成瑞強
(西山煤電西曲礦,山西 古交 020300)
煤礦多采用人工操作繼電器對煤礦井下排水系統(tǒng)進行疏排水控制,人工操作繼電器存在實時性差、效率低、人工成本高等一系列不足之處。水泵無法根據(jù)實際情況有效運轉(zhuǎn),嚴重影響排水系統(tǒng)的排水效率,制約煤礦整體經(jīng)濟效益的提高。隨著科學技術(shù)的不斷進步,涌現(xiàn)出一批高效自動化排水系統(tǒng),PLC自動控制系統(tǒng)是其中的代表之作。該系統(tǒng)以PLC控制技術(shù)為核心,利用工業(yè)以太網(wǎng)與上位機系統(tǒng)連接,實時將數(shù)據(jù)傳送到地面生產(chǎn)調(diào)度中心,為有效管理井下疏排水工作做出巨大貢獻。
南翼下組煤疏排水系統(tǒng)利用PLC控制技術(shù)和工業(yè)以太網(wǎng)通訊技術(shù),對水窩排水進行自動化控制,同時達到對水窩的溫度、壓力、液位及流量等相關(guān)參數(shù)的運行狀態(tài)實時顯示及遠程控制,達到相關(guān)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測及報警功能。根據(jù)液位通過智能開關(guān)實現(xiàn)水泵的自動起??刂?,并可以通過流量開關(guān)控制水泵停止,避免空轉(zhuǎn)造成的設(shè)備損壞。系統(tǒng)通過上位機監(jiān)控系統(tǒng)以影像、數(shù)據(jù)、文字等方式,簡單有效地反映系統(tǒng)工作狀態(tài)、水窩的溫度、壓力、液位及流量等參數(shù)并通過PLC系統(tǒng)中的通訊模塊接入以太網(wǎng),與監(jiān)控主機實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換,并對井下水情周期性或?qū)崟r性作出比對分析記錄,以便對水情數(shù)據(jù)進行綜合分析。設(shè)備布置如下圖1所示。
該系統(tǒng)通過浮球液位器感應液位高度,并通過液位傳感器將當前液位信號轉(zhuǎn)換為標準的電信號,通過A/D轉(zhuǎn)換模塊輸入信號至PLC控制系統(tǒng),PLC控制系統(tǒng)通過PID調(diào)節(jié)器將實際測量液面信號與預設(shè)液面信號進行比較和邏輯運算,繼而上位機向PLC發(fā)出控制信號,實現(xiàn)對水泵的啟停和切換控制。同時上位機組態(tài)軟件可以根據(jù)水位上升速率和排水量等檢測礦井涌水量,實現(xiàn)水情預警功能。如下圖2所示。
圖1 煤礦水泵房自動化排水控制系統(tǒng)設(shè)備布置
圖2 系統(tǒng)組成簡圖
PLC控制系統(tǒng)用CJI (西門子)作為其中央處理器,通過模塊上的PLC主處理模塊、以太網(wǎng)單元、拓展I/O模塊、模擬信號輸出單元、模擬信號輸入單元等構(gòu)成。PLC控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集主要分為兩類:模擬量數(shù)據(jù)和數(shù)字量數(shù)據(jù),通過PLC進行讀取,保證了數(shù)據(jù)的準確性及響應時間。另外系統(tǒng)設(shè)有RS485通信模塊,可以和智能供電設(shè)備建立連接,達到數(shù)據(jù)讀取及遠程控制功能。
上位機監(jiān)控系統(tǒng)通過以太網(wǎng)與PLC控制系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)通訊。具有操作控制功能,用來完成溫度、壓力、液位及流量等相關(guān)參數(shù)監(jiān)測和控制,采集并輸出各種模擬量和數(shù)字量信息,形成各種運行數(shù)據(jù)報表、疏排水運行趨勢曲線、追憶趨勢曲線、人員操作記錄、歷史數(shù)據(jù)信息及報警保護信息等。為進一步的數(shù)據(jù)分析優(yōu)化,提供現(xiàn)場資料支持。
以太網(wǎng)在設(shè)計時,由于其采用載波偵聽多路復用沖突檢測(CSMA/CD機制),在復雜的工業(yè)環(huán)境中應用,其可靠性大大降低,從而導致以太網(wǎng)不能使用。工業(yè)以太網(wǎng)交換機采用存儲轉(zhuǎn)換交換方式,在提高以太網(wǎng)通信速度的同時,減少了通訊過程中不同產(chǎn)品的接口數(shù)量及各種通訊協(xié)議的轉(zhuǎn)換,提高通用性,降低系統(tǒng)組態(tài)的復雜程度,且通道數(shù)據(jù)響應小于20ms,實時性得到很大提高。通過內(nèi)置智能報警設(shè)計監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運行狀況,使得在惡劣危險的工業(yè)環(huán)境中以太網(wǎng)能夠可靠穩(wěn)定的運行。
