫作用,隔離具有自燃傾向的煤體。工作面灌注復(fù)合膠體的方案如下:
通過下煤層工作面向發(fā)火區(qū)域關(guān)鍵位置打鉆孔,抽取發(fā)火區(qū)位置氣體,取樣化驗成分,詳細掌握采空區(qū)遺煤氧化程度。根據(jù)分析結(jié)果,制定了通過鉆孔向采空區(qū)灌注凝膠的方案,對發(fā)火區(qū)煤層自燃進行治理:
(1)向工作面上部進行高分子膠體灌注,鉆孔布置:向工作面上部頂板每隔3m打一個鉆孔,每個鉆孔注膠量取20m3;
(2)向工作面上部灌注復(fù)合膠體,鉆孔位置:從工作面回風順槽向巷道頂板每隔5m打一個鉆孔。向工作面上部灌注膠體材料后,會在工作面支架前后形成寬5m、斜長60m、平均厚度達3m的膠體隔離帶,起到防滅火的作用。
在工作面封閉的一個月里,該礦采用以上控制及治理措施進行防滅火治理,并對工作面各標志性氣體濃度進行持續(xù)監(jiān)測,變化情況如下圖2、圖3所示。
圖2 2111工作面CH4、O2和CO2濃度監(jiān)測曲線
圖3 2111工作面CO濃度監(jiān)測曲線
圖2為2111工作面CH4、O2和CO2濃度監(jiān)測曲線,圖3為2111工作面CO濃度監(jiān)測曲線,根據(jù)上述監(jiān)測曲線,主要對工作面內(nèi)O2和CO濃度變化進行分析,發(fā)現(xiàn)其變化情況如下:
2111工作面O2濃度變化:從4月5日開始監(jiān)測,此時已經(jīng)為工作面封閉的第四天,工作面O2濃度已經(jīng)降低到2%左右,并一直維持在2%上下。直到4月19日~21日、4月23日~25日和4月29日~5月1日期間,才發(fā)生些許波動,O2濃度升至接近5%的程度,然后迅速又降至2%。究其原因是在4月19日,向工作面注氮時間進行了調(diào)整,減少了注氮時間,但O2濃度依然維持在正常值以下。
2111工作面CO濃度變化:4月3日開始監(jiān)測時,CO濃度達到了950ppm,第二天繼續(xù)升至1100ppm,此時對該區(qū)域進行了均壓調(diào)節(jié),以及注氮、噴漿等防滅火措施。4月5日發(fā)現(xiàn),CO濃度迅速降至150ppm左右,直到4月11日開始,CO濃度穩(wěn)定到10ppm以下,并逐漸呈現(xiàn)減少消失的趨勢。
通過對工作面內(nèi)O2和CO濃度變化進行分析發(fā)現(xiàn),氣體濃度都降低并維持在正常值以下,說明了封閉區(qū)域的防滅火治理效果較好。
通過鉆孔向采空區(qū)灌注膠體材料后,對部分鉆孔進行氣體抽取,并進行成分化驗,通過向采空區(qū)壓注膠體材料,使得采空區(qū)氧氣濃度降低到5%以下,CO濃度也維持到10ppm以下。
針對虎峰煤礦近距離煤層上部采空區(qū)自然發(fā)火問題,根據(jù)其煤層賦存狀況及煤的自燃特性,結(jié)合目前主要的防滅火技術(shù),研究提出了采用均壓調(diào)節(jié)、灌注凝膠、向采空區(qū)注氮及噴漿的方法對發(fā)火區(qū)火勢進行控制和治理,達到了治理效果,使得發(fā)火區(qū)關(guān)鍵位置的氧氣濃度降低到5%以下,CO的濃度也維持到10ppm以下,有效地解決了上部采空區(qū)自燃問題,保障了礦井的安全及高效生產(chǎn)。