谷同金,顧鵬飛,李本榮
(安徽江淮汽車集團股份有限公司,安徽 合肥 230022)
汽車的制動性能是汽車的主要性能之一。制動性能直接關系到交通安全,是汽車安全行駛的重要保障,因此改善汽車的制動性能顯得尤為重要。
本文以某實際車型為例,通過分析影響制動性能的因素,確定改進方案,對比改進前后的制動效能,確認目標達成,同時固化改進措施,提升成產(chǎn)品競爭力。
近期我司試驗部反饋,某重卡車型制動試驗結果顯示前橋制動力不足。此車型作為一款重載車型,制動力不足,存在極大的安全隱患。
該車型的試驗數(shù)據(jù)如下:上述試驗數(shù)據(jù)的測試是在滿載25t的載荷下測得的,而客戶使用過程中會超載,因此適當提升前橋制動力是非常有必要的。
表1 試驗數(shù)據(jù)
表2 制動器參數(shù)
該車前橋制動器形式為鼓式制動器,結構為領從蹄式,制動器總成相關參數(shù)如上。
單邊制動器輸出力矩:
圖1 制動力矩計算
影響整車后失效制動效能的因素眾多,諸如制動系工作氣壓、制動器規(guī)格、氣室面積、摩擦片摩擦系數(shù)、調整臂長度、制動鼓與摩擦片間隙、輪胎氣壓等因素對制動效能影響較大。
通過車輛現(xiàn)場測量以及臺架測試,制動器輸出力矩以及制動鼓與摩擦片間隙兩項項不滿足標準要求。
針對上述問題調查分析,制動器能夠提供的制動力偏小是主要原因,制動鼓與摩擦片間隙過大是次要原因,綜合考慮成本、不開模等因素,制定如下對策:
圖2 調整臂整改前后對比
1)通過調整調整臂蝸桿使制動鼓和摩擦片間隙在標準要求的0.5mm~0.8mm之間,同時將標準要求固化到圖紙技術要求中;
2)加長調整臂長度,由122mm增加到135mm;整改前后對比如圖2;
3)氣室支架尺寸作相應調整,調整前后如下所示:
圖3 氣室支架整改前后對比
調整臂加長后,摩擦系數(shù)、氣壓等其他因素不變的情況下,前橋能夠提供的制動力為47750 N,相較調整臂整改前的43250 N提升了10.4%。
根據(jù)上述改進措施對樣車進行整改,更換整改后調整臂、氣室支架以及調整制動鼓與摩擦片間隙,再次進行常規(guī)制動試驗,試驗數(shù)據(jù)如下:
表3 整改后試驗數(shù)據(jù)
在熱衰退性能基本沒有下降的前提下,整車冷態(tài)制動減速度以及后失效制動減速度都達到了建議值要求,消除前橋制動力弱目標達成。
本文通過某具體車型制動力理論計算,結合試驗數(shù)據(jù),分析整車制動力偏弱主要原因,提出有效整改方案,通過試驗驗證整改有效性,為后續(xù)同類問題指明了整改方向。