王志剛,廖洪浩,李洪濤
(樂凱膠片股份有限公司 河北 保定 071054)
彩色相紙涂布生產(chǎn)中,有一種弊病稱為條道,包括縱條道和剮蹭條道??v條道是沿涂布方向上的,引起橫向密度變化的表觀弊病。比拉絲寬,透視時(shí)有明顯厚度變化,或能直接看到較直的條道;而剮蹭條道是在不退嘴涂布過接頭時(shí),沿著涂布方向,由于片頭的微量抖動導(dǎo)致的某一區(qū)域內(nèi)涂布彎月面不穩(wěn)定,從而引起橫向密度變化的表觀弊病。
本文重點(diǎn)分析的是不退嘴生產(chǎn)狀態(tài)下,剮蹭條道產(chǎn)生的原因與控制措施。前期主要從設(shè)備方面入手,通過對接片片頭刀縫間隙、軋花點(diǎn)位置、接片錫箔紙鋪展改進(jìn)、供片夾緊輥壓痕均勻性條件摸索和調(diào)偏速度與基材張力匹配等;后期主要對涂布CO張力穩(wěn)定片路運(yùn)行狀態(tài)、冷凝段負(fù)壓和涂布間隙等工藝條件進(jìn)行排查優(yōu)化。通過一系列檢測數(shù)據(jù)分析,找出了最為合適的控制參數(shù)與條件,從而有效控制涂布頭片路運(yùn)行狀態(tài),達(dá)到消除涂布表觀剮蹭條道的目的。
2002年,樂凱公司與柯達(dá)公司合作,對涂布系統(tǒng)進(jìn)行改造,為適應(yīng)高車速、大流量穩(wěn)定生產(chǎn)的市場要求,采用了柯達(dá)涂布系統(tǒng),改進(jìn)后的涂布嘴為液滴腔階梯結(jié)構(gòu)涂布嘴,涂布表觀質(zhì)量大幅提升。2011年自行設(shè)計(jì)了軋花機(jī)實(shí)現(xiàn)了過接頭不退嘴涂布生產(chǎn),平均每軸減少因退嘴涂布抽高負(fù)壓過程發(fā)花問題所帶來的成品相紙損失16米。近幾年來,隨著市場對放大相紙需求的擴(kuò)增,對成品質(zhì)量又有了更高的要求,從銷售部門信息反饋得知,2016年因樂凱相紙剮蹭條道問題客戶投訴量增多,引起了我們的高度重視。從現(xiàn)場觀察來看,剮蹭條道主要發(fā)生在涂布寬片左側(cè)距片邊200~300mm位置,之后又突發(fā)右側(cè)200mm固定位置剮蹭條道,涉及多批次多軸數(shù),有的甚至涉及整軸成品寬片,給公司造成極大的損失,最為嚴(yán)重的是2017年19、20兩個(gè)周期生產(chǎn)被迫采用退嘴涂布方式生產(chǎn)。針對此問題,我們自備片接片到涂布軸、涂布站區(qū)間裝備、工藝條件種種因素的摸索排查分析,制定了改進(jìn)方案與措施,經(jīng)生產(chǎn)驗(yàn)證有效的控制了彩色相紙不退嘴涂布生產(chǎn)中剮蹭條道問題的出現(xiàn)。
根據(jù)我們對生產(chǎn)現(xiàn)場的分析,在過接頭不退嘴涂布的狀態(tài)下,出現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象的原因可能有以下幾個(gè)方面:其一是接片刀縫左右寬窄不一,有搭接現(xiàn)象。其二是接片軋花不清晰,不退嘴涂布過接頭時(shí)不能有效消除表觀弊病點(diǎn)。其三是接片機(jī)錫箔膠紙存在起褶、氣泡等高點(diǎn),導(dǎo)致該位置基材厚度不一,接頭過嘴時(shí)影響彎月面穩(wěn)定,產(chǎn)生剮蹭條道。其四是接片片邊不齊,過接頭涂布時(shí),調(diào)偏速度過快導(dǎo)致片路扭動,產(chǎn)生剮蹭條道。其五是接片備片時(shí),張力鋪展不均勻,接片供片夾緊輥兩側(cè)夾緊力不一致,過接頭時(shí)片路張力發(fā)生變化,產(chǎn)生剮蹭條道。其六是涂布間隙設(shè)定過小,彎月面形成效果較差,產(chǎn)生剮蹭條道。根據(jù)這六點(diǎn)分析結(jié)果,我們進(jìn)行了工作安排,以解決這個(gè)問題。
