徐葉興 李瞳
摘 要:本文介紹了直吹式制粉系統(tǒng)機(jī)組低負(fù)荷三臺磨運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性及安全性,通過分析和試驗(yàn),說明了三臺磨運(yùn)行方式下對降低廠用電及發(fā)電煤耗均起到重要作用,并分析其安全性后,認(rèn)為對于單有等離子點(diǎn)火裝置助燃的燃燒系統(tǒng)的機(jī)組,實(shí)施低負(fù)荷三臺磨運(yùn)行方式有一定風(fēng)險(xiǎn),需優(yōu)化助燃方式及邏輯。
關(guān)鍵詞:三臺磨;經(jīng)濟(jì)性;安全性
中圖分類號:TK72.5 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)15-0170-02
1 概述
廣東某電廠鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司引進(jìn)日本三菱技術(shù)生產(chǎn)的型號為HG-1795/26.15-YM1型的超超臨界變壓運(yùn)行直流鍋爐,采用垂直水冷壁,鍋爐采用П型布置、單爐膛、改進(jìn)型低NOx分級送風(fēng)燃燒系統(tǒng)、墻式切圓燃燒方式,爐膛采用內(nèi)螺紋管垂直上升膜式水冷壁、帶再循環(huán)泵的啟動系統(tǒng)、一次中間再熱,固態(tài)連續(xù)排渣。鍋爐的制粉系統(tǒng)為中速磨正壓直吹系統(tǒng),磨煤機(jī)共6臺,BMCR時(shí)5臺投運(yùn),一臺備用,其中最底層A磨燃燒器四角配有等離子點(diǎn)火助燃裝置,機(jī)組最低穩(wěn)燃負(fù)荷為240MW,設(shè)計(jì)在該負(fù)荷下四臺磨運(yùn)行。因此,研究低負(fù)荷工況下三臺磨運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性、安全性,對節(jié)省廠用電、降低機(jī)組發(fā)電煤耗意義重大。
2 低負(fù)荷三臺磨試驗(yàn)
機(jī)組低負(fù)荷時(shí),及時(shí)停運(yùn)第四臺磨運(yùn)行,將其煤量分配到其他磨,使得其余三臺磨煤量相對增加,此負(fù)荷點(diǎn)選擇應(yīng)保證運(yùn)行磨煤機(jī)出力不受限制,為驗(yàn)證其經(jīng)濟(jì)性,特針對機(jī)組300MW運(yùn)行期間進(jìn)行了三臺磨運(yùn)行與四臺磨運(yùn)行的性能對比,數(shù)據(jù)對比如表1所示。
從以上參數(shù)對比,不難看出,在相同負(fù)荷下,在原有制粉系統(tǒng)運(yùn)行組合方式下,減少一臺磨煤機(jī)后,其輔機(jī)電流、排煙溫度、煤量均有下降。負(fù)荷越低,改成三臺磨運(yùn)行后,排煙溫度下降幅度越大。值得說明的是,底三層BCD磨運(yùn)行時(shí)由于主再熱氣溫偏低,比上三層CDE磨運(yùn)行時(shí)低30℃左右,此時(shí)將影響煤耗增加約2.9g/KWH。排煙溫度相差不大,因此可以說明,同負(fù)荷下下三層磨運(yùn)行較上三層磨運(yùn)行時(shí)經(jīng)濟(jì)性差。從實(shí)際煤耗情況也可看出。
從上述分析可知,低負(fù)荷時(shí)只有采用上層磨運(yùn)行時(shí)才有較好的經(jīng)濟(jì)性。
3 安全性分析
由于制粉系統(tǒng)的不同組合方式會對鍋爐燃燒產(chǎn)生不同的影響,根據(jù)上面的試驗(yàn)結(jié)果,低負(fù)荷時(shí)采用上層磨運(yùn)行時(shí)有較好的經(jīng)濟(jì)性,因此,特針對上層四臺磨運(yùn)行時(shí)與停運(yùn)一臺下層磨三臺磨的運(yùn)行工況進(jìn)行比較分析[1]。
3.1 對鍋爐燃燒的影響
相鄰三層磨煤機(jī)投運(yùn)方式相比四層磨運(yùn)行方式,其燃燒穩(wěn)定性和燃燒效率在一定的負(fù)荷范圍內(nèi)均有優(yōu)越性,且負(fù)荷越低越明顯;主要因素有:(1)相鄰三臺磨運(yùn)行火焰更加集中,對于切圓方式燃燒的鍋爐,火焰越集中,其中心溫度就越高,煤粉的燃燒效率也就越好。(2)煤粉濃度得到了明顯提高,一次風(fēng)速有所下降,更利于煤粉的穩(wěn)定、充分燃燒。
3.2 對水冷壁溫度的影響
四臺磨運(yùn)行期間,停運(yùn)下層磨,根據(jù)鍋爐受熱面吸熱特點(diǎn),水冷壁溫度有所下降,從試驗(yàn)中可以看出,停運(yùn)下層磨后,水冷壁溫度最高點(diǎn)由478℃下降至378℃,與其他水冷壁溫度測點(diǎn)平均值356℃偏差不大。因此,停運(yùn)下層磨的三臺磨運(yùn)行方式對水冷壁溫度偏差控制有好處。
