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        大機(jī)組高壓電機(jī)軸瓦燒毀分析與改進(jìn)

        2018-08-02 09:21:24,,,
        石油化工設(shè)備 2018年4期
        關(guān)鍵詞:軸瓦油膜壓縮機(jī)

        , , ,

        (中國石油 克拉瑪依石化有限責(zé)任公司, 新疆 克拉瑪依 834000)

        某石化公司120萬t/a柴油加氫改質(zhì)裝置由中國石化工程建設(shè)公司北京設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),中油第七建筑公司承建,于2011-04開始建設(shè),2011-11交付使用。120萬t/a柴油加氫改質(zhì)裝置以公司焦化裝置柴油、催化柴油、I套蒸餾柴油和部分抽出油為原料,生產(chǎn)出低硫及高十六烷值的優(yōu)質(zhì)柴油、航空煤油、重石腦油以及輕石腦油,從而使全廠的調(diào)和柴油達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn),同時副產(chǎn)液化氣及燃料氣等。

        1 2臺往復(fù)式新氫壓縮機(jī)簡介

        2臺往復(fù)式新氫壓縮機(jī)型號均為D-34.66/19-132(J3D100E),結(jié)構(gòu)形式為3列對置平衡固定式水冷機(jī)組,采用3列3級壓縮,1~3級的吸氣壓力分別為1.98 MPa、3.94 MPa、7.42 MPa,1~3級的排氣壓力分別為4.06 MPa、7.65 MPa、13.20 MPa,工作介質(zhì)為氫氣,排氣量(標(biāo)準(zhǔn)狀況下)3.4萬 m3/h。

        2 高壓電機(jī)故障概況及分析

        2.1 故障概況

        2014-11~2015-04,K-3101/B壓縮機(jī)高壓電機(jī)發(fā)生了5次軸瓦燒毀事故,統(tǒng)計(jì)見表1。

        表1 新氫壓縮機(jī)K-3101/B高壓電機(jī)軸瓦故障及維修統(tǒng)計(jì)

        2.2 故障過程及處理

        以2015-04電機(jī)軸瓦燒毀為例進(jìn)行分析。

        2015-04-13 T16:50,新氫壓縮機(jī)K-3101/A切換至K-3101/B時,在T02:00左右K-3101/B壓縮機(jī)電機(jī)軸承溫度升高至65 ℃,T03:35 電機(jī)軸承溫度開始快速上升,T03:37該點(diǎn)溫度80 ℃高報(bào)報(bào)警,T03:38此點(diǎn)溫度高于聯(lián)鎖值85 ℃,新氫壓縮機(jī)聯(lián)鎖停機(jī),造成新氫中斷,裝置出現(xiàn)波動。停機(jī)后,對K-3101/B壓縮機(jī)電機(jī)軸瓦進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)底部軸瓦燒損,巴氏合金脫落,潤滑油發(fā)黑,電機(jī)軸上有輕微坑點(diǎn)。

        2.2.1第1次軸瓦檢查修復(fù)

        2015-04-14~04-17,對燒毀軸瓦進(jìn)行檢查并進(jìn)行了維修刮研。①拆飛輪對中,復(fù)查磁力線中心,檢查結(jié)果正常。②清理前軸瓦軸承箱,更換軸承箱內(nèi)潤滑油。③維修完畢后,2015-04-20對K-3101/B壓縮機(jī)電機(jī)空負(fù)荷試運(yùn)2 h后100%負(fù)荷試運(yùn),運(yùn)行3 h后K-3101/B壓縮機(jī)電機(jī)前端軸瓦溫度高聯(lián)鎖停機(jī),聯(lián)鎖停機(jī)溫度變化趨勢見圖1。

        圖1 第1次試機(jī)過程軸瓦溫度變化趨勢

        2.2.2第2次軸瓦檢查修復(fù)

        2015-04-20~04-22,對燒損的主電機(jī)前軸瓦進(jìn)行了維修刮研并且清理前軸瓦軸承箱,同時將軸承箱內(nèi)潤滑油更換為L-DAB68號空氣壓縮機(jī)用油(油中添加適量抗磨劑)。維修完畢之后,2015-04-22再次試機(jī),K-3101/B電機(jī)負(fù)荷100%,試運(yùn)2 h之后電機(jī)前端軸瓦溫度陡增(圖2),隨即緊急切換壓縮機(jī)機(jī)組。

