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        發(fā)電機氫氣泄漏分析與改進研究

        2018-07-23 08:42:38
        浙江省安全生產(chǎn)論文集 2018年0期
        關鍵詞:內(nèi)漏盤管調(diào)節(jié)閥

        劉 龍

        (中核核電運行管理有限公司)

        秦山核電廠發(fā)生過多次發(fā)電機氫氣泄漏事件,由于干預及時,避免了氫爆、燃燒的嚴重工業(yè)安全事故。氫氣泄漏可能會給電廠帶來災難性的后果,威脅人員和設備的安全。本文闡述了發(fā)電機氫氣泄漏的危害,結(jié)合國內(nèi)外發(fā)電機氫氣泄漏事件,重點分析了發(fā)電機氫氣泄漏途徑,研究了緊急干預措施,并提出管理上和技術(shù)上的改進建議。

        一、發(fā)電機氫氣泄漏的危害

        發(fā)電機氫氣泄漏嚴重影響發(fā)電機的安全運行,并可能引發(fā)工業(yè)安全事故,主要危害有:

        (1)氫氣泄漏造成發(fā)電機的氫氣壓力下降,發(fā)電機冷卻不足,內(nèi)部構(gòu)件局部過熱,影響發(fā)電機正常運行。

        (2)氫氣壓力低可能導致發(fā)電機氫氣與定子冷卻水壓差降低、氫氣與密封油壓差增加,進而導致發(fā)電機進水、進油,發(fā)生發(fā)電機定子、轉(zhuǎn)子繞組絕緣損壞的事故,嚴重時還會造成相間或?qū)Φ囟搪肥鹿省?/p>

        (3)氫氣屬易燃易爆的氣體,空氣中含氫量達到4%—74%(體積比),遇明火或溫度700 ℃以上時,會發(fā)生爆炸、燃燒。

        (4)氫氣泄漏會造成機組耗氫量增加,發(fā)電機需頻繁補氫,機組運行成本提高。

        二、秦山核電廠發(fā)電機氫氣泄漏事件和改進措施

        (一)發(fā)電機氫氣泄漏事件

        秦山核電發(fā)生過多起發(fā)電機氫氣泄漏事件,由于干預及時,避免了發(fā)生氫氣爆炸、燃燒的嚴重工業(yè)安全事故,以秦山核電二廠4號機組一起氫氣泄漏事件為例。

        2013年3月17日,汽輪發(fā)電機打閘惰轉(zhuǎn)至623rpm,主控室突發(fā)氫氣與密封油壓差低報警,汽輪發(fā)電機9瓦處有油噴出,且伴有煙霧,立即對發(fā)電機緊急排氫。密封油壓恢復正常后,停止緊急排氫。本次氫氣泄漏原因為氫氣密封油系統(tǒng)過濾器堵塞,導致密封油壓降低、密封功能喪失。整個過程歷時10分鐘左右,大量氫氣從發(fā)電機軸承處泄漏,險些釀成嚴重的工業(yè)安全事故。

        (二)改進措施

        針對歷次發(fā)電機氫氣泄漏事件,秦山核電采取了以下改進措施:

        (1)拆除發(fā)電機排污閥的手柄,防止誤碰或誤操作導致氫氣泄漏,并在排污管口增加管帽,防止閥門內(nèi)漏。

        (2)每班執(zhí)行密封油系統(tǒng)過濾器刮污操作,避免過濾器堵塞,密封功能喪失。

        (3)在值班室門口和發(fā)電機平臺增加緊急排氫操作文件,確保第一時間拿到操作文件,進行緊急排氫。

        (4)在原設計基礎上另增加一條應急排氫管線,新增管線更便于第一時間緊急排氫。

        (5)所有涉氫區(qū)域增加氫氣泄漏監(jiān)測裝置。

        三、發(fā)電機氫氣泄漏分析

        根據(jù)氫氣冷卻型發(fā)電機設計、安裝情況,并結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)驗,本文將會分析發(fā)電機氫氣泄漏易發(fā)生部位,研究干預措施,并提出管理和技術(shù)上的改進建議。

        根據(jù)泄漏的途徑的不同,氫氣泄漏可分為內(nèi)漏和外漏,氫氣直接漏到環(huán)境中稱為外漏,外漏部位比較直觀,容易查找和處理;氫氣通過其他介質(zhì)或系統(tǒng)泄漏到環(huán)境中稱為內(nèi)漏,內(nèi)漏不易查找和處理。

