(呼倫貝爾金新化工有限公司,內(nèi)蒙古 呼倫貝爾 021506)
呼倫貝爾金新化工有限公司(以下簡稱金新化工)36 000Nm3/h空分設(shè)備由開封空分集團(tuán)設(shè)計(jì)制造,采用空氣預(yù)冷、分子篩吸附凈化、增壓膨脹機(jī)、雙層浴式主冷,產(chǎn)品氧采用內(nèi)壓縮技術(shù)。該套空分設(shè)備是呼倫貝爾金新化工“5080”煤化工項(xiàng)目配套設(shè)備,在生產(chǎn)過程中占據(jù)極其重要的地位。
自空分設(shè)備2011年7月產(chǎn)出合格氧、氮?dú)庖詠?,由于高壓蒸汽供?yīng)及空壓機(jī)組運(yùn)行狀況等方面的限制,空分設(shè)備負(fù)荷一直維持在75%左右(即氧氣產(chǎn)量為27 000Nm3/h)穩(wěn)定運(yùn)行。后期在加負(fù)荷階段,發(fā)現(xiàn)當(dāng)氧氣取出量達(dá)到30 000Nm3/h時(shí),出現(xiàn)以下現(xiàn)象。36 000Nm3/h空分設(shè)備的產(chǎn)品設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
(1)低壓主換熱器熱端溫差逐漸增大,部分氮?dú)夂臀鄣獨(dú)獬隹跍囟壬踔两抵?℃以下,熱端溫差達(dá)到10~15℃,管道上面也有冒汗現(xiàn)象。
(2)精餾上塔設(shè)計(jì)壓力為42kPa,此時(shí)上塔壓力達(dá)到48~54kPa。
(3)低壓主換熱器出口低壓氮?dú)夂臀鄣獨(dú)鈿饬恳呀?jīng)超過設(shè)計(jì)流量,但管道出口壓力卻達(dá)到18kPa左右,超過設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)值為15kPa)。
(4)進(jìn)口膨脹機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行,依然無法滿足主冷液位,主冷液位持續(xù)下降。
(5)精餾下塔阻力出現(xiàn)波動較大,在10~16kPa之間頻繁波動,下塔壓力氮?dú)饧兌群鸵嚎占兌纫惨虼顺霈F(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象。
(6)下塔液空液位調(diào)節(jié)閥投自動位時(shí),OP值波動幅度較大,閥位在52%~64%之間波動。
表1 36 000Nm3/h空分設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計(jì)參數(shù)
通過嘗試調(diào)節(jié)主換熱器低壓氮?dú)夥盗鏖y,增大高壓主換熱器出口低壓氮?dú)忾y門HV01338開度,關(guān)小低壓主換熱器出口低壓氮?dú)忾y門HV01335開度,希望通過調(diào)節(jié)氣體分配量縮小熱端返流氣體與正流空氣之間的溫差,提高主冷液位,但效果不明顯。在緩慢關(guān)閉低壓主換熱器出口低壓氮?dú)忾y門HV01335和污氮?dú)忾y門PV01331的同時(shí),緩慢打開高壓主換熱器出口低壓氮?dú)忾y門HV01338,此時(shí)精餾上塔壓力上升明顯,而打開高壓主換熱器出口低壓氮?dú)獾拈y門HV01338,卻對精餾上塔壓力幾乎無影響,閥位從45%開至90%,上塔壓力依然無下降趨勢,并且發(fā)現(xiàn)閥前壓力與精餾上塔壓力壓差很大,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值,現(xiàn)場檢查手動閥閥位和調(diào)節(jié)閥閥位,均指示正常。
根據(jù)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)及現(xiàn)象,基本確認(rèn)因高壓主換熱器低壓氮?dú)馔ǖ啦糠侄氯?,造成低壓氮?dú)膺M(jìn)入高壓換熱器的流量不足,而進(jìn)入低壓換熱器的污氮?dú)?、氮?dú)獬^設(shè)計(jì)負(fù)荷,使低壓換熱器熱端溫差擴(kuò)大。初步懷疑低壓氮?dú)馔ǖ蓝氯赡苁怯梢韵聨讉€(gè)方面造成。
(1)在施工過程中管道或設(shè)備中遺留的塑料布、廢角料或鋁屑等施工垃圾,造成通道堵塞。
(2)在精餾系統(tǒng)調(diào)試前高壓主換熱器低壓氮?dú)馔ǖ揽赡軞埩羲?,造成低壓氮?dú)馔ǖ澜Y(jié)冰堵塞。
(3)冷箱在珠光砂裝填完成后曾經(jīng)出現(xiàn)過導(dǎo)壓管斷裂,后進(jìn)行扒砂處理,部分珠光砂可能從導(dǎo)壓管進(jìn)入高壓主換熱器低壓氮?dú)馔ǖ溃斐赏ǖ蓝氯?。高壓換熱器正、返流氣流通道見圖1。
圖1 高壓主換熱器正、返流氣體通道
根據(jù)開空設(shè)計(jì)人員意見,要確??辗衷O(shè)備滿負(fù)荷運(yùn)行,正常外供氧氣、氮?dú)?,需要對冷箱進(jìn)行加溫后扒砂檢修。一方面,冷箱扒砂工作量大、時(shí)間長、經(jīng)濟(jì)損失大,并且存在一定的危險(xiǎn)性;另一方面,公司試車工作已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻,需要盡快啟動空分設(shè)備,以滿足后系統(tǒng)試車要求。
經(jīng)過與開空設(shè)計(jì)人員交流討論,決定在冷箱不扒砂的情況下對高壓主換熱器低壓氮?dú)馔ǖ肋M(jìn)行反吹。
從分子篩出口空氣管道接臨時(shí)管道至高壓主換熱器低壓氮?dú)夤艿?,然后用高壓主換熱器出口手動蝶閥V01351和V01352控制反吹氣流。在低壓氮?dú)膺M(jìn)高壓主換熱器前有DN80導(dǎo)淋作為反吹排放口,并在精餾上塔建立50kPa壓力,防止雜質(zhì)吹向過冷器。按照方案計(jì)劃,對2個(gè)高壓主換熱器分別反吹3次,若無效果,將低壓氮?dú)獬龅蛪褐鲹Q熱器閥門打開,將高壓主換熱器內(nèi)部不明雜質(zhì)吹向低壓主換熱器(因高壓主換熱器數(shù)量少于低壓主換熱器,相對來說通道充足,若出現(xiàn)換熱器阻力增加,操作裕度相對較大,容易調(diào)整)。
在吹掃過程中,發(fā)現(xiàn)高壓主換熱器E01302A通道阻力較大,在切換過程中系統(tǒng)壓力波動較大,加大對E01302A進(jìn)行反吹,在反吹過程中排放口無異物吹出。后采用V01351控制間斷吹掃,卻發(fā)現(xiàn)手動蝶閥V01351開關(guān)時(shí)吹掃出現(xiàn)異常情況,全開時(shí)排放口有氣體排放,全關(guān)時(shí)依然有氣體排放,在中間位置卻處于全關(guān)位置。根據(jù)情況判斷,手動蝶閥V01351可能存在問題,檢修人員拆解后發(fā)現(xiàn)閥碟方向與指針指示方向有較大偏差。
因?yàn)榇说y暫無現(xiàn)貨,制作周期較長,且后系統(tǒng)試車急需啟動空分設(shè)備,所以由檢修人員對該閥門進(jìn)行改正加工,根據(jù)閥門閥碟具體位置,在手輪標(biāo)記閥門開關(guān)位置,通過對閥門手輪操作可以實(shí)現(xiàn)開關(guān)操作,基本具備工藝操作需求??辗盅b置重新開車,氧氣產(chǎn)量順利達(dá)到設(shè)計(jì)值36 000Nm3/h,低壓氮?dú)猱a(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)值58 500Nm3/h,氧氣、氮?dú)饧兌染_(dá)到設(shè)計(jì)要求,設(shè)備滿負(fù)荷運(yùn)行24h,系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。在滿負(fù)荷運(yùn)行過程中,高、低壓主換熱器出口低壓氮?dú)饩?5kPa左右,主冷液位保持穩(wěn)定,低壓主換熱器熱端溫差也基本達(dá)到設(shè)計(jì)值。
采取上述處理措施后,36 000Nm3/h空分設(shè)備成功達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。通過對此次故障的分析、處理,一方面解決了裝置運(yùn)行過程中負(fù)荷加不起來的瓶頸問題,保證了裝置安全、穩(wěn)定和滿負(fù)荷運(yùn)行;另一方面,從此過程中獲得了豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),為下一步裝置的優(yōu)化操作打下了良好的基礎(chǔ),也確保了后系統(tǒng)裝置的試開車工作進(jìn)度。