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        優(yōu)化鍋爐燃燒配風(fēng)之低能耗運(yùn)行研究

        2018-09-03 09:40:12姚國(guó)華朱建躍
        上海節(jié)能 2018年8期
        關(guān)鍵詞:差壓氧量擋板

        姚國(guó)華 朱建躍

        上海外高橋第二發(fā)電有限責(zé)任公司

        1 概況

        上海外高橋第二發(fā)電有限責(zé)任公司的兩臺(tái)900MW超臨界直流鍋爐,由ALSTOM-EVT(阿爾斯通能源系統(tǒng)公司)設(shè)計(jì)與制造。單臺(tái)鍋爐的風(fēng)煙系統(tǒng)配備有兩臺(tái)型號(hào)為SAF37.5-20-2的動(dòng)葉可調(diào)軸流式吸風(fēng)機(jī)、兩臺(tái)型號(hào)為FAF 27.5/14-1的動(dòng)葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī)、兩臺(tái)回轉(zhuǎn)式空預(yù)器等組成。同時(shí),每臺(tái)鍋爐的制粉系統(tǒng)配置6臺(tái)型號(hào)為SM28/17的中速RP磨煤機(jī)以及兩臺(tái)進(jìn)口葉片可調(diào)單吸離心式一次風(fēng)機(jī),型號(hào)為1854B/1446。

        2 機(jī)組運(yùn)行情況分析

        目前的大容量火電廠機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況為:鍋爐輔機(jī)容量大、耗電多,在發(fā)電廠用電率中占相當(dāng)大的比重。同時(shí),由于外部發(fā)電環(huán)境日趨緊張,機(jī)組全年的發(fā)電量早已今不如昔。如何合理配置和調(diào)控鍋爐各輔機(jī)的各項(xiàng)參數(shù),從而達(dá)到大幅度降低廠用電率已成為電廠經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的首要課題。

        結(jié)合外二廠機(jī)組的實(shí)際運(yùn)行條件和運(yùn)行工況,主要存在問題為二次風(fēng)量偏大。

        基于現(xiàn)有的資料以及與國(guó)內(nèi)同類型機(jī)組在相同負(fù)荷條件下的比對(duì),我公司機(jī)組中鍋爐的實(shí)際運(yùn)行氧量值明顯偏大,這一現(xiàn)象直接體現(xiàn)在二次風(fēng)量與理論設(shè)計(jì)風(fēng)量存在較大的偏差,實(shí)際風(fēng)量遠(yuǎn)高于理論風(fēng)量。雖然二次風(fēng)量偏大可能會(huì)使整個(gè)煤粉燃燒更加充分,降低不完全燃燒損失,但從整體而言,對(duì)鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)環(huán)保運(yùn)行都是不利的。

        首先,從鍋爐NOX生成的機(jī)理來看,足夠的空氣量是產(chǎn)生NOX物的必要條件,而過大的氧量即二次風(fēng)量正是為NOX物的生成提供的“溫床”。由于大量的空氣(即O2)沒有在煤粉燃燒中被消耗,從而使得燃料中所攜帶的氮氧化物大量被氧化從而生成NOX物,嚴(yán)重影響了機(jī)組的環(huán)保運(yùn)行。

        其次,過大的二次風(fēng)量雖然使得煤粉的燃燒更加充分,但是這僅僅是指氧量在一個(gè)合適的范圍內(nèi)的狀況。如果超出此合適范圍由于風(fēng)量的增大勢(shì)必造成風(fēng)壓也被提高,使煤粉流速增加,煤粉的著火點(diǎn)后移。這對(duì)穩(wěn)定燃燒帶來了負(fù)作用。同時(shí),由于二次風(fēng)量偏大造成了風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度的增加,一旦遇到極端高溫天氣,在機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下,甚至動(dòng)葉開度幾乎達(dá)到100%,失去了調(diào)節(jié)余量。這些都將對(duì)鍋爐的安全運(yùn)行帶來極大的影響。

        第三,如前所述,過大的二次風(fēng)量會(huì)使煤粉流速提高。這將使煤粉在爐膛內(nèi)部燃燒時(shí)間被縮短,從而使整個(gè)爐內(nèi)溫度以及煙氣溫度降低,這樣不但沒有使鍋爐效率增加,在某種程度上反而降低了鍋爐的效率,降低了鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。

        3 燃燒配風(fēng)試驗(yàn)

