范平麗,陳園明
(安徽江淮汽車集團股份有限公司技術中心,安徽 合肥 230601)
隨著汽油價格的不斷攀升,汽車生產廠商在尋求各種不同的方法來改進車輛的燃油經濟性。其中的措施之一就是在減小發(fā)動機體積的同時采用增壓技術。而在汽車上使用增壓器帶來的挑戰(zhàn)中包括如何控制由增壓器引起的噪聲問題。由于增壓器最高轉速可達每分鐘30多萬轉,其葉輪與氣流之間的相互作用,轉子的動不平衡以及浮環(huán)軸承的油膜震蕩等因素,使增壓器在運行過程中會產生各種噪聲,這些噪聲會大大降低車內聲學品質,造成對駕駛員和乘客的噪聲干擾,所以對增壓器噪聲的控制是一件迫在眉睫的事情。
比較常見的增壓器噪聲主要包括:同步噪聲、次同步噪聲、BPF噪聲以及Hiss噪聲等,隨著人們對于增壓器噪聲的研究逐漸加深,像同步噪聲、次同步噪聲、BPF噪聲等的解決方式基本掌握,而對于Hiss噪聲的理解還較少。本文將針對某增壓車型出現(xiàn)的Hiss噪聲進行研究,并提出解決方案,設計高頻消聲器進行消聲。
Hiss噪聲是一種常見的增壓器噪聲,主要發(fā)生在發(fā)動機油門瞬時加速,增壓器轉速在相對短的時間內快速提升的情況下。它的主要頻譜特征是頻帶較寬,出現(xiàn)的頻率可能在0~20000Hz的范圍內。
對于發(fā)動機而言,動力性,尤其是低速時的動力性一直是發(fā)動機追求的目標,而為了保證發(fā)動機在低速時獲得較高的動力性,則在低速時增壓器的運行曲線必然接近喘振線,則在發(fā)動機油門瞬時加速時,增壓器運行曲線會越過喘振線,從而發(fā)生瞬態(tài)喘振,此時產生的噪聲就是Hiss噪聲??偠灾瑸榱颂岣甙l(fā)動機的低速動力性,則增壓器低速時的運行曲線必然接近喘振線,從而在油門瞬時加速時,必然會產生Hiss噪聲。
降低或消除Hiss噪聲最有效的方法是使壓氣機耗氣線遠離喘振線,但是降低扭矩又是發(fā)動機設計開發(fā)所不愿看到的,因此采用被動手段,增加消聲器是一種常用的手段。
針對某增壓車型(手動擋)進行摸底測試,根據分析,Hiss噪聲主要發(fā)生在發(fā)動機油門瞬時加速,根據噪聲發(fā)生的最常見工況,定義本次測試的工況:3擋全負荷加速至4000rpm。為了測試增壓器的噪聲,一般在三個地方布置麥克收集音頻數據,分別在發(fā)動機進氣口、增壓器近場以及車內主駕右耳三個點。麥克布置情況如圖1所示。
圖2所示的是3擋全負荷加速工況時,在進氣口測試的噪聲頻譜。從圖中可以看到,約在1000~17000Hz的寬頻范圍內出現(xiàn)了明顯的Hiss噪聲,峰值頻率達到80dB以上。為了降低噪聲困擾,提升乘坐舒適性,必須對增壓器噪聲進行降噪處理。
從摸底測試的結果來看,該增壓器的噪聲不僅寬頻,而且高頻,頻率范圍涵蓋1000~17000Hz。一般插入式消聲器的消聲頻率更高,但是消聲頻率會更窄一些,而穿孔式消聲器主要用于消除中高頻噪聲或峰值噪聲。因此,為了在1000~17000Hz的頻率范圍內實現(xiàn)消聲,需要選擇插入式+穿孔式消聲器組合起來進行消聲。本文在壓氣機前端設計了一個包含七個腔體的高頻消聲器(如圖3所示),其中腔體 1、2、5、6、7 為穿孔結構。
為驗證優(yōu)化效果,根據設計方案制作快速成型件,然后裝車進行NVH測試。測試工況與摸底測試時相同。
圖4所示的是安裝高頻消聲器前后,在3擋全負荷加速工況時,在進氣口測試的噪聲頻譜對比。從圖中可以看到,安裝消聲器后,進氣口噪聲衰減明顯,主要體現(xiàn)在1000~17000Hz范圍內,優(yōu)化效果非常明顯。
圖1 測點布置情況
圖2 3擋全負荷加速工況噪聲頻譜
圖3 高頻消聲器結構示意圖
圖4 3擋全負荷WOT加速至4000rpm工況噪聲頻譜(裝高頻消聲器)
本文以某增壓機型為研究對象,針對其存在的噪聲問題進行摸底測試,發(fā)現(xiàn)該機型存在明顯的hiss噪聲,然后針對其噪聲頻率段設計相應的高頻消聲器,根據設計方案制作樣件,并最終進行試驗驗證。結果顯示,該消聲器對于該機型存在的hiss噪聲有良好的消聲作用,改善效果非常明顯。