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        5XF-60型馬鈴薯清選機(jī)智能控制系統(tǒng)的研制

        2018-08-10 10:58:10吳峰倩于文強(qiáng)紀(jì)曉磊李學(xué)強(qiáng)
        農(nóng)機(jī)化研究 2018年9期
        關(guān)鍵詞:選機(jī)輸送線輥軸

        吳峰倩,于文強(qiáng),紀(jì)曉磊,李學(xué)強(qiáng)

        (1.山東理工大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,山東 淄博 255000;2.山東希成農(nóng)業(yè)機(jī)械科技有限公司,山東 樂陵 253600)

        0 引言

        馬鈴薯是世界上僅次于小麥、水稻和玉米之后的第四大糧食作物[1-3],中國也是世界上馬鈴薯總產(chǎn)最多和消費最大的國家。盡管我國馬鈴薯的播種面積和產(chǎn)量很多,然而在馬鈴薯機(jī)械化程度上相對落后,因此實現(xiàn)馬鈴薯全程機(jī)械化迫在眉睫。

        馬鈴薯農(nóng)機(jī)產(chǎn)品主要分為馬鈴薯播種機(jī)械、中期管理機(jī)械和后期收獲及其馬鈴薯倉儲機(jī)械。目前,馬鈴薯從前期播種到收獲階段的機(jī)械發(fā)展較為成熟,但倉儲設(shè)備比較匱乏[4-6]。馬鈴薯收獲后需要根據(jù)客戶的需求進(jìn)行大小分級,以達(dá)到客戶的最大利潤,但在我國大部分地區(qū),尤其是在馬鈴薯種植面積比較大的內(nèi)蒙古地區(qū),仍靠人工來清選,不僅效率低、勞動強(qiáng)度大,清選效果也不佳。馬鈴薯清選裝備能夠方便馬鈴薯的大量分選工作,代替了人工靠肉眼進(jìn)行清選的繁重工作,減少了勞動力且大大提高了清選質(zhì)量[7-10]。

        本文通過對馬鈴薯智能清選控制系統(tǒng)的研制,解決了馬鈴薯清選機(jī)的上料流量輸送不穩(wěn)定及清選輥軸間距調(diào)節(jié)不便的問題。其根據(jù)主輸送線上料速度改變上料流量的穩(wěn)定性,經(jīng)傳感器采集上料輸送帶松弛距離信息自動調(diào)整輸送帶的張緊度,通過相鄰輥軸間距的調(diào)節(jié),實現(xiàn)清選狀態(tài)的可視性,提高馬鈴薯清選機(jī)的工作效率,降低薯塊破皮率,為馬鈴薯清選裝備的進(jìn)一步智能化研究提供了參考,對馬鈴薯清選裝備的設(shè)計優(yōu)化有著重要的意義[11]。

        1 整機(jī)結(jié)構(gòu)及工作原理

        馬鈴薯清選機(jī)主要由主輸送線上料裝置、一級清選裝置、二級清選裝置、薯塊輸送線裝置及泥土雜物輸送線裝置等組成,如圖1所示。

        1.主輸送線上料裝置 2.一級清選裝置 3.二級清選裝置 4.薯塊輸送線裝置 5.主機(jī)托架

        工作過程中,馬鈴薯通過裝卸車倒入主輸送線裝置,主輸送線裝置由液壓系統(tǒng)控制其輸送角度,變頻電機(jī)可以根據(jù)輸送馬鈴薯的載荷量而調(diào)整其輸送速度,從而有效地提高了馬鈴薯的輸送效率。馬鈴薯由主輸送線裝置輸送到一級清選裝置,小薯塊與碎土雜質(zhì)通過分選軸間隙落到下面的輸送帶上,被輸送到下一級輸送帶,分選裝置的分選軸間隙大小由液壓系統(tǒng)控制,精確地保證了馬鈴薯大小規(guī)格的統(tǒng)一。馬鈴薯從一級清選裝置被輸送到二級清選裝置上,二級清選裝置采用橡膠彈性分離齒刷膠輪,既保證馬鈴薯不被碰傷,又能更好地將馬鈴薯表面的粘性土壤揉搓干凈;最后,清理干凈的馬鈴薯被輸送到下一級輸送線,完成分選清選的全過程。

        2 清選機(jī)關(guān)鍵結(jié)構(gòu)及控制原理

        2.1 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及原理

        本系統(tǒng)主要由PLC主控制模塊、上料清選量控制模塊、輸送帶控制模塊、清選輥軸間距控制模塊、人機(jī)交互模塊,以及電源等組成。清選控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 智能清選控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

