楊華 貴州黔桂天能焦化有限責任公司
通常情況,因為高壓氨水系統(tǒng)在工作過程中其壓力會維持在一個定值,同時壓力滿足不了工藝的需求等等因素,導致焦爐裝煤的過程中會出現(xiàn)冒煙的情況,這不但會降低自然環(huán)境的質量,同時也降低了能源的使用效率,從而違背了可持續(xù)發(fā)展觀的內容,也不利于社會的長遠發(fā)展和進步,因此要積極的采取措施處理焦爐裝煤冒煙的問題。
某公司使用JNDK55-05F型焦爐,在焦側布設上升管。該公司使用“N+2/N 1”式導煙車協(xié)同高壓氨水引射系統(tǒng),同時使用“N+2/N 1”式導煙車協(xié)同地面除塵站,但是由于不同要素對其的作用,除塵的結果并不好。所以,要積極的改造該公司正在使用的系統(tǒng),確保除塵工作的成果。
在焦爐裝煤的過程中,爐墻會產生熱量,而這些熱量會作用于煤餅,導致煤餅出現(xiàn)煙氣。受高壓氨水引射系統(tǒng)的影響,在上升管的底部位置會產生一定的負壓,進而使煙氣順利的進入集氣管之中。另外,在導煙車的幫助下,利用U型管導,將煙氣引進鄰近位置的炭化室,最后使煙氣進入到集氣管系統(tǒng)之中。除塵地面除塵站風機吸進煙氣,在焦炭吸附裝置幫助下,對煙氣進行除塵。但是在這個過程中,如果干擾到煙氣的引入過程,則會產生一定量的煙氣。
在配合煤水分、爐頭溫度等要素的作用下,煤餅經常會發(fā)生坍塌的情況,或者會發(fā)生剝皮的情況,而掉落的煤粉和煤墻有著充分的接觸,從而產生煙氣。另外,受掉落下的煤的作用,內部氣體中會形成一定的壓力,會增加煙氣的產生量。
在煤車裝煤的過程中,由于對位不準確,導致煤餅和爐墻充分的接觸,同時在推力的作用下,煤餅的形狀會出現(xiàn)變化,情況嚴重的話,煤餅會發(fā)生坍塌的情況,在裝煤的過程中會產生大量的煙氣。
由于裝煤的速度變化幅度比較大,導致煤餅容易出現(xiàn)坍塌或者變形的情況;以因為裝進了一定量的煤餅,占用了大面積的爐膛空間,加上裝煤速度快速,煙氣不可以在第一時間導入到集氣管之中,大量煙氣會流向爐門的位置,從而不能夠有效的控制煙氣。
針對5.5m搗固焦爐煤餅,一般是按照5.35m的標準,設計其高度,在裝煤工作中,托煤板會和煤一起裝進炭化室之中,而托煤板的厚度為0.1m,在裝煤工作中,煙氣通道的大小為0.1m×0.55m,同時會有大量的石墨存在在爐膛之中,煤餅表層粗糙不平時,會加大局部的阻力。
目前,正在使用的高壓氨水引射系統(tǒng),其工作的主要依據(jù)是流體力學,所以高壓氨水在煙氣導進集氣管的過程中發(fā)揮著關鍵的作用,一旦系統(tǒng)出現(xiàn)異常,則煙氣不能正常的進入到集氣管之中。
一般情況,會將噴嘴布設在橋管的位置,該噴嘴帶有噴灑片,在裝煤工作沒有實施之前,會通過噴嘴噴射循環(huán)氨水,從而對荒煤氣采取降溫的處理措施。在正式進行裝煤時,在三通閥的幫助下,完成切換工作,中斷循環(huán)氨水,這時會使用高壓氨水代替循環(huán)氨水,噴嘴噴射的水也會變成高壓氨水,確保橋管的位置會出現(xiàn)一定的負壓,保證除煙工作的成果。
受射流引射的影響,高壓氨水會在上升管底部位置形成一定的吸力,該吸力是煙氣導入過程的主要動力來源。而高壓氨水的壓力,會直接決定著上升管底部位置的吸力大小,同時也直接決定著除煙工作的成果。所以,要有效的明確高壓氨水壓力,從而確保除煙的效果,
由于不能準確的檢測上升管底部位置吸力的大小,該公司利用橋管清掃口位置的吸力,使其成為評估的主要根據(jù)。通過定頻電機,啟動高壓氨水泵,揚程的距離為371m,流量的大小為95m3/h,在管道阻礙作用下,在爐的頂部位置,壓力的大小為2.8MPa。通過測量和試驗工作之后,如果啟動三個高壓氨水閥門時,其壓力大小僅為2.5MPa,導致煙氣除塵的成果不明顯。
經過試驗,如果高壓氨水的壓力為2.8MPa,橋管位置的吸力會在-900Pa以下,導致橋管位置不會出現(xiàn)過大的壓力,煙塵沿著上升管的方位,開始進行活動,同時也沿著機側爐口的方位,開始進行活動,除煙效果不明顯。如果高壓氨水壓力超過3.2MPa,橋管位置的吸力會大于-1000Pa,受壓差作用,煙塵會沿著上升管的方位,開始進行活動。所以,該公司使用變頻控制多級高壓泵替換高壓氨水系統(tǒng),揚程的距離為56m,流量的大小為100m3/h,假如啟動三通切換閥,壓力不會出現(xiàn)減小的情況,具體如圖1所示。壓力超過4.0MPa時,試驗了一段時間之后,發(fā)現(xiàn)氨水中的懸浮物的含量變大,這主要是因為吸力較大,加上受跨煤的影響,從而出現(xiàn)了煤粉。
圖1 高壓氨水壓力與橋管吸力
在煤餅導入炭化室時,煙氣量會變得越來越大,為了避免集氣管系統(tǒng)中進入空氣,該公司合理的利用高壓氨水自動控制順序,按照裝煤過程的實際情況,在分段降壓模式的幫助下,完成壓力的升降工作,有效的結合裝煤進度和高壓氨水壓力,并且同步進行控制。
在前期階段,煙氣含量比較低,將高壓氨水壓力維持在2.8MPa;在后期階段,煙氣含量會逐步變多,將高壓水壓力維持在3.3MPa,3.3MPa為壓力的最大值;裝煤結束之后,要使壓力的大小保持為3.0MPa;一旦抽板到位,則要使壓力小于1.8MPa,直到爐門關上,使壓力維持原來的1.6MPa。
通過試驗,變頻高壓氨水泵出口位置的壓力需要大概45s的時間完成變化,該位置的壓力由1.6MPa變化為3.3MPa,該公司利用手動裝煤的方式,完成裝煤的過程,同時將其時間保持在100s~120s范圍之內,副操必須要實時的監(jiān)督裝煤的情況,一般會選擇搗鼓平臺為監(jiān)督場地,一旦發(fā)現(xiàn)煙氣,要及時的高職裝煤司機,從而保證合適的裝煤速度。
總而言之,在裝煤的過程中,通過分段調整高壓氨水壓力,進而掌控爐膛內負壓情況,同時合理的利用熱浮力,或者利用地面除塵站,對采集溢出的煙氣,從而實現(xiàn)控制裝煤冒煙程度的目的,以此對自然環(huán)境形成保護。