3.3 對脫硝運(yùn)行的影響
由于三臺磨運(yùn)行相比四臺磨運(yùn)行,燃燒反應(yīng)區(qū)煤粉濃度增大,還原性氣氛強(qiáng)于四臺磨運(yùn)行工況,脫硝效果理應(yīng)好于四臺磨運(yùn)行工況,但低負(fù)荷期間鍋爐氧量控制偏高,本身磨煤機(jī)煤量偏低,導(dǎo)致脫硝效果相差不大。另外三臺磨低負(fù)荷運(yùn)行期間,由于整體還原性氣氛不強(qiáng),火焰中心高度未有明顯變化,最終對SCR入口煙溫影響不大。
3.4 危險(xiǎn)點(diǎn)及制約問題分析
雖然說三臺磨運(yùn)行方式具有可觀的經(jīng)濟(jì)性和燃燒工況的穩(wěn)定性,但是在此種方式下,出現(xiàn)設(shè)備故障和異常工況,能否保證機(jī)組的穩(wěn)定、正常運(yùn)行,是需要認(rèn)真思考和努力完善的,分析其危險(xiǎn)點(diǎn)如下[2]:
(1)磨煤機(jī)出力問題(三臺磨負(fù)荷點(diǎn)選擇)。根據(jù)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況,選取低負(fù)荷時(shí)四臺磨運(yùn)行的一個(gè)典型工況,在此基礎(chǔ)上分析三臺磨運(yùn)行的可行性。機(jī)組負(fù)荷300MW,BCDE磨運(yùn)行,入爐煤熱值Qnet=5000Kcal/Kg,此負(fù)荷下總煤量120-130T/h,平均分配到單臺磨煤量在43T/h左右,低于磨煤機(jī)額定出力59.9T/h。因此,300MW負(fù)荷以下工況,入爐煤熱值按5000Kcal/Kg配煤燃燒,磨煤機(jī)出力尚有裕量,磨煤機(jī)出力安全可控。但電廠燃煤目前基本都是摻燒,低負(fù)荷三臺磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí),若燃煤摻混不均,煤質(zhì)變差或運(yùn)行中磨煤機(jī)跳閘,如出現(xiàn)磨煤機(jī)滿出力運(yùn)行的情況,必須啟動備用磨煤機(jī)運(yùn)行以維持機(jī)組負(fù)荷。否則有堵磨的危險(xiǎn),即煤質(zhì)、煤量不穩(wěn)定時(shí),增加啟停磨操作,影響鍋爐燃燒。
(2)磨煤機(jī)運(yùn)行方式的問題。本廠現(xiàn)A/B/C制粉系統(tǒng)電源集中布置在6KV工作A段及鍋爐PCA段上,D/E/F制粉系統(tǒng)電源布置在6KV工作B段及鍋爐PCB段上,這種布置方式好處在于當(dāng)6KV某段失電后運(yùn)行制粉系統(tǒng)不會隔層燃燒,對鍋爐穩(wěn)定燃燒有利。鑒于此種電源布置方式下,低負(fù)荷三臺磨運(yùn)行期間,當(dāng)制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式選擇A/B/C或D/E/F時(shí),若此段6KV失電,將導(dǎo)致鍋爐失去全部燃料MFT滅火跳閘。
(3)鍋爐滅火、MFT、汽溫問題。實(shí)際運(yùn)行中,制粉系統(tǒng)是最易出現(xiàn)故障的,若出現(xiàn)斷煤或堵煤事故,非常容易使一套制粉系統(tǒng)跳閘而退出。此時(shí)勢必影響機(jī)組負(fù)荷,如啟動備用磨煤機(jī)不及時(shí)或啟動失敗,機(jī)組負(fù)荷降至200MW以下,一方面鍋爐有可能轉(zhuǎn)入濕態(tài)運(yùn)行,汽溫下降過快超過規(guī)定值需打閘停機(jī),一方面如煤質(zhì)差,燃燒不穩(wěn)很容易鍋爐滅火,造成一次非停事故。如等離子磨煤機(jī)故障,無法投入該層等離子穩(wěn)燃,更容易造成鍋爐滅火、MFT。若存在煤質(zhì)偏離設(shè)計(jì)值的問題,一旦一臺磨煤機(jī)故障跳閘甩負(fù)荷,為維持汽溫,如操作疏忽也很可能造成省煤器入口流量低動作,鍋爐MFT。
(4)保護(hù)邏輯的問題。現(xiàn)有磨煤機(jī)RB保護(hù)邏輯是當(dāng)磨煤機(jī)運(yùn)行臺數(shù)小于3臺時(shí),當(dāng)負(fù)荷指令大于310MW時(shí)才觸發(fā)RB保護(hù),且目標(biāo)值為300MW,顯然現(xiàn)有磨煤機(jī)RB保護(hù)不適用于兩臺磨以下的情況,當(dāng)出現(xiàn)三臺磨運(yùn)行跳閘一臺磨時(shí),沒有可靠的邏輯保護(hù)做依托,單靠運(yùn)行純手動操作進(jìn)行事故處理,一是對人手提出要求,要有足夠有操作水平的人;二是對運(yùn)行操作技能以及處理復(fù)雜工況的能力提出更高要求,操作過程中一旦有一點(diǎn)疏忽將有可能導(dǎo)致事故擴(kuò)大,甚至鍋爐滅火,MFT。
