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        不同碳氮比下分段進水多級A/O耦合MBR工藝的脫氮除磷性能研究

        2018-09-21 01:57:54王少坡王舜和李博洋張鵬達孫力平
        天津城建大學學報 2018年4期
        關鍵詞:原水硝化污水處理

        李 權,王少坡,王舜和,李博洋,張鵬達,孫力平

        (1.天津城建大學 天津市水質科學與技術重點實驗室,天津 300384;2.天津市市政工程設計研究院第一設計研究院,天津 300051)

        污水中的氮元素與磷元素是引起水體富營養(yǎng)化的主要因素[1].在各類脫氮除磷方法中,活性污泥法的污水處理工藝以其較簡單的組成和操作,并且在較低的成本下,能夠達到滿意的脫氮除磷效果而被廣泛采用[2].但是,隨著污水排放標準的提高,現(xiàn)有的傳統(tǒng)活性污泥法污水處理工藝很難達到新的出水水質標準;并且,當前污水處理工藝普遍存在能耗高的現(xiàn)象,這無疑成為污水處理廠良好運營的負擔[3].因此,對現(xiàn)有的工藝進行改造或者開發(fā)新型脫氮除磷技術勢在必行[4-6].

        隨著膜分離技術的發(fā)展與應用,連續(xù)流過濾技術與設備已經(jīng)更加完善[7],為膜生物反應器(MBR)的推廣提供了基礎條件.MBR具有出色的泥水分離能力,可以使剩余污泥排放量減少至傳統(tǒng)活性污泥法的66.7%,有實例表明[8]:在3個月甚至2年的運行期內可以不排泥,減少了污泥處理費用.因此,國內已有MBR耦合現(xiàn)有污水處理工藝的研究與應用[9-11],如采用A/O、A2/O等工藝耦合MBR;但是,目前國內對分段進水多級A/O工藝耦合MBR的組合工藝研究不多.分段進水多級A/O工藝相對于同體積推流系統(tǒng),具有較長污泥停留時間(SRT);無需硝化液回流;缺氧區(qū)反硝化產(chǎn)生的堿度可以補充下一段好氧區(qū)堿度的消耗,降低了污水處理中的成本[12].有研究表明:分段進水多級A/O工藝的好氧區(qū)有利于同步硝化反硝化反應的發(fā)生,缺氧區(qū)可以允許反硝化除磷菌的生長,可以進一步提高對氮、磷的去除率[13].因此,本試驗以分段進水多級A/O耦合MBR工藝為對象,以人工配水為原水,考察不同C/N對該組合工藝脫氮除磷性能的影響,并分析其原因.

        1 試驗材料與方法

        1.1 試驗裝置

        多級A/O耦合MBR工藝裝置如圖1所示.

        采用分段進水四級A/O(缺氧/好氧),后置MBR(膜生物反應池).裝置長165 cm,寬55 cm,深50 cm;有效容積300 L,設計處理量0.5 m3/d.沿水流方向設置四級A/O池,每一級A段(缺氧區(qū))與O段(好氧區(qū))通過隔板下端孔口聯(lián)通.相鄰兩級O段與A段通過擋板上端孔口聯(lián)通,并且這些孔口沿水流方向從首端到膜組件池的相對高程依次下降,使得污水在處理過程中自流進入下一個生物池.原水從每級A段進入生物池,經(jīng)過四級A/O生物池后,自流入尾端MBR池,經(jīng)膜過濾后出水.

        1.2 試驗水質

        本試驗工藝所接種的污泥取自天津市某污水廠二沉池回流井,該污水處理廠采用分段進水多級A/O的污水處理工藝.試驗過程中所用原水采用人工配水,由提升泵抽取原水,經(jīng)轉子流量計泵入各缺氧池.試驗配水水質如表1所示,并根據(jù)需求補充堿度.

        表1 試驗原水水質

        1.3 水樣檢測與方法

        1.4 試驗運行方式

        本試驗采用四級A/O且四段進水的運行方式,4個缺氧池體積不變,4個好氧池的體積逐級遞增;好氧池內污泥濃度(MLSS)2 500~4 500 mg/L,沿水流方向污泥濃度逐級遞減;缺氧段、好氧段的溶解氧(DO)分別控制在 0~0.5,0.5~3.0 mg/L;考慮到膜通量,水力停留時間(HRT)為15 h;試驗采用零排泥的運行方式;以葡萄糖為碳源,以碳酸氫銨為氮源,通過調整配水,使原水C/N保持在4~7、8~12兩個工況,待每個工況穩(wěn)定后,連續(xù)運行30 d.

        2 結果與討論

        2.1 進水C/N對氮污染物去除的影響

        在C/N=4~7,8~12兩個階段內,該污水處理組合工藝對氮污染物去除效果如圖2-3所示.

        圖2 兩種C/N工況下出水TN對比

        圖3 兩種C/N工況下出水NH 對比

        由圖2可以看出:在C/N為8~12時,該周期內15 d的監(jiān)測數(shù)據(jù)中TN去除率高于90%的為11 d;出水中TN濃度全部低于15 mg/L,滿足GB18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》[14]中一級A的出水水質;當C/N下調到4~7時,15 d的監(jiān)測周期內TN去除率大于90%的為2 d,大于80%的為10 d,且此時出水TN濃度小于8 mg/L的保證率為80%.由此可見,此時出水TN濃度仍能優(yōu)于國家一級A的出水水質要求.

