郭新兵
(潞安集團司馬煤業(yè)公司,山西 長治 047105)
受地應力及煤質(zhì)條件影響,礦井采掘煤層煤體內(nèi)膨脹系數(shù)小,變形位移量小,煤層透氣系數(shù)降低,瓦斯抽放鉆孔施工時難度大且瓦斯抽放效率低,給高瓦斯或具有煤與瓦斯突出危險礦井瓦斯治理帶來了困難。本文以司馬礦3#煤層1208工作面為研究對象,提出水力沖孔造穴技術(shù),即通過造穴設備在煤層中進行鉆孔,并卸取煤層中一定量煤體,使得鉆孔附近煤體形成孔洞現(xiàn)象,為煤體膨脹變形、位移提供了空間,在地應力作用下致使空穴周圍煤體向其進行膨脹變形,加大了煤體膨脹系數(shù)及透氣性,從而達到進一步提高煤層瓦斯抽放效率的目的。
潞安集團司馬煤業(yè)公司位于山西省長治市西南部,礦井設計生產(chǎn)能力為3.0Mt/a,井田內(nèi)3#、15#煤層為全區(qū)可采煤層,8-2、9、14號煤層為大部可采煤層。目前回采煤層為3#煤層,該煤層位于山西組下部,屬石炭二疊紀煤層,煤層堅固系數(shù)為0.4,煤層平均厚度為6.64m。
1208工作面位于井田二采區(qū),工作面東部、北部為實煤區(qū),南部為1207采空區(qū),工作面走向長度為1495m,傾向長度為220m。由于1208工作面在回采期間共揭露5條正斷層,受斷層裂隙帶及采空區(qū)影響,平均瓦斯涌出量為6.4m3/min,且通風后工作面瓦斯?jié)舛仍?.2%~1.8%之間,工作面經(jīng)常出現(xiàn)瓦斯超限斷電現(xiàn)象。1208綜采工作面采用的是本煤層順層瓦斯抽采方法,但是由于3#煤層透氣性系數(shù)為0.3628~1.1411m2/MPa2·d,衰減系數(shù)0.3194~0.7845d-1,煤層瓦斯抽采難度大,平均瓦斯抽放率為27.8%,瓦斯抽采效率低,且抽采時間長,不僅影響著工作面正常回采,而且抽采后工作面仍經(jīng)常出現(xiàn)瓦斯超限現(xiàn)象。
為了進一步提高3#煤層透氣系數(shù),降低鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù),研究決定對3#煤層1208工作面瓦斯抽采采取水力沖孔造穴技術(shù)。
通過水力造穴一體化設備卸出一定量的煤體,在鉆孔周圍形成一個孔洞,為煤體膨脹變形、位移提供了空間;孔洞周圍煤體發(fā)生膨脹變形,向孔洞方向發(fā)生位移,在鉆孔影響范圍內(nèi)地應力降低,煤層充分卸壓;煤體裂隙網(wǎng)絡發(fā)育,煤層透氣性大幅度增高,促進瓦斯有效抽采,實現(xiàn)對含瓦斯突出煤體卸壓增透區(qū)域瓦斯治理。
司馬礦3#煤層1208工作面水力造穴采用的是GF-100型超高壓水力割縫裝置,該裝置主要由金剛石復合片鉆頭、淺螺旋整體鉆桿、高壓旋轉(zhuǎn)水尾、高壓清水泵、高低壓轉(zhuǎn)換割縫器、高壓軟管等組成。
(1)首先將水力造穴一體化設備安裝在1208工作面回風順槽內(nèi),并依次安裝金剛石復合片鉆頭、孔口三防裝置、高低壓轉(zhuǎn)換割縫器、淺螺旋整體鉆桿以及高低壓水管路。
(2)造穴鉆孔布置在距回風順槽頂板1.5m處(回風順槽高度為3.5m),鉆孔垂直順槽布置,鉆孔孔徑為113mm,鉆孔間距為4.0m。
(3)當鉆桿高壓鉆進至回采煤層30m處時,利用高壓旋轉(zhuǎn)水刀在指定區(qū)域來回拖拉鉆桿對煤體進行破碎、剝蝕,并把破碎的煤體沖出孔外,完成第一個人工造穴,造穴長度為1.0m,直徑為0.8m,造穴水壓為16~50MPa,造穴時間20~40min/穴,造穴出煤量1t左右。
(4)第一個人工造穴完成后繼續(xù)鉆進并施工第二個人工造穴,相鄰兩個造穴間距為8m,依次類推直至1208工作面煤層全部造穴完成,如圖1所示。
(5)水力沖孔造穴完成后,在鉆孔內(nèi)安裝瓦斯抽放管路,對每個鉆孔進行瓦斯預抽,預抽時間不得低于15d。
(6)3#煤層在水力造穴時提高了煤層透氣性和瓦斯釋放能力,鉆孔時可能出現(xiàn)瓦斯涌出現(xiàn)象,所以在水力造穴期間在孔口安裝瓦斯監(jiān)測裝置,瓦斯超限時必須及時采取瓦斯治理措施。
圖1 司馬礦3#煤層1208工作面水力沖孔造穴施工剖面圖
司馬礦采用水力沖孔造穴技術(shù)對3#煤層1208工作面進行瓦斯抽放期間,通過實驗數(shù)據(jù)顯示取得顯著效果,主要表現(xiàn)在以下幾方面:
(1)提高了瓦斯鉆孔成孔率。由于司馬礦3#煤層屬石炭系軟巖煤層,煤層堅固系數(shù)在0.4左右,施工普通鉆孔時經(jīng)常出現(xiàn)鉆孔塌陷現(xiàn)象,成孔率低,而采用水力沖孔造穴技術(shù)后鉆孔成孔率提高了30%。
(2)提高了煤層透氣系數(shù)。采用水力沖孔造穴技術(shù)后松軟低透煤層在應力作用下,向人工造穴處進行擴張,從而提高了煤層透氣性系數(shù),經(jīng)檢測1208工作面采用水力沖孔造穴技術(shù)后煤層透氣系數(shù)提高至 4.72m2/MPa2·d。
(3)提高了單孔抽采效率,降低了單孔瓦斯抽采時間。1208工作面采用水力造穴鉆孔預抽瓦斯時單孔抽采純量是普通鉆孔的2.5倍,水力造穴鉆孔瓦斯抽放后噸煤降低瓦斯含量為普通鉆孔的2.85倍;同時水力造穴鉆孔單孔抽放時間較普通鉆孔縮短了6d。
(4)降低了煤層瓦斯含量和瓦斯涌出量。1208工作面采用水力造穴鉆孔進行瓦斯預抽后,工作面在回采期間未出現(xiàn)瓦斯超限斷電現(xiàn)象,工作面及采空區(qū)內(nèi)瓦斯?jié)舛瓤刂圃?.4%以下,整個煤層瓦斯抽放效率提高至42.7%。
潞安集團司馬煤業(yè)公司3#煤層1208工作面采取水力沖孔造穴技術(shù)后,有效提高了煤層瓦斯透氣性系數(shù),解決了軟巖低透煤層瓦斯抽放鉆孔施工過程中出現(xiàn)的塌孔難題,提高瓦斯抽放效率,縮短了單孔抽放時間,保證了工作面安全高效回采,取得了顯著成效。