姜 楊
(同煤廣發(fā)化學工業(yè)有限公司,山西 大同 037000)
在高溫以及高壓的條件之下,煤粉、氧氣和較少的蒸汽在特定壓力條件下被輸送至氣化爐裝置之中,并且在非常短時間之內(nèi)提升溫度以脫出煤粉中的揮發(fā)分,完成裂解、燃燒以及轉(zhuǎn)化等反應(yīng)。因為氣化爐裝置中溫度相對較高,所以,當有氧氣存在時,煤粉中的碳以及揮發(fā)分等主要是發(fā)生燃燒反應(yīng),當氧氣全部消耗完以后,發(fā)生碳轉(zhuǎn)化反應(yīng),此階段也是氣化階段,所得產(chǎn)物主要為CO氣體與H2氣體。若灰渣之中的殘?zhí)剂肯鄬^多,說明較多的碳未能進行氣化反應(yīng),這樣不僅導致大量資源被浪費,也使得CO氣體以及H2氣體產(chǎn)物數(shù)量有所減少,會給企業(yè)帶來一定的經(jīng)濟損失。
我公司煤氣化系統(tǒng)于2014年9月份開車運行,在2015年4月正式投產(chǎn)使用。在殼牌煤氣化裝置運行時一直存在灰渣殘?zhí)苛扛叩膯栴},灰分之中的殘?zhí)剂扛哌_16.5%,而渣分之中的殘?zhí)剂扛哌_3.9%,遠遠超出了殘?zhí)剂吭O(shè)計值。因為灰渣之中殘?zhí)剂肯鄬^高,導致系統(tǒng)運行中氣化效率和碳轉(zhuǎn)化率相對較低,使得系統(tǒng)運行過程中成本投入相對較高,同時,灰渣里面殘?zhí)剂繉鹁嫜b置同樣造成了不利影響,導致系統(tǒng)運行的安全隱患有所增加。另外,沒有進行碳轉(zhuǎn)化反應(yīng)的這些殘?zhí)紩皆谶^濾裝置濾芯之上,使得過濾裝置的壓差有所增加,而且也明顯減少了濾芯的使用壽命。一些粒徑小于3 μm的煤粉顆粒會進入到濕洗系統(tǒng)之中,導致水處理系統(tǒng)負荷進一步增加。針對煤氣化裝置中灰渣殘?zhí)剂窟M行取樣分析,得出結(jié)果如表1所示。
表1 煤氣化爐裝置總灰渣殘?zhí)剂砍闃訙y試數(shù)據(jù)
現(xiàn)階段,由于受到受到各種因素的影響,我公司殼牌煤氣化系統(tǒng)運行中所使用的原料煤為較為劣質(zhì)的褐煤,煤質(zhì)分析具體數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)
通過上述數(shù)據(jù)能夠看出,在殼牌煤氣化系統(tǒng)中實際使用的煤質(zhì)和原料煤設(shè)計值存在相對大差異,實際使用煤種發(fā)熱量相對較低,而且含灰量相對較高。
在2015年殼牌煤氣化系統(tǒng)運行時存在灰渣殘?zhí)剂枯^高的問題,其中主要原因包含以下幾點。
由于爐膛中溫度相對較低,導致很多碳沒有發(fā)生轉(zhuǎn)化反應(yīng),使得灰渣之中碳含量相對較高。系統(tǒng)運行時激冷比為1∶1,廢熱鍋爐裝置的入口溫度僅僅為550 ℃~580 ℃左右,但是氣化爐爐膛的設(shè)計溫度為650 ℃左右,而且在初合成氣體之中二氧化碳氣體所占比例僅僅不足5%,而其設(shè)計值為10%,說明了氣化爐的爐膛溫度相對較低,導致氣化反應(yīng)不完全,使得灰渣中殘?zhí)剂吭黾?。另外,渣層也非常厚,厚度值可達5 cm左右,也從側(cè)面證明了氣化爐爐膛中的溫度相對較低,導致煤粉不能完全反應(yīng),從而使灰渣中殘?zhí)剂枯^高[1]。
在殼牌煤氣化系統(tǒng)運行過程中,最為關(guān)鍵的是應(yīng)當嚴格控制氧煤比例,以確保氣化爐裝置之中的溫度以及合成氣成分的有效控制,保證以液態(tài)形式完成排渣工作。在對氧煤比進行控制時,其是在維持輸送至氣化爐爐膛之中氧氣量固定情況下,采取調(diào)節(jié)煤粉數(shù)量的方法控制氧煤比,以對反應(yīng)深度進行調(diào)節(jié),確保氣化爐裝置中爐膛溫度適宜,并保證氣化效率得以提升。氧氣的計量相對來說較易控制,也較為準確,不過,在進行煤粉計量過程中卻存在較大誤差,這將嚴重影響到爐膛溫度以及煤氣化效率[2]。
