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        煤質(zhì)波動(dòng)對(duì)水煤漿氣化爐穩(wěn)定運(yùn)行的影響

        2018-07-31 02:21:56李志祥
        中氮肥 2018年4期
        關(guān)鍵詞:爐溫灰渣水煤漿

        孫 斌,李志祥,周 鵬

        (神華包頭煤化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古包頭 014000)

        水煤漿加壓氣化是原料水煤漿與氧氣進(jìn)行高溫高壓反應(yīng)的過程,生成以CO和H2為主要成分的粗煤氣和煤炭燃燒殘余的灰渣。水煤漿加壓氣化爐采取液態(tài)熔融排渣,氣固產(chǎn)物并行通過燃燒室下部的激冷室,氣體產(chǎn)物經(jīng)降溫、除塵后送至下游工序進(jìn)行凈化處理;系統(tǒng)產(chǎn)生的黑水送入四級(jí)閃蒸系統(tǒng)和沉降系統(tǒng)處理,以利回收熱量、灰水再生及循環(huán)使用。生產(chǎn)中,原料煤的質(zhì)量是決定氣化爐能否長(zhǎng)周期運(yùn)行的一個(gè)重要因素。我國不少煤化工項(xiàng)目因在設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)煤質(zhì)把握不準(zhǔn),對(duì)原料煤的重要性認(rèn)識(shí)不足,在氣化技術(shù)的選擇、設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)忽略了煤質(zhì)對(duì)氣化爐運(yùn)行狀態(tài)的影響[1],導(dǎo)致項(xiàng)目投產(chǎn)后頻繁出現(xiàn)一些影響氣化系統(tǒng)安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行的問題。

        1 氣化爐渣口堵塞工況概述

        某公司2016年10月份由于原料煤供應(yīng)不穩(wěn)定且灰分高達(dá)16.6%、灰熔點(diǎn)高達(dá)1 480℃(如表1),5臺(tái)在運(yùn)的6.5 MPa水煤漿氣化爐同時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重的堵渣現(xiàn)象。正常生產(chǎn)中,氣化爐內(nèi)的氧煤比一般在480~500 m3/m3,而為了維持氣化爐的正常排渣,在原料煤煤質(zhì)波動(dòng)的這段時(shí)間內(nèi)氧煤比一直控制在520~540 m3/m3,出口粗煤氣中的甲烷含量由(1 500~1 800)×10-6降至(100~200)×10-6。

        表1 正常工況與異常工況下原料煤煤質(zhì)的對(duì)比

        原料煤煤質(zhì)的頻繁波動(dòng)給操作及管理帶來了很大的挑戰(zhàn)。由于原料煤灰分高和灰熔點(diǎn)高,5臺(tái)在運(yùn)氣化爐的渣口出現(xiàn)了不同程度的縮小,氣化爐內(nèi)壓力大大高于洗滌塔壓力,造成燒嘴法蘭頻繁泄漏且泄漏量大。由于氧氣壓力通常狀況下是一個(gè)穩(wěn)定值,而氣化爐壓力偏高會(huì)使氧煤比偏低,進(jìn)而影響氣化爐的正常排渣,導(dǎo)致渣口進(jìn)一步縮小,使系統(tǒng)工況嚴(yán)重惡化,故而不得不提高氧煤比操作。由于煤質(zhì)的大幅波動(dòng),操作工況異??量?,造成2#、3#、4#氣化爐被迫停車,疏通渣口;其中,2#氣化爐工況最為惡劣,停車前爐內(nèi)壓力一度達(dá)到6.9 MPa(正常工況下氣化爐壓力為6.3 MPa左右)。檢修氣化爐時(shí)發(fā)現(xiàn),由于爐內(nèi)氣流流場(chǎng)發(fā)生變化,氣化爐爐磚沖刷損毀嚴(yán)重,爐磚運(yùn)行2 000 h以上就被迫更換(正常工況下可運(yùn)行10 000 h);氣化爐下降管堵渣,拆檢發(fā)現(xiàn)激冷環(huán)與下降管燒壞,不得不更換。