圖1 寬片左側(cè)剮蹭條道位置記錄Fig.1 The location record of rub road on the left side of wide paper
2.2.1 接片刀縫左右寬窄不一 我們首先解決第一條,接片刀縫左右寬窄不一,有搭接現(xiàn)象。從現(xiàn)場判斷,這個(gè)現(xiàn)象確實(shí)存在,那么想要解決這個(gè)問題我們采取了兩方面措施,第一是更換接片刀無桿氣缸,調(diào)整壓縮空氣壓力,提高跟刀架運(yùn)行速度。成功由改造前進(jìn)回刀時(shí)間2分鐘,提高到改進(jìn)后進(jìn)回刀時(shí)間1分鐘,檢驗(yàn)接片刀縫均勻無毛茬,保障接片質(zhì)量。第二是修磨接片X刀導(dǎo)軌,減小運(yùn)行阻力。調(diào)整X刀角度,保障接片片縫2mm均勻間隙,無搭接,無毛茬。
經(jīng)過改進(jìn),達(dá)到了刀縫均勻、無搭接、無毛茬目標(biāo)要求。經(jīng)反復(fù)生產(chǎn)驗(yàn)證刀縫均勻2mm涂布表觀剮蹭條道出現(xiàn)幾率最低,因此我們將接片刀縫均勻、寬度2mm定為接片刀更換的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.2.2 接片軋花不清晰
圖2 改進(jìn)后軋花點(diǎn)清晰有效Fig.2 The improved goffered point is clear and effective.
軋花機(jī)是我們當(dāng)初自己設(shè)計(jì)制作的一個(gè)小工具,研制軋花機(jī)是為了將接片錫箔膠帶片頭軋花,實(shí)現(xiàn)過接頭不退嘴涂布生產(chǎn)。使用時(shí),將接頭變化產(chǎn)生的氣泡消除在軋花點(diǎn)30毫米位置,從而解決了過接頭退嘴生產(chǎn)平均16米/軸寬片的損失,提高了涂布表觀A級品率,消除了因負(fù)壓波動導(dǎo)致的發(fā)花問題。但是經(jīng)過一段時(shí)間的使用后,發(fā)現(xiàn)軋花位置變得越來越不清楚,同時(shí)存在有時(shí)錫箔紙膠帶夠不到軋花位置的問題。為了改進(jìn)這個(gè)問題,我們調(diào)整了軋花機(jī)導(dǎo)向板位置,將軋花點(diǎn)位置下移10mm,保障接片后錫箔膠帶上方六行軋花點(diǎn)均勻清晰,同時(shí)有效的將氣泡等過接頭表觀因素消除在軋花位置。
2.2.3 接片機(jī)錫箔膠帶紙存在起褶、氣泡膠帶脫落問題
圖3 錫箔膠帶起褶、氣泡問題記錄Fig.2 The problem record of tuck and bubble on foil tape
三號機(jī)接片機(jī)方式為:S輥真空吸附錫箔膠帶、自動對接、無膠帶折邊形式。接片過程中因S輥真空能力不足,曾多次發(fā)生錫箔膠帶脫落、起褶、氣泡問題,嚴(yán)重影響到涂布表觀質(zhì)量,導(dǎo)致不退嘴涂布時(shí)的剮蹭條道問題明顯增多。
