張亮杰
(廣東粵電靖海發(fā)電有限公司,廣東 揭陽 515223)
大型發(fā)電機組裝設(shè)發(fā)電機出口斷路器,用于在發(fā)電機與電網(wǎng)之間形成一個有效的可控斷開點,在事故情況下能有效隔離故障點,減小發(fā)電機和變壓器事故的危害范圍,減少事故情況下的倒閘操作量,縮短故障恢復(fù)時間;在機組正常起停過程中,只需操作發(fā)電機出口斷路器,不需要切換廠用電,可提高廠用電可靠性,有效簡化發(fā)電機并網(wǎng)操作步驟,也便于機組檢修、調(diào)試,提高機組可用率。但是,如果該斷路器因故無法正常動作時,也可能導(dǎo)致機組啟動延誤、開關(guān)越級跳閘等異常情況。
某電廠1號600 MW火力發(fā)電機組,為單元制接線,采用東方電機廠生產(chǎn)的QFSN-600-2-22A型發(fā)電機,發(fā)電機出口設(shè)有AREVA公司生產(chǎn)的FKG型斷路器(201)。該斷路器為戶內(nèi)三相機械聯(lián)動型、金屬封閉、液壓操作、SF6氣體絕緣斷路器,額定開斷電流為120 kA,單合閘線圈,雙跳閘線圈,其一次系統(tǒng)接線如圖1所示。
2017-04-08,1號發(fā)電機臨修后啟動進行并網(wǎng)操作,并網(wǎng)瞬間運行人員在發(fā)電機出口斷路器處聽到合閘聲響,1號發(fā)電機正常接帶初始負(fù)荷35 MW,三相電流平衡對稱,但在DCS控制畫面上發(fā)電機出口斷路器(201)仍顯示為分閘狀態(tài),故立即安排人員檢查。檢查發(fā)現(xiàn)就地匯控柜也顯示該斷路器在分閘狀態(tài)。
根據(jù)現(xiàn)場檢查情況分析,出現(xiàn)此異??赡苡?種原因:一種是斷路器實際已合閘到位,但輔助接點回路反饋異常;另一種是斷路器本身并未合閘到位,只是弧觸頭已接合而主觸頭并未有效接觸。如果是第2種情況,則存在因為弧觸頭通流能力不足而導(dǎo)致觸頭發(fā)熱燒熔的風(fēng)險。而由于斷路器狀態(tài)顯示為分閘位置,導(dǎo)致汽輪機DEH系統(tǒng)的控制模式未在并網(wǎng)狀態(tài),汽輪機仍處于轉(zhuǎn)速控制模式,汽輪機實際轉(zhuǎn)速由電網(wǎng)頻率決定。由于電網(wǎng)頻率一直在變化,導(dǎo)致汽輪機設(shè)定轉(zhuǎn)速和實際轉(zhuǎn)速出現(xiàn)偏差,DEH系統(tǒng)則不斷地調(diào)整進汽調(diào)門,使發(fā)電機輸出功率逐漸波動上升,風(fēng)險越來越大。但是限于斷路器本身的封閉結(jié)構(gòu),現(xiàn)場無法對上述可能的2種原因做進一步明確診斷,而斷路器顯示為分閘狀態(tài)則將導(dǎo)致其分閘回路不能接通,無法進行正常打閘操作。
為盡快消除風(fēng)險,創(chuàng)造檢查消缺條件,向中調(diào)申請進行機組解列停運處理。隨后按正常停機流程(汽輪機聯(lián)跳發(fā)電機,即通過逆功率保護動作程跳發(fā)電機出口斷路器并滅磁)手動打閘汽輪機,聯(lián)跳發(fā)電機信號發(fā)出后因分閘回路不通,出口斷路器無法正常分閘,隨即觸發(fā)1號發(fā)電機出口斷路器失靈保護,跳開1號主變高壓側(cè)2201開關(guān),1號主變和發(fā)電機一起從系統(tǒng)解列,機組安全停運。
圖1 一次系統(tǒng)接線
查保護動作報告如下:
1號發(fā)電機逆功率保護(逆功率定值為5 W,二次電流0.029 A,發(fā)電機CT變比:25 000/5,Ie=3.5 A)動作時,1號發(fā)電機定子電流二次值為:Ia=0.22 A;Ib=0.22 A;Ic=0.22 A。1 號發(fā)電機出口斷路器失靈保護(相電流整定值為1.05 A,發(fā)電機CT變比:25 000/5,Ie=3.5 A)動作時,1號發(fā)電機定子電流二次值為:Ia=1.460 A;Ib=1.399 A;Ic=1.407 A。保護均正常動作。逆功率保護及發(fā)電機出口斷路器失靈保護邏輯如圖2,3所示。
