趙曉軍
【摘 要】對于大型超超臨界二次再熱系統(tǒng)回?zé)岢槠麥囟雀?、過熱度大等情況,通過采用優(yōu)化后具備回?zé)崾叫∑啓C的超超臨界二次再熱熱力系統(tǒng),利用EBSILON軟件對常規(guī)二次再熱系統(tǒng)和優(yōu)化后的熱力系統(tǒng)進行仿真計算,最終優(yōu)化后系統(tǒng)的抽油過熱度大幅度下降。為對優(yōu)化后系統(tǒng)的經(jīng)濟性做出進一步驗證分析,運用?分析理論,對常規(guī)二次再熱熱力系統(tǒng)和經(jīng)過優(yōu)化的系統(tǒng)的抽汽回?zé)嵯到y(tǒng)的指標(biāo)進行了全面的計算和對比分析。
【關(guān)鍵詞】超超臨界;二次再熱;抽汽過熱度;小汽輪機;分析
【中圖分類號】TM621 【文獻標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-0688(2018)02-0095-02
0 引言
近年來,隨著我國能源形勢不斷緊張,火電機組逐步向著高參數(shù)大容量方向發(fā)展[1]。超超臨界二次再熱技術(shù)可以進一步提高火電機組初參數(shù),進而提高機組經(jīng)濟性,是當(dāng)今火電機組研究的一個重要發(fā)展方向[2]。同時,經(jīng)過鍋爐兩次再熱器加熱也導(dǎo)致回?zé)嵯到y(tǒng)的抽汽參數(shù)升高,抽汽過熱度也會提高,增加了回?zé)峒訜崞鞯牟豢赡鎿p失。為了進一步提高二次再熱機組的熱經(jīng)濟性,需要優(yōu)化利用回?zé)岢槠^熱度[3]。
1 超超臨界常規(guī)二次再熱系統(tǒng)
超超臨界二次再熱機組,汽輪機包括五缸四排汽單軸,由高壓缸(HP)、第一再熱中壓缸(IP1)、第二再熱中壓缸(IP2)及2個低壓缸(LP1、LP2)共5個汽缸組成,效率分別為90%、91.5%、91.8%、92%,共10級抽汽回?zé)?,額定背壓取為4.5 kPa,一次再熱和二次再熱蒸汽壓損均為10%,鍋爐效率為94%,管道效率為99.1%,廠用電率為3.5%[4]。系統(tǒng)主要參數(shù)如下:發(fā)電功率為1 000 MW;主汽門前蒸汽壓力與溫度分別為31 MPa、600 ℃;主蒸汽進汽量為2 629.5 t/h;一次再熱后蒸汽壓力與溫度分別為10.09 MPa、610 ℃;二次在熱后蒸汽壓力與溫度分別為3.084 MPa、610 ℃;給水溫度為315 ℃。
2 抽汽過熱度優(yōu)化的熱力學(xué)原理
加熱器內(nèi)蒸汽放熱與給水吸熱的熱力過程如圖1所示。Ten為環(huán)境溫度,c-d-e為蒸汽放熱過程,a-b為給水吸熱過程,換熱階段熵增是△S。抽汽溫度下降后,蒸汽放熱過程為f-g-e,能夠觀察到換熱溫差大幅度降低,換熱階段熵增減小量δS,為圖1陰影處,熵增降低,換熱期間不可逆損失降低,機組更具熱經(jīng)濟性。
3 二次再熱MC系統(tǒng)
在高壓缸排汽引入一個增設(shè)的獨立的抽汽背壓式小汽輪機,該小汽輪機用來驅(qū)動發(fā)電機和給水泵。汽輪機高壓缸內(nèi)部分排汽將直接進入小汽輪機內(nèi),機組汽輪機中壓缸取消回?zé)岢槠?,相?yīng)回?zé)岢槠麃碓从谄浔硥菏叫∑啓C[5]。上述幾級回?zé)岢槠∪チ嗽贌徇^程,過熱度得到明顯降低,可有效解決常規(guī)二次再熱系統(tǒng)中壓缸抽汽過熱度過高、加熱器不可逆損失大的問題[6]。
4 結(jié)果分析
4.1 回?zé)岢槠^熱度優(yōu)化結(jié)果
本文利用EBSILON軟件對常規(guī)超超臨界二次再熱系統(tǒng)和經(jīng)過優(yōu)化的二次再熱MC系統(tǒng)進行仿真計算,并基于?分析理論,全面對比和分析2種熱力系統(tǒng)的熱力學(xué)性能,結(jié)果見表1和表2。
