王萌,李曉輝
(中國(guó)石化洛陽(yáng)分公司,河南洛陽(yáng) 471012)
熱聯(lián)合技術(shù)是將裝置多余的熱量輸出給另一套裝置作為熱源,其出發(fā)點(diǎn)是在大系統(tǒng)內(nèi)尋找合適的熱匹配,達(dá)到能量?jī)?yōu)化利用的目的,避免“高熱低用”以及反復(fù)加熱、冷卻所帶來(lái)的能源消耗,是一項(xiàng)重要的、發(fā)展成熟的節(jié)能措施。
Dhole和Linnhoff[1]首先提出了總廠熱聯(lián)合的概念,優(yōu)化不同裝置之間的熱聯(lián)合,提出了總廠熱源-熱阱圖,用來(lái)確定總廠中所有熱源能發(fā)生的各個(gè)等級(jí)的蒸汽量。Kleme?等[2]進(jìn)一步發(fā)展了總廠熱源-熱阱圖與總負(fù)荷曲線圖,用來(lái)分析總廠的能量目標(biāo)。Rodera和Bagajewicz[3]提出了用數(shù)學(xué)規(guī)劃法來(lái)解決總廠能量聯(lián)合問(wèn)題,分析了直接換熱與間接換熱方式的優(yōu)劣,并進(jìn)一步分析了在間接換熱的總廠熱聯(lián)合中,采用多股中間介質(zhì)物流的情況。近年,Perry等[4]將總廠熱聯(lián)合的邊界擴(kuò)展到了廠區(qū)周邊居民的用能,并增加了對(duì)二氧化碳排放的考慮。Varbanov和Kleme?[5]則將可再生能源的利用考慮進(jìn)了總廠的熱聯(lián)合。Kapil等[6]在總廠熱聯(lián)合的方法中加入了對(duì)低溫?zé)崃康目紤],并考慮了熱泵等節(jié)能手段[7]。
洛陽(yáng)石化熱聯(lián)合技術(shù)的應(yīng)用經(jīng)歷了三個(gè)階段,即裝置內(nèi)部的熱聯(lián)合、裝置與裝置間單股物流的熱聯(lián)合、上下游之間的深度熱聯(lián)合。
2002年前后,洛陽(yáng)石化陸續(xù)實(shí)施了兩套催化裝置一中油作為穩(wěn)定塔和解吸塔底重沸器的熱源,常減壓裝置初底油與一催化油漿的熱聯(lián)合,部分常壓渣油與兩套催化裝置的熱聯(lián)合,脫瀝青油與兩套催化裝置的熱聯(lián)合,減壓渣油與溶劑脫瀝青裝置熱聯(lián)合,兩套催化油漿與油漿拔頭、減黏裂化裝置熱聯(lián)合,催化柴油與催柴加氫裝置熱聯(lián)合。
2008年,常減壓裝置擴(kuò)能改造后加工能力達(dá)到800萬(wàn)t/a,陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了常減壓與兩套催化裝置熱聯(lián)合,兩套催化與汽油加氫裝置熱聯(lián)合,重整裝置與芳烴裝置熱聯(lián)合,兩套催化與催柴加氫裝置熱聯(lián)合。
2012年,隨著焦化裝置、蠟油加氫裝置、260萬(wàn)t/a柴油加氫裝置的陸續(xù)投用平穩(wěn)運(yùn)行后,根據(jù)裝置間物料流向和關(guān)聯(lián),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和模擬優(yōu)化,逐步實(shí)現(xiàn)了上下游之間的深度熱聯(lián)合,避免了物料的冷卻和再加熱,減少了換熱網(wǎng)絡(luò)的兩次傳熱?損。
目前,洛陽(yáng)石化熱聯(lián)合技術(shù)應(yīng)用較好的為熱供料,焦化裝置汽、柴油和頂循三股物料去加熱CFB鍋爐的除鹽水,焦化裝置自產(chǎn)0.3 MPa蒸汽去PTA發(fā)電機(jī)組等。
洛陽(yáng)石化現(xiàn)有熱供物料15路,涉及11套生產(chǎn)裝置,2012-2015年主要煉油裝置進(jìn)料熱供比例可達(dá)92%。具體熱供物料流程如圖1所示(石腦油至重整裝置僅為直供,未熱供)。
圖1 洛陽(yáng)石化熱聯(lián)合物料流程
2016年,通過(guò)大檢修對(duì)熱供料流程進(jìn)一步優(yōu)化,相關(guān)裝置熱供物料進(jìn)出裝置溫度如表1所示。
3.2.1 熱供料效果
利用Petro-Sim軟件對(duì)熱供料后加熱爐所減少的燃料消耗進(jìn)行模擬計(jì)算(以常減壓裝置瓦斯組成為測(cè)算依據(jù)),得出加熱爐入口溫度每增加10℃,燃料消耗減少0.02 t/h。與2012年初洛陽(yáng)石化熱供料溫度進(jìn)行對(duì)比,2016年僅裝置熱進(jìn)料使煉油裝置燃料消耗降低0.204 t/h。按照2016年608萬(wàn)t加工量計(jì)算,煉油綜合能耗下降0.27 kgEO/t。