        2 氣化爐渣口堵塞的判斷及預(yù)防

        2.1 監(jiān)控氣化爐表面熱偶溫度

        氣化爐表面過熱點(diǎn)探測(cè)系統(tǒng)通過測(cè)溫元件纏繞(鋪設(shè))在氣化爐殼體上來進(jìn)行工作,測(cè)溫元件是一種能夠探測(cè)一條連續(xù)路線上存在的最高溫度的線狀溫度傳感器,即利用熱電效應(yīng)能夠連續(xù)產(chǎn)生與其長(zhǎng)度涉及范圍內(nèi)最高溫度相對(duì)應(yīng)的電壓(mV)信號(hào),以連續(xù)探測(cè)監(jiān)控區(qū)域的最高溫度。

        氣化爐表面熱偶溫度一般分為拱頂溫度、筒體溫度、錐底溫度3類。其中,錐底溫度的變化能夠間接反映出氣化爐的排渣情況,排渣良好的情況下,氣化爐表面熱偶溫度基本趨于穩(wěn)定,可能因天氣變化會(huì)出現(xiàn)小幅波動(dòng),但當(dāng)灰渣流動(dòng)情況變差的時(shí)候,錐底溫度會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。當(dāng)煤灰熔點(diǎn)升高時(shí),煤灰的流動(dòng)性變差,由于氣化爐錐底溫度相較于氣化爐筒體溫度及拱頂溫度偏低,因此煤灰流動(dòng)到錐底時(shí)流速變慢而形成堆積,這時(shí)灰渣堆積處的表面熱偶溫度就會(huì)急劇下降;當(dāng)灰渣堆積到一定厚度時(shí),因重力作用,煤灰又會(huì)脫離氣化爐錐底流向渣口,這時(shí)錐底的溫度又會(huì)急劇上升。

        2.2 監(jiān)測(cè)洗滌塔出口粗煤氣組分變化

        原料煤漿(濃度約61%)及氧氣(純度約99.6%)經(jīng)三流道頂置式工藝燒嘴進(jìn)入氣化爐,在6.5 MPa、1 350℃左右的條件下進(jìn)行氣化反應(yīng),生成有效氣(CO+H2)含量大于76%的粗合成氣。煤炭在氣化爐內(nèi)的反應(yīng)相對(duì)復(fù)雜,通常分以下3步進(jìn)行。首先是煤的熱裂解及揮發(fā)分燃燒,氣化原料及氧化劑進(jìn)入高溫、高壓的氣化爐后,水分快速蒸發(fā),煤粉相應(yīng)發(fā)生熱裂解并釋放揮發(fā)分,裂解產(chǎn)物及易揮發(fā)分在氧化劑的作用下完全燃燒并放出大量反應(yīng)熱;其次是裂解產(chǎn)物的氣化反應(yīng),裂解后的煤焦部分與氧發(fā)生燃燒反應(yīng),另一部分與水蒸氣、CO2等發(fā)生氣化反應(yīng);最后是煤焦、甲烷等與水蒸氣、CO2發(fā)生的氣化反應(yīng),生成CO和H2。一般認(rèn)為,水煤漿氣化爐中主要進(jìn)行以下化學(xué)反應(yīng)。