        基于對(duì)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況的分析以及對(duì)可能引起的相關(guān)參數(shù)發(fā)生變動(dòng)的梳理,得出整個(gè)二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整可以分為幾個(gè)部分執(zhí)行。

        3.1 燃盡風(fēng)擋板開度試驗(yàn)

        從目前的運(yùn)行實(shí)際情況來看,我們的大風(fēng)箱差壓設(shè)定是一條不變的直線,始終是依據(jù)1 000pa這個(gè)恒定值來調(diào)整?;谶@個(gè)前提,我們首先維持此恒定的設(shè)定值不變,做相應(yīng)的燃盡風(fēng)擋板開度試驗(yàn)。我們希望,以此時(shí)的燃盡風(fēng)擋板開度,做出一根與負(fù)荷一一對(duì)應(yīng)的曲線,并作為下一步試驗(yàn)的基準(zhǔn)值。

        我們?nèi)?00MW~450MW負(fù)荷段,以50MW為一個(gè)負(fù)荷斷點(diǎn),在該負(fù)荷點(diǎn)維持負(fù)荷穩(wěn)定的同時(shí),以10%為一檔逐步關(guān)小燃盡風(fēng)擋板。觀察各臺(tái)磨煤機(jī)的輔助風(fēng)門的開度以及機(jī)組NOX排放量的變化情況。

        3.2 降氧量試驗(yàn)

        依據(jù)之前燃盡風(fēng)擋板開度試驗(yàn),我們得到了一條更加適合實(shí)際運(yùn)行工況的燃盡風(fēng)擋板開度的曲線,此條曲線與負(fù)荷一一對(duì)應(yīng)。在接下來的降氧量試驗(yàn)中,所有負(fù)荷段燃盡風(fēng)擋板的開度,依據(jù)之前燃盡風(fēng)擋板開度試驗(yàn)中所得的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)置。

        在900MW~450MW負(fù)荷段,以50MW為一個(gè)負(fù)荷斷點(diǎn),在該負(fù)荷點(diǎn)維持負(fù)荷穩(wěn)定的同時(shí),以0.1%為一檔,降低鍋爐氧量設(shè)定的偏置。待機(jī)組穩(wěn)定后,觀察機(jī)組各項(xiàng)參數(shù)的變化情況。

        3.3 鍋爐大風(fēng)箱差壓調(diào)整試驗(yàn)

        在已知現(xiàn)行大風(fēng)箱差壓設(shè)定是一條不變的直線,始終是依據(jù)1 000pa這個(gè)恒定值來調(diào)整。只有當(dāng)機(jī)組負(fù)荷>750MW時(shí),在燃盡風(fēng)擋板全開的情況下,大風(fēng)箱差壓才會(huì)大于1 000pa這個(gè)恒定值。而關(guān)小燃盡風(fēng)擋板的開度又會(huì)使這個(gè)負(fù)荷點(diǎn)下移,可能是730MW或者更低。但我們此時(shí)降低氧量的設(shè)定值,就會(huì)對(duì)此部分作用起到對(duì)沖的效果。此時(shí),通過這一系列的調(diào)整,得出一個(gè)新的對(duì)應(yīng)不同負(fù)荷的大風(fēng)箱差壓。

        由于降大風(fēng)箱差壓與降氧量之間有著密不可分的關(guān)系,所以我們參照了之前的降氧量試驗(yàn)方案,制定了相關(guān)降大風(fēng)箱差壓的試驗(yàn)方案。

        3.4 試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        通過以上3項(xiàng)試驗(yàn),得到了以機(jī)組負(fù)荷為基準(zhǔn)的大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù),表1例舉了機(jī)組在900MW負(fù)荷工況時(shí)的運(yùn)行數(shù)據(jù)。

        4 非正常工況下的鍋爐燃燒配風(fēng)分析

        對(duì)于鍋爐燃燒配風(fēng)的重新調(diào)整,不僅要考慮正常運(yùn)行的不同工況,還需考慮機(jī)組異常工況下的運(yùn)行安全性。這些異常工況主要包括磨煤機(jī)跳閘引起的機(jī)組R.B.、其他輔機(jī)跳閘引起的機(jī)組R.B.和一次風(fēng)機(jī)跳閘引發(fā)的一次風(fēng)壓力突變;燃燒配風(fēng)參數(shù)調(diào)整后,對(duì)爐內(nèi)燃燒充分及火焰中心位置的影響,最終導(dǎo)致對(duì)燃燒器區(qū)域水冷壁管壁的損害等。為此,收集和分析了歷時(shí)運(yùn)行工況中發(fā)生上述情況的數(shù)據(jù),確保在非正常工況下能滿足相關(guān)輔機(jī)的正常運(yùn)行。

