劉 旸,宋云東,周榆曉,張遠博,郭 鐵
(國網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學研究院,遼寧 沈陽 110006)
電流互感器是電力系統(tǒng)應用十分廣泛的重要設備,近年來,互感器色譜異常情況時有發(fā)生,嚴重影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。本文針對一起220 kV電流互感器異常進行深入分析,找到異常原因,并提出相應建議。
某220 kV倒立式電流互感器型號為AGU-252,2010年6月投運,在例行試驗時發(fā)現(xiàn)介損值為2.25%,超過規(guī)程0.7%的要求,介損值嚴重超標,電容量為1.087 nF,絕緣電阻值為10 000 MΩ。同間隔另外兩相電流互感器介損值均在0.2%左右,未見異常。
試驗人員對該臺電流互感器進行了復測。復測后發(fā)現(xiàn)介損值與4月26日測試數(shù)據(jù)基本相同,初步判斷互感器內部存在異常,現(xiàn)場對該臺設備取油樣進行測試,結果未見異常。初步分析原因有以下幾種可能:外部組配件如瓷套等表面有大量灰塵,受潮等;外部件損壞,如末屏引出端子開裂。為準確分析異常原因,對該互感器進行了多次現(xiàn)場試驗(試驗結果見表1),情況如下。
第1次試驗:正接線,一次加壓10 kV,末屏取信號。電容量1 087 pF,損失角2.25%。
第2次試驗:正接線,一次加壓10 kV,末屏取信號。將套管下1/3處屏蔽接地后測試,電容量1 082 pF,損失角2.23%。
第3次試驗:將電流互感器二次接線盒打開,內部無受潮跡象,干燥處理30 min后測試,正接線,一次加壓10 kV,末屏取信號。電容量1 086 pF,損失角2.229%。
第4次試驗:測末屏,反接線,加壓2 kV,末屏電容量2 568 pF,介損2.12%。
第5次試驗:測末屏,反接線,加壓2 kV,一次屏蔽,末屏電容量2 379 pF,介損2.78%。
表1 介損及電容量測試結果
現(xiàn)場對該相電流互感器進行外觀檢查,發(fā)現(xiàn)該電流互感器不存在滲漏油等現(xiàn)象,瓷柱PRTV涂層良好,干燥,不存在受潮現(xiàn)象(見圖1)。
圖1 外觀檢查情況
打開二次接線盒,內部二次接線板未發(fā)現(xiàn)任何受潮現(xiàn)象,接線柱及電纜線均良好,無任何放電、燒損等痕跡。
對末屏進行檢查,發(fā)現(xiàn)在末屏絕緣柱上存在一條裂紋(見圖2)。該絕緣柱為環(huán)氧樹脂材質澆筑而成,裂紋由外至內,長度約為3~4 cm,開口處有1 mm左右縫隙,裂紋未及末屏內部。
圖2 末屏裂紋情況
該故障電流互感器返廠進行吊心后介損試驗,側得CX為1 065 pF,tanδ為0.206%,數(shù)據(jù)良好。對拆下的末屏套管做介損試驗,正接線,在法蘭處取信號,發(fā)現(xiàn)試驗數(shù)據(jù)超標。由此分析,該電流互感器介損超標是末屏小套管裂紋引起的(見圖3),直接原因為制造廠家制造安裝工藝不良。
為了提高設備運行穩(wěn)定性,避免電網(wǎng)重大事故發(fā)生,運維單位建議做好以下幾個方面工作。
圖3 解體后末屏裂紋情況
a. 加強設備檢修質量管理,避免因檢修操作不當導致設備損壞,影響設備安全穩(wěn)定運行。加強檢修人員技能培訓,對較為脆弱的設備附件進行施工時應處置得當,避免出現(xiàn)人為造成的設備損傷事件。
b. 加強設備驗收工作。對新安裝后的設備或檢修后的設備應做好驗收工作。驗收工作要細致入微,對關鍵部位要嚴格檢查,及時發(fā)現(xiàn)設備存在的異常情況。
c. 加強設備關鍵部位紅外測溫工作,能及時發(fā)現(xiàn)設備隱患,避免事故發(fā)生。