為了解決這一問題,我們決定對接片S輥負(fù)壓系統(tǒng)進(jìn)行改造:從現(xiàn)場情況來看,S輥的最大真空度為-1.8Kpa,真空度較小,這可能就是造成膠帶脫落、接片氣泡、起褶問題頻出的根本原因。而臨近的1FR負(fù)壓風(fēng)機(jī)最大負(fù)壓量為-400mmAQ≈-3.9Kpa(1Kpa=102mmAQ)而1FR自控閥門開度僅有35%,也就是說1FR抽負(fù)壓能力遠(yuǎn)大于獨(dú)立的接片負(fù)壓風(fēng)機(jī),而且1、2FR拉片輥負(fù)壓風(fēng)機(jī)有足夠的能力余量滿足接片S輥負(fù)壓的需求。因此我們決定將1、2FR接入S輥真空系統(tǒng),以改造S輥真空系統(tǒng)。改造后,S輥真空度明顯提升,最大值可達(dá)-3Kpa。但此時(shí)的負(fù)壓過大,反而不利于接片,經(jīng)過我們的摸索,當(dāng)S輥真空度為-2.5 Kpa時(shí),接片效果最為穩(wěn)定。在未采買設(shè)備前提下根治了膠紙脫落、起褶、氣泡問題。
2.2.4 接片片邊不齊 在接片時(shí),我們發(fā)現(xiàn)兩個(gè)片邊經(jīng)常出現(xiàn)對不齊的狀況,這一狀況會造成3調(diào)偏的快速調(diào)整,對片路的穩(wěn)定產(chǎn)生影響,或產(chǎn)生張力線等現(xiàn)象,這就會造成明顯的剮蹭條道,為了解決這一問題,我們決定改進(jìn)供片調(diào)偏安裝方式,拆除一組執(zhí)行器固定支架;另一組支架端蓋加平墊使執(zhí)行器保留一定調(diào)整自由度。執(zhí)行器端面位置安裝調(diào)心拉耳,測量拉耳孔徑加工兩側(cè)帶絲扣的柱銷釘,相應(yīng)底板位置攻絲套扣安裝柱銷。柱銷頂部雙螺母被緊,保障一定的自由度。供片調(diào)偏連接件由H型連接方式改進(jìn)為U型連接方式,消除軸向竄動偏差。
校正A、B調(diào)偏中心位置一致,電控中心參數(shù)128,執(zhí)行器推桿伸出量70mm,保障備片、接片片邊對齊。接片臺標(biāo)注備片位置,規(guī)范工藝操作方法——開車前工藝員需將調(diào)偏檢測氣嘴調(diào)整至同一刻度位置,避免因檢測偏差導(dǎo)致的片路蛇形。摸索自供片至涂布嘴片路調(diào)偏控制參數(shù),1調(diào)偏全程動作25秒,2調(diào)偏全程動作10秒,涂布前3調(diào)偏動作速度最為關(guān)鍵,將其動作時(shí)間控制在15秒,觀察接片片頭在涂布軸位置位移變化效果最佳。
除以上工作外,備片時(shí)張力鋪展不均勻夾緊輥兩側(cè)夾緊力不一致也會造成片邊不齊,目前的備片操作是這樣的:備片操作時(shí),操作工首先測量軸徑并引出片頭,然后垂到接片臺前面,目測確認(rèn)供片軸的片基與接片臺的片、紙基要求刻度是否一致,如果不一致要通過接片臺上的“右調(diào)芯”、“左調(diào)芯”按鈕來移動片基直到一致為止;按住片頭使之與接片臺垂直并按下吸片“開”按鈕,片頭上部被吸住。按動接片臺上的兩個(gè)“吸片開”按鈕,接片臺上、下部的片基被吸住,按接片臺上的切刀“向左”按鈕,切刀自動沿刀槽的南側(cè)劃向北側(cè)切斷片基,并按下吸片“關(guān)”,片頭落下,手持軋花機(jī)將備片片頭軋花,軋花點(diǎn)均勻清晰;按下備片“完成”鈕,接片臺移動到待機(jī)位置。操作規(guī)程中片基中心位置調(diào)整要求片基展平保證片頭兩側(cè)張力一致,軋花是保障接片質(zhì)量避免接頭在涂布頭位置扭動的關(guān)鍵操作步驟。供片夾緊輥壓痕檢測確保膠輥夾緊片基兩側(cè)力矩一致,消除接片片基兩側(cè)張力不一致的重要措施,匯總壓痕檢測方法如下:(1)打開氣缸夾緊輥,做鋼輥和膠輥輥面衛(wèi)生。(2)分別在膠輥兩側(cè)150毫米有效區(qū)處,粘放壓痕條。