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        石蠟基潤滑油基礎(chǔ)油高壓加氫裝置運(yùn)行分析及改進(jìn)建議

        2018-09-10 07:57:24王啟升曹華民田喜磊劉懷蘭
        石油煉制與化工 2018年9期
        關(guān)鍵詞:氮化物基礎(chǔ)油石蠟

        王啟升,王 娟,曹華民,田喜磊,劉懷蘭

        (中海油氣(泰州)石化有限公司,江蘇 泰州 225300)

        隨著環(huán)保政策日益趨嚴(yán),市場對潤滑油基礎(chǔ)油提出了更高的質(zhì)量要求,在市場總體產(chǎn)能相對過剩的情況下,高品質(zhì)的基礎(chǔ)油產(chǎn)量仍相對不足[1-3]。以加氫處理為核心的工藝技術(shù)所產(chǎn)潤滑油基礎(chǔ)油具有收率高、質(zhì)量好、副產(chǎn)品質(zhì)量好、工藝靈活性大的優(yōu)點(diǎn)[4-5]。從國內(nèi)外文獻(xiàn)[6-7]可知,高壓加氫可大幅提高精制深度,有效脫除硫、氮等雜質(zhì),并能改進(jìn)黏度指數(shù),已成為世界潤滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的潮流。

        中海油某石蠟基潤滑油基礎(chǔ)油高壓加氫裝置自開工以來陸續(xù)出現(xiàn)了基礎(chǔ)油收率低、減四線重潤滑油產(chǎn)品不合格等問題,如不加以解決將影響裝置效益、客戶信心和市場推廣。以下對問題的原因進(jìn)行分析,并在此基礎(chǔ)上提出改進(jìn)建議,以期對同類裝置解決類似問題提供幫助。

        1 裝置運(yùn)行情況

        1.1 裝置概況

        該石蠟基潤滑油基礎(chǔ)油高壓加氫裝置以石蠟基混合原油的減三線和減四線餾分油為原料,以生產(chǎn)API Ⅱ+或API Ⅲ類潤滑油基礎(chǔ)油為主要目的產(chǎn)品。裝置流程示意如圖1所示。

        1.2 工藝原理

        圖2 全加氫工藝中的主要反應(yīng)

        1.3 存在的問題

        裝置開工以來,主要面臨反應(yīng)溫度高、基礎(chǔ)油收率低和減四線重潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)品部分指標(biāo)不合格等問題,具體見圖3~圖5,所用數(shù)據(jù)均為2017年生產(chǎn)后期連續(xù)6個(gè)月的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。由于減三線油的實(shí)際加工時(shí)間較短(每個(gè)周期約20天,其中減三線油只占14),反應(yīng)參數(shù)未實(shí)現(xiàn)相應(yīng)調(diào)整,故生產(chǎn)中加工減三線油和減四線油時(shí)的操作參數(shù)相差不大,數(shù)據(jù)中未進(jìn)行區(qū)分。

        圖3 3個(gè)反應(yīng)器平均床層溫度變化◆—R101; ■—R301; ▲—R302

        圖4 基礎(chǔ)油和粗石腦油的收率變化

        圖5 減四線重潤滑油產(chǎn)品的指標(biāo)變化趨勢◆—黏度(40 ℃); ■—傾點(diǎn); ▲—濁點(diǎn)

        由圖3可見,在6個(gè)月的時(shí)間里,3個(gè)反應(yīng)器的平均床層溫度均有不同程度的上升,其中以R301平均床層溫度上升幅度最大,達(dá)20 ℃左右。R301為異構(gòu)脫蠟反應(yīng)器,在實(shí)際生產(chǎn)中,反應(yīng)器出口溫度曾一度逼近設(shè)計(jì)末期溫度。

        由圖4可見,基礎(chǔ)油和粗石腦油的實(shí)際收率均嚴(yán)重偏離內(nèi)控值,而且作為副產(chǎn)品的粗石腦油收率仍呈上升趨勢。

        由圖5可見,減四線重潤滑油產(chǎn)品的黏度(40 ℃)、傾點(diǎn)、濁點(diǎn)等指標(biāo)均呈不同程度的惡化趨勢,已基本無法合格生產(chǎn)出裝置最重要的效益產(chǎn)品10CST油已基本無法合格生產(chǎn)出裝置最重要的效益產(chǎn)品10CST油。

        2 原因分析

        在該石蠟基潤滑油基礎(chǔ)油高壓加氫裝置的實(shí)際生產(chǎn)中出現(xiàn)以下現(xiàn)象:①加工減四線油時(shí),二段進(jìn)料氮含量經(jīng)常超標(biāo)(見表1,要求氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于2 μgg),因此需要提高一段溫度來應(yīng)對,說明一段進(jìn)料氮含量較高或一段催化劑脫氮能力不足;②一段進(jìn)料蠟含量較高,實(shí)驗(yàn)室測得減四線油的蠟質(zhì)量分?jǐn)?shù)經(jīng)常在60%以上,委托研究機(jī)構(gòu)測試時(shí)甚至高達(dá)68%(見表1),高出內(nèi)控值約1倍,在二段的脫蠟過程中存在催化劑能力不足而脫除效果不佳的可能。從以上兩個(gè)方面著手,對裝置進(jìn)料性質(zhì)進(jìn)行分析。

        表1 二段進(jìn)料氮含量月度超標(biāo)天數(shù)及一段進(jìn)料蠟含量分析結(jié)果

        2.1 氮含量及其形態(tài)