3.2.2 其他熱聯(lián)合效果
焦化裝置與動(dòng)力部CFB鍋爐熱聯(lián)合,可節(jié)約動(dòng)力部除鹽水加熱用1.0 MPa蒸汽約8 t/h,同時(shí)減少焦化裝置循環(huán)水消耗約120 t/h。焦化裝置與PTA發(fā)電機(jī)組熱聯(lián)合,PTA每小時(shí)可增加700 kW·h發(fā)電量。二催化裝置頂循與氣分T501熱聯(lián)合,減少T501 0.5 MPa蒸汽用量約6 t/h。精制航煤與石腦油加工流程熱聯(lián)合,減少T3302底重沸器1.0 MPa蒸汽用量約4.5 t/h,停用精制航煤出裝置空冷,每小時(shí)節(jié)電110 kW·h。
熱聯(lián)合技術(shù)應(yīng)用范圍廣,可匹配能量多,但因?yàn)橄到y(tǒng)壓力、產(chǎn)品質(zhì)量的影響,熱聯(lián)合技術(shù)在實(shí)際運(yùn)作中也存在一定的問(wèn)題,熱聯(lián)合效果也會(huì)打折扣,需要突破上下游的一些固有約束。
表1 洛陽(yáng)石化熱供物料基本情況
部分下游裝置的原料緩沖罐、原料泵等在設(shè)計(jì)時(shí)未考慮熱供料工藝,設(shè)備設(shè)計(jì)溫度無(wú)法滿足熱進(jìn)料溫度的要求。根據(jù)《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的要求,不能實(shí)施熱供料。
1)航煤加氫裝置
航煤加氫裝置原料油罐設(shè)計(jì)溫度為80℃,航煤熱進(jìn)溫度(100℃以上)高于罐體設(shè)計(jì)溫度,違反《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的要求,考慮設(shè)備安全運(yùn)行等因素,2014年10月停止熱供。
常減壓裝置為將航煤出裝置溫度降至80℃以下,需運(yùn)行空冷A1003,電機(jī)功率30 kW,使常一線至航煤加氫裝置進(jìn)料平均溫度降為56.3℃,滿足了固定式壓力容器的安全運(yùn)行要求。但增加了常減壓裝置的電耗,以及航煤加氫裝置的燃料消耗。
2)S-Zorb裝置
目前催化穩(wěn)定汽油至S-Zorb裝置溫度為69℃,原料泵設(shè)計(jì)操作溫度40~70℃,不能滿足兩套催化裝置穩(wěn)定汽油提高熱供溫度的要求。
實(shí)際生產(chǎn)中,因熱聯(lián)合裝置間距離、管線保溫情況等因素的影響,造成裝置間輸送溫差大,熱損嚴(yán)重。
1)常減壓裝置常一線至航煤加氫裝置熱進(jìn)出料溫差大
航煤加氫裝置由原來(lái)的直餾柴油加氫裝置改造而來(lái),常一線至航煤加氫裝置管線部分利用以前常一線至罐區(qū)管線,部分利舊以前的直柴加氫裝置進(jìn)料管線,造成常一線至航煤加氫裝置部分管線有保溫,部分無(wú)保溫,增加了物料傳輸過(guò)程中的熱損。2015年12月,常一線熱料出溫度約103℃,航煤加氫熱料進(jìn)溫度約79℃,熱料進(jìn)出溫差約24℃,熱損為1 265 kW。
2)溶劑脫瀝青裝置DMO至蠟油加氫裝置熱進(jìn)出料溫差較大
溶劑脫瀝青裝置與蠟油加氫裝置距離較遠(yuǎn),熱聯(lián)合管線實(shí)際長(zhǎng)度約1 000 m,加上管線保溫時(shí)間長(zhǎng)等因素的影響,造成DMO熱進(jìn)出料溫差較大。2016年7月以來(lái),DMO熱進(jìn)出溫差逐步由10℃左右增加至27℃左右。
熱供料的溫度并不是越高越好,需要通過(guò)系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和綜合權(quán)衡后才能確定,因?yàn)樯嫌窝b置熱出料之后,相應(yīng)的熱阱需要新的熱源,同樣下游裝置的熱源也要找到新用戶,兩個(gè)換熱網(wǎng)絡(luò)原來(lái)的換熱順序打亂,需要重新匹配,只有熱阱和熱源匹配符合能量逐級(jí)利用的原則,才能使系統(tǒng)能量得到綜合優(yōu)化。大部分裝置在設(shè)計(jì)時(shí)并未考慮熱進(jìn)料,因此當(dāng)系統(tǒng)實(shí)施深度熱聯(lián)合后,對(duì)下游裝置的正常運(yùn)行造成了較為明顯的影響。