導(dǎo)輥長度2000毫米以上的可選膠輥兩側(cè)250毫米有效區(qū)域。(3)夾緊膠輥持續(xù)60秒。(4)打開膠輥取下兩側(cè)壓痕條,測量兩側(cè)的壓痕寬度。(5)將金屬輥翻轉(zhuǎn)90度,重復(fù)上步驟測得兩側(cè)壓痕寬度。(6)根據(jù)兩側(cè)檢測壓痕寬度值取平均值。(7)對應(yīng)壓痕平均值,調(diào)整氣缸壓緊力或行程,確保夾緊輥兩端壓痕量一致。通過測試我們將供片夾緊輥兩側(cè)有效壓痕調(diào)整至2.5mm效果最佳。(8)定期復(fù)測。
圖4 供片夾緊輥壓痕檢測Fig.4 Indentation test of clamp roller for supply sheet
2.2.5 涂布間隙設(shè)定偏小 結(jié)合崗位操作法開啟風(fēng)機(jī)后我們對涂布站各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,摸索生產(chǎn)控制條件。最終得出負(fù)壓腔后負(fù)壓擋板間隙650μm;負(fù)壓腔半月板間隙500μm;涂布嘴溫度42度;涂布張力115N;涂布負(fù)壓-10mmAQ;間隙涂布間隙380μm為最佳生產(chǎn)控制條件。見表1。
2.2.6 生產(chǎn)驗(yàn)證 通過上面所述的幾項(xiàng)工作,涂布寬片左側(cè)距片邊200~300mm位置剮蹭條道問題消除,對2017年一至十五周期SA6彩紙生產(chǎn)跟蹤觀察,未再發(fā)現(xiàn)這一表觀弊病,達(dá)到了提高彩色相紙表觀質(zhì)量的目標(biāo)值。
表1 最佳涂布間隙與控制參數(shù)Table.1 Optimal coating clearance and control parameters
2.3.1 剮蹭條道故障狀況記錄 2017年十六周期生產(chǎn)突發(fā)寬片右側(cè)剮蹭條道,在重復(fù)2.1排查過程后無明顯效果,條道發(fā)生幾率頻繁?,F(xiàn)象為片頭北側(cè)200mm固定位置剮蹭條道,涂液線呈鋸齒狀典型對應(yīng)關(guān)系。每個(gè)生產(chǎn)班都有涉及,部分軸號采用退嘴生產(chǎn)方式,上嘴涂液面齊整,涂布間隙直線度穩(wěn)定,涂布負(fù)壓上調(diào)至-12mmAQ下調(diào)至-6mmAQ無明顯改善。
2.3.2 針對新出剮蹭條道問題進(jìn)行初步排查
根據(jù)現(xiàn)場狀況分析,我們初步采取了以下措施:
2.3.2.1 適當(dāng)提高2調(diào)偏速度,降低3調(diào)偏速度至13″,接片S輥真空度調(diào)整至2.8Kpa,校正1、2、3、主拖動拉片輥真空度和設(shè)備水平平行精度無效果。
2.3.2.2 更換接片X刀,刀縫保持在均勻的2mm。
2.3.2.3 軋花點(diǎn)位置保障6行清晰。
2.3.2.4 夾緊輥纏裹膠布保障接片片頭南北兩側(cè)有效壓緊。
2.3.2.5 校正1、2、3調(diào)偏速度,2調(diào)偏速度適當(dāng),3調(diào)偏速度略降,降低片頭在涂布軸位置大幅調(diào)整因素。
實(shí)施上述措施后涂布寬片右側(cè)剮蹭條道問題并沒有有效控制,生產(chǎn)至十九周期問題集中爆發(fā),二十周期被迫采取了退嘴涂布方式生產(chǎn)。另外退嘴生產(chǎn)物料會在負(fù)壓腔聚集,導(dǎo)致?lián)Q濾芯軸數(shù)間隔縮短,每周期增加1次換濾芯過程,物料損失增加2萬元,影響工時(shí)進(jìn)度3小時(shí),因此表觀剮蹭條道問題是我們急需解決的重點(diǎn)問題。