因為氣化爐裝置中燒嘴部件和徑向的夾角值是4°,當煤粉顆粒經(jīng)由一定的壓力噴射到氣化爐裝置中,會受到高速氧化劑剪切以及霧化作用,從而出現(xiàn)交叉狀的射流,最后以錐形射流形式逐漸朝著氣化爐爐膛中心位置擴散,并且在中心形成切圓,燒嘴的根部位置會形成回流,這樣更加有利于煤粉發(fā)生穩(wěn)定的著火與燃燒,燒嘴分布示意圖如圖1所示。
圖1 燒嘴分布示意圖
在我公司殼牌煤氣化系統(tǒng)運行過程中,煤管中煤粉輸送速率遠遠超出7 m/s,導致煤粉停留時間相對較小,煤粉無法充分反應(yīng),而且爐膛之中反應(yīng)介質(zhì)速度場存在不均勻分布的問題,使得煤粉無法充分燃燒,煤粉氣化的效率較低。在停爐查看之后發(fā)現(xiàn),燒嘴部件的下方位置渣層厚度存在不均勻現(xiàn)象。
在殼牌煤氣化系統(tǒng)之中,氣化爐裝置的燒嘴呈水平對稱分布,這樣能夠確保煤粉以螺旋狀上升,使得煤粉能夠更為充分的燃燒。然而,2015年我公司殼牌煤氣化系統(tǒng)中氣化爐燒嘴的同時在線率卻相對較低,使得爐膛之中氣流出現(xiàn)不均勻的問題,存在嚴重的偏流現(xiàn)象,導致煤粉燃燒不夠均勻,使灰渣中殘?zhí)剂枯^高[3]。
我公司運行的殼牌氣化爐系統(tǒng)設(shè)計進爐氧氣溫度為180 ℃,但是,在殼牌煤氣化系統(tǒng)運行過程中卻未能加設(shè)氧氣預熱裝置,使得火焰的中心溫度偏高,導致氣化爐中其余部位溫度也相對較低,灰渣之中的殘?zhí)剂恳矔S之增加。另外,由于氧氣溫度偏低,使得實際氧煤比出現(xiàn)偏低的問題。
通過有效提升氧煤比能夠顯著增加氣化爐爐膛之中溫度值,從而加快煤氣化反應(yīng)的速率,以有利于正反應(yīng)順利進行。通過提升氧煤比還能夠有效增加廢氣鍋爐入口位置的煙氣溫度,會使得蒸汽產(chǎn)量有所增加。另外,通過提升氣化爐裝置壓力值同樣能夠推動氣化反應(yīng)的進行,確保碳轉(zhuǎn)化率進一步增加,氣化反應(yīng)的效率也會得到改善,從而使得灰渣中殘?zhí)剂克薪档汀?/p>
重新對煤循環(huán)進行調(diào)整,確保全部煤線輸送至氣化爐中的燃煤數(shù)量保持一致,同時確保氣化爐裝置之中氣流場能夠保持均勻,精確控制單燒嘴氧煤比,使全部煤線均投入生產(chǎn),保證負荷的一致性。這樣便能夠保證氣化爐裝置之中氣流保持穩(wěn)定,從而使煤粉能夠和氧氣更為充分接觸,有利于燃燒效率和氣化效率的進一步提升,從而確?;以袣?zhí)剂坑兴鶞p少。
通過增設(shè)氧氣預熱裝置能夠有效避免燒嘴部件發(fā)生腐蝕,確保燒嘴使用壽命顯著增加,同時促使氣化爐裝置中反應(yīng)溫度的進一步提高,從而保證實際進入到氣化爐之中的氧氣量更為精準。
在經(jīng)過上述各項技術(shù)措施改造之后,殼牌煤氣化系統(tǒng)中氣化爐裝置的灰渣殘?zhí)剂匡@著減少,達到了設(shè)計要求,后期經(jīng)過測試得出灰中殘?zhí)剂烤∮?%,渣中殘?zhí)剂烤∮?%,具體測量數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 煤氣化爐裝置改造之后總灰渣殘?zhí)剂砍闃訙y試數(shù)據(jù)
結(jié)合我公司殼牌煤氣化系統(tǒng)的具體運行狀況,針對殼牌煤氣化系統(tǒng)運行中存在的灰渣殘?zhí)剂扛哌@一問題加以深入分析與探討,同時制定了相應(yīng)的措施,確?;以鼩?zhí)剂孔罱K達到了設(shè)計要求,系統(tǒng)中灰份的殘?zhí)剂靠刂圃?%之內(nèi),渣份的殘?zhí)剂靠刂圃?%之內(nèi)。通過上述技術(shù)改造,不僅有效節(jié)約了煤炭資源,還能確保殼牌煤氣化系統(tǒng)更加安全與穩(wěn)定的運行,同時擁有極為顯著的經(jīng)濟效益以及社會效益。