葛 云,李曉鵬
(酒鋼集團能源中心,甘肅嘉峪關(guān) 735100)
間接空冷系統(tǒng)因其具有高效節(jié)水環(huán)保的特點,在我國火力發(fā)電行業(yè)中被廣泛應(yīng)用,隨著國內(nèi)火力發(fā)電技術(shù)的發(fā)展,間接空冷技術(shù)取得飛躍式的進步,但間接空冷系統(tǒng)受自然環(huán)境因素的影響較大,造成換熱效率下降,導(dǎo)致機組不能滿負(fù)荷運行(或高負(fù)荷運行)。因此,分析大風(fēng)及高溫氣候?qū)﹂g接空冷系統(tǒng)的影響,尋找提高間接空冷系統(tǒng)冷卻性能的途徑,對火力發(fā)電廠具有重要的工程價值和理論意義。本文通過模擬分析大風(fēng)及高溫天氣對某4×350WM凝汽式燃煤汽輪發(fā)電機組間接空冷系統(tǒng)的影響,提出加裝擋風(fēng)墻的改造方案,以降低環(huán)境因素對間接空冷系統(tǒng)的影響。
本文研究機組為,由甘肅省酒鋼鐵集團投資建設(shè)電廠項目,廠址位于甘肅省嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園區(qū),機組建設(shè)為4×350 MW汽輪發(fā)電機組,主機采用間接空冷系統(tǒng),且一機一塔。
運行現(xiàn)狀:該電廠于2014年初1#機組投運,年中2#機組投運,年底3#、4#機組建成投產(chǎn)。機組新建成后初期,各項運行參數(shù)均正常,在相同的機組工況和自然環(huán)境條件下,機組的運行參數(shù)能夠基本保持統(tǒng)一,但隨著環(huán)境溫度的上升、環(huán)境風(fēng)速的升高,3#、4#機的背壓在相同的氣候條件下,相對于1#、2#機組的運行情況出現(xiàn)了異常情況,其中3#機組背壓升高情況尤為突出。在相同機組運行工況下,2015年5月8日16:53時,3#機組的背壓較1#機組偏差最高達到了16 kPa。1#機組背壓15.32 kPa,3#機組背壓達32.869 kPa,設(shè)計要求28 kPa。見圖1。
因在相同工況下,1#機組與3#機組背壓偏差較大,且3#機組已超出設(shè)計要求,故利用電廠SIS系統(tǒng),抽調(diào)不同環(huán)境因素下,分析造成機組背壓偏差、超標(biāo)的原因。
圖1 機組運行時參數(shù)對比
環(huán)境 1:2015 4月 4日,機組負(fù)荷 300~320 MW,環(huán)境溫度5~17℃,環(huán)境風(fēng)速 <3 m/s。圖2為1#機組參數(shù),圖3為3#機組參數(shù)。
圖2 4月4日1#機組參數(shù)
圖3 4月4日3#機組參數(shù)
結(jié)論:相同負(fù)荷下,環(huán)境風(fēng)速<3 m/s,環(huán)境溫度<17℃時,1#、3#機組背壓基本無偏差。
環(huán)境2:2015年5月5日,機組負(fù)荷300~320 MW,環(huán)境溫度>17℃,環(huán)境風(fēng)速 <3 m/s,機組運行參數(shù)。圖4為1#機組參數(shù),圖5為3#機組參數(shù)。
結(jié)論:機組相同負(fù)荷情況下,環(huán)境因素中,風(fēng)速≤3 m/s,環(huán)境溫度≥17 ℃時,1#、3#機組背壓偏差不大。
圖4 5月5日1#機組參數(shù)
圖5 5月5日3#機組參數(shù)
從以上圖片記錄的參數(shù)分析,相同負(fù)荷工況、環(huán)境風(fēng)速均小于3 m/s時,造成機組背壓偏差、超標(biāo)的原因與負(fù)荷、溫度無關(guān)。
環(huán)境3:2015年 5月8日,機組負(fù)荷300~320 MW,環(huán)境溫度>17℃,環(huán)境風(fēng)速 >3 m/s,機組運行參數(shù)。圖6為1#機組參數(shù),圖7為3#機組參數(shù)。
結(jié)論:不同機組在相同負(fù)荷下,環(huán)境風(fēng)速>3 m/s,環(huán)境溫度>17 ℃時,1#、3#機組背壓偏差較大,甚至3#機組某時段的各項參數(shù)已無法顯示,但是從3#機組參數(shù)圖的Y軸可以判斷出,3#機組的背壓較1#機組已高處1個刻度標(biāo)識。
圖6 5月8日1#機組參數(shù)
圖7 5月8日3#機組參數(shù)
原因分析:
通過以上3種情況對比,綜合分析運行參數(shù)及環(huán)境溫度、風(fēng)速、風(fēng)向等參數(shù)的研究分析,造成機組運行參數(shù)-背壓-異常升高的主要原因有以下2個方面:
(1)通過對不同機組相同時間內(nèi)的運行參數(shù)進行對比得出,當(dāng)環(huán)境溫度到達高溫,即30℃上下時,機組背壓可達25~28 kPa。原因為:隨著環(huán)境溫度的升高,間冷空冷系統(tǒng)的換熱能力受溫度的影響,造成機組背壓上升,效率下降,帶負(fù)荷能力下降。