2.3.3 跟蹤生產(chǎn)條道弊病現(xiàn)場狀況分析 因剮蹭條道問題二十周期彩紙生產(chǎn)采取退嘴涂布方式,現(xiàn)場檢查涂布頭片路運(yùn)行狀況,發(fā)現(xiàn)爬坡輥右側(cè)位置片路抖動較為嚴(yán)重,且左右片路松緊不一致。到中控室檢查涂布參數(shù)控制冷凝段一冷正壓設(shè)定為3mmAQ、二冷正壓設(shè)定為6mmAQ,一冷、負(fù)壓設(shè)定為-20mmAQ,實(shí)際負(fù)壓為-12mmAQ,有產(chǎn)生劃傷和生產(chǎn)線張力波動隱患。查閱2015年《彩色相紙生產(chǎn)改進(jìn)涂布負(fù)壓腔解決表觀發(fā)花弊病》論文資料時(shí),發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)生產(chǎn)條件為冷凝段負(fù)壓實(shí)際值為-20mmAQ,現(xiàn)生產(chǎn)條件與參數(shù)控制超差較大。之后在噴墨打印紙生產(chǎn)前白燈試車時(shí)發(fā)現(xiàn),冷凝段負(fù)壓-12mmAQ跑車條件下,涂布CO張力波動達(dá)到±10;爬坡輥位置片路抖動;進(jìn)一步明確了冷凝段正負(fù)壓匹配失衡導(dǎo)致CO張力波動,初步判定冷凝段負(fù)壓偏低是導(dǎo)致片路抖動的主因。因?yàn)槠范秳邮强赡軐?dǎo)致寬片剮蹭條道的主因之一,所以將這一因素作為主要排查對象。因此我們需從工藝參數(shù)上調(diào)控,摸索冷凝段正負(fù)壓匹配關(guān)系上穩(wěn)定涂布CO張力控制,以穩(wěn)定片路抖動。
另外,第一,在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,參數(shù)需實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化,以生產(chǎn)中檢測點(diǎn)各項(xiàng)數(shù)據(jù)為依據(jù),建立基準(zhǔn)線,不能因某個(gè)參數(shù)問題不易解決而調(diào)整正常參數(shù)去迎合生產(chǎn),這樣易出現(xiàn)偏離生產(chǎn)基準(zhǔn)的更大的問題。第二,涂布系統(tǒng)涉及面廣,知識種類繁多,人員操作不規(guī)范,需要大家要多學(xué)習(xí),多到現(xiàn)場,在工作中要擅于去發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)糾正操作錯(cuò)誤和不規(guī)范行為。發(fā)生問題第一時(shí)間去現(xiàn)場指導(dǎo)并處理。
2.3.4 根據(jù)現(xiàn)場狀況,采取相關(guān)措施
2.3.4.1 解決片路左右松緊不一致問題 針對生產(chǎn)運(yùn)行中片路左右松緊不一致問題,我們已經(jīng)有很多經(jīng)驗(yàn),相對好解決,我們進(jìn)行了三點(diǎn)調(diào)整:第一、調(diào)整1、2、3調(diào)偏檢測嘴位置,保證其在在同一調(diào)偏位置,保證涂液前,片路不出現(xiàn)蛇形扭動;第二、校正涂布軸、爬坡輥前后各導(dǎo)輥水平跳動情況;第三、校正氣墊轉(zhuǎn)向張力傳感器張力。
將以上三點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整之后,片路左右松緊不一致的問題即得到了解決。這也是我們解決刮蹭條道的一個(gè)基礎(chǔ)工作。