        減四線油的氮含量見圖6。對裝置一段和二段進(jìn)料中氮化物的形態(tài)進(jìn)行質(zhì)譜分析,結(jié)果見圖7和圖8。

        圖6 減四線油氮含量實(shí)際值與內(nèi)控值對比

        圖7 減四線油一段進(jìn)料中氮化物的形態(tài)

        圖8 減四線油二段進(jìn)料中氮化物的形態(tài)

        由圖6~圖8可見:減四線油進(jìn)料總氮含量偏低,未超過內(nèi)控值;減四線油一段和二段進(jìn)料中都含有較多碳數(shù)多、不飽和程度高的氮化物,甚至是碳數(shù)在40以上的氮化物;減四線油二段進(jìn)料中既含有碳數(shù)多、不飽和程度高的氮化物,也含有較多的碳數(shù)少、不飽和程度低的氮化物。

        2.2 進(jìn)料及其潤滑油組分的結(jié)構(gòu)組成

        對減四線油的組成進(jìn)行分析,結(jié)果見表2。對減四線油及其所產(chǎn)潤滑油組分進(jìn)行結(jié)構(gòu)組成分析,結(jié)果見表3。由表2和表3可見:減四線油的芳烴含量高于內(nèi)控值,且環(huán)烷烴含量也較高(質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)42.8%);減四線油所生成的潤滑油組分的鏈烷烴含量較低,其成分主要以環(huán)烷烴為主(質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)77.1%),且含有一定數(shù)量的多環(huán)環(huán)烷烴。結(jié)合表1的蠟含量數(shù)據(jù),說明蠟主要是以環(huán)狀結(jié)構(gòu)存在的。

        表2 減四線油的組成

        表3 減四線油及其潤滑油組分的結(jié)構(gòu)組成 φ,%

        通過以上分析,對造成該石蠟基潤滑油基礎(chǔ)油高壓加氫裝置反應(yīng)溫度高、基礎(chǔ)油收率低、減四線重潤滑油指標(biāo)不合格等問題的原因總結(jié)如下:

        (1)減四線進(jìn)料中總氮含量雖然不高,但含有較多的高碳數(shù)、高不飽和度的氮化物,不易被脫除,致使一段反應(yīng)器必須保持較高的溫度來脫氮。過高的溫度又容易引起原料裂解,致使基礎(chǔ)油收率偏低,粗石腦油收率偏高,也使基礎(chǔ)油黏度降低。

        (2)一段脫除不凈的氮化物進(jìn)入到二段,容易引起貴金屬催化劑失活。二段催化劑需提高溫度以滿足產(chǎn)品指標(biāo)的要求,過高的溫度再次引起原料裂解,導(dǎo)致基礎(chǔ)油收率和黏度降低,粗石腦油收率增加。

        (3)減四線進(jìn)料蠟含量高于內(nèi)控值,且多以環(huán)狀的形式存在,并含有一定數(shù)量的多環(huán)環(huán)烷烴,增加了異構(gòu)化的難度,致使產(chǎn)品傾點(diǎn)、濁點(diǎn)等指標(biāo)經(jīng)常不合格。二段需進(jìn)一步提溫來應(yīng)對這種情況,造成了裂化反應(yīng)的進(jìn)一步增加,致使基礎(chǔ)油收率和黏度進(jìn)一步降低,粗石腦油收率進(jìn)一步提高。

        3 結(jié)論及建議

        (1)分析了某石蠟基潤滑油高壓加氫裝置實(shí)際運(yùn)行中存在的問題,主要是反應(yīng)溫度高、基礎(chǔ)油收率低和減四線重潤滑油產(chǎn)品部分指標(biāo)不合格等,裝置已基本無法生產(chǎn)合格的10CST基礎(chǔ)油。

        (2)減四線進(jìn)料總氮含量雖然不高,但含有較多不易脫除的大分子氮化物,需要提高一段溫度來應(yīng)對,從而增加了裂解反應(yīng),降低了基礎(chǔ)油收率。

        (3)減四線油的蠟含量高于內(nèi)控值,且蠟的形態(tài)以環(huán)烷烴為主,需要更高的二段溫度來降低傾點(diǎn)和濁點(diǎn),溫度的提高進(jìn)一步增加了裂解反應(yīng),降低了基礎(chǔ)油收率。

        (4)短期的解決措施主要從降低進(jìn)料的大分子氮化物和大分子蠟含量入手,建議采取以下3項(xiàng)措施:①降低空速。空速的降低將有效減輕催化劑的負(fù)擔(dān),相對提高催化劑的脫氮和脫蠟?zāi)芰?。②延長減三線油的加工時(shí)間。設(shè)計(jì)中以減三線油與減四線油進(jìn)料時(shí)間5∶3的比例來加工,但根據(jù)市場情況,實(shí)際以減三線油與減四線油進(jìn)料時(shí)間1∶3的比例加工,加重了催化劑的負(fù)擔(dān)。延長減三線油加工時(shí)間能夠沖洗催化劑中的大分子物質(zhì),恢復(fù)催化劑的部分活性。③降低減四線油的終餾點(diǎn)。降低終餾點(diǎn),能夠降低進(jìn)料中的大分子氮化物和多環(huán)蠟的含量,減輕催化劑負(fù)擔(dān)。

        (5)中長期的解決方案著眼于整體解決,建議采取以下3項(xiàng)措施:①摻煉其它油品,如溶劑脫蠟油、加氫裂化尾油等氮含量低、蠟含量低的原料油;②選擇適合的加工原油;③采用更高效的新型催化劑及級配方案。

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