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        哈薩克斯坦某赤鐵礦選礦試驗

        2018-08-17 00:48:32袁風香
        現(xiàn)代礦業(yè) 2018年7期
        關鍵詞:全鐵強磁原礦

        袁風香

        (1.中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司;2.華唯金屬礦產資源高效循環(huán)利用國家工程研究中心有限公司;3.金屬礦山安全與健康國家重點實驗室)

        哈薩克斯坦某鐵礦石為低品位赤鐵礦,其全鐵品位為34.85%,需要選別富集才能作為煉鐵的原料使用。針對該礦石特點,采用了目前比較成熟的強磁—反浮選工藝進行試驗研究[1],并獲得了相對較為優(yōu)秀的選別指標,該選別工藝是有效利用該類鐵礦石的有效選礦方法之一。

        1 試樣性質

        原礦化學多元素分析結果見表1,原礦鐵物相分析結果見表2。

        由表1可知,原礦全鐵含量為34.85%,SiO2含量為15.53%,CaO含量為22.58%,S、P含量均為0.02%。

        表1 化學多元素分析結果 %

        表2 鐵物相分析結果 %

        由表2可知,磁性鐵占有率為2.73%,赤褐鐵占有率為89.41%,原礦為氧化礦,選礦工藝先考慮采用強磁—反浮選流程獲得鐵精礦。

        2 原礦磨礦—強磁選試驗研究

        2.1 原礦磨礦細度試驗

        在磨礦濃度為67%,磨礦細度-0.076mm粒級含量分別為50%、60%、70%、80%、90%的條件下考查磨礦細度對選別效果的影響,同時進行相應的強磁選試驗,試驗流程見圖1。強磁選采用SLon-750脈動高梯度強磁選機,磁場強度為637kA/m,磨礦細度試驗結果見表3。

        圖1 磨礦細度試驗流程

        表3 磨礦細度試驗結果 %

        由表3可知,隨著磨礦細度的提高,精礦產率及全鐵回收率下降,精礦全鐵含量有所提高,尾礦全鐵含量也提高(但-0.076mm粒級含量≥80%時,尾礦全鐵含量提高幅度明顯),當-0.076mm粒級含量≥70%時,精礦產率及全鐵回收率下降速度加快,綜合選礦指標,磨礦細度確定為-0.076mm80%。

        2.2 強磁選試驗

        強磁選的影響因素主要有磁場強度、沖洗水大小、轉盤速度等,SLon型脈動高梯度濕式強磁選機的影響因素還有沖程、脈動次數(shù)等,但最大的影響因素是磁場強度。

        強磁粗選磁場強度試驗采用SLon-750型脈動高梯度濕式強磁選機。將原礦磨至-0.076mm80%給入強磁選機,固定分選盤轉速為2r/min,精礦沖洗水為5.2L/min,尾礦漂洗水為4.7L/min,改變磁場強度進行磁場強度試驗,試驗流程見圖2,試驗結果見表4。

        圖2 強磁粗選磁場強度試驗流程

        表4 強磁粗選磁場強度試驗結果

        由表4可知,隨著磁場強度的提高,精礦產率增大,精礦全鐵含量降低,尾礦全鐵含量有所減小;當磁場強度大于717kA/m時,變化趨勢減緩,綜合各選礦指標,強磁粗選磁場強度以717kA/m適宜。原礦在磨礦細度為-0.076mm80%時,強磁選可獲得產率為54.48%,全鐵品位為47.36%,全鐵回收率為74.03%的鐵精礦,該精礦品位已達到反浮選的入浮品位,所以簡單1次強磁選即可,獲得的強磁濕選精礦進行反浮選試驗,并生產一定數(shù)量的強磁濕選精礦。

        3 浮選試驗研究

        3.1 浮選條件試驗

        強磁濕選精礦全鐵品位高,脈石含量少,應采用反浮選方法去除脈石,為防止鐵礦物損失,需在反浮選作業(yè)添加鐵礦物抑制劑,故試驗采用反浮選工藝[2]。

        反浮選常用的捕收劑包括陰離子捕收劑、陽離子捕收劑。該試驗進行了十二胺、Ge609、RA915、MD、SG等捕收劑的試驗研究,試驗確定采用陰離子捕收劑SG為此次試驗捕收劑。pH調整劑采用NaOH,活化劑采用CaO,抑制劑采用淀粉。

        3.2 浮選藥劑用量試驗

        強磁濕選精礦以35%的濃度給入反浮選試驗,浮選礦漿溫度為30 ℃(加溫),捕收劑藥劑溫度為55 ℃(加溫)。浮選藥劑包括礦漿pH值調整劑、抑制劑、捕收劑,由于試驗因素較多, 試驗采用正交表L9(34)來進行試驗。以不同的NaOH、DF、CaO、SG用量為考察因素(依次為因素A、B、C、D),每個因素取3個水平,試驗流程見圖3,試驗因素水平見表5,試驗結果見表6。