        本控制系統(tǒng)完成對上料速度、輸送帶張緊度及輥軸間距等信息的操作處理,并對系統(tǒng)實行監(jiān)控界面和參數(shù)界面進(jìn)行設(shè)置,及時地顯示出檢測模塊的信息變化。

        2.2 上料主輸送線裝置及控制原理

        在馬鈴薯清選機(jī)上料輸送過程中,因上料不均勻而導(dǎo)致物料堆積、過載卡停和分選效果差等問題[12],采用測距傳感器采集薯塊輸送厚度信號,經(jīng)可編程控制器PLC輸出指令傳送到變頻器中并作相應(yīng)的動作,通過對輸出頻率的改變,控制變頻電機(jī)的轉(zhuǎn)速,滿足主輸送線上料清選量的要求,實現(xiàn)馬鈴薯清選機(jī)智能上料。主輸送線上料裝置如圖3所示。

        2.3 上料輸送帶及控制原理

        馬鈴薯清選機(jī)上料輸送帶在長期作業(yè)過程中受振動、載荷過載及輸送帶松弛等因素影響易出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象,故輸送帶傳動中張緊處的調(diào)整,可以有效防止輸送帶隨時跑偏。當(dāng)測距傳感器檢測到輸送帶松弛時,可編程控制器PLC輸出指令傳送到步進(jìn)電機(jī),將其轉(zhuǎn)動相應(yīng)的角度驅(qū)動調(diào)整螺栓,從而實現(xiàn)上料輸送帶張緊度的調(diào)整。通過采用自動張緊裝置調(diào)整輸送帶的張緊度,對防止輸送帶松弛、機(jī)架歪斜引起的跑偏發(fā)揮了良好的作用,并提高了馬鈴薯清選機(jī)上料輸送帶的平穩(wěn)性。上料輸送帶內(nèi)部視圖,如圖4所示。

        1.馬鈴薯輸送帶 2.擋薯側(cè)護(hù)板 3. 擋薯底端板 4.支撐座 5.鏈條下?lián)醢?6. 配電箱固定架 7.變頻電機(jī)

        1.擋板連接架 2.從動輥軸 3.傳動鏈條總成 4.支撐架 5.主動四爪

        2.4 清選調(diào)節(jié)裝置及控制原理

        在清選作業(yè)過程中,上料主輸送線裝置將馬鈴薯輸送到清選裝置中,小薯塊和碎土雜質(zhì)經(jīng)過清選輥軸間隙落到下層輸送帶上,清選裝置的輥軸間隙大小由液壓系統(tǒng)控制,從而達(dá)到清選馬鈴薯大小規(guī)格的統(tǒng)一。通過計算機(jī)控制液壓系統(tǒng)的工作時間,進(jìn)而調(diào)節(jié)清選裝置相鄰輥軸間距,提高清選輥軸間距的控制精度。清選調(diào)節(jié)裝置如圖5所示。

        1.減速電機(jī) 2.主動擋板 3.分選彈簧 4.雙連片體 5.傳動鏈條 6.單連片體 7.支撐托桿

        3 控制系統(tǒng)的硬件

        3.1 主控制模塊

        本控制系統(tǒng)應(yīng)用西門子S7-200系列PLC,型號為S7-200 CPU224-DC24V,具有結(jié)構(gòu)緊湊、容量大、實時性好、響應(yīng)快速及系統(tǒng)工作穩(wěn)定等優(yōu)點[13-14],可以達(dá)到本系統(tǒng)的使用目的。

        3.2 上料清選量控制模塊

        3.2.1 單位時間清選量與各參數(shù)的關(guān)系

        馬鈴薯上料過程中,智能控制系統(tǒng)根據(jù)薯塊堆積平均高度h’、單位時間清選量Qs及主輸送線上料速度vz三者之間的關(guān)系,通過主輸送線上料速度vz和薯塊堆積平均高度h’,計算出單位時間清選量Qs,從而能夠?qū)崿F(xiàn)主輸送線上料流量達(dá)到穩(wěn)定的效果。單位時間清選量與判定變速運算公式為

        Qs=vz·ρd·(d1+h0h’)·(h0h’)×36×10-4

        (1)

        h’=(h1+h2+h3+h4)/4

        (2)

        td=dj/vz×10-3

        (3)

        vz=dz·π·nz/(6×104)

        (4)

        fd=nz·pj/60

        (5)

        式中Qs—單位時間清選量(t/h);

        vz—主輸送線上料速度(m/s);