        (一)氫氣外漏

        1.氫氣外漏的部位

        外漏主要發(fā)生在以下幾個部位:(1)發(fā)電機端罩與機座的結(jié)合面;(2)發(fā)電機本體的入孔門;(3)定子引出線或中性點套管;(4)氫氣冷卻器上、下法蘭與機殼結(jié)合面處的橡膠墊;(5)設備的焊縫;(6)氫氣供給系統(tǒng)管道、閥門、法蘭。

        2.氫氣外漏的干預措施

        (1)監(jiān)測發(fā)動機定子和轉(zhuǎn)子溫度,降低發(fā)電機出力或者打閘停機,避免發(fā)生燃燒、氫爆,導致人員受傷或發(fā)電機等重要設備損壞。

        (2)停止所有汽輪機廠房的檢修活動,通知無關人員撤離。

        (3)加強廠房通風,避免氫氣積聚。

        (4)確認氫氣泄漏率在安全可控范圍內(nèi)后,展開查漏工作:①首先查看氫氣泄漏監(jiān)測裝置,確認是否監(jiān)測到氫氣泄漏部位。②發(fā)電機本體查漏,一般由專業(yè)人員通過涂抹檢漏液和使用氫氣檢測儀相結(jié)合的方法查漏。需要特別注意的是,查漏人員需嚴格使用防爆工具,隨身不能攜帶電子產(chǎn)品,以免產(chǎn)生火花。③氫氣供給系統(tǒng)管道、閥門、法蘭等處查漏,可使用部分隔離與涂抹檢漏液相結(jié)合的方法查漏。如氫氣干燥器、濕度儀、發(fā)電機絕緣監(jiān)測儀等,可以通過分步隔離的方法判斷漏點。④如發(fā)電機軸承處存在氫氣外漏,則檢查發(fā)電機密封油系統(tǒng)運行情況,盡快恢復封油系統(tǒng)至正常運行。

        (5)如漏點無法短時間確定及消除,果斷打閘停機,并執(zhí)行緊急排氫操作。

        3.針對氫氣外漏的改進建議

        (1)制定或完善氫氣外漏檢查及干預導則。嚴格按照導則處理不但有據(jù)可依,而且處理思路清晰,減少分析、查漏及干預時間,為故障處理爭取寶貴的時間。

        (2)制定或完善緊急排氫操作文件。完善的緊急排氫操作文件可以指導值班人員盡快采取緩解措施,如立即啟動風機或開啟發(fā)電機周邊窗戶,加快廠房內(nèi)空氣置換,避免氫氣局部積聚、爆炸;執(zhí)行緊急排氫操作,避免氫氣漏入廠房內(nèi)。

        (3)涉氫區(qū)域配備凡士林或黃油。氫氣泄漏檢查、處理過程中防火花措施尤其重要,金屬工具上涂抹凡士林和黃油是一種簡易、快速的防火花措施。大面積查漏過程中,值班室內(nèi)防火花銅質(zhì)工具不夠用時,金屬工具上涂抹凡士林或者黃油是一個很好的安全措施。

        (4)實施針對性的技術(shù)改進方案。針對氫氣泄漏事件,應盡快制定、實施技術(shù)改進方案,避免相同事件重復發(fā)生。如秦山核電廠發(fā)電機氫氣純度儀的流量調(diào)節(jié)閥先后發(fā)生兩次閥門開度異常開大,導致氫氣外漏事件。建議在該調(diào)節(jié)閥上增設固定卡銷或者閥門換型,避免由于管線震動等原因?qū)е麻y門開度異常開大的現(xiàn)象。

        H2:產(chǎn)業(yè)發(fā)展對新疆農(nóng)產(chǎn)品品牌競爭力有正向影響,即產(chǎn)業(yè)競爭力越高,產(chǎn)業(yè)的帶動作用越強,發(fā)展前景越廣闊,新疆農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域品牌競爭力越強。

        圖1 氫氣純度儀取樣調(diào)節(jié)閥增設固定卡銷

        (5)對發(fā)電機氫氣管道中的易破碎儀表進行換型。田灣核電廠發(fā)生過因為玻璃流量計破碎導致氫氣泄漏的事件,國內(nèi)外許多發(fā)電廠的氫氣純度儀流量計和氫氣濕度儀流量計均為塑料或玻璃材質(zhì),有老化、破損導致氫氣泄漏的風險。建議將涉氫管道中的玻璃、塑料材質(zhì)的表計更換為金屬式數(shù)字指示儀。