控制室控制所有設(shè)備,并顯示各水泵工作狀況和各種故障。綜合控制箱與PLC可編程控制箱結(jié)合可實現(xiàn)液位自動監(jiān)控,根據(jù)水井的液位及其他因素,合理開停水泵。在正常液位時,各臺水泵能自動輪換工作,避免傳統(tǒng)模式中工作泵使用頻率高造成水泵磨損快,壽命短,而備用泵、檢修泵由于長期的閑置造成銹蝕無法使用。出現(xiàn)突出涌水時,系統(tǒng)能夠自動投入必要數(shù)量的水泵進行疏排水工作。當運行水泵出現(xiàn)故障時,做到及時報警,并自動開啟備用水泵。不論起動幾臺水泵,僅當液位逐漸下降至停機液位后,系統(tǒng)所有運行的水泵同時停止。
PLC控制系統(tǒng)以移峰填谷、均勻磨損、效率優(yōu)先為原則。根據(jù)水泵等設(shè)備運行和保養(yǎng)情況、水倉內(nèi)液位的高度、供電部門所規(guī)定的平段、谷段、峰段時的供電價格及井下用電負荷的高、低峰等因素,建立與之相對應的數(shù)學模型,然后再依據(jù)水泵的設(shè)計排水量和煤礦的具體涌水量綜合計算出所需的水泵的臺數(shù),最后根據(jù)建立的實際化數(shù)學模型,對疏排水系統(tǒng)的運行進行準確合理的控制。
操作人員可在控制室以及中央泵房調(diào)度中心的終端監(jiān)控觸摸板上遠程選擇控制水泵機組的起停,其余動作仍由PLC自動執(zhí)行,即PLC完成單臺水泵起停、閥門啟閉等動作。設(shè)備操作人員可在井下PLC控制柜上實現(xiàn)對水泵工作狀態(tài)、啟停情況的監(jiān)控。操作人員只需在上述觸摸板上按下停止鍵或是啟動鍵,便可通過觸摸板直接將操作命令傳達到中央處理模塊,即CPU。PLC根據(jù)上述控制邏輯,可瞬時對水泵進行啟動、停止工作。
井下每臺泵組配置一臺就地按鈕盒,選擇此模式的泵組,完全脫離PLC的自動控制,系統(tǒng)不受監(jiān)測信號控制,需要手動操作水泵電機,相互動作互不閉鎖。
人工確定開泵臺數(shù)并選擇泵組的啟動,電機及其閥門的起停由PLC自動執(zhí)行,即PLC完成單臺水泵起停、閥門啟閉等動作。
操作模式遵照“井下優(yōu)先”的原則可以進行自由切換。特殊條件時也可以進行自動切換,例如:當井上與井下通訊光纜中斷后,系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)為“井下自動”運行模式,將控制權(quán)自動交給井下PLC進行控制;當設(shè)備運行在遠端操作模式或井下PLC自動控制模式的情況下,若PLC發(fā)生故障,則系統(tǒng)自動切換為現(xiàn)場手動運行模式。
系統(tǒng)在判斷監(jiān)測終端或中間環(huán)節(jié)出現(xiàn)異常時,能迅速做出判斷并處理。并通過設(shè)計“井下優(yōu)先”、“均勻磨損”、“移峰填谷”、“效率優(yōu)先”等算法,可實現(xiàn)系統(tǒng)的自動判斷并選擇。
依照“安全第一、效率優(yōu)先”的原則,運行模式的自動切換、機組自動切換及起停、冗余設(shè)計、設(shè)計系統(tǒng)的故障報警等功能,最大限度地保障系統(tǒng)整體運行。在系統(tǒng)達到最大涌水量或發(fā)生透水等緊急情況時,系統(tǒng)做出判斷且聲光報警,投入所有可運行泵組進行排水,保證井下排水要求。
實時監(jiān)測每臺泵組的運行電流、電壓、壓力、流量等數(shù)據(jù),與設(shè)定閾值進行比較,及早發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的安全隱患。
該系統(tǒng)的投入使用,以“自動化減人”的方式,減少出勤人數(shù)由3人縮減為1人,后期只需1人進行定期檢修及隱患排查。以礦人均應發(fā)工資7650元/月計算,每年可節(jié)約人力開支183600元;該系統(tǒng)屬于一次性設(shè)備投入,因其合理的算法,大大延長水泵的使用壽命,較該系統(tǒng)投入前,每年可減少潛水泵BQS-100/100等設(shè)備投入52860元。
下組煤疏排水系統(tǒng)通過直觀地監(jiān)視和記錄工作現(xiàn)場的疏排水情況,及時發(fā)現(xiàn)事故苗子,防患于未然,也能為事后分析事故提供第一手圖像資料。該疏排水自動控制系統(tǒng)投入使用后,在提升礦井生產(chǎn)效益層面發(fā)揮了巨大作用。