        其實(shí)這種說法并沒有錯,人生在世,誰還沒有些手段伎倆。錢是個好東西,沒有人會拒絕。如果誰說不喜歡錢,從內(nèi)心鄙視錢,那么,其他人大可以跑到警察局報(bào)警立案,告他虛偽,玷污了廣大人民純潔的心靈。愛錢,才是純潔的。

        圖2 第2次試機(jī)過程軸瓦溫度變化趨勢

        2.2.3第3次軸瓦檢查修復(fù)

        2015-04-22拆檢K-3101/B壓縮機(jī)電機(jī)前端軸瓦進(jìn)行刮瓦修復(fù),將前、后軸承箱內(nèi)潤滑油更換為L-DAB68號空氣壓縮機(jī)用油(油中添加適量抗磨劑)。維修完畢后,2015-04-23對K-3101/B壓縮機(jī)電機(jī)空負(fù)荷試運(yùn),11 h后電機(jī)前端軸瓦溫度陡增(圖3),緊急切換機(jī)組。

        圖3 第3次試機(jī)過程軸瓦溫度變化趨勢

        2.2.4第4次更換新軸瓦

        2015-04-24,將該前軸瓦更換為新軸瓦,并對新軸瓦油舌部位進(jìn)行刮研。更換完畢后,2015-04-25對K-3101/B壓縮機(jī)電機(jī)空負(fù)荷試運(yùn)15 h,該點(diǎn)溫度穩(wěn)定后停機(jī),為帶負(fù)荷開機(jī)做準(zhǔn)備。2015-04-26,在K3101/B壓縮機(jī)負(fù)荷100%、K3101/A壓縮機(jī)負(fù)荷60%的情況下試運(yùn)24 h后,切換到B機(jī),軸瓦溫度運(yùn)行正常,溫度穩(wěn)定趨勢見圖4。

        圖4 第4次試機(jī)過程軸瓦溫度變化趨勢

        2.3 故障原因分析[2-8]

        K-3101/A、B壓縮機(jī)的電機(jī)啟機(jī)過程中,啟動時由于轉(zhuǎn)速較低在轉(zhuǎn)軸與軸瓦之間無法形成有效的油膜,導(dǎo)致剛啟機(jī)時轉(zhuǎn)軸與軸瓦表面干摩擦將瓦面研傷。隨著時間的推移,這種損傷逐漸擴(kuò)大,導(dǎo)致軸瓦溫度逐漸升高。當(dāng)軸瓦表面研傷到一定程度時,軸瓦溫度突然上升至聯(lián)鎖停機(jī)溫度,機(jī)組聯(lián)鎖停機(jī),軸瓦表面燒損,巴氏合金損壞。

        電機(jī)軸瓦設(shè)計(jì)負(fù)荷承載余量太小,抗負(fù)荷波動能力差,機(jī)組本身負(fù)荷較大。

        軸瓦與軸的設(shè)計(jì)接觸面偏小,軸瓦局部承載力過大,加之軸瓦材質(zhì)偏軟,負(fù)荷稍微波動軸瓦就易磨損超溫。

        3 技術(shù)創(chuàng)新改造方案[9-12]

        分析并確認(rèn)軸瓦燒毀機(jī)理后,圍繞如何在啟機(jī)前低轉(zhuǎn)速時能夠在軸瓦和轉(zhuǎn)軸之間盡可能形成油膜的原理對軸瓦展開改造。

        3.1 第1次改造方案

        在軸瓦甩油環(huán)上間隔均勻的距離開一些帶凹面的小孔(小孔深度不能穿透甩油環(huán)壁厚),以便可以儲存定量的潤滑油。使其在運(yùn)轉(zhuǎn)時能盡可能多地將油池里的潤滑油和小孔內(nèi)儲存的潤滑油帶入軸瓦底部形成油膜,同時要求每次啟機(jī)前機(jī)組盤車不少于3圈,盤車的同時打開電機(jī)軸瓦視窗往甩油環(huán)上人工澆油,確保甩油環(huán)上的油在啟機(jī)前能被帶入軸瓦底部。