        ρd—薯堆密度(t/m3);

        d1—接收料斗上平端底部寬度(mm);

        h0—檢測模塊的安裝高度(mm);

        h’—檢測薯塊堆積平均高度(mm);

        h1、h2、h3、h4—分別為薯塊堆積高度點位1、2、3、4;

        td—判定速度變化所需時間(s);

        dj—檢測模塊檢測寬度(mm);

        nz—變頻電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min);

        dz—上料主動鏈輪的直徑(mm);

        fd—變頻器的頻率(Hz);

        pj—變頻電機(jī)的級數(shù)。

        3.2.2 上料清選量控制原理

        在上料清選量控制系統(tǒng)中,可編程控制器PLC發(fā)出指令傳送到變頻器中并作相應(yīng)的動作,經(jīng)過輸出頻率的改變,可以控制變頻電機(jī)的轉(zhuǎn)速,進(jìn)而調(diào)節(jié)上料清選量,但對于給定的上料清選量不能保證指令達(dá)到規(guī)定的數(shù)值。若建立開環(huán)控制,則上料清選量無法滿足控制要求,因此本文建立閉環(huán)反饋控制[15],更好地提高上料清選量的穩(wěn)定性和控制精度。其控制結(jié)構(gòu)框圖,如圖6所示。

        圖6 上料清選量控制結(jié)構(gòu)框圖

        工業(yè)控制計算機(jī)通過可編程控制器PLC,將檢測到的薯塊堆積高度信號轉(zhuǎn)化為0~10V的模擬量電壓信號,模擬量電壓信號經(jīng)內(nèi)部A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)化為數(shù)字量信號,并將其輸送給CPU模塊;然后,根據(jù)預(yù)定程序,對被測量的信號給予分析、處理及比較[16],根據(jù)設(shè)定的控制算法進(jìn)行PID運算并輸送出控制信號,將控制信號經(jīng)過D/A轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)化為0~10V的電壓信號輸送到變頻器中,從而經(jīng)過頻率調(diào)節(jié)控制電機(jī)的速度,達(dá)到上料清選量的穩(wěn)定性。薯塊堆積高度可經(jīng)過數(shù)據(jù)采集傳送給上位機(jī),并在組態(tài)界面中進(jìn)行實時顯示。

        為提高系統(tǒng)的靈敏性和控制精確度,通過PLC編寫程序調(diào)用組態(tài)王軟件的PID標(biāo)準(zhǔn)控制模塊[17],再按照實際的工作情況加以調(diào)試處理,并對比例系數(shù)KP、積分時間常數(shù)TI、微分時間常數(shù)TD用試湊的方法調(diào)整,直調(diào)試到滿足的數(shù)值,達(dá)到馬鈴薯清選量的恒定,提高主輸送線上料清選量的穩(wěn)定性。

        3.3 輸送帶控制模塊

        為避免馬鈴薯上料輸送帶作業(yè)時受振動、過載及輸送帶松弛等因素造成的跑偏現(xiàn)象,輸送帶傳動采用自動張緊裝置,以保證必需的初拉力。由于輸送過程中輸送帶張緊度調(diào)整幅度無需過大,因此可以使調(diào)整螺桿和步進(jìn)電機(jī)相連接,并用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動調(diào)整螺栓實現(xiàn)輸送帶張緊度的調(diào)整。在輸送過程中,當(dāng)傳感器檢測到輸送帶的實際張緊度小于設(shè)定張緊度時,系統(tǒng)發(fā)出故障警報信號,可編程控制器PLC輸出脈沖指令傳送到步進(jìn)電機(jī)中,將步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動相應(yīng)的角度驅(qū)動調(diào)整螺栓,從而實現(xiàn)上料輸送帶張緊度的調(diào)整;若輸送帶的實際張緊度不小于設(shè)定張緊度時,則輸送帶繼續(xù)正常工作。輸送帶控制流程如圖7所示。

        3.4 清選輥軸間距控制模塊

        3.4.1 清選輥軸間距與各參數(shù)的關(guān)系

        在人機(jī)交互界面中設(shè)定相鄰輥軸間距Lz,液壓系統(tǒng)工作時,清選裝置相鄰輥軸間距的調(diào)節(jié)由液壓系統(tǒng)的運行控制。根據(jù)液壓系統(tǒng)運行的距離L1為設(shè)定的相鄰輥軸間距Lz與測得的初始間距Lc之差的絕對值,從液壓系統(tǒng)中獲得相應(yīng)的運行速度v1,由此得出液壓系統(tǒng)的運行時間Δtw為

        L1=v1Δtw×10-3

        (6)

        L1=|Lz-Lc|

        (7)

        Δtw=|Lz-Lc|/v1×10-3

        (8)

        式中L1—液壓系統(tǒng)的運行距離(mm);

        v1—液壓系統(tǒng)的運行速度(m/s);

        Δtw—液壓系統(tǒng)的運行工作時間(s);