        (6)發(fā)電機區(qū)域增加專用鼓風機??偨Y(jié)國內(nèi)外電廠的經(jīng)驗,氫氣泄漏事故下,使用大風量風機鼓風、避免氫氣積聚的方法效果較好。建議在發(fā)電機區(qū)域增加專用鼓風機,在緊急排氫操作文件中增加事故時值班人員啟動鼓風機的指令。

        (二)氫氣內(nèi)漏

        1.氫氣內(nèi)漏的途徑

        發(fā)電機內(nèi)氫氣與閉式冷卻水系統(tǒng)、密封油系統(tǒng)、定子冷卻水系統(tǒng)相接觸,氫氣壓力邊界的密封性變差或密封面損壞都會導致氫氣向上述系統(tǒng)泄漏,再經(jīng)上述系統(tǒng)向環(huán)境泄漏。

        2.氫氣內(nèi)漏的干預措施

        (1)經(jīng)閉式冷卻水系統(tǒng)向環(huán)境泄漏的干預措施。閉式冷卻水通過冷卻盤管對發(fā)電機內(nèi)氫氣進行冷卻,冷卻盤管內(nèi)壁及盤管的接口處易發(fā)生氫氣泄漏,漏向閉式冷卻水系統(tǒng)中,再經(jīng)閉式冷卻水系統(tǒng)漏向環(huán)境。冷卻盤管處的氫氣泄漏一般是一個緩慢且逐漸增大的過程,留有一定查漏時間。

        ①氫氣泄漏較小且在可控范圍時,可利用氫濃度檢測儀在冷卻盤管的水側(cè)各個排氣口檢測氫濃度的方法確定漏氫的冷卻盤管。上述方法無法確定漏點時,則采取逐一隔離冷卻盤管的方法,比較隔離前后發(fā)電機氫氣泄漏速率的變化,若氫氣泄漏速率減小,則可判斷為該冷卻盤管泄漏。泄漏的冷卻盤管在隔離狀態(tài)下,發(fā)電機可通過降低功率保持長期運行。

        圖2 冷卻盤管查漏示意圖

        (2)經(jīng)密封油系統(tǒng)向環(huán)境泄漏的干預措施。發(fā)電機密封油系統(tǒng)是提供氫氣密封功能,一旦密封油系統(tǒng)油壓下降或喪失,氫氣會通過密封油并沿著發(fā)電機軸承向外泄漏。

        ①氫氣泄漏較小且在可接受范圍時,檢查密封油壓是否正常、調(diào)節(jié)閥和平衡閥的調(diào)節(jié)功能是否正常、過濾器是否堵塞、密封油管路是否存在漏油等。條件允許下緊急搶修,否則打閘停機后處理。

        ②如果密封瓦磨損或者密封油壓完全喪失,此時會發(fā)生大量氫氣泄漏,發(fā)電機軸承處可能發(fā)生燃燒、爆炸,應立即執(zhí)行緊急排氫操作,同時打閘停機。

        ③如泄漏率大,且無法短時確定漏點,應立即執(zhí)行緊急排氫操作,并打閘停機,再做檢查、處理。

        (3)經(jīng)定子冷卻水系統(tǒng)向環(huán)境泄漏的干預措施。正常運行時,定子冷卻冷水壓低于氫壓,由于氫氣滲透力特強,有微量氫氣通過空心銅管管壁進入定子冷卻水系統(tǒng)屬于設計上允許的情況。一旦定子冷卻冷水系統(tǒng)密封不良就有可能導致超設計量的氫氣漏入定子冷卻冷水中,再經(jīng)定子冷卻水系統(tǒng)漏向環(huán)境。根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)驗,空心銅管和聚四氟乙烯引水管接頭處發(fā)生氫氣泄漏概率較高。

        ①泄漏率小時,可通過取樣檢查定子冷卻水箱上部覆蓋氮氣中的氫含量,氫含量有異常上漲趨勢,可判斷為定子冷卻水系統(tǒng)存在氫氣泄漏。密切監(jiān)測氫氣泄漏率變化情況,根據(jù)定子冷卻水系統(tǒng)設計說明書控制機組運行情況。