將二次再熱MC系統(tǒng)與常規(guī)二次再熱系統(tǒng)抽汽過熱度相比,因為常規(guī)二次再熱機組第2~7級過熱度最高,且二次再熱MC系統(tǒng)因為高壓缸部分排汽直接進入回?zé)崾叫∑啓C,第2~7級抽汽都來源于小汽輪機,因此相比于常規(guī)二次再熱系統(tǒng),第2-7級抽汽過熱度大幅度降低。常規(guī)系統(tǒng)內(nèi)過熱度處在峰值的第2級、第4級抽汽過熱度有了明顯降低,即85.4 ℃、41.77 ℃,而第6級和第7級抽汽過熱度則降低至0 ℃。這表明二次MC系統(tǒng)避免了常規(guī)二次再熱系統(tǒng)出現(xiàn)的抽汽時溫度高、過熱度大等現(xiàn)象,實現(xiàn)了二次再熱機組經(jīng)濟性的提升。
4.2 分析計算結(jié)果
2個系統(tǒng)的回?zé)嵯到y(tǒng)都為10級抽汽系統(tǒng),通過運用?分析理論計算其加熱器的指標(biāo),表3為計算結(jié)果。
通過分析表3中的數(shù)據(jù)得出,2種熱力系統(tǒng)內(nèi)第1~5級加熱器?效率很高,都超過了90%;對第7~10級加熱器效率來說,將隨著抽汽壓力溫度的降低而逐漸降低??梢杂^察到2個系統(tǒng)內(nèi)第2~7級加熱器損差異很大,其中損差異最大的為第3級和第6級加熱器。而與常規(guī)系統(tǒng)相比,MC系統(tǒng)內(nèi)第3級和第6級加熱器損則分別降低2.19 MW與2.55 MW。
將2個系統(tǒng)同一級加熱器?效率相比,在第2~7級加熱器損效率方面,MC系統(tǒng)較常規(guī)系統(tǒng)均有顯著提升,尤其是其第6級、第7級加熱器效率高出8.73%與5.38%,其他級加熱器效率則差不多。2個系統(tǒng)加熱器之所以出現(xiàn)了損和效率差異,原因是MC系統(tǒng)內(nèi)有獨立的回?zé)崾叫∑啓C,以此取代常規(guī)系統(tǒng)內(nèi)的中壓缸抽汽,且這幾級抽汽沒有通過再熱器再熱,則抽汽時的溫度、過熱度等都會降低,加熱器換熱溫差也隨之下降,進而使損減小和效率上升。
5 結(jié)論
通過EBSILON仿真計算得出經(jīng)過優(yōu)化的超超臨界二次再熱MC系統(tǒng)相對于常規(guī)超超臨界二次再熱系統(tǒng),回?zé)嵯到y(tǒng)抽汽溫度出現(xiàn)了下降,達到了優(yōu)化抽汽過熱度的目的,減少了加熱器內(nèi)熱換的不可逆損失,同時也提高了機組的安全性。基于?分析原理,計算得出二次再熱MC系統(tǒng)第2~7級加熱器?損?效率較常規(guī)系統(tǒng)有了很大的提升,表明二次再熱MC系統(tǒng)在降低抽汽過熱度的前提下保證了換熱器的經(jīng)濟性,進一步提高了機組運行的經(jīng)濟性。
參 考 文 獻
[1]毛健雄.中國火電技術(shù)的發(fā)展方向和世界超超臨界技術(shù)的最新發(fā)展[J].熱電技術(shù),2011(4):1-8.
[2]高昊天,范浩杰,董建聰,等.超超臨界二次再熱機組的發(fā)展[J].鍋爐技術(shù),2014,45(4):1-3.
[3]殷亞寧.二次再熱超超臨界機組應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展[J].電站系統(tǒng)工程,2013(2):15.
[4]火電廠熱系統(tǒng)定量分析[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,1985.
[5]楊世銘,陶文銓.傳熱學(xué)[M].第4版.北京:高等教育出版社,2006.
[6]張方煒,劉原一,譚厚章,等.超臨界火力發(fā)電機組二次再熱技術(shù)研究[J].電力勘測設(shè)計,2013(2):34-39.