2.3.4.2 解決片路抖動的問題 為了解決片路抖動的問題,我們決定利用噴墨打印紙開白燈生產(chǎn)的機(jī)會,進(jìn)行調(diào)試,在生產(chǎn)前的跑車試車時(shí)校正冷凝段正負(fù)壓,調(diào)整好之后,在生產(chǎn)過程中進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證。
首先是試車調(diào)整,在現(xiàn)有的參數(shù)條件下(一冷一正壓3mmAQ,負(fù)壓-20mmAQ,二冷正壓6mmAQ),CO張力波動±8,片路抖動。然后,調(diào)整冷凝段正負(fù)壓,一冷一正壓調(diào)整為4mmAQ、負(fù)壓調(diào)整為-20mmAQ,二冷正壓調(diào)整為8mmAQ。調(diào)整之后,CO張力變得較為穩(wěn)定,波動值±2之間,爬坡輥片路穩(wěn)定,不再出現(xiàn)抖動。48寸紙85m/min跑車片路較為穩(wěn)定,爬坡輥位置片路無抖動現(xiàn)象。
由于試車片路穩(wěn)定,于是跑車結(jié)束后,我們決定采用該條件生產(chǎn)噴墨打印紙,生產(chǎn)過程中,我們對片路進(jìn)行了監(jiān)控,表現(xiàn)穩(wěn)定,生產(chǎn)出的噴墨打印紙經(jīng)過檢查,表觀狀況正常。
在48寸噴墨紙生產(chǎn)結(jié)束后,我們將控制參數(shù)調(diào)整為:涂布CO張力120N;一冷一正壓3mmAQ,一冷一負(fù)壓-20mmAQ,二冷正壓6mmAQ;涂布間隙400μm;負(fù)壓腔CT負(fù)壓-9mmAQ;后負(fù)壓擋板間隙650μm。進(jìn)行參數(shù)調(diào)整之后,我們采用42寸片基進(jìn)行了試車,試車效果良好。在試車良好的基礎(chǔ)上,彩色相紙繼續(xù)生產(chǎn)二十一、二十二周期,生產(chǎn)觀察涂布CO張力波動±2,爬坡輥右側(cè)片路微抖動,生產(chǎn)表觀未出現(xiàn)右側(cè)剮蹭條道問題。
通過這兩次調(diào)整、試車、生產(chǎn)驗(yàn)證的過程,證明我們找到了問題點(diǎn),同時(shí)也找對了調(diào)整的方向,下一點(diǎn)就是對這個(gè)問題進(jìn)行持續(xù)關(guān)注,摸索最佳控制參數(shù)。
2.3.4.3 摸索控制參數(shù)并進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證 二十一、二十二周期驗(yàn)證了我們的調(diào)整方向之后,我們決定通過二十三周期SA6的生產(chǎn)進(jìn)行控制參數(shù)的摸索,生產(chǎn)條件設(shè)定為:CO張力120N;涂布間隙410微米;后負(fù)壓擋板間隙600微米;負(fù)壓腔CT負(fù)壓-9mmAQ;一冷一正壓3mmAQ、一冷一負(fù)壓-20mmAQ、二冷正壓6mmAQ、二冷負(fù)壓-20mmAQ;涂液黏度10cps;CO張力圍繞±2波動。在生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)一軸剮蹭條道,位置右側(cè)距片邊190mm,與前期故障點(diǎn)位置相同,接片、軋花、錫箔紙鋪展、刀縫等相關(guān)點(diǎn)確認(rèn)正常,說明參數(shù)仍然有需要調(diào)整的地方。