張佳興/ZHANG Jia-xing
(中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 專用設(shè)備中心,河南 洛陽 471009)
近年來,國內(nèi)地鐵及城市綜合管廊施工里程逐年攀升,作為施工的主要設(shè)備,盾構(gòu)發(fā)揮著越來越大的作用,國內(nèi)盾構(gòu)保有量已超過2 000臺套。盾構(gòu)適用性較為單一,基本以工程設(shè)計為依據(jù)進(jìn)行設(shè)計,不具備普遍適用性,數(shù)量的增多造成部分盾構(gòu)閑置,不利于開展低碳環(huán)保施工。近年來部分制造及施工企業(yè)開展了盾構(gòu)及零部件的再制造工作,一定程度上化解了盾構(gòu)閑置狀況,開展再制造工作即使再制造后的設(shè)備達(dá)到或超越原機性能。主軸承是盾構(gòu)的核心部件之一,其承受施工過程中的沖擊力和扭矩,主軸承的使用壽命在一定程度上決定了盾構(gòu)的使用壽命。由于盾構(gòu)施工工藝不可退的特殊性,如果主軸承部件發(fā)生故障,需要臨時施做豎井將主軸承部分吊到地面才能進(jìn)行修復(fù),周期長、費用高、影響大,對項目工期和企業(yè)信譽造成很大影響。
針對盾構(gòu)再制造過程中主軸承的修復(fù),大部分企業(yè)根據(jù)主軸承檢測情況選擇新制或更換部分零部件,新制主軸承及更換部分零部件不符合綠色再制造的原則,且新制成本較高,工期較長,不利于現(xiàn)場施工,更換部分零部件生產(chǎn)成本較低,但生產(chǎn)廠家利潤低、主動性差,經(jīng)常造成工期延誤現(xiàn)象。
因此對盾構(gòu)再制造而言,主軸承再制造的成敗直接影響著整個再制造項目的成敗。
中鐵隧道局集團(tuán)有限公司保有的中鐵某號盾構(gòu)于2010年10月購置并投入使用,截至目前已完成3個項目5個區(qū)間的掘進(jìn)施工任務(wù),累計掘進(jìn)里程達(dá)8 102.36m,使用情況見表1。
表1 中鐵某號盾構(gòu)使用情況
軸承的主要檢測項目包括:外觀檢查、硬度檢查、淬硬層深度檢查、 磁粉探傷、保持架檢測、滾子檢測等。按照J(rèn)B/T 2300-2011 《回轉(zhuǎn)支承》中“6.1 總成裝配精度的測量”的要求進(jìn)行檢測。
拆檢前用煤油清洗軸承外表面,去除油污、灰塵等污垢,拆檢后發(fā)現(xiàn),測量時避開銹蝕嚴(yán)重、有凹坑的位置。軸承表面有部分銹蝕,污痕,軸承可以正常轉(zhuǎn)動,部潤滑油顏色發(fā)褐黃色,摻有少許黑色泥狀物,保持架完好,可正常使用,整個軸承外徑橢圓變形值0.13mm,內(nèi)徑橢圓變形值0.155mm。同時對軸承套圈的材質(zhì)、滾道的硬度和淬硬層深度、淬火面磁粉探傷、保持架間隙等項目進(jìn)行了檢查。利用百分表檢測旋轉(zhuǎn)精度結(jié)果如表2所示。
表2 旋轉(zhuǎn)精度檢測表
檢測前用煤油清洗滾子,密封條去除油污、灰塵等污垢,對每一粒滾子進(jìn)行圓度檢查,從而確定其成組的相互差。并且對每一粒滾子進(jìn)行 磁粉探傷檢查,確認(rèn)其表面和近表面是否存在裂紋。絕大部分滾子表面有嚴(yán)重的磨損和壓坑情況。檢測結(jié)果如表3所示。
各套圈的軸向滾道、徑向滾道大部分有壓坑、劃痕的情況,此處會成為以后滾道過早出現(xiàn)疲勞的剝落源。而軸承的徑向游隙為0.45mm,此值偏大,在軸承的使用過程中會引起軸承較明顯的震動。根據(jù)檢測結(jié)果確定如下再制造方案.
