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        提高連接板生產(chǎn)合格率

        2018-08-29 07:21:22李夢(mèng)子齊海妮王剛陳耀平
        汽車(chē)實(shí)用技術(shù) 2018年15期
        關(guān)鍵詞:來(lái)料檢驗(yàn)員毛刺

        李夢(mèng)子,齊海妮,王剛,陳耀平

        (陜西重型汽車(chē)有限公司車(chē)架廠,陜西 西安 710200)

        1 前言

        車(chē)架,是跨接在汽車(chē)前后車(chē)橋上的框架式結(jié)構(gòu),一般由兩根縱梁和幾根橫梁組成,車(chē)架的功用是支撐、連接汽車(chē)的各總成,使各總成保持相對(duì)正確的位置,并承受汽車(chē)內(nèi)外的各種載荷。

        而連接板是用于連接橫梁和縱梁,如果連接板不合格,將直接導(dǎo)致橫梁總成難以安裝,即使安裝上,連接處也存在沖擊載荷,在路況不好車(chē)輛顛簸時(shí),連接件(螺栓或鉚釘)所受剪切力可能急劇增加,輕則使連接件松動(dòng),重則剪斷,直接影響車(chē)架承受各種荷載的能力。

        2 連接板現(xiàn)狀分析

        通過(guò)對(duì)本單位某連接板的不合格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)連接板的不合格因素主要有:孔到折彎處距離超差 、壓彎裂紋 、折彎角度超差 、切邊毛刺等,其中孔到折彎處距離超差占總不合格數(shù)的 84.9%,即只要解決了連接板的孔到折彎處距離超差問(wèn)題,就可大大提高連接板的生產(chǎn)合格率。

        3 質(zhì)量問(wèn)題原因分析

        從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)方面對(duì)可能造成連接板孔到折彎處距離超差的原因進(jìn)行分析,共得出十個(gè)末端因素,分別是:操作工技能不達(dá)標(biāo)、料未推到位、來(lái)料平面度超差、來(lái)料毛刺大、孔位置偏移 、定位螺栓鎖緊機(jī)構(gòu)壞、定位螺栓磨損、定位支架變形、定位機(jī)構(gòu)不合理、測(cè)量結(jié)果不可靠。

        4 要因確認(rèn)

        確認(rèn)一、操作工技能不達(dá)標(biāo)

        現(xiàn)場(chǎng)對(duì)14名加工人進(jìn)行考試,考試結(jié)果均為合格,且其中8名優(yōu)秀,所以該項(xiàng)為非要因。

        確認(rèn)二:操作工將料未推到位

        小組成員隨機(jī)時(shí)間去現(xiàn)場(chǎng)抽查了10次,對(duì)料與定位之間的間隙進(jìn)行了測(cè)量,測(cè)量結(jié)果均無(wú)間隙,所以該項(xiàng)為非要因。

        確認(rèn)三:來(lái)料平面度超差

        在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所加工某連接板坯料的平面度用塞尺進(jìn)行了測(cè)量,對(duì)首件和隨機(jī)挑選的20件進(jìn)行檢驗(yàn),均在1.5mm之內(nèi),該項(xiàng)為非要因。

        確認(rèn)四:來(lái)料毛刺大

        在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所加工某連接板坯料的毛刺高度進(jìn)行了測(cè)量,對(duì)首件和隨機(jī)挑選的 20件進(jìn)行檢驗(yàn),毛刺高度均小于0.2mm ,該項(xiàng)為非要因。

        確認(rèn)五:孔位偏移

        我們現(xiàn)場(chǎng)對(duì)某連接板的首件和隨機(jī)挑選的 20件進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)尺寸均在要求公差范圍內(nèi),該項(xiàng)為非要因。

        確認(rèn)六:定位螺栓鎖緊機(jī)構(gòu)壞

        讓沖壓檢查站 2名檢驗(yàn)員(檢驗(yàn)員 1、檢驗(yàn)員 2)及 1位質(zhì)量技術(shù)人員(檢驗(yàn)員 3)現(xiàn)場(chǎng)檢查定位螺栓,鎖緊后,檢查發(fā)現(xiàn)均不松動(dòng),該項(xiàng)為非要因。