        由圖3可以看出:相對于C/N對該系統(tǒng)去除TN的影響,其對的去除影響較小,且兩種C/N運行工況下的出水濃度小于3 mg/L的保證率分別為73.33%、86.67%.由此表明,C/N在4~12時該系統(tǒng)可以有效地去除氮污染物.

        鄺斌宇等[15]在AO-MBR的組合工藝研究中得出,與TN的去除率分別為99.1%、75.8%;熊凱波[8]在A2O-MBR的工藝組合試驗中得出,與TN 的去除率分別為94.7%、78.5%.本試驗中,在C/N=8~12,4~7 的條件下的平均去除率分別為95.51%、97.14%,TN的平均去除率分別為89.26%、84.73%.通過比較可以看出,本試驗所采用的組合工藝相對于前兩者的組合形式而言,對氨氮的去除效果相似,但是對TN的去除率有很大的提升.原因在于分段進水多級A/O工藝自身強化脫氮的特性所致[16];并且多級A/O系統(tǒng)內微生物連續(xù)交替處于“飽食”和“饑餓”兩種狀態(tài)中,在這種非穩(wěn)態(tài)的環(huán)境中,刺激微生物保持較高的活性,從而能更有效地去除污染物[17];另外,工藝中所耦合的MBR相較于二沉池對污泥具有更優(yōu)異的截留效果,這為延長污泥齡提供了條件,有助于實現(xiàn)零排泥.因此,隨著運行時間的延續(xù),硝化菌與反硝化菌在污泥系統(tǒng)內所占比例逐漸增加,使得該系統(tǒng)對氮污染物的去除能力較強[18].不僅如此,已有試驗表明,在多級A/O的好氧區(qū)有利于發(fā)生同步硝化反硝化反應,而該反應有利于進一步提高脫氮效率[19].

        2.2 進水C/N對磷污染物去除的影響

        在C/N=4~7,8~12兩個階段內,該污水處理組合工藝對磷污染物去除效果見圖4.由圖4可以看出:在C/N為8~12時,系統(tǒng)在無化學除磷的幫助下仍能達到較好的除磷效果,出水中TP濃度均在0.5 mg/L以內,滿足新標準[14]中一級A的水質要求;而C/N為4~7時,在監(jiān)測周期內,隨著時間的推移,出水中TP的濃度逐漸升至2.47 mg/L,此時TP去除率低至54.82%.

        圖4 兩種C/N工況下出水TP對比

        造成這種變化的原因主要在于:在C/N降低情況下,系統(tǒng)脫氮效率下降,使得硝態(tài)氮濃度有所提升,在污泥回流的同時硝態(tài)氮隨混合液回流入缺氧段,破壞了厭氧環(huán)境,使得聚磷菌釋磷不完全,進而使其無法在好氧區(qū)充分吸磷[20];另外,微生物除磷還可以通過反硝化除磷方式去除,有文獻表明[21]:當C/N在10~20范圍內時,對反硝化除磷具有明顯的促進作用,所以此時較低的C/N是導致磷去除率下降的原因之一;此外,已有對MBR工藝進行升級改造的研究表明[22],當C/N下降后,需要通過添加碳源與除磷藥劑來保證出水TP低于0.3 mg/L.

        2.3 進水C/N對有機污染物去除的影響

        兩種C/N工況下出水COD對比如圖5所示.由圖5可知:在C/N=8~12時,進水COD平均濃度為462.11 mg/L,出水COD平均濃度為17.94 mg/L,平均去除率96.12%,此時的出水全部滿足新標準[14]中一級A出水水質,且86.67%的出水中低于30 mg/L(Ⅳ類水體中的COD水質標準);而在C/N=4~7時,進水COD平均濃度為260.30 mg/L,出水COD平均濃度為20.64 mg/L,平均去除率91.30%,雖然此時出水COD全部滿足文獻[14]中一級A的出水水質,但僅有73.33%的出水中COD低于30 mg/L,比C/N為8~12時的出水水質稍有下降.

        圖5 兩種C/N工況下出水COD對比

        兩種C/N工況下,該系統(tǒng)對COD的去除略有不同的原因為:也有研究表明[23],當進水COD濃度高于350 mg/L時,混合液內脫氮除磷的功能菌活性較高,因此當C/N下調后,系統(tǒng)內的脫氮除磷菌活性降低,對碳源的利用率下降,導致出水COD濃度略微增大.

        3 結論

        (1)C/N在4~12時,分段進水多級A/O耦合MBR組合工藝對以及COD污染物的去除效果穩(wěn)定,均優(yōu)于GB18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級A出水水質標準.

        (2)該組合工藝的污水處理能力具有達到GB3838—2002《地表水環(huán)境質量標準》Ⅳ類水體水質標準的潛力,通過進一步工況優(yōu)化,能夠滿足下一輪污水處理廠提標改造的要求.

        (3)當原水 C/N由8~12降至4~7后,工藝對TP的去除效果逐漸惡化,為了保證該組合工藝的除磷效果,可考慮輔以化學除磷的方式,優(yōu)化出水,以其滿足一級A出水水質標準.

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