4 三臺磨運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性評價(jià)
機(jī)組低負(fù)荷時(shí)三臺磨運(yùn)行,停運(yùn)第四臺磨煤機(jī),對于廠用電的消耗大幅降低,鍋爐效率得到一定提高,根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果,試驗(yàn)中三臺磨運(yùn)行CDE與四臺磨BCDE運(yùn)行相比,數(shù)據(jù)上粗略分析(反平衡)計(jì)算得:6KV電機(jī)電流減少31A(約290kw,400V電機(jī)忽略不計(jì)),從理論上分析,三臺磨運(yùn)行時(shí)由于排煙溫度下降4℃,鍋爐效率提高,可以反推得煤耗下降0.75g/KWh左右,300MW時(shí)節(jié)約標(biāo)煤0.225T/h,折算后約為0.3T/h。上網(wǎng)電價(jià)按0.4605元/KWH,原煤價(jià)格按738元/噸,每小時(shí)可節(jié)約發(fā)電成本約為=節(jié)省的燃料成本+節(jié)省的發(fā)電成本,約為0.3*738+290*0.4605≈355元(其中設(shè)備的磨損以及脫硝的成本節(jié)約未計(jì)算在內(nèi))[3]。
經(jīng)過上述分析,可以得知,低負(fù)荷下三臺磨運(yùn)行具有一定的經(jīng)濟(jì)性和燃燒穩(wěn)定性,但是風(fēng)險(xiǎn)并存。當(dāng)三臺磨運(yùn)行時(shí),若其中一臺磨故障跳閘,現(xiàn)有邏輯保護(hù)無法自動動作,鍋爐有滅火的重大風(fēng)險(xiǎn),負(fù)荷300MW期間如果鍋爐滅火MFT,以本電廠熱態(tài)8小時(shí)恢復(fù)并網(wǎng)并帶300MW計(jì)算,此時(shí)所造成的損失粗略計(jì)算如下:
(1)熱態(tài)啟機(jī)過程中電量耗費(fèi)用約8萬;(2)鍋爐點(diǎn)火至并網(wǎng)燃料費(fèi)用約8.6萬;(3)電量損失費(fèi)用:30萬KW*8h* 0.4605元≈111.6萬;(4)水耗等忽略不計(jì)??傆?jì)損失費(fèi)用約為8+8.6+111.6=128.2萬。
根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)估算,低負(fù)荷三臺磨運(yùn)行時(shí)間大于3605小時(shí)才能與一次MFT損失費(fèi)用持平。若熱態(tài)啟動期間損失的電量后期能補(bǔ)回來不計(jì)的情況下,一次熱態(tài)啟機(jī)的費(fèi)用約為16.6萬元。相比三臺磨運(yùn)行每小時(shí)節(jié)省費(fèi)用355元,低負(fù)荷三臺磨運(yùn)行時(shí)間大于450小時(shí)才能與一次MFT損失費(fèi)用持平。
5 結(jié)語
對于配備直吹式制粉系統(tǒng),僅最下層A磨燃燒器配有等離子穩(wěn)燃裝置的機(jī)組,在低負(fù)荷時(shí)維持三臺磨合理的運(yùn)行方式,有一定節(jié)能效果及燃燒穩(wěn)定性,但風(fēng)險(xiǎn)并存。由于斷煤或磨煤機(jī)跳閘等事故時(shí)等離子磨不能立即啟動穩(wěn)燃,即使啟動后也至少隔兩層燃燒,不符合鍋爐運(yùn)行說明書要求,鍋爐有滅火MFT的重大風(fēng)險(xiǎn),對于全年低負(fù)荷時(shí)間不長的機(jī)組,若發(fā)生一次MFT,此前所節(jié)省的費(fèi)用不夠一次熱態(tài)啟機(jī)的費(fèi)用,因此像這樣的機(jī)組進(jìn)行三臺磨運(yùn)行需謹(jǐn)慎,如若實(shí)施,需優(yōu)化助燃方式。
參考文獻(xiàn)
[1]吳波,張維初.600MW超超臨界鍋爐全負(fù)荷脫硝運(yùn)行技術(shù)措施及危險(xiǎn)點(diǎn)分析[J].中國科技縱橫,2017,(8):160-161.
[2]王春昌,張偉,王恩澤,王新元.少投磨煤機(jī)方式對鍋爐運(yùn)行的影響[J].熱力發(fā)電,2012,(7):83-84+110.
[3]范鑫,秦建明,劉靜宇,等.超臨界600MW汽輪機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行優(yōu)化技術(shù)研究[J].中國電力,2012,(11):18-21.