1)加工設(shè)備:MGK28330立式數(shù)控磨床。
2)找正精度:0.03mm。
3)修磨外圈軸向滾道、引導(dǎo)面、徑向滾道、徑向滾道臺階,保證軸向滾道里外差不大于0.01mm,徑向滾道錐度不大于0.01。
4)修磨第二外圈軸向滾道、引導(dǎo)面,保證軸向滾道里外差不大于0.01mm。
5)修磨內(nèi)圈主推力滾道、引導(dǎo)面:徑向滾道、副推力滾道、引導(dǎo)面;保證軸向滾道里外差不大于0.01mm,徑向滾道錐度不大于0.01。
表3 軸承滾子檢測結(jié)果
6)修磨外圈、第二外圈的貼合面保證軸承的軸向游隙滿足使用要求。
7)修磨外圈、內(nèi)圈徑向滾道,保證軸承的徑向游隙滿足使用要求。
1)保持架清洗干凈后,正常使用。
2)密封條清洗干凈后,正常使用。
1)修磨?80×80滾子,保證成套滾子相互差合格。
2)修磨?40×40滾子,保證成套滾子相互差合格。
3)更換一套新的?40×60滾子,保證徑向游隙合格。
對齒面和安裝孔的銹蝕進(jìn)行打磨處理。
1)裝配前,對各套圈進(jìn)行全面MT探傷檢查,確保無裂紋。
2)對各套圈和附件進(jìn)行清洗。
3)按照裝配圖紙的要求對軸承進(jìn)行組裝。
4)按照《軸承成套檢查》的要求檢驗成套軸承旋轉(zhuǎn)精度。
1)軸向游隙:0.07~0.18mm,徑向游隙0.1~0.18mm。
2)旋轉(zhuǎn)精度:內(nèi)圈端面跳動≤0.05mm,內(nèi)圈徑向跳動≤0.25mm。
3)各套圈各軸向滾道形位公差達(dá)到:平面度不超過0.08mm,傾斜度不超過0.015mm,平行差不超過0.03mm;各套圈各徑向滾道形位公差達(dá)到:橢圓度不超過0.04mm,錐度不超過0.01,跳動不超過0.04mm。
4)返修后的各滾道硬度不低于55HRC,主推力滾道硬化層深度不低于6mm,徑向滾道硬化層深度不低于5mm,副推力滾道硬化層深度不低于4.5mm。
5)滾子表面粗糙度Ra0.20,分組差0.005mm,滾道面形狀輪廓參照原進(jìn)口件。
6)套圈滾道表面和滾子滾動面經(jīng)磁粉探傷不允許有裂紋。
修復(fù)后的主驅(qū)動密封跑道安裝在原中鐵某號盾構(gòu)上,在礫砂、圓礫、素填土、強風(fēng)化、中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖地層進(jìn)行掘進(jìn),在同標(biāo)段另一區(qū)間掘進(jìn)的是中鐵某號新盾構(gòu)掘進(jìn)情況參數(shù)對比見表4,根據(jù)表4分析可知,2臺盾構(gòu)掘進(jìn)情況外部條件基本一致,在掘進(jìn)2.13km拆機檢測后發(fā)現(xiàn),再制造的盾構(gòu)主軸承機況較全新盾構(gòu)主軸承機況較優(yōu),兩臺設(shè)備滾子、保持架及內(nèi)外圈磨損情況基本一致,初步判斷修復(fù)后的盾構(gòu)主軸承基本達(dá)到新機標(biāo)準(zhǔn)。
表4 盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)對比表
目前對盾構(gòu)進(jìn)行再制造的企業(yè)比較多,再制造的標(biāo)準(zhǔn)不盡相同,主軸承作為支撐盾構(gòu)刀盤的主要承載部件,承擔(dān)著盾構(gòu)運轉(zhuǎn)過程中的主要載荷,是刀盤驅(qū)動系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,加工及安裝精度高,制作難度大,在施工中不可維修。所以盾構(gòu)再制造過程中作為盾構(gòu)核心部件主軸承卻為重中之重,直接新購主軸承,不利于再制造技術(shù)綠色發(fā)展。本文依托中鐵某號盾構(gòu)再制造項目,成功地對盾構(gòu)主軸承進(jìn)行再制造,通過本次再制造得到如下結(jié)論。
1)主對再制造后的主軸承按新制主軸承出廠驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了檢測,各項指標(biāo)均符合新機標(biāo)準(zhǔn),為盾構(gòu)再制造產(chǎn)業(yè)提供一定支持。
2)再制造后的盾構(gòu)主軸承的各項技術(shù)指標(biāo)和可靠性有待于在后期工地負(fù)載作業(yè)過程中進(jìn)一步驗證。