任天寶
摘 要:再熱器減溫水量的使用,對機(jī)組整體的經(jīng)濟(jì)性有很大的影響,本文針對銅川照金電廠#1機(jī)組再熱器減溫水量大的問題進(jìn)行了分析總結(jié),并提出了解決辦法。
關(guān)鍵詞:再熱器減溫水量 熱效率 經(jīng)濟(jì)性
中圖分類號:TK264 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2018)01(c)-0022-02
華能銅川照金電廠一期工程2×600MW機(jī)組鍋爐為哈爾濱鍋爐廠采用美國ABB-CE燃燒工程公司引進(jìn)技術(shù)設(shè)計和制造的HG-2070/17.5-YM9型鍋爐,最大連續(xù)蒸發(fā)量2070t/h,再熱器蒸汽出口溫度為541℃。按照設(shè)計再熱蒸汽的溫度調(diào)節(jié)主要靠燃燒器擺動,減溫水只作為事故情況下的調(diào)節(jié)手段,而目前機(jī)組正常運行中,再熱氣溫的調(diào)節(jié)主要靠再熱器減溫水量,嚴(yán)重影響了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。
1 現(xiàn)狀分析
目前負(fù)荷在400MW以下時,減溫水量在0~5t/h左右;負(fù)荷在400~500MW時,減溫水量在5~15t/h左右;負(fù)荷在500~600MW時,減溫水量在15~30t/h左右。分析影響再熱器減溫水量大的因素,主要有煤質(zhì)、吹灰、燃燒器擺角、配風(fēng)方式、運行方式及值班員的調(diào)整水平等因素。
2 原因分析及對策
2.1 煤質(zhì)影響
煤質(zhì)的好壞對燃煤鍋爐來說至關(guān)重要。煤質(zhì)好,煤發(fā)熱量高,耗煤量小,煙氣量小,再熱器減溫水量必然少;而煤質(zhì)差時,在接帶同負(fù)荷情況下就需要多運行磨煤機(jī),提高一次風(fēng)壓,不僅造成再熱器減溫水量大,而且還造成制粉電耗高,廠用電率高。表1是6臺磨煤機(jī)和5臺磨煤機(jī)接帶600MW時的參數(shù)對比。
從表1可以看出,5臺磨煤機(jī)接帶600MW負(fù)荷,再熱器減溫水量明顯下降了10~15t/h左右,所以在滿足負(fù)荷及摻燒條件的情況下,燃燒好煤對降低再熱器減溫水量來說至關(guān)重要。
2.2 吹灰影響
鍋爐吹灰的目的是保持受熱面的清潔,降低排煙損失,提高傳熱效率和鍋爐效率,但在吹灰過程中會造成主再熱氣溫波動,尤其是再熱器區(qū)域的長吹灰槍吹灰時,不僅會增加再熱器減溫水量,而且吹灰槍故障時還會造成受熱面管壁吹損。隨著聲波吹灰器的應(yīng)用,其優(yōu)點不斷顯現(xiàn),與蒸汽吹灰槍相比,聲波吹灰器運行時不會造成管壁吹損,主再熱氣溫也平穩(wěn),最重要的是結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)方便且費用低,因此建議具備條件時可以將爐膛、煙道蒸汽吹灰器改為聲波吹灰器。
2.3 燃燒器擺角影響
我廠鍋爐燃燒器采用煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司生產(chǎn)的雙尺度低NOx燃燒器,全爐膛共設(shè)六層一次風(fēng)噴口,三層油風(fēng)室,六層燃料風(fēng)門,七層二次風(fēng)門,四層貼壁風(fēng)噴口,高位燃盡風(fēng)八層,四角共32個風(fēng)門。理論上上擺燃燒器,會造成火焰中心上移,主再熱氣溫上升,再熱器減溫水量增加,但在實際運行中,受一次風(fēng)速不平、二次風(fēng)門開度不同、爐內(nèi)空氣動力場不均等因素的影響,上擺燃燒器會一定程度上降低再熱器減溫水量。
從表2可以看出,當(dāng)負(fù)荷在500MW及以下時,擺動燃燒器對再熱器減溫水量影響不大,負(fù)荷在500~600MW時,下擺燃燒器會使再熱器減溫水量增加,燃燒器至50%時,能降低再熱器減溫水量10~15t/h左右,所以在高負(fù)荷階段盡量使燃燒器擺角至50%,低負(fù)荷時根據(jù)主再熱氣溫及其他參數(shù)可選擇下擺燃燒器。
2.4 配風(fēng)方式影響
鍋爐二次風(fēng)門調(diào)節(jié)適當(dāng),能降低再熱器減溫水量,反之則會增加再熱器減溫水量,目前#1機(jī)組采用以下配風(fēng)方式能有效降低再熱器減溫水量。負(fù)荷300~400MW,燃燒器擺角50%,SOFA燃盡風(fēng)擺角30%,再熱器減溫水量5t/h左右;負(fù)荷400~500MW,燃燒器擺角50%,SOFA燃盡風(fēng)擺角30%,再熱器減溫水10t/h左右;負(fù)荷500~600MW,燃燒器擺角在50%,SOFA燃盡風(fēng)擺角30%,再熱器減溫水20t/h左右。以上3種情況均是不同負(fù)荷段,通過調(diào)節(jié)二次風(fēng)門來降低再熱器減溫水量,效果明顯。
2.5 AGC影響
目前陜西省調(diào)對我廠兩臺機(jī)組均實行單機(jī)滾動AGC調(diào)度技術(shù),即分別對每臺機(jī)組的發(fā)電負(fù)荷進(jìn)行調(diào)度,這樣就可能造成一臺機(jī)組負(fù)荷較高,減溫水量較大,而一臺機(jī)組負(fù)荷低,減溫水量較小,使全廠兩臺機(jī)組的整體經(jīng)濟(jì)性難以實現(xiàn)。2013年華能沁北電廠與電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)合作開展技術(shù)攻關(guān),實現(xiàn)電網(wǎng)調(diào)度給電廠下達(dá)總負(fù)荷指令,由電廠根據(jù)各機(jī)組的特性合理分配各臺機(jī)組的負(fù)荷,收到良好的經(jīng)濟(jì)效益,這點可以借鑒。
2.6 設(shè)備影響
鍋爐長時間運行后爐內(nèi)空氣動力場會發(fā)生變化,加上燃燒器噴口磨損,磨煤機(jī)粉管一次風(fēng)速不均等,容易造成火焰偏斜、受熱面結(jié)渣等問題,輕者造成再熱器減溫水量增大,降低鍋爐經(jīng)濟(jì)性,嚴(yán)重者會造成爆管等重大安全事故,因此要定期檢查并修復(fù)更換磨損嚴(yán)重的燃燒器噴口,冷態(tài)啟機(jī)前進(jìn)行空氣動力場試驗,并對一次風(fēng)速進(jìn)行調(diào)平,必要時在所有煤粉管上加裝風(fēng)速測點,保證爐內(nèi)切圓燃燒穩(wěn)定。
3 結(jié)語
再熱器減溫水量降低了機(jī)組的循環(huán)熱效率,對機(jī)組整體的經(jīng)濟(jì)性都有很大的影響,一直是各電廠需要克服和研究的重點。本文從影響再熱器減溫水量的幾個因素入手,提出了解決問題的辦法,如有不足,敬請斧正。
參考文獻(xiàn)
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