圖2 發(fā)電機逆功率保護動作邏輯
1號發(fā)變組從系統(tǒng)解列后,對發(fā)電機出口斷路器各部位進行了詳細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)其輔助接點傳動機構(gòu)的傳動支點處銷釘墊片碎裂。
圖3 發(fā)電機出口斷路器失靈保護邏輯
該開關(guān)輔助接點聯(lián)動機構(gòu)如圖4所示,其中:部件1為主觸頭機構(gòu),部件2為輔助接點機構(gòu)連桿,部件3為輔助接點機構(gòu)傳動桿。當(dāng)斷路器合閘時,主觸頭機構(gòu)1帶動輔助接點機構(gòu)連桿2,使部件輔助接點機構(gòu)傳動桿3沿圖示箭頭方向移動,從而使斷路器輔助接點機構(gòu)動作,常開輔助接點閉合,常閉輔助接點打開。
圖4 開關(guān)輔助接點聯(lián)動機構(gòu)
銷釘墊片碎裂后,致使部件2輔助接點傳動機構(gòu)的連桿傳動支點和部件1,3脫扣,傳動功能失效。1號發(fā)電機出口斷路器主觸頭動作時,輔助接點傳動機構(gòu)未隨主觸頭的動作而動作,以致斷路器合閘后其輔助接點狀態(tài)并未翻轉(zhuǎn),導(dǎo)致跳閘回路的201DL接點無法合上,使跳閘回路一直處于開路狀態(tài),無法實現(xiàn)跳閘功能。此接點在斷路器內(nèi)部,現(xiàn)場無法進行就地短接,跳閘回路始終不能導(dǎo)通,以致在汽輪機打閘信號發(fā)出后,發(fā)電機出口斷路器沒有跳開,電流仍然存在,滿足失靈保護的啟動和動作判據(jù)(“斷路器保護動作”和“相電流”組成“與邏輯”),從而觸發(fā)出口斷路器的失靈保護動作,并將上一級的1號主變高壓側(cè)開關(guān)2201跳開。
故障原因查明后,檢修人員對1號發(fā)電機出口斷路器輔助接點傳動機構(gòu)進行了重新裝配處理。將原來易老化碎裂的塑料墊片更換為堅固可靠的不銹鋼墊片(見圖4中圓圈內(nèi)),恢復(fù)了輔助接點傳動機構(gòu)的正常聯(lián)動功能。對修復(fù)后的斷路器進行就地和遠(yuǎn)方分合閘操作試驗,確認(rèn)斷路器分合閘動作正常,輔助接點反饋正常,消除了隱患,斷路器重新投運正常。
(1) 針對機組并網(wǎng)狀態(tài)下出現(xiàn)發(fā)電機出口斷路器位置狀態(tài)反饋不對應(yīng)的異常情況,做好充分事故預(yù)想。遇到涉及電網(wǎng)和機組安全的異常情況,成立由繼保人員參與的異常處置小組,制定處置方案。對于可能導(dǎo)致主變高壓側(cè)開關(guān)因失靈保護動作跳閘的情況,必須提前與中調(diào)聯(lián)系并說明情況,獲得中調(diào)許可后,方可采用手動打閘汽輪機的方式將機組解列。同時為了防止手動打閘可能帶來的汽輪機超速風(fēng)險,必須在打閘前將機組功率降至零或微負(fù)值。
(2) 聯(lián)系斷路器廠家對開關(guān)輔助接點傳動裝置結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化改造,將傳動機構(gòu)中易老化碎裂的所有塑料墊片全部更換為堅固可靠的不銹鋼墊片。
(3) 每次機組停機期間對此開關(guān)的傳動部件進行專項檢查,并進行傳動試驗,確保所有傳動機構(gòu)均可靠動作且能正確反饋位置狀態(tài)。
通過對此次事故的分析處理和經(jīng)驗總結(jié),找出了此型發(fā)電機出口斷路器可靠性的不足之處,為生產(chǎn)廠家進一步提升設(shè)備可靠性提供了現(xiàn)場依據(jù)和解決方案,也為采用同型設(shè)備的單位盡早進行隱患治理提供經(jīng)驗,避免同類異常事件再次發(fā)生。