        Lc—測得的初始相鄰輥軸間距(mm)。

        圖7 輸送帶控制流程

        3.4.2 清選輥軸間距控制原理

        在馬鈴薯清選工作中,清選裝置的輥軸間距采用手動調(diào)節(jié)方式,存在著清選輥軸間距控制精度低、調(diào)節(jié)繁瑣及作業(yè)效率低等問題。本文采用智能控制的方式,能夠更快捷地調(diào)節(jié)清選裝置的輥軸間距,并提高輥軸間距的控制精確度。通過PLC控制液壓缸三位四通電磁換向閥[18-19],完成液壓缸動作的全過程,并控制液壓系統(tǒng)運行的工作時間,實現(xiàn)相鄰清選輥軸間距的調(diào)節(jié),其控制流程如圖8所示。

        可編程控制器PLC將Q0.0置位,再將Q0.1復(fù)位,則電磁閥的線圈J1帶電,J2不帶電,三位四通電磁換向閥處于左工作位,液壓缸伸出;可編程控制器PLC將Q0.0復(fù)位,再將Q0.1置位,則電磁閥的線圈J2帶電,J1不帶電,三位四通電磁換向閥處于右工作位,液壓缸收縮;可編程控制器PLC將Q0.0、Q0.1復(fù)位,則電磁閥的線圈J1、J2不帶電,三位四通電磁換向閥的工作狀態(tài)處于中間位,液壓缸停止動作,完成整個液壓缸的工作過程,并控制液壓系統(tǒng)的工作時間t,從而達(dá)到相鄰輥軸間距調(diào)節(jié)的目的。

        圖8 清選輥軸間距控制流程

        3.5 人機(jī)交互模塊

        人機(jī)交互模塊主要包括對系統(tǒng)運行監(jiān)控界面與參數(shù)設(shè)置界面的設(shè)計,通過這兩個界面窗口用戶可以實時監(jiān)控清選工作的狀態(tài),還可根據(jù)不同工作環(huán)境設(shè)置清選機(jī)各個模塊的參數(shù)化控制,提高了清選機(jī)的工作效率。

        用戶根據(jù)需求在人機(jī)交互界面通過設(shè)置 “單位時間清選量”選項和“相鄰輥軸間距”選項,分別對清選機(jī)的主輸送線上料速度和液壓系統(tǒng)工作時間進(jìn)行控制,實現(xiàn)清選狀態(tài)的可視性和實時性。

        4 田間試驗

        4.1 試驗條件

        在內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市進(jìn)行田間試驗, 選用額定載重30t的重型貨車,將馬鈴薯等量分組倒入所研制的5XF-60型馬鈴薯智能清選機(jī)中進(jìn)行田間試驗。馬鈴薯輸送清選現(xiàn)場圖如圖9所示。

        4.2 試驗結(jié)果

        通過多次田間試驗,對多組試驗結(jié)果取均值,將試驗結(jié)果與原有手動馬鈴薯清選機(jī)工作性能進(jìn)行比較分析,得出清選機(jī)改進(jìn)前后的性能結(jié)果對比,結(jié)果如表1所示。

        圖9 清選現(xiàn)場

        項目單位改進(jìn)前性能改進(jìn)后性能最大處理能力t/h6070泥土清除率%≥ 90.0≥ 95.5清選準(zhǔn)確率%≥ 85.0≥ 93.0傷薯率%≤ 5.0≤ 1.0

        5 結(jié)論

        1)上料清選量控制模塊經(jīng)應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù),可控制清選機(jī)上料主動軸的轉(zhuǎn)速,進(jìn)而調(diào)節(jié)主輸送線上料速度,實現(xiàn)了馬鈴薯上料清選量的穩(wěn)定性。

        2)利用自動張緊裝置控制輸送帶傳動,以保證輸送帶張緊度的要求,避免輸送帶因振動、過載及松弛等原因所引起的跑偏問題,提高了馬鈴薯清選機(jī)上料輸送效率。

        3)通過可編程控制器PLC控制Q0.0、Q0.1的置位與復(fù)位,實現(xiàn)液壓缸伸縮功能,來調(diào)節(jié)清選裝置相鄰輥軸間距,提高了清選輥軸間距的控制精度。

        4)田間試驗表明:改進(jìn)后的5XF-60馬鈴薯智能清選機(jī)的最大處理能力、泥土清除率、清選準(zhǔn)確率及傷薯率4項指標(biāo)較原有清選機(jī)得到了極大改善,不僅提高了馬鈴薯分選效率,且有效降低了傷薯率,保證了清選質(zhì)量。

        AbstractID:1003-188X(2018)09-0144-EA

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