        部分氧化反應(yīng):CxHySr+0.5x O2→x CO+(0.5y-r)H2+r H2S

        煤的燃燒反應(yīng):CxHySr+(x+0.25y-0.5r)O2→(x-r)CO2+0.5y H2O+r COS

        煤的裂解反應(yīng):CxHySr→(0.25y-0.5r)CH4+(x-0.25y+0.5r)C+r H2S

        CO2的還原反應(yīng):CO2+C→2CO

        炭的完全燃燒反應(yīng):C+O2→CO2

        非均相水煤氣反應(yīng):C+H2O→H2+CO;C+2H2O→2H2+CO2

        甲烷化逆反應(yīng):CH4+H2O→3H2+CO

        水氣變換逆反應(yīng):H2+CO2→H2O+CO

        隨著氣化爐渣口的逐漸縮小,水煤氣在氣化爐內(nèi)停留時(shí)間相應(yīng)增加,氣化爐內(nèi)的常規(guī)反應(yīng)發(fā)生變化,CO2的還原反應(yīng)和變換逆反應(yīng)增加,從而使得CO2氣體的含量持續(xù)降低(最低時(shí)可達(dá)15%),CO氣體含量持續(xù)上漲(最高時(shí)可達(dá)50%),下游系統(tǒng)內(nèi)由于存在大量的CO而H2含量較低,甲醇產(chǎn)量下降,多余的CO氣體在系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán),造成甲醇合成壓力持續(xù)升高;而氣化系統(tǒng)壓力與甲醇合成系統(tǒng)一致,氣化系統(tǒng)壓力過高,氣化爐內(nèi)壓力繼續(xù)升高又加速了氣化爐工況的惡化。因此,在粗合成氣組分(見表2)出現(xiàn)變化的初期我們就應(yīng)該人為地介入進(jìn)行調(diào)整,即增加氧氣的供應(yīng),以防氣化爐渣口堵塞。

        表2 洗滌塔正常工況與異常工況主要工藝參數(shù)的對(duì)比

        2.3 監(jiān)控?fù)圃鼨C(jī)工況及進(jìn)行渣樣分析

        2.3.1 撈渣機(jī)電流

        當(dāng)原料煤灰分與灰熔點(diǎn)增加時(shí),氣化爐內(nèi)壁會(huì)形成掛渣現(xiàn)象,而大量的渣附著在氣化爐內(nèi)壁會(huì)使得撈渣機(jī)電流越來越小,即使當(dāng)時(shí)撈渣機(jī)電流仍處在一個(gè)正常范圍內(nèi)波動(dòng),我們?nèi)孕枰{(diào)取撈渣機(jī)的長(zhǎng)期運(yùn)行參數(shù)趨勢(shì)圖,以觀察其是否出現(xiàn)了電流小幅下降的情況,以便及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

        2.3.2 撈渣機(jī)的渣樣

        一般來說,氣化爐灰渣的形狀可以直接反映出氣化爐工況的好壞。要想準(zhǔn)確判斷氣化爐運(yùn)行情況,需根據(jù)多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合DCS上的相關(guān)參數(shù)綜合判斷。正常情況下,灰渣呈灰黑色,粒度在3~5 mm的占比在50%~70%就已經(jīng)比較理想了;而如果出現(xiàn)渣樣偏黑或發(fā)白,就需要結(jié)合其他工藝指標(biāo)進(jìn)行判斷了。

        如果灰渣粒度偏?。ɑ蜉^細(xì))或偏大(或出現(xiàn)塊狀物),應(yīng)查看氧煤比、煤漿濃度、工藝氣成分和溫度,據(jù)此可辨別爐溫偏高或偏低,以便進(jìn)行調(diào)整。

        如果出現(xiàn)針狀灰渣,這時(shí)有2種情況:一是黑色短粗絲,表明爐溫呈下降趨勢(shì),要及時(shí)提高爐溫;二是牛毛狀細(xì)絲,表明情況已經(jīng)比較嚴(yán)重。出現(xiàn)牛毛狀細(xì)絲的原因主要有2種:一種是爐溫偏低時(shí)間較長(zhǎng),造成下渣口掛渣(多數(shù)情況下降管也掛渣),此時(shí)要緩慢提溫并輔助降低負(fù)荷操作;其二是操作中爐溫控制或調(diào)節(jié)過快,使?fàn)t壁的渣大量熔融而致渣口掛渣。但無論何種情況,調(diào)節(jié)時(shí)均須緩慢,切不可操之過急。