于是我們設(shè)定冷凝段負(fù)壓-25mmAQ。此時(shí)檢查對比CO波動趨勢,有較為明顯好轉(zhuǎn)。但是此時(shí)事實(shí)上一冷一負(fù)壓自控開度已達(dá)到最大,但仍不能滿足設(shè)定值-25mmAQ,顯示為一冷一實(shí)際負(fù)壓-22.8mmAQ,100%控制開度;二冷一負(fù)壓-24.7mmAQ,90%控制開度。二十三周期生產(chǎn)結(jié)束后,我們到現(xiàn)場,從機(jī)械方面調(diào)整冷凝段風(fēng)閥開度,使其最終滿足了冷凝段正壓3mmAQ、一冷一和一冷二負(fù)壓-25mmAQ實(shí)驗(yàn)條件,從此之后生產(chǎn)至今未再發(fā)生寬片剮蹭條道問題,印證了我們的調(diào)整。
通過以上的調(diào)整和驗(yàn)證來看,提高冷凝段負(fù)壓,設(shè)定為-25mmAQ,CO張力波動明顯好轉(zhuǎn),爬坡輥片路消除抖動現(xiàn)象,解決了寬片右側(cè)剮蹭條道問題。
圖5 提高冷凝段負(fù)壓后CO張力波動對比Fig.5 Contrast of co tension after increase negative pressure of condensation
關(guān)于彩色相紙生產(chǎn)剮蹭條道問題生產(chǎn)總結(jié),合格片頭需具備以下條件:接片片邊對齊、接片刀縫均勻2mm,軋花點(diǎn)清晰有效、供片夾緊輥壓痕均勻一致、接片錫箔紙無起褶氣泡問題、片頭涂液線呈穩(wěn)定的線性關(guān)系。周期生產(chǎn)前從裝備保障、工藝操作和參數(shù)控制上滿足下述條件,歸納完善后補(bǔ)充到涂布崗位操作法中。
3.1.1 接片X刀刀縫均勻無搭邊毛茬,刀縫2mm。
3.1.2 供片夾緊輥兩側(cè)壓痕一致(2.5mm),有效壓緊。
3.1.3 供片調(diào)偏A、B軸中心位置一致,兩個(gè)動作速度一致,動作均勻。
3.1.4 接片機(jī)錫箔紙鋪展均勻無氣泡起褶問題,S輥真空度負(fù)壓2.6~2.8Kpa。
3.1.5 第1調(diào)偏微動左右全程動作時(shí)間25秒;第2調(diào)偏左右全程動作時(shí)間10秒;第3調(diào)偏速度控制15秒。
3.1.6 保障涂布輥水平趨勢與爬坡輥趨勢一致。
3.1.7 升降腔密封膠條與單腔有效接觸。
3.1.8 周期生產(chǎn)前修磨涂布嘴條縫、嘴面和嘴唇。
3.1.9 不適用PTR和電暈片路(電暈被動輥負(fù)載大影響涂布CO張力的穩(wěn)定性)。
表2 冷凝段風(fēng)壓控制參數(shù)Table.2 Wind pressure control parameters of condensation section
3.2.1 試車確保CO張力無波動,片路在涂布軸位置無抖動現(xiàn)象。
3.2.2 CO張力設(shè)定120N,一冷一正壓3mmAQ、一冷一、一冷二負(fù)壓-25mmAQ,二冷正壓6mmAQ.,該條件CO張力波動±1以內(nèi)。
3.2.3 負(fù)壓腔后負(fù)壓擋板間隙600~650μm均勻一致。
3.2.4 單腔、升降腔半月板間隙500μm均勻一致。
3.2.5 涂布嘴負(fù)壓腔負(fù)壓-8mmAQ至-10mmAQ兩側(cè)真空表顯示一致。
3.2.6 涂布間隙380~400微米均勻一致。
表3 涂布站工藝控制參數(shù)Table.3 Process control parameters of coating station
3.3.1 接片片邊對齊,規(guī)范接片板鋪展片頭方法,保證片頭兩側(cè)張力一致。