        確認(rèn)七:定位螺栓磨損

        讓沖壓檢查站 2名檢驗(yàn)員(檢驗(yàn)員 1、檢驗(yàn)員 2)及 1位質(zhì)量技術(shù)人員(檢驗(yàn)員 3)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量定位螺栓直徑,檢查后發(fā)現(xiàn)定位螺栓磨損量在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi),該項(xiàng)為非要因。

        確認(rèn)八:定位支架變形

        讓沖壓檢查站 2名檢驗(yàn)員(檢驗(yàn)員 1、檢驗(yàn)員 2)及 1位質(zhì)量技術(shù)人員(檢驗(yàn)員 3)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量定位支架與凹模鑲塊平面度,測(cè)量后發(fā)現(xiàn)定位支架與凹模鑲塊平面度在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi),該項(xiàng)為非要因。

        確認(rèn)九:定位機(jī)構(gòu)不合理

        為了判定定位螺栓在加工過(guò)程中是否會(huì)松動(dòng),每隔 200件現(xiàn)場(chǎng)檢查一次定位螺栓,檢查后發(fā)現(xiàn)松動(dòng)率為50%,我們判定定位調(diào)節(jié)方式是不合理的,該項(xiàng)為要因。

        確認(rèn)十:測(cè)量結(jié)果不可靠

        隨機(jī)選擇10件連接板(1#~10#),讓沖壓檢查站2名檢驗(yàn)員(檢驗(yàn)員1、檢驗(yàn)員2)及1位質(zhì)量技術(shù)人員(檢驗(yàn)員3)對(duì)孔到折彎處距離進(jìn)行測(cè)量,每人測(cè)量3次,結(jié)果如下:

        測(cè)量系統(tǒng)的精確度/過(guò)程波動(dòng)比是11.17 %<30%,符合標(biāo)準(zhǔn);測(cè)量系統(tǒng)的識(shí)別力是12 >5,符合標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)為非要因。

        通過(guò)對(duì)以上10個(gè)末端因素逐條確認(rèn),得出連接板孔到折彎處距離超差的主要因素是:定位機(jī)構(gòu)不合理

        5 制定對(duì)策并實(shí)施

        步驟一:模擬游標(biāo)卡尺原理制作定位,增加C型槽,將定位螺栓卡進(jìn)C型槽,使定位不會(huì)發(fā)生橫向偏移。

        步驟二:把螺母改成螺母板,增加接觸面積,增大摩擦力,定位螺栓不易松動(dòng)。

        圖1

        步驟三:將手動(dòng)敲擊調(diào)節(jié)改為螺紋螺距調(diào)節(jié),只有轉(zhuǎn)動(dòng)螺紋時(shí),定位方可前進(jìn)后退。

        圖2

        步驟四:增加刻度,計(jì)算刻度起始位置,將鋼板尺固定在定位上,確保調(diào)節(jié)精度。

        圖3

        步驟五:由驗(yàn)證結(jié)果可以看出,將手動(dòng)敲擊調(diào)節(jié)改為螺紋螺距調(diào)節(jié)后,雙重保險(xiǎn)可以徹底避免定位螺栓在加工過(guò)程中因零件撞擊造成的定位松動(dòng)問(wèn)題。

        6 效果驗(yàn)證

        我們對(duì)某連接板生產(chǎn)合格率情況進(jìn)行了跟蹤,發(fā)現(xiàn)效果良好,對(duì)后續(xù)3個(gè)月加工過(guò)程中的返修情況及所有不合格原因進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì),可以看出孔到折彎處距離超差已不是造成連接板不合格的主要原因。

        7 鞏固措施

        (1)將定位數(shù)據(jù)寫(xiě)入工藝中。

        (2)將新定位圖紙進(jìn)行歸檔,保存在資料室模具檔案袋中。

        為了鞏固成果,我們繼續(xù)跟蹤了3個(gè)月某連接板的生產(chǎn)合格率,并對(duì)數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),可以看出,連接板的生產(chǎn)合格率明顯提高且趨于穩(wěn)定。

        8 總結(jié)

        通過(guò)此次定位機(jī)構(gòu)的改進(jìn),不僅提高了連接板的生產(chǎn)合格率,降低了零件的返修及誤工費(fèi)用,還大大的提升了調(diào)整定位所需時(shí)間,該方法可推廣至所有沖壓工序。

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