李冬梅 孫紅 林功 高愛華 張函
1、課題選擇
隨著油田信息化建設(shè)的逐步完善,注采站的生產(chǎn)方式也發(fā)生了很大變化,實現(xiàn)了油水井生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控與數(shù)據(jù)自動采集、上傳、應(yīng)用,為注采管控提供了強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支撐。油井的計量方式也由分離器量油轉(zhuǎn)變?yōu)楣D量油或流量計量油。針對這一現(xiàn)狀,為便于住宅小區(qū)內(nèi)及人員密集區(qū)內(nèi)的油井實現(xiàn)安全、清潔生產(chǎn),興建了部分閥組,單井油液不用通過計量站,而是通過閥組匯集后直接進(jìn)入外輸干線,減少了單井管線的鋪設(shè)長度和密度。為核實這些油井的生產(chǎn)情況,每月需要進(jìn)行液量標(biāo)定,以便和四化數(shù)據(jù)對比,進(jìn)行系數(shù)的修正。由于這些井不進(jìn)計量站,無法用分離器進(jìn)行標(biāo)定,為此只能用量油車進(jìn)行量油標(biāo)定。量油時需要連接管線,必須停井、關(guān)閉生產(chǎn)閘門,回壓閘門進(jìn)行放空,對于螺桿泵井來說,由于部分井防倒轉(zhuǎn)裝置失效,停井后光桿快速倒轉(zhuǎn),且量一次油需要停井兩次,存在脫扣躺井的風(fēng)險,同時由于停井后,油管內(nèi)的液體回落,需運行平穩(wěn)后方可進(jìn)行量油,增加職工的工作量,延長了量油時間。
2、現(xiàn)狀調(diào)查
(一)螺桿泵井停井后倒轉(zhuǎn)情況。我站目前有螺桿泵井16口,開井13口,通過監(jiān)控數(shù)據(jù)統(tǒng)計出螺桿泵井停井后倒轉(zhuǎn)情況。
(二)螺桿泵井停井后開井出液時間。由于停井后,管柱內(nèi)的液體回落,液面隨著時間持續(xù)下降,開井后需經(jīng)過一段時間后方可出液。
(三)螺桿泵井液量標(biāo)定總時間分解。螺桿泵井液量標(biāo)定分為以下幾個過程,主要有停井放壓、連接量油管線、量油、停井放壓、拆除量油管線,開井等幾個過程,通過對各過程用時統(tǒng)計,將螺桿泵井液量標(biāo)定過程進(jìn)行分解,可以得知,停井等候螺桿泵倒轉(zhuǎn)結(jié)束占用29min,等候出油占20min,連接、拆除管線占時9min,共占總時間56%,直接影響了標(biāo)定效率。
結(jié)論:通過現(xiàn)狀調(diào)查分析發(fā)現(xiàn),連接管線以及等候時間較長,是影響工作效率的主要因素。
3、設(shè)定目標(biāo)
(一)確定小組活動目標(biāo):通過量油標(biāo)定現(xiàn)狀調(diào)查表我們可以發(fā)現(xiàn),量油時的準(zhǔn)備工作及等候時間較長,直接影響了工作效率,因此說,只要我們能夠?qū)⒌群驎r間縮短,就可大大提高工作效率。我們QC小組確定目標(biāo)為:量油標(biāo)定時間縮短至50分鐘。
(二)目標(biāo)可行性分析。1、所選課題針對生產(chǎn)中普遍存在的問題,目標(biāo)十分明確。2、QC小組成員組成較為合理,各專業(yè)互相結(jié)合,知識互補(bǔ),有足夠的技術(shù)力量 。3、螺桿泵井停井后倒轉(zhuǎn)時間過長,管柱內(nèi)液體回落,開井量油時等待出液時間長,致使標(biāo)定時間較長。只要縮短或杜絕等候時間,即可縮短標(biāo)定時間。
經(jīng)以上分析論證,我站QC小組有能力完成這個課題。
4、原因分析及要因驗證
(一)要因分析。目標(biāo)確定后,小組成員應(yīng)用頭腦風(fēng)暴法以關(guān)聯(lián)圖的形式,對化驗過程中致使原油含水化驗誤差的原因進(jìn)行綜合性的分析、討論。根據(jù)邊緣因素對標(biāo)定時間影響程度的不同,小組成員對邊緣因素進(jìn)行了逐一驗證,以便確定主要因素。
