林功 高愛華 張函 李冬梅 孫紅
一、課題選擇
由于去年國際油價持續(xù)下跌,采油廠發(fā)展更加注重質(zhì)量效益,更加注重精細管理,而抽油機平衡率對系統(tǒng)能耗影響較大,因此抽油機工作是否處于平衡狀態(tài)對節(jié)能降耗具有非常重要的意義。
目前,游梁式抽油機是采油管理七區(qū)注采704站原油生產(chǎn)的主要設(shè)備,占總采油井數(shù)的96.3%,耗電量占采油井總耗電量的95%以上;而注采704站2017年5月份抽油機功率平衡合格井數(shù)為23口,占抽油機井數(shù)的45.1%。2017年3-5月份功率法調(diào)平衡6口,目前平衡塊在曲柄上的移動主要靠人工晃動為主,由于平衡塊較重,且屬于高空作業(yè),致使移動平衡塊費時費力,晃動幅度過大還會有平衡塊跌落的風險。平衡塊在曲柄上的移動方式制約了整個調(diào)平衡的時間和效率。
為此,我們提出了研制一種平衡塊移動裝置,縮短平衡塊移動時間的課題。
二、現(xiàn)狀調(diào)查
2017年采油管理七區(qū)注采704站5月抽油機電能平衡合格井數(shù)為23口,占采油井數(shù)的45.1%。2017年1-3月功率法調(diào)平衡6口,平均耗時52分鐘,操作時間是標準操作工時的1.7倍。
但通過傳統(tǒng)方法,我們發(fā)現(xiàn):人站在減速箱上晃動平衡塊,一人往平衡塊與曲柄之間插平口起子,靠起子坡面使平衡塊移動,或直接用撬杠撬動。后來發(fā)明了齒輪搖把,插入鎖塊孔眼,搖動平衡塊,靠曲柄上齒牙撥動平衡塊。但需操作平臺,無法現(xiàn)場操作,且部分八型抽油機曲柄上無齒牙,無法使用搖把。
由于平衡塊較重,且屬于高空作業(yè),致使移動平衡塊費時費力,移動平衡塊的時間占了整個調(diào)平衡工作的大部分時間;另一方面,晃動平衡塊存在著較大的安全隱患。
結(jié)論:目前平衡塊在曲柄上的移動方式需改進!
三、目標設(shè)定
1、根據(jù)現(xiàn)狀,制定目標如下:
抽油機(游梁式抽油機)電能法調(diào)平衡時間由52分鐘縮短至45分鐘以內(nèi)。
2、目標可行性分析
(1)可行性分析一:整個調(diào)平衡工作根據(jù)游梁式抽油機電能法調(diào)平衡操作規(guī)程。
(2)可行性分析二:從現(xiàn)狀調(diào)查來看,“四化”模式和現(xiàn)場條件完全滿足電能法調(diào)平衡的技術(shù)要求。
(3)可行性分析三:改變平衡塊在曲柄上的移動方式,使平衡的移動更平穩(wěn)、更快速。
結(jié)論:小組有能力實現(xiàn)目標。
四、原因分析及要因驗證
(一)原因分析
根據(jù)人員素質(zhì)、抽油機設(shè)備的影響、平衡塊移動方式水平低三個邊緣因素對平衡率的影響繪制了關(guān)聯(lián)圖。
(二)要因驗證
驗證一:人員操作不熟練
現(xiàn)場操作人員按照電能法調(diào)平衡操作規(guī)程經(jīng)過反復操作演練,即可熟練掌握調(diào)平衡的應(yīng)用技術(shù)規(guī)范,因此確定為非要因。
驗證二:抽油機設(shè)備的影響
調(diào)平衡工作有具體的操作規(guī)程,其中就包括剎車固定曲柄、拆平衡塊鎖塊固定螺絲等一系列操作,而剎車是否靈活好用、鎖塊固定落實日常是否保養(yǎng)都會嚴重影響到調(diào)平衡的時間。目前隨著基礎(chǔ)管理的不斷提升,諸如此類的問題幾乎不存在,因此確定為非要因。
驗證三:平衡塊的移動方式
平衡塊在曲柄上的的移動目前主要靠人工晃動為主,由于平衡塊較重,且屬于高空作業(yè),致使移動平衡塊費時費力,移動平衡塊的時間占了整個調(diào)平衡工作的大部分時間。因此確定為要因。
五、對策實施
5.1、確定思路
由電機頂絲工作原理得到啟發(fā),整個工具主要由兩大部分構(gòu)成:固定裝置和牽引裝置。固定裝置分別固定在曲柄卡槽里和平衡塊固定螺絲上,中間通過一條連桿連接,連桿靠近平衡塊固定螺絲的一側(cè)裝有圓環(huán),套在固定螺絲上,另一側(cè)帶絲扣,通過絲扣與固定裝置連接。使用時通過上緊、卸松連桿來實現(xiàn)平衡塊的推拉移動,達到快速平穩(wěn)移動平衡塊的目的。
5.2、試驗過程
首先我們根據(jù)確定的思路對工具進行了簡單的加工,并于2017年5月7日在GDN30X02井上進行了試驗,整個調(diào)平衡工作時間為45分鐘,試驗效果良好。
為進一步驗證該工具的可靠性,我們分別于2017年6月23日至6月28日,分別在GDN28P202等2口井進行了試驗。試驗出現(xiàn)新的問題:由于平衡塊固定螺絲長度較短,連桿一端的圓環(huán)容易滑出。為此,我們對工具進行了改進,加工帶翅膀的螺帽連接在平衡塊固定螺絲上,壓住圓環(huán),防止其滑出。
5.3、安全驗證
根據(jù)規(guī)定要求和我們所設(shè)計的工具的實際情況,本工具得受力來源主要是拉、推的力,同時我們還看到推力與拉力是相同的。所以我們以材料的抗拉應(yīng)力依據(jù)來選材。由測力計測得拉力最大為2000牛,經(jīng)計算:
查《機械設(shè)計手冊》(2002版)得知45#鋼材料具有耐拉的優(yōu)點,其許用抗拉強度為80Mpa,比較接近我們的計算結(jié)果,于是我們初步選定工具的材料為45#鋼。
根據(jù)我們設(shè)計思路要求,我們進行了機械加工。
6、效果驗證
(1)工具成本:工具的的加工費用按200元計算
M1=200(元)。
(2)原油產(chǎn)量:以2017年調(diào)平衡井數(shù)45口和平均單井產(chǎn)量(平均單井產(chǎn)量4.1噸,原油價格50美元)為計算依據(jù):M2=45*10/60/24*4.1*2200=2820(元)
年創(chuàng)經(jīng)濟效益:M=M2-M1=2820-200=2620(元)
2、社會效益
(1)該計算方法在使用過程中簡單方便、操作性強;
(2)減少職工勞動強度;
(3)小組成員積極參與,極大提高了對QC攻關(guān)活動的興趣。