注:環(huán)境溫度為間冷塔實測溫度
(2)經(jīng)過機組投產(chǎn)后,在負(fù)荷高,風(fēng)速、風(fēng)向、環(huán)境溫度不停變動的情況下,對機組背壓參數(shù)進行分析,當(dāng)風(fēng)速達到3級以上時,自然環(huán)境因素對間接空冷系統(tǒng)的正常運行是有影響的,會降低間冷散熱器的散熱能力。當(dāng)風(fēng)帶泥沙時,穿過三角形底部時冷卻間接冷卻塔,塔內(nèi)和塔外的氣流混亂,存在渦流;并且,塔頂?shù)某隽魇艿綒鈮旱挠绊?,使阻力增加,削弱了空冷塔的塔體抽風(fēng)能力,使機組背壓異常升高。通過現(xiàn)場間冷塔地理位置布置、數(shù)據(jù)測試結(jié)果表明,3#、4#機組間冷塔位于廠房迎風(fēng)面,在高或滿負(fù)荷下,環(huán)境風(fēng)速>3 m/s,,環(huán)境溫度>17℃時,機組背壓的受到的影響尤為明顯,見表1。
表1 運行參數(shù)及環(huán)境因素記錄
總結(jié):大風(fēng)及高溫天氣影響間冷塔的換熱效率,進而影響機組的背壓,造成機組負(fù)荷下降。其中風(fēng)速對背壓的影響較大。
圖8 改造方案
問題處理:為了減小自然風(fēng)對空冷塔性能的影響,需對現(xiàn)有系統(tǒng)進行防風(fēng)改造。根據(jù)國內(nèi)對空冷系統(tǒng)的研究,一般的改造方案分為內(nèi)部十字擋風(fēng)墻、外部擋風(fēng)墻和二者結(jié)合。本文論述廠址的空冷塔內(nèi)中心建有地下泵房,內(nèi)部十字擋風(fēng)墻方案不適用。因此,建議加裝外部擋風(fēng)墻,建議改造方案如下,見圖8。
4片外部擋風(fēng)墻,位置為3/7、4/8;
6 片外部擋風(fēng)墻,位置為 3/7、4/8、5/6;
6 片外部擋風(fēng)墻,位置為 3/7、4/8、1/5、2/6。塔外翅墻平面垂直于主導(dǎo)風(fēng)向。
改造結(jié)果:間冷塔擋風(fēng)墻施工完成后,對比2015年與2016年相同月份日期內(nèi)的同時間區(qū)間的3#機組主要運行參數(shù),如表2、表3。
表2 未安裝擋風(fēng)墻3#機組運行參數(shù)
表3 安裝擋風(fēng)墻3#機組運行參數(shù)
從表2、表3數(shù)據(jù)中可以看出,在擋風(fēng)墻安裝前后,平均風(fēng)速均在3 m/s以上,環(huán)境溫度均大于17℃,機組負(fù)荷基本相同的情況,3#機組的背壓降低至20 kPa以下,進回水溫度由10℃以下升高至10℃以上,換熱效率增加,機組背壓降低。
同時為保證機組的滿發(fā)運行,需配合以下措施:
(1)在高溫及大風(fēng)天氣來臨前,需提前對間冷塔扇區(qū)散熱器進行沖洗,除去散熱器表面浮灰與雜物。在高溫及大風(fēng)天氣中,不間斷進行沖洗,降低散熱器表面溫度。
(2)在高溫及大風(fēng)天氣中,對散熱器的百葉窗進行雜物清理,防止百葉窗因雜物卡澀造成開度不足。
(3)當(dāng)運行機組背壓異常上升時,值班人員應(yīng)查看備用真空泵連鎖是否正常投入。
(4)當(dāng)背壓升高且無法控制時,應(yīng)合理降低機組負(fù)荷。
本文通過對針對電廠的實際環(huán)境和運行情況,對該廠的間接空冷系統(tǒng)的空冷塔和散熱器在大風(fēng)及高溫氣候下的運行情況進行了數(shù)據(jù)收集,對不同環(huán)境風(fēng)速、溫度和機組不同工況下的空冷塔運行特性進行了對比,并分析原因。針對空冷塔內(nèi)外的流場分布,提出了增加外部擋風(fēng)墻方案,并予以實施,對比改造前后的數(shù)據(jù),改善效果較為明顯,提高了空冷塔運行性能,做出了有益的嘗試,為同類型電廠解決此類問題提供了實際依據(jù)參考。
結(jié)合我廠機組所在區(qū)域的主要氣候特征與電站運行方式,從經(jīng)濟性方面講,選用了在機組塔外安裝不定數(shù)量的擋風(fēng)墻作為機組改進方案。結(jié)果證明,加裝6扇擋風(fēng)墻均能大幅度提高空冷塔散熱器的通風(fēng)量與換熱量。改造后的空冷塔周圍的靜壓受到擋風(fēng)墻的抑制,塔外靜壓趨于均勻,且高于塔內(nèi),促進了塔內(nèi)外的空氣流動;塔外的橫向風(fēng)受到擋風(fēng)墻的阻礙,風(fēng)速減小,一周風(fēng)速也趨于均勻,提高了通風(fēng)量;因靜壓與風(fēng)速的變化,使塔內(nèi)的溫度穩(wěn)定,保證了塔內(nèi)空氣的出流,提高了間接空冷系統(tǒng)的通風(fēng)量與換熱效率。改造后,機組的凝結(jié)水溫度、冷卻水入口、出口溫度、塔內(nèi)溫度數(shù)據(jù)均有明顯的降低,實際結(jié)果中,背壓降幅為10.2 kPa、8.75 kPa,改造比較成功。