(二)要因驗證。QC小組制定了要因確認(rèn)計劃表,按計劃表的安排逐條進(jìn)行確認(rèn)。
其中,職工素質(zhì):目前,我站現(xiàn)有職工6名,具有20年以上的采油工作經(jīng)驗,熟知采油工作操作規(guī)范,并且量油標(biāo)定工作也是經(jīng)常開展的常規(guī)性工作,故確認(rèn)該因素為非要因。
設(shè)備因素:從現(xiàn)場實驗情況看,由于螺桿泵井實用年限不一,防倒轉(zhuǎn)裝置性能不同,停井時間不一致,相差較大,個別井時間較長,嚴(yán)重影響了工作效率,這是設(shè)備自身因素,無法進(jìn)行整改,故確定該因素為非要因。
油井因素:由于個別井液量較低,含水低,流動性較差,會延長量油時間,但我們采用的是稱重式量油裝置,可以通過時間來進(jìn)行折算,為提高量油準(zhǔn)確性,可以適當(dāng)延長量油時間,也可按照統(tǒng)一量油時間計算,故確認(rèn)該因素為非要因。
量油方式:由于分離器量油時,在計量站內(nèi)將需要量的油井倒進(jìn)分離器后即可進(jìn)行量油,不需要停井,也沒有等待時間,因此,用量油車在井口進(jìn)行量油時,如果能夠?qū)崿F(xiàn)不停井量油,也同樣可以縮短標(biāo)定時間,因此確認(rèn)量油方式為要因。
5、制定對策
(一)方案確定。針對螺桿泵倒轉(zhuǎn)時間長,延長標(biāo)定時間長的實際問題,小組人員暢所欲言,集思廣益,運用“頭腦風(fēng)暴法”對方案提出設(shè)計思路,經(jīng)過小組成員統(tǒng)計分析,初步確定出了以下兩套方案:方案一:更換失效的防倒轉(zhuǎn)裝置或加裝剎車裝置。方案二:改變量油方式
(二)選擇方案。小組針對兩個方案,從有效性、可實施性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性四個方面進(jìn)行分析后認(rèn)為:
方案一:更換失效的防倒轉(zhuǎn)裝置或加裝剎車裝置,由于螺桿泵防倒轉(zhuǎn)裝置安裝在泵頭內(nèi),注采站無法進(jìn)行更換,廠家更換需要大量資金,加裝剎車裝置也受到影響,由于螺桿泵結(jié)構(gòu)緊湊,沒有很好的設(shè)計方案進(jìn)行加裝剎車裝置。
方案二:改變量油方式。標(biāo)定時間長的影響因素主要就是停井后倒轉(zhuǎn),等待時間較長,如果能夠?qū)崿F(xiàn)不停井進(jìn)行管線連接,量油,就可避免倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象發(fā)生,所有等候的時間都會被消減掉,即可大幅縮短標(biāo)定時間。
因此,小組決定選取“改變量油方式”作為“縮短螺桿泵液量標(biāo)定時間”的要因?qū)Σ摺?/p>
6、對策實施
(一)制作井口三通裝置。1、小組成員通過討論、分析,焊制井口三通裝置。2、為滿足四化儀表安裝,傳輸需求,加裝四化儀表連接裝置3、為確保操作的安全可靠,實現(xiàn)可控操作,避免油液刺漏造成污染,加裝快速球閥,進(jìn)行控制。4、絲堵選用。為避免不用時人員的誤操作打開球閥,造成污染事件發(fā)生,在球閥上安裝對應(yīng)尺寸的絲堵,確保安全可靠。
(二)空氣開關(guān)選擇。為確保在不停井的前提下,給量油裝置提供可靠電源,在控制柜內(nèi)安裝DZ47LE-32型三項漏電保護(hù)開關(guān),隨時提供電源。
(1)目前我站螺桿泵井開井13口,日油14t,每月標(biāo)定2次,可增加效益W1=14*105*2**12*2200/1440 =53899元
(2)量油裝置價格W2:500*13=6500元
7、社會效益:
一是通過研制不停井量油,避免了螺桿泵井因停井造成的倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象以及倒扣躺井現(xiàn)象的發(fā)生,減少了停井時間,杜絕了產(chǎn)量損失。二是減輕了職工的勞動強(qiáng)度,提高了勞動生產(chǎn)率。