1)影響下游裝置產(chǎn)品質(zhì)量
煉油系統(tǒng)實(shí)施深度熱聯(lián)合后,大幅降低了加熱爐燃料消耗,但較大影響了分餾系統(tǒng)的平穩(wěn)生產(chǎn)。類似問(wèn)題普遍存在于“出產(chǎn)品”的煉油裝置中,例如航煤加氫裝置、汽油加氫裝置等。
柴油加氫裝置的進(jìn)料溫度大幅提高,受制于裝置內(nèi)部換熱流程的局限,上游裝置將熱量轉(zhuǎn)移至柴油加氫裝置后,在原有換熱網(wǎng)絡(luò)下,裝置內(nèi)的熱量又聚集在分餾系統(tǒng),而精制柴油出裝置溫度無(wú)法滿足<55℃的要求,進(jìn)而影響到精制柴油的產(chǎn)品質(zhì)量。因此只能將部分(或全部)進(jìn)料退出熱供,降低原料熱進(jìn)溫度。
2)影響下游裝置平穩(wěn)運(yùn)行
焦化裝置穩(wěn)定汽油換熱器與動(dòng)力部CFB鍋爐熱聯(lián)合,將原有約64℃,240 t/h的除鹽水加熱至75℃左右,可節(jié)約1.0 MPa蒸汽約8 t/h,同時(shí)減少焦化裝置循環(huán)水消耗約120 t/h。
實(shí)際生產(chǎn)中,由于系統(tǒng)管網(wǎng)壓力的影響,加之設(shè)備長(zhǎng)周期運(yùn)行后,易出現(xiàn)穩(wěn)定汽油泄漏至除鹽水系統(tǒng)中的現(xiàn)象,影響鍋爐水的品質(zhì),進(jìn)而影響鍋爐的平穩(wěn)運(yùn)行。
焦化和蠟油加氫裝置分別自產(chǎn)0.5 MPa和1.0 MPa蒸汽,在計(jì)算單裝置能耗時(shí),自產(chǎn)蒸汽按折標(biāo)系數(shù)計(jì)入能耗,而裝置熱供料時(shí),存在外輸熱折算,這種規(guī)定算法對(duì)單裝置能耗具有較大影響。實(shí)際操作中,裝置往往采取多產(chǎn)汽的措施來(lái)降低能耗。
煉油裝置是一個(gè)大的系統(tǒng),當(dāng)實(shí)施深度熱聯(lián)合后,從能量轉(zhuǎn)換角度來(lái)說(shuō),少產(chǎn)蒸汽,可以減少傳熱?損,增加能量轉(zhuǎn)換效率,有利于降低整個(gè)系統(tǒng)的燃動(dòng)費(fèi)用。
目前,S-Zorb裝置穩(wěn)定塔底精制汽油(175 t/h、140℃)直接和低溫?zé)崴畵Q熱,再經(jīng)空冷、循環(huán)水冷卻器冷卻至35℃去罐區(qū),熱源浪費(fèi)較大。
核算熱進(jìn)料裝置經(jīng)濟(jì)效益,在效益明顯的情況下,對(duì)制約熱聯(lián)合的設(shè)備按照熱進(jìn)溫度的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)計(jì)更新。
2015年大檢修前,對(duì)航煤加氫裝置原料罐進(jìn)行設(shè)計(jì)更新。結(jié)合熱聯(lián)合實(shí)際情況,將原有的罐體設(shè)計(jì)溫度80℃更改為140℃,實(shí)現(xiàn)了航煤裝置原料的熱供。更新后,航煤加氫裝置原料進(jìn)裝置溫度由55℃左右提高至79℃左右,停用常一線出裝置前空冷器。裝置燃料消耗由之前的0.68 t/h下降至0.61 t/h。
建議提高S-Zorb裝置原料油泵P101機(jī)封材質(zhì),將進(jìn)料溫度從目前的70℃提高至90℃,降低裝置燃料消耗約0.04 t/h。
航煤實(shí)現(xiàn)熱供后,航煤熱進(jìn)出料溫差近24℃,熱聯(lián)合效果未能完全體現(xiàn)。對(duì)管線保溫情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查后發(fā)現(xiàn),常一線至航煤加氫裝置管線部分保溫缺失長(zhǎng)度約500 m。完善航煤進(jìn)料管線保溫后,平均溫度由79℃增加至103℃,熱進(jìn)出溫差大幅降低。航煤加氫裝置燃料消耗由0.61 t/h降至目前的0.30 t/h,降幅明顯。
建議對(duì)DMO至蠟油加氫裝置管線保溫進(jìn)行更新,降低DMO熱進(jìn)出溫差。初步估算,在現(xiàn)有生產(chǎn)條件下,可降低蠟油加氫裝置燃料消耗約0.04 t/h。