        如果出現(xiàn)了較碎或呈細(xì)沙狀的灰渣,則要根據(jù)煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)、中心氧量進(jìn)行綜合判斷后處理。如果出現(xiàn)了渣塊,操作人員不要急于調(diào)整氧煤比,需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)渣塊形狀、硬度判斷爐溫的高低:渣塊偏黑偏硬且較多,多半是爐溫較低,渣塊破碎后排下來所致,此時(shí)需要提高氧煤比;渣塊偏亮偏脆且較多,則可能是爐溫較高,需要作適當(dāng)調(diào)整;如果只有少量渣塊,不排除是爐壁上少量掛渣掉落破碎所致,可不急于處理,進(jìn)一步進(jìn)行觀察、分析。

        總之,不論是什么樣的灰渣,必須結(jié)合煤質(zhì)、水煤漿指標(biāo)、氣化爐運(yùn)行參數(shù)和灰渣情況進(jìn)行綜合判斷。

        2.4 監(jiān)測(cè)渣口壓差

        渣口壓差計(jì)作為測(cè)量系統(tǒng)壓差的重要儀表,用于指導(dǎo)氣化爐的操作,其示數(shù)最能反映氣化爐液態(tài)渣在渣口的流動(dòng)狀況。

        (1)渣口壓差持續(xù)上漲,表明氣化爐排渣情況持續(xù)惡化,渣口已經(jīng)開始逐漸縮小。有時(shí)也存在另一種情況,由于氣化爐取壓點(diǎn)的設(shè)置,有時(shí)渣口壓差計(jì)示數(shù)已經(jīng)很高,但實(shí)際上渣口并沒有堵塞,而是激冷室的長(zhǎng)期積灰造成渣口壓差計(jì)取壓管線堵塞而形成的假象。

        (2)渣口壓差波動(dòng),表明灰渣流動(dòng)情況變差,需提高氧煤比來保證順利排渣。

        2.5 關(guān)注主氧閥的開度

        正常生產(chǎn)過程中,空分裝置至氣化系統(tǒng)氧氣總管的壓力是穩(wěn)定的,維持在8.0~8.3 MPa,在維持正常生產(chǎn)負(fù)荷不變的情況下,如果主氧閥開度緩慢增大,表明氧氣進(jìn)入氣化爐的難度增大,氣化爐渣口可能已經(jīng)由于煤質(zhì)的變化而緩慢發(fā)生了變化,這時(shí)需要操作人員及時(shí)觀察氣化爐的各運(yùn)行參數(shù),進(jìn)行對(duì)比分析,并及時(shí)匯報(bào)技術(shù)管理人員,對(duì)生產(chǎn)工況進(jìn)行調(diào)整。該公司單臺(tái)氣化爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)主氧閥開度維持在60%~70%,而煤質(zhì)發(fā)生變化以后,操作人員為了維持氧煤比在480~500 m3/m3之間,5~10 d時(shí)間內(nèi)逐漸將主氧閥開度提高至90%以上,10 d之后主氧閥開度甚至達(dá)到100%,但由于氣化爐內(nèi)壓力過高,氧氣進(jìn)入氣化爐的難度越來越大,10 d之后不得不進(jìn)行減負(fù)荷操作。

        3 結(jié)束語

        通過對(duì)本次多臺(tái)氣化爐因煤質(zhì)大幅波動(dòng)而被迫停車事件的觀察和分析,我們認(rèn)為,要保證氣化爐的安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行,首先生產(chǎn)中需加強(qiáng)對(duì)原料煤煤質(zhì)的監(jiān)管、多與氣化相關(guān)崗位溝通、及時(shí)對(duì)煤質(zhì)進(jìn)行元素分析[2]等,并采取有效的監(jiān)控措施;其次,在煤質(zhì)發(fā)生變化時(shí),操作人員一定要仔細(xì)觀察、精心操作,提高氧煤比時(shí)要緩慢,不能操之過急,當(dāng)渣口堵渣嚴(yán)重而又無良好應(yīng)對(duì)措施時(shí),應(yīng)及時(shí)停車處理,以避免燒壞激冷環(huán)與下降管及引發(fā)更加嚴(yán)重的事故。

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