        圖3 反浮選驗證試驗流程

        表5 反浮選粗選藥劑用量正交試驗L9(34)因素水平安排

        表6 反浮選粗選藥劑用量正交試驗結果

        注:β(TFe)、ε(TFe)分別為精礦全鐵品位,精礦全鐵回收率。

        對表6試驗結果進行極差分析,分析結果見表7。

        由表7可知:①隨著NaOH用量的增大,精礦產率、全鐵含量與回收率先減小后增加,考慮到精礦品位,故NaOH用量選用水平2,即500 g/t;②隨著DF用量的提高,精礦產率和回收率增大,全鐵含量下降;水平2以后,變化速度趨緩且精礦產率和回收率略有減小,全鐵含量略有提高,為保證精礦質量的穩(wěn)定,DF用量取水平1較為合適,即800 g/t;③在水平1~2用量時,精礦產率與回收率隨CaO用量的增大而減小,精礦全鐵含量隨之提高;在水平2~3用量時,精礦產率與全鐵回收率隨CaO用量的增大而提高,全鐵含量則隨之下降,為保證精礦質量,CaO用量取水平2較為合適,即400g/t;④隨SG用量的提高,精礦產率及回收率隨之下降,全鐵含量隨之提高,故SG用量取水平3,即800g/t。綜合分析,試驗適宜的藥劑制度為NaOH用量500g/t,DF用量800g/t,CaO用量400g/t,SG用量800g/t。

        表7 粗選藥劑用量正交試驗極差分析結果 %

        3.3 驗證試驗

        根據正交試驗所得最佳藥劑制度進行了驗證試驗。將強磁選精礦給入反浮選作業(yè),固定NaOH用量500g/t,DF用量800g/t,CaO用量400g/t,SG用量800g/t。試驗流程及試驗條件見圖4,試驗結果見表8。

        圖4 反浮選驗證試驗流程

        表8 驗證試驗結果 %

        由表8可知,強磁濕選精礦經1次浮選粗選可獲得產率為58.85%,全鐵品位為59.85%,全鐵回收率為74.37%的精礦,該精礦品位不是很高,可增加精選次數(shù)以獲得高品位的鐵精礦;尾礦品位為29.50%,該尾礦品位偏高,需增加掃選提高精礦回收率,降低尾礦品位。

        3.4 開路試驗流程

        上述試驗結果表明,1次粗選精礦質量不佳,須增加精選作業(yè),精選作業(yè)增加活化劑CaO、捕收劑。粗選尾礦全鐵含量高達29.50%,需要增加掃選作業(yè),以進一步提高精礦全鐵回收率。為保證浮選過程在堿性介質(pH>11)中進行,在掃選作業(yè)需補加適量的NaOH;由于中礦掉槽現(xiàn)象較為明顯,在掃選作業(yè)須補加適量的捕收劑;為降低浮選尾礦品位,添加捕收劑的同時應加入抑制劑,并對其添加地點和藥劑用量進行了簡單的條件試驗。試驗結果表明,NaOH只需在掃選作業(yè)1、作業(yè)3添加,捕收劑和抑制劑加在掃選作業(yè)1較為合適,其添加量為DF400g/t,SG400g/t。

        開路試驗采用1粗1精3掃的浮選流程,試驗流程及藥劑用量見圖5,試驗結果見表9。

        圖5 開路流程試驗流程

        表9 開路流程試驗結果 %

        由表9可知,強磁精礦經1粗1精3掃陰離子反浮選流程選別后,尾礦全鐵含量可降至22.36%,鐵精礦產率為45.54%,全鐵含量為64.25%,全鐵回收率為61.76%。

        3.5 閉路流程試驗

        為保證精礦回收率,在開路試驗的基礎上進行了閉路流程試驗。強磁精礦經1次粗選1次精選后獲得鐵精礦,粗選泡沫產品經3次掃選后丟棄最終尾礦;中礦1至中礦4順序返回,試驗流程及藥劑用量見圖6,試驗結果見表10。

        表10 閉路流程試驗結果 %

        圖6 閉路流程試驗流程

        由表10可知,強磁精礦經1粗1精3掃陰離子反浮選流程選別后,可獲得精礦產率為57.78%,全鐵含量為63.22%,全鐵回收率為77.23%的鐵精礦。

        4 原礦磨礦強磁選—反浮選全流程試驗

        原礦磨至-0.076mm80%進行強磁濕選,強磁濕選精礦反浮選試驗數(shù)質量流程見圖7。

        圖7 原礦磨礦強磁濕選—濕選精礦反浮選試驗數(shù)質量流程

        由圖7可見,原礦經磨礦至-0.076mm80%進行強磁濕選,強磁濕選精礦反浮選可獲得產率為31.47%,全鐵含量為63.22%,全鐵回收率為57.09%的鐵精礦。

        5 結 語

        (1)哈薩克斯坦某赤鐵礦全鐵含量為34.85%,磁性鐵含量為0.95%,為氧化鐵礦石。利用該鐵礦石優(yōu)先考慮采用強磁濕選進行拋尾,獲得了高品位的入浮精礦。

        (2)原礦經磨礦至-0.076mm80%進行強磁濕選,強磁濕選精礦反浮選可獲得產率為31.47%,全鐵含量為63.22%,全鐵回收率為57.09%的滿意鐵精礦。

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