袁夏麗,劉俊紅,劉丹,左樂
(安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心性能集成開發(fā)部,安徽 合肥 230009)
汽車牽引裝置是一種汽車安全保護(hù)裝置,主要包括拖鉤、拖鉤套管及其固定裝置等部件,當(dāng)汽車陷入險(xiǎn)境或者失去動(dòng)力時(shí),借助牽引裝置可以幫助汽車脫離困境[1]。作為安全部件,如果強(qiáng)度設(shè)計(jì)不足,會(huì)導(dǎo)致車體部件的破壞,影響車輛的使用壽命,甚至?xí)诱`事故救援工作,危及乘員的生命安全。因此,在汽車牽引裝置設(shè)計(jì)之初,就必須充分考慮其強(qiáng)度可靠性問題,保證客戶在使用時(shí)牽引裝置及其周邊件不會(huì)產(chǎn)生破壞及影響下次使用的變形。
本文根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委2015年10月9日發(fā)布了《GB32087-2015 輕型汽車牽引裝置》法規(guī)要求,對(duì)在研的某車型進(jìn)行某轎車前端牽引裝置進(jìn)行了有限元強(qiáng)度分析,分析結(jié)果顯示拖鉤變形較大,在此基礎(chǔ)上對(duì)牽引裝置進(jìn)行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化,確保結(jié)構(gòu)滿足國(guó)標(biāo)要求,最后該車型通過了法規(guī)試驗(yàn),驗(yàn)證了有限元分析方法準(zhǔn)確性。
《GB32087-2015 輕型汽車牽引裝置》法規(guī)適用于最大總質(zhì)量不超過3500Kg的M類汽車和N1類汽車,要求車輛在其前部至少有固定或可安裝一個(gè)牽引裝置。試驗(yàn)過程:剛性固定車輛,對(duì)牽引裝置分別施加圖1所示的加載方向的拉伸和壓縮靜載荷 F,牽引裝置及其固定件不應(yīng)該失效、斷裂或產(chǎn)生影響正常使用的變形,安裝在牽引裝置附件的其他部件(如燈具,前保險(xiǎn)桿蒙皮,制動(dòng)系統(tǒng)等)不能出現(xiàn)損壞,其中最小靜載荷F的計(jì)算公式為:
式中:F牽引裝置承受的最小靜載荷,單位為牛(N);
M最大允許總質(zhì)量,單位為千克(Kg);
g重力加速度,9.8m/s2。
圖1 加載角度示意圖
本文研究對(duì)象是安裝在前防撞梁右側(cè)吸能盒前端,拖鉤套管焊接在防撞梁上,前防撞梁和吸能盒總成通過螺栓連接固定在車身縱梁上??紤]模型計(jì)算量,截?cái)嗖糠职总嚿斫?。首先?duì)幾何模型進(jìn)行簡(jiǎn)化處理,然后利用hypermesh軟件對(duì)簡(jiǎn)化后的幾何模型抽取中面,進(jìn)行幾何清理及網(wǎng)格劃分,車體部分采用 8mm的網(wǎng)格進(jìn)行離散,拖鉤、套管、吸能盒及防撞梁局部細(xì)化到3mm網(wǎng)格,點(diǎn)焊采用acm單元模擬,螺栓連接及二保焊采用rigid剛性單位模擬。最后有限元分析模型如圖2所示。
圖2 有限元分析模型
強(qiáng)度分析邊界條件:全約束車身截?cái)嗝孀杂啥?,在拖鉤頂端處分別施加如圖1所示方向的拉伸和壓縮靜載荷,拖鉤和套管采用綁定約束,拖鉤側(cè)的防撞梁、吸能盒及套管定義通用接觸[3]。使用ABAQUS對(duì)模型進(jìn)行求解計(jì)算,分析結(jié)果統(tǒng)計(jì)如表 1所示,限于篇幅本文僅列出了+25°壓縮工況最大變形和殘余變形云圖,如3所示。
表1 牽引裝置強(qiáng)度分析結(jié)果
圖3 左25°壓縮工況結(jié)果
從表3和圖3可以看出,拖鉤本體變形量比較大,將破壞前保蒙皮,并且防撞梁上套管安裝孔出現(xiàn)明顯變形,不滿足法規(guī)要求??紤]到前防撞梁和吸能盒結(jié)構(gòu)對(duì)碰撞性能影響較大,本文僅對(duì)拖鉤本體進(jìn)行優(yōu)化,將拖鉤縮短 20mm,同時(shí)將拖鉤材料從45號(hào)鋼提升至40Cr,對(duì)優(yōu)化后的模型進(jìn)行強(qiáng)度校核,優(yōu)化結(jié)果如表2所示。對(duì)比優(yōu)化前后的結(jié)果,優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度性能提升明顯。
表2 優(yōu)化結(jié)果
樣車在天津中汽研檢測(cè)中心順利通過了牽引裝置強(qiáng)度法規(guī)試驗(yàn)[4]。試驗(yàn)中采用手剎加一個(gè)輪胎限位的固定方式,整車滿載重量1550Kg,試驗(yàn)加載7595N,如圖4所示試驗(yàn)選取了水平、+25°兩個(gè)方向的拉伸和壓縮工況,將試驗(yàn)所測(cè)的最大變形量和殘余變形量與仿真結(jié)果進(jìn)行對(duì)比如圖5所示。
圖4 牽引裝置試驗(yàn)
圖5 試驗(yàn)與仿真結(jié)果對(duì)比
從圖5可以看出,最大變形量的試驗(yàn)值與仿真值偏差較大,主要是因?yàn)樵囼?yàn)時(shí)采用輪胎限位,加載時(shí)輪胎產(chǎn)生了一定的形變,但從數(shù)據(jù)中可以看出結(jié)果的趨勢(shì)具有很好的一致性,仿真結(jié)果是可以接受的,能真實(shí)的反映牽引裝置的強(qiáng)度性能。
(1)本文依據(jù)國(guó)家法規(guī)要求對(duì)轎車的牽引裝置進(jìn)行強(qiáng)度優(yōu)化分析,試驗(yàn)結(jié)果表明優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)滿足法規(guī)要求,試驗(yàn)結(jié)果和仿真結(jié)果具有良好的一致性,證明CAE仿真分析能有效的指導(dǎo)牽引裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
(2)通過提升拖鉤本體的材質(zhì)和縮短拖鉤長(zhǎng)度能有效的提升牽引裝置的強(qiáng)度性能,為后續(xù)牽引裝置設(shè)計(jì)提供了思路。