        ②泄漏率較大時,定子冷卻水箱上部氣壓會明顯增加,壓力達到定值時,安全閥會動作,將水箱上部氮氣、氫氣混合氣體排至室外。氫氣泄漏率一旦達到發(fā)電機運行限值,立即打閘停機,并進行冷卻水管的解體、修復。

        圖3 定子冷卻水箱示意圖

        3.針對氫氣內(nèi)漏的改進建議

        (1)增加或完善氫氣內(nèi)漏檢查及干預導則。內(nèi)漏比外漏更加隱蔽,需更多時間分析、排查,尤其能體現(xiàn)出查漏及干預導則的優(yōu)越性。導則中詳細描述與發(fā)電機相連系統(tǒng)的查漏及干預措施,指導電廠人員條理清晰地處理發(fā)電機氫氣內(nèi)漏事件,避免臨時忙亂,錯過最佳處理時機,甚至事態(tài)惡化。

        (2)改進密封油溫控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)性能。國內(nèi)外多次出現(xiàn)密封油溫變化導致密封瓦損壞,進而導致發(fā)電機氫氣泄漏,改善密封油溫控系統(tǒng)的調(diào)節(jié)性能是保持油溫穩(wěn)定的根本方法。如:秦山核電廠的密封油的冷卻水流量調(diào)節(jié)閥的自動調(diào)節(jié)性能差,冬季時基本在全關位置,流量——開度線性較差。建議增加旁路小管徑冷卻水管線及自動調(diào)節(jié)閥,控制回路進行相應改進(大小管徑的調(diào)節(jié)閥線性疊加控制,溫度低時,用小管徑的調(diào)節(jié)閥控制冷卻水流量,溫度高時,大小管徑的調(diào)節(jié)閥同時控制冷卻水流量),工藝管線及調(diào)節(jié)閥函數(shù)曲線示意圖如下。

        圖4 密封油溫控制的調(diào)節(jié)性能改進示意圖

        f1(x):小閥自動調(diào)節(jié)閥動作函數(shù);f2(x):大閥自動調(diào)節(jié)閥動作函數(shù)。

        小、大調(diào)節(jié)閥先后動作,設置調(diào)節(jié)重疊區(qū)域,能夠?qū)崿F(xiàn)密封油溫的線性調(diào)節(jié)。

        (3)閉式冷卻水系統(tǒng)、發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)增加在線測氫表計。閉式冷卻水系統(tǒng)發(fā)生氫氣內(nèi)漏時,只能在冷卻器排氣口用便攜式氫濃度檢測儀表測量,便攜式便攜式氫濃度檢測儀表可靠性差,而且測量過程中如發(fā)生氫氣燃燒、爆炸,會危及人員安全。

        發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)發(fā)生氫氣內(nèi)漏時,電廠都是通過手動取樣確定發(fā)電機定子冷卻水箱上部氮氣中的氫含量,同樣,取樣過程中有人員受傷風險。

        建議在閉式冷卻水系統(tǒng)氫氣冷卻盤管進出口管處、發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)水箱氣體取樣管處中增加在線測氫表,改進后不僅可以實時監(jiān)測氫氣向閉式冷卻水系統(tǒng)、定子冷卻水內(nèi)漏情況,及時發(fā)現(xiàn)缺陷,而且降低了手動測量、取樣過程中發(fā)生氫氣燃燒、爆炸的工業(yè)安全風險。

        四、總結(jié)

        技術(shù)方面,根本上杜絕發(fā)電機氫氣泄漏問題,還需從檢修質(zhì)量和系統(tǒng)設計上入手。高水平的檢修質(zhì)量,不僅能夠處理已存缺陷,還能通過預防性檢修消除潛在的缺陷。系統(tǒng)設計上需充分采納國內(nèi)外經(jīng)驗,提高系統(tǒng)設計安全性。并結(jié)合各廠實際狀況,及時采取技術(shù)改進措施,可以避免相同事件的發(fā)生。

        管理方面,為隔離發(fā)電機氫氣泄漏的漏點或?qū)⒑蠊麥p小到最小,需制定一套詳細、可執(zhí)行性強的發(fā)電機氫氣泄漏干預文件,指導電廠人員條理清晰地處理發(fā)電機氫氣泄漏事件。

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