常永紅,王超,馮振,郭曉玉,張艷麗
(1.洛陽LYC軸承有限公司,河南 洛陽 471039;2.航空精密軸承國家重點實驗室,河南 洛陽 471039)
薄壁軸承是尺寸系列中壁厚最薄的一種軸承,其套圈外徑/內(nèi)徑≤1.34[1]。薄壁軸承相對占用更少的空間,可實現(xiàn)產(chǎn)品的小型化、輕量化。
對于直徑大于?400 mm的大型薄壁軸承,其保持架厚僅為5 mm左右,如果采用三爪卡盤夾持外徑進(jìn)行精車、鉆孔等加工(工序),即便是使用很小的夾緊力也極易使工件產(chǎn)生變形,造成引導(dǎo)表面圓度誤差、寬度變動量、梁寬變動量等技術(shù)指標(biāo)超差等情況。
某型號大型薄壁角接觸球軸承保持架結(jié)構(gòu)如圖1所示,材料為 LY12CZ,工件外徑為444.8 mm,工件壁厚為5.6 mm,兜孔數(shù)量為78個,內(nèi)外徑表面均有臺階,臺階高度為2.4 mm。該保持架壁薄、兜孔數(shù)多、內(nèi)外徑帶凸臺,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜;同時產(chǎn)品加工精度要求較高,如引導(dǎo)表面圓度誤差不大于0.18 mm、厚度變動量和寬度變動量不大于0.25 mm、兜孔底高及變動量不大于0.10 mm、梁寬變動量不大于0.30 mm,兜孔表面粗糙度Ra≤2.5μm。產(chǎn)品加工難度較大,依現(xiàn)有加工工藝已不能滿足產(chǎn)品精度要求。
圖1 大型薄壁保持架產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Structure diagram of large-scale thin-walled cage
目前大型薄壁角接觸球軸承保持架加工工藝流程為:粗車端面、內(nèi)徑面、外徑面→精車外徑面→精車兩端面→精車內(nèi)徑面→鉆孔→去毛刺→切斷→打磨切斷面[2]。
由于保持架壁薄,容易產(chǎn)生變形,因此加工時多采用增加加強(qiáng)圈的方法(圖2),將內(nèi)、外徑面直接車至成品尺寸,然后進(jìn)行鉆孔,最后再進(jìn)行切斷,切斷后手工對切斷面倒角去毛刺處理,形成內(nèi)、外倒角。
圖2 附帶加強(qiáng)圈的保持架結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Structure diagram of cage with stiffening ring
由于該產(chǎn)品直徑大,加工余量大,在切削過程中產(chǎn)生較大切削力、切削熱,從而使工件產(chǎn)生一定內(nèi)應(yīng)力,引起產(chǎn)品變形、尺寸處于不穩(wěn)定狀態(tài);同時加工過程中易產(chǎn)生切屑粘刀現(xiàn)象,影響加工精度。根據(jù)硬鋁的材料特性,可以考慮通過熱處理的方法對產(chǎn)品進(jìn)行時效處理,消除工件的內(nèi)應(yīng)力,穩(wěn)定組織和尺寸,改善機(jī)械性能。
通過一次裝夾將工件內(nèi)、外徑分多刀均勻去除余量的方式,使應(yīng)力在加工過程中逐漸釋放,在接近成品尺寸時,采用高轉(zhuǎn)速、低進(jìn)給的加工方法,以減小切削加工應(yīng)力,從而減少工件變形,避免粘刀現(xiàn)象,保證產(chǎn)品加工精度;在鉆孔后增加粗鏜孔和精鏜孔工序,進(jìn)一步降低兜孔表面粗糙度值,提高兜孔加工精度[3]。
改進(jìn)后工藝流程為:管料時效處理→粗車內(nèi)、外徑面、端面→二次時效處理→精車內(nèi)、外徑面、切斷→去毛刺、手工打磨切斷面→鉆孔→粗鏜孔→精鏜孔→時效處理→去毛刺。
第1次時效處理主要是考慮來料毛坯制造的內(nèi)應(yīng)力有可能沒有完全釋放,為了消除由此造成的工件變形,首先對毛坯管料進(jìn)行熱處理,加熱溫度為90℃±10℃,回火2 h,目的是消除原材料的內(nèi)應(yīng)力;粗車內(nèi)、外徑面、端面后,進(jìn)行2次時效處理,加熱溫度90℃±10℃,回火2 h,目的是消除粗車過程中產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力;在精鏜孔工序之后,工件連同支承盤、壓盤整體進(jìn)行第3次時效處理(圖3),控制油溫為120~160℃,保溫12 h,目的是消除兜孔加工過程中產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力。
圖3 工件、支承盤、壓盤整體結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 Overall structure diagram of workpiece,support plate and pressure plate
工藝改進(jìn)前、后產(chǎn)品加工檢測數(shù)據(jù)見表1。由表1可知,工藝改進(jìn)后,產(chǎn)品引導(dǎo)表面圓度誤差、厚度變動量、兜孔底高變動量等主要技術(shù)指標(biāo)均有了明顯改善,有效提高了產(chǎn)品精度。
表1 工藝改進(jìn)前、后保持架加工檢測數(shù)據(jù)Tab.1 Testing data for machining of cage before and after technology improvement mm
通過對硬鋁材料保持架加工工藝流程調(diào)整、合理控制留量分配、采用加強(qiáng)圈的方法消除了工件的反復(fù)裝夾變形;增加3次時效處理,將原材料及車、鉆、鏜等工序的內(nèi)應(yīng)力逐步釋放,直至消除。加工后產(chǎn)品的各項技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到技術(shù)要求,可為其他類型薄壁保持架的加工提供參考。