為解決柴油加氫裝置實(shí)施熱進(jìn)料后不能平穩(wěn)運(yùn)行的問(wèn)題,建議增上低溫?zé)岚l(fā)電設(shè)施。
實(shí)現(xiàn)深度熱聯(lián)合時(shí),精制柴油冷卻前的溫度基本維持在110~150℃,流量180~250 t/h,壓力1.3 MPa。利用有機(jī)朗肯循環(huán)(ORC)低溫?zé)岚l(fā)電機(jī)組對(duì)這部分余熱進(jìn)行回收發(fā)電,具體改造流程如圖2所示,系統(tǒng)性能見(jiàn)表2。
該項(xiàng)目投資費(fèi)用約1 200萬(wàn)元,按柴油加氫裝置年運(yùn)行8 000 h計(jì)算,凈發(fā)電量為780.8萬(wàn) kW·h/年,年效益為312萬(wàn)元,投資回收期約3.8年。
圖2 柴油加氫裝置余熱發(fā)電系統(tǒng)改造流程
表2 柴油加氫裝置余熱發(fā)電系統(tǒng)性能參數(shù)
焦化裝置與動(dòng)力部熱聯(lián)合具有較好的節(jié)能效果和經(jīng)濟(jì)效益,但由于系統(tǒng)壓力的問(wèn)題,存在物料泄漏的風(fēng)險(xiǎn)。建議增上熱媒水換熱系統(tǒng),利用低壓力的介質(zhì)作為換熱媒介,實(shí)現(xiàn)熱量回收和利用。改造流程如圖3所示。
改造后,可節(jié)約動(dòng)力部除鹽水加熱用1.0 MPa蒸汽約8 t/h,同時(shí)減少焦化裝置循環(huán)水消耗約120 t/h。
對(duì)焦化和蠟油加氫裝置內(nèi)部換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化,停用或降低蒸汽產(chǎn)汽量,增加能量轉(zhuǎn)換利用效率。在權(quán)衡裝置能耗和系統(tǒng)效益的前提下,建議:
1)優(yōu)化焦化裝置換熱網(wǎng)絡(luò),降低焦化裝置0.5 MPa蒸汽產(chǎn)汽量,將熱量轉(zhuǎn)移至焦化重蠟,提高焦化重蠟至蠟油加氫裝置進(jìn)料溫度,進(jìn)一步降低蠟油加氫裝置反應(yīng)爐的燃料消耗。
2)優(yōu)化蠟油加氫裝置換熱網(wǎng)絡(luò),降低蠟油加氫裝置1.0 MPa、0.5 MPa蒸汽產(chǎn)量,將熱量轉(zhuǎn)移至兩套催化裝置。
針對(duì)S-Zorb裝置目前存在的熱阱,建議在穩(wěn)定塔C201精制汽油(170 t/h、140℃)與P101出口增加一臺(tái)換熱器,用精制汽油的熱量給泵出口冷油加熱,從而降低加熱爐燃料消耗,同時(shí)可降低精制汽油線路上冷卻水量、空冷風(fēng)機(jī)的電耗。
圖3 焦化裝置增上熱媒系統(tǒng)流程
裝置間的熱聯(lián)合是將上下游兩套或者多套裝置作為一個(gè)整體,在大系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行“高熱高用,低熱低用”匹配,以達(dá)到能量?jī)?yōu)化綜合利用的目的。其實(shí)質(zhì)是在幾套裝置內(nèi)而不是孤立地在一套裝置內(nèi)考慮能量的優(yōu)化利用。
熱供料溫度的優(yōu)化涉及到換熱網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、分餾系統(tǒng)的獨(dú)立優(yōu)化和協(xié)同優(yōu)化,是以熱供料溫度為變量的多次分解協(xié)調(diào),需要根據(jù)裝置間的具體操作,運(yùn)用?經(jīng)濟(jì)學(xué)技術(shù)評(píng)價(jià),多個(gè)方案進(jìn)行綜合比較后才能得出。
煉化裝置實(shí)施深度熱聯(lián)合后,使各裝置間的操作關(guān)系更加緊密,切換操作變得更加復(fù)雜,因而需要優(yōu)化操作以減少對(duì)操作過(guò)程的影響,以及準(zhǔn)備應(yīng)急方案來(lái)保證熱聯(lián)合情況下裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。實(shí)現(xiàn)深度熱聯(lián)合,必須在確保上下游裝置平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)上進(jìn)行,不能單純以節(jié)能降耗為目的,影響下游裝置的安全操作和產(chǎn)品質(zhì)量。