3.3.2 有效軋花保證接片錫箔膠帶上方位置6條軋花點(diǎn)。
3.3.3 接片后如果片頭對接偏差>15mm立即通知涂布嘴退嘴涂布。
其實(shí)通過我們的總結(jié),刮蹭條道的產(chǎn)生原因主要有以下幾種:
4.1.1 擠壓嘴腔體內(nèi)、唇口、出口間隙內(nèi)有異物;
4.1.2 坡流面有異物被涂液覆蓋;
4.1.3 涂布嘴間隙太大而漏料;
4.1.4 負(fù)壓太大;
4.1.5 液橋上有料珠;
4.1.6 干燥道送風(fēng)不均勻;
4.1.7 涂布液溫度與粘度的變化;
4.1.8 涂布液中含易分層物質(zhì)(銀沉或混合不好);
4.1.9 涂布嘴間隙內(nèi)有氣泡;
4.1.10 涂布嘴表面鋪展不好;
4.1.11 片(紙)基本身底層嚴(yán)重豎條道;
4.1.12 涂布張力不穩(wěn)定片路抖動;
4.1.13 不退嘴涂布片頭搭接、軋花點(diǎn)偏差、接片錫箔紙起褶與氣泡;
4.1.14 接片片邊不齊與接片鋪展張力不一致;
4.1.15 涂液前調(diào)偏速度過快等。
以上所說的15項(xiàng)條道產(chǎn)生因素中,前9項(xiàng)條道產(chǎn)生的因素是針對過接頭退嘴狀態(tài)下的分析與研究,我們已經(jīng)能夠很好的控制,也有相關(guān)論文對其進(jìn)行了詳述,本篇論文所討論的則是后面的這6項(xiàng)因素。
既然我們已經(jīng)總結(jié)出了產(chǎn)生原因,那么想要消除它,自然就有了對應(yīng)的方法,常規(guī)方法有以下幾種:
4.2.1 查看坡流面后對癥清理:用插片劃腔體、紗布擦唇口及坡流面對應(yīng)位置、對嘴子徹底清洗來消除異物(現(xiàn)在我們采用周期生產(chǎn)前使用2000號金象砂紙修磨涂布嘴嘴唇、條縫間隙和坡流面措施);
4.2.2 校正涂布間隙及涂布負(fù)壓;
4.2.3 消除液橋上的料珠;
4.2.4 消除干燥道不均勻送風(fēng);
4.2.5 控制好物料的溫度和粘度;
4.2.6 調(diào)整涂布配方構(gòu)成保證物料均勻不分層;
4.2.7 消除氣泡;
4.2.8 調(diào)整涂布液表張保證層間鋪展;
4.2.9 更換無條道片(紙)基;
4.2.10 校正片路張力,保證片路穩(wěn)定;
4.2.11 接片保證均勻整齊,接縫均勻。
通過以上這些方法的應(yīng)用,我相信刮蹭條道這個(gè)問題是一定能夠解決的。
本篇論文歷時(shí)一年,屬于持續(xù)性改進(jìn)項(xiàng)目:通過更換無桿氣缸,提高了接片刀運(yùn)行速度滿足了均勻條縫2mm接片條件;接片機(jī)S輥真空度提升改造解決了接片起褶、氣泡和膠條脫落問題;夾緊輥壓痕方法的規(guī)范解決了接片片頭兩側(cè)張力不均勻問題;有效軋花滿足不退嘴生產(chǎn)條件。通過這些措施的實(shí)施,行之有效的解決了涂布寬片左側(cè)剮蹭條道問題;通過對冷凝段風(fēng)壓調(diào)控;涂布CO張力穩(wěn)定性檢驗(yàn)和涂布站控制參數(shù)的修正解決了涂布寬片右側(cè)剮蹭涂布問題。兩項(xiàng)工作的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了解決彩紙生產(chǎn)過程中剮蹭條道弊病的目標(biāo)值,減少了成品浪費(fèi),降低了異常停車次數(shù),節(jié)約了生產(chǎn)成本。提升彩色相紙表觀品質(zhì)達(dá)到了滿足客戶需求的最終目標(biāo)。