        此次改進(jìn)方案臨時解決了軸瓦燒毀的問題,確保機(jī)組可以正常運(yùn)行,但每次開機(jī)前均需要進(jìn)行人工長時間的盤車和打開軸瓦視窗人工往甩油環(huán)上澆油,且澆油次數(shù)多了軸承箱內(nèi)油位容易過高,又需要放油操作,給現(xiàn)場操作人員帶來很大的勞動強(qiáng)度,不適合長期使用。為此,迫切需要研發(fā)一種更具可操作性、簡單方便高效的技術(shù)改進(jìn)代替方案。

        K-3101/A、B壓縮機(jī)組高壓電機(jī)按此次技術(shù)改造方案運(yùn)行1 a后,采用一種高壓頂油裝置的技術(shù)創(chuàng)新方案代替了該方案,有效地解決了這一難題。

        3.2 第2次改造方案

        3.2.1設(shè)置一種高壓頂油裝置

        高壓頂油裝置由吸油管、供油管、高壓油泵、高壓過濾器及節(jié)流閥組成,吸油管與供油管之間順序連接有高壓油泵、高壓過濾器以及節(jié)流閥,供油管的供油末端連接有軟管,結(jié)構(gòu)示圖見圖5。

        圖5 高壓頂油裝置結(jié)構(gòu)示圖

        高壓頂油裝置啟用:在電機(jī)啟機(jī)前,開啟本高壓頂油裝置系統(tǒng),電機(jī)盤車,啟動電機(jī),電機(jī)達(dá)到額定轉(zhuǎn)速后10 min關(guān)閉高壓頂油系統(tǒng)。采用此技術(shù)創(chuàng)新改造后,操作人員開機(jī)前只需要在現(xiàn)場啟停一次高壓頂油裝置即可代替前期技術(shù)改造方案的人工拆軸瓦視窗、人工澆油和人工放油操作,非常簡單方便高效[13-15]。

        3.2.2原軸瓦設(shè)計(jì)改進(jìn)

        為了能夠順利地實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新改造,對原軸瓦進(jìn)行了技術(shù)改造,見圖6。

        圖6 軸瓦改進(jìn)結(jié)構(gòu)示圖

        在原軸瓦本體底部開設(shè)一注油孔,并且在注油孔里安裝1個第2單向閥。通過在軸瓦本體上設(shè)置注油孔,將高壓頂油裝置的軟管與注油孔配合設(shè)置,開啟高壓頂油裝置之后可以將油輸送至注油孔處。由于油具有高壓,高壓油能從軸頸下方的軸瓦送入,將軸頸浮起0.06 mm以上并且形成2.5~3.5 MPa油膜壓力并使軸頸與軸瓦之間強(qiáng)制形成一定厚度的油膜,解決轉(zhuǎn)子最初轉(zhuǎn)動時軸頸與軸瓦無法形成油膜、造成軸瓦燒毀的問題,消除了轉(zhuǎn)子與軸瓦的干摩擦。注油孔內(nèi)的第2單向閥可以防止軸瓦本體底部內(nèi)的油從注油孔中泄出,確保高壓油泵停用后軸瓦依靠自身甩油環(huán)也能形成有效的油膜。

        4 結(jié)語

        對K-3101/A、B機(jī)組采用文中兩項(xiàng)技術(shù)實(shí)施改造后,有效地保護(hù)了大功率高壓電機(jī)滑動軸承,保證了電機(jī)在啟動與停機(jī)過程中不被干研燒毀,高壓油能夠從軸承的下瓦底部送入,將轉(zhuǎn)軸浮起0.06 mm以上,且形成2.5~3.5 MPa油膜壓力并使軸頸與軸瓦之間強(qiáng)制形成一定厚度的油膜,解決了轉(zhuǎn)子最初轉(zhuǎn)動時軸頸與軸瓦無法形成油膜、造成軸瓦燒毀的問題,消除了軸勁與軸瓦的干摩擦,從本質(zhì)上保護(hù)了軸瓦。

        此項(xiàng)改造技術(shù)已經(jīng)于2017-10-23申請了專利,并且在我公司大功率高壓電機(jī)上首次創(chuàng)新應(yīng)用,成功解決了3 150 kW、6 000 V的高壓大電機(jī)軸瓦頻繁燒毀的問題。改造之后的大機(jī)組高壓電機(jī)已經(jīng)連續(xù)安穩(wěn)運(yùn)行8 000 h無類似事故出現(xiàn),其經(jīng)驗(yàn)可為同行業(yè)處理類似大功率高壓電機(jī)軸瓦問題提供借鑒和參考。

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