        4.1 燃燒配風(fēng)調(diào)整方案實(shí)施

        參照制定的試驗(yàn)方案,我們先后進(jìn)行了多達(dá)30次左右的各類試驗(yàn),得到了大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。在對(duì)這些數(shù)據(jù)的分析比對(duì)的同時(shí),我們對(duì)整個(gè)鍋爐燃燒配風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,對(duì)配風(fēng)系統(tǒng)所涉及的關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置進(jìn)行了進(jìn)一步的規(guī)范。其中包括在不同的負(fù)荷段,對(duì)鍋爐的氧量、大風(fēng)箱差壓、燃盡風(fēng)擋板的開度制定了差異化的控制規(guī)定。

        4.2 安全性評(píng)估

        從運(yùn)行調(diào)整的角度,任何參數(shù)的修改和運(yùn)行措施的重新制定都必須以機(jī)組安全運(yùn)行為前提。而對(duì)于此項(xiàng)目而言,最擔(dān)心的是由于降低了鍋爐氧量以及一次風(fēng)壓運(yùn)行,勢(shì)必使得煤粉的著火點(diǎn)前移,更靠近水冷壁區(qū)域,造成管排的高溫腐蝕。同時(shí),由于燃燒行程變長(zhǎng)使得整個(gè)燃燒切圓變大,這將增加水冷壁區(qū)域的沖刷磨損。

        針對(duì)上述可能出現(xiàn)的問題,結(jié)合5#機(jī)組2016年3月開始的B級(jí)檢修,我們?cè)鲈O(shè)了針對(duì)水冷壁區(qū)域管壁的專項(xiàng)檢查項(xiàng)目。

        表1 機(jī)組運(yùn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

        圖1 鍋爐爐膛燃燒器

        從檢查的效果以及圖1所顯示的燃燒器照片可見,經(jīng)過近一年的實(shí)際運(yùn)行,水冷壁區(qū)域的管壁幾乎未見明顯的磨損量和高溫腐蝕量的增加,由此可見上述方案實(shí)施后,對(duì)鍋爐的整體安全性沒有影響,機(jī)組的安全運(yùn)行可以得到保證。

        4.3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        2016年11 月,我們聘請(qǐng)相關(guān)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了《鍋爐運(yùn)行方式優(yōu)化調(diào)整對(duì)比試驗(yàn)》,這其中包括了鍋爐優(yōu)化配風(fēng)方案實(shí)施后,對(duì)整體能耗影響的評(píng)估。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)(表2)顯示,供電煤耗在各負(fù)荷段均有下降,平均下降了2.23g/kWh。

        同時(shí),試驗(yàn)報(bào)告還顯示,鍋爐出口的NOX排放值較方案實(shí)施前下降了100mg/Nm3,隨之帶來的即尿素使用量的下降。

        綜合以上兩項(xiàng)收益情況,這套方案的實(shí)施對(duì)于降低機(jī)組運(yùn)行能耗,提高發(fā)電企業(yè)整體效益有著極大的幫助。

        5 結(jié)論

        通過對(duì)鍋爐燃燒配風(fēng)的優(yōu)化調(diào)整,經(jīng)過近一年的運(yùn)行實(shí)施,機(jī)組磨煤機(jī)的冷熱風(fēng)門調(diào)節(jié)正常,熱風(fēng)門最大開度不超過75%,冷風(fēng)門開度則更小;鍋爐的爐渣和飛灰含碳量沒有明顯增大的趨勢(shì)。綜合上述的情況可見鍋爐燃燒配風(fēng)的優(yōu)化調(diào)整能滿足鍋爐正常安全運(yùn)行的需要。

        此套鍋爐燃燒配風(fēng)調(diào)整方案正式實(shí)施后,機(jī)組的供電煤耗、鍋爐側(cè)輔機(jī)的廠用電率都有了大幅度的降低,所取得的經(jīng)濟(jì)效益顯著。環(huán)保排放指標(biāo)明顯改善。在取得顯著經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),社會(huì)效益也得到了大幅度提高??偨Y(jié)方案實(shí)施的經(jīng)驗(yàn),得出方案中所涉及的各項(xiàng)核心參數(shù)還有進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整的空間,由此所能帶來的節(jié)能效果將進(jìn)一步擴(kuò)大,將有待于進(jìn)行進(jìn)一步的試驗(yàn)進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證。

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