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        論煤種變化對五環(huán)爐煤氣化的影響

        2018-09-06 02:51:34,
        化肥設計 2018年4期
        關鍵詞:五環(huán)煤種合成氣

        , ,

        (河南能源化工集團洛陽永龍能化有限公司,河南 孟津 471100)

        河南能源化工集團洛陽永龍能化有限公司(以下簡稱永龍公司)20萬t/a乙二醇項目煤氣化裝置采用的是由中國五環(huán)工程有限公司與河南能源化工集團共同合作開發(fā)的五環(huán)爐(WHG)煤氣化工藝技術。五環(huán)爐煤氣化工藝采用粉煤加壓、氣流床反應、液態(tài)排渣、水冷壁結構的反應室、余熱部分回收的氣化技術。作為新型干粉煤氣化的一種,煤種的更改往往是引起氣化爐工況波動甚至跳車的重要原因。因此,如何做好煤種切換期間的工況調整,也是保障氣化爐長周期、穩(wěn)定運行的關鍵。

        本文對比了2組煤種切換期間氣化爐的各項參數,探討了煤種對氣化爐運行的影響以及如何平穩(wěn)地完成煤種切換過程的方式。

        1 煤質對氣化爐運行參數的影響

        由于本地M01煤灰分較高,發(fā)熱量較低,只能作為配煤使用。選取了多種煤樣作為主煤種進行配煤分析,考慮水分、灰分、灰熔點等煤質指標及運行的經濟型,最后選定外地煤M02及外地煤M03作為主煤種進行實驗。

        1.1 煤質分析

        實驗采用煤種1(M02∶M01=3∶1)作為切換前煤種,煤種2(M03∶M01=2∶1)作為切換后煤種。煤質參數見表1。

        表1 實驗煤種煤質分析指標

        1.2 理論分析

        (1)M01、M02、M03流動溫度差距在200℃以內,滿足配煤條件。

        (2)煤種1(M02∶M01=3∶1)與煤種2(M03∶M01=2∶1)相比,發(fā)熱量基本相同,但煤種1灰分偏高,灰熔點高34℃。

        (3)結論:由于灰熔點降低,切換完煤種后,操作溫度存在偏高的現象,激冷段出口溫度升高,汽包蒸汽產量增大,渣中拉絲增多,氣化爐渣口壓差下降,存在垮渣的危險;合成氣中CO2及CH4會有明顯的變化。

        2 煤種切換運行過程

        2.1 煤種1(M02∶M01=3∶1)工況

        2.1.1 氣化爐操作參數

        氣化爐操作參數見表2。

        表2 煤種1工況操作參數

        2.1.2 氣化爐運行參數

        氣化爐運行參數見表3。

        表3 煤種1工況運行參數

        2.1.3 氣化爐爐渣分析指標及形態(tài)

        通過分析氣化爐渣樣,可知殘?zhí)亢?.16%,渣樣中大部分為激冷后破碎的小顆粒,少量未破碎的小渣塊和拉絲。

        2.2 煤種切換過程

        2.2.1 煤種切換過程

        氣化爐3#、4#煤燒嘴優(yōu)先使用煤種2(M03∶M01=2∶1);3h后1#、2#煤燒嘴也緩慢切換為煤種2。

        2.2.2 氣化爐工況變化

        切換過程中氣化爐操作參數未做調整。氣化爐運行參數發(fā)生了明顯變化,詳細內容見表4。

        表4 切換前后運行參數的變化

        煤種切換過程中,在煤線及氧線穩(wěn)定的情況下,氣化爐參數數據在煤種切換過程中呈現較大范圍的反復變化,出現了較為明顯的工況波動。

        2.2.3 切換后氣化爐爐渣分析指標及形態(tài)

        分析氣化爐渣樣,其中殘?zhí)亢?.03%,渣樣中大部分仍為激冷后破碎的小顆粒,但未破碎的小渣塊明顯減少,拉絲有較明顯的增多。

        綜合以上數據的變化及渣形態(tài)判斷:煤種2進入后,由于灰熔點降低,氣化爐溫度偏高,渣層變薄;水汽系統(tǒng)蒸汽產量增加,密度下降;氣化爐渣口壓差下降,渣中殘?zhí)亢肯陆?,合成氣中CO2含量上升,CH4含量下降。

        2.2.4 煤種變化對五環(huán)爐合成氣含灰量的影響

        煤種1切換為煤種2后,合成氣含灰量從3.8mg/L升到4.0mg/L。

        2.2.5 煤種的變化對五環(huán)爐濾餅含碳量的影響

        將煤種1切換為煤種2后,黑水系統(tǒng)產生的濾餅含碳量從18%下降到10%以下,基本在8%。

        2.2.6 煤種變化對灰水系統(tǒng)的影響

        將煤種1切換為煤種2后,灰水系統(tǒng)的濁度開始上漲,使用煤種1,灰水系統(tǒng)濁度在100NTU以下,更換為煤種2后,濁度在200NTU左右。同時在加藥方面做出調整,絮凝劑添加量增加,從50kg/d增加到75kg/d。分散劑做同步調整,從0.8t/d增加到1.4t/d。調整加藥量后,灰水系統(tǒng)指標基本正常。

        2.2.7 煤種變化對CH4含量的影響

        煤種1切換為煤種2后,合成氣中的CH4從132mg/m3降低到117mg/m3,系統(tǒng)穩(wěn)定以后,CH4含量都在80~100mg/m3之間。

        2.2.8 氣化爐操作參數調整

        針對以上情況可能導致的氣化爐銷釘損壞及垮渣的危險,在穩(wěn)定負荷不變的情況下,操作員對氧煤比進行了微調,由0.928降至0.926。經過長達12h的煤種切換過程,最終將氣化爐的4個燒嘴全部切換為煤種2。期間,氧煤比又從0.926降至0.925。

        3 氣化爐調整后運行情況

        3.1 調整后氣化爐工況

        氣化爐操作參數見表5,調整后氣化爐運行參數見表6。

        表5 調整后工況操作參數

        表6 調整前后工況運行參數

        3.2 調整后氣化爐爐渣分析指標及形態(tài)

        分析氣化爐渣樣,其中殘?zhí)亢?.08%,渣樣中大部分仍為激冷后破碎的小顆粒及少量未破碎的小渣塊和拉絲。

        4 結論

        通過以上總結分析,確定了將五環(huán)爐氣化技術產生的合成氣用于生產乙二醇的煤種的適應性的具體要求。

        (1)五環(huán)爐設計煤種指標要求見表7。

        表7 五環(huán)爐設計煤種指標要求

        注:一級為最重要。

        (2)對煤質的要求。新舊兩種煤種的各項參數最好不要差別太大,尤其是灰熔點?;胰埸c差別太大時,在煤種切換的過程中極易造成氣化爐工況劇烈波動,導致出現垮渣或者堵渣口等情況。

        (3)煤種切換過程中對工業(yè)分析的要求。煤的工業(yè)分析指標每天1次,煤的組分分析每周1次。

        (4)切換煤種前的工藝準備。按照氣化爐運行負荷及耗煤速率計算新煤種進入氣化爐的時間,提前將工況調整穩(wěn)定;根據黏溫曲線確定操作區(qū)間。

        (5)切換煤種過程中的操作要求。氣化爐操作溫度要在操作區(qū)間內,若操作溫度過低,容易造成渣口堵渣或燒嘴罩結渣;盡量保證煤線及氣化爐穩(wěn)定運行,不要大幅調整氣化爐負荷及氧煤比;主操通過渣樣、汽包Ⅰ段蒸汽產量、CO2/CH4組分變化、水汽系統(tǒng)的密度等參數判斷氣化爐溫度變化。氣化主操密切關注氣化爐渣口等壓差的變化情況。除渣單元順控每次下渣,中控主操聯系現場取渣的同時查看渣量,通過渣口壓差及破渣機油壓、渣量渣樣,判斷渣口是否堵渣;通過氣化爐壓差判斷上部積灰情況。

        5 結語

        經過以上工藝操作及調整,永龍公司五環(huán)爐順利實現了煤種切換過程的平穩(wěn)過渡。截至目前,氣化爐累計運行100d,各項參數在設計范圍之內,煤種的正常切換為五環(huán)爐長周期、安全、穩(